高啟林,賀 棟
(中煤平朔集團(tuán)有限公司,山西 朔州 036000)
中煤平朔露天礦目前擁有6 種型號(hào)電鏟,斗容不同位于25~60 m3之間。由于電鏟作業(yè)時(shí)粉塵較大,同時(shí)機(jī)艙內(nèi)會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,所以電鏟上增設(shè)了通風(fēng)除塵系統(tǒng),該系統(tǒng)可以設(shè)置為電鏟啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)運(yùn)行,通過(guò)系統(tǒng)中的軸流風(fēng)機(jī)將外界含塵空氣吸入后進(jìn)行過(guò)濾增壓,干凈的高壓氣流不斷地將機(jī)艙內(nèi)部的熱量和粉塵排出艙外,同時(shí)循環(huán)的正壓氣流可以很好地避免外界粉塵進(jìn)入電鏟機(jī)艙。
2800XP 電鏟通風(fēng)除塵系統(tǒng)工作原理圖如圖1。
圖1 2800XP 電鏟通風(fēng)除塵系統(tǒng)工作原理圖
2800XP 電鏟的通風(fēng)除塵系統(tǒng)依靠2 臺(tái)垂直安裝的15 kW 的軸流風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)。電鏟啟動(dòng)后增壓風(fēng)機(jī)同步啟動(dòng),將機(jī)艙外部的含塵空氣從進(jìn)氣口吸入,經(jīng)過(guò)篩網(wǎng)(阻止較大物體進(jìn)入損壞葉片)后進(jìn)行增壓,通過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)行粉塵過(guò)濾,得到較為純凈的高壓氣體吹入電鏟機(jī)艙,在高壓氣流的推動(dòng)下,將機(jī)艙內(nèi)產(chǎn)生的熱量、有害氣體、粉塵通過(guò)機(jī)艙壁四周的百葉窗散發(fā)出去,源源不斷的空氣被增壓、被過(guò)濾、循環(huán)往復(fù)地對(duì)電鏟機(jī)艙進(jìn)行散熱、除塵。定期檢查、清理、更換濾網(wǎng)可以有效地減少外界粉塵進(jìn)入電鏟機(jī)艙,提高散熱除塵效果,進(jìn)一步改善電鏟機(jī)艙的工作環(huán)境。
2800XP 電鏟的軸流風(fēng)機(jī)功率為15 kW,葉片角度設(shè)置為7°,機(jī)艙風(fēng)壓為128 Pa。該通風(fēng)除塵系統(tǒng)可以很好地滿足設(shè)備通風(fēng)需求,散熱情況良好,但是粉塵的改善狀況不佳,即使定期清理或更換濾網(wǎng),機(jī)艙環(huán)境還是沒(méi)有太大的改觀。一方面濾網(wǎng)過(guò)濾性能太差,只能過(guò)濾5 μm 以上的顆粒粉塵[1];另一方面濾網(wǎng)處沒(méi)有集塵艙,導(dǎo)致大量粉塵進(jìn)入機(jī)艙內(nèi)部,進(jìn)入各部電機(jī)或電氣柜內(nèi),造成電氣元件不能正常工作,增加作業(yè)人員勞動(dòng)強(qiáng)度,嚴(yán)重影響了設(shè)備的工作效率。
2800XPB 電鏟通風(fēng)除塵系統(tǒng)工作原理圖如圖2。
圖2 2800XPB 電鏟通風(fēng)除塵系統(tǒng)工作原理圖
2800XPB 電鏟的通風(fēng)除塵系統(tǒng)依靠2 臺(tái)水平安裝的22.5 kW 的軸流風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)。軸流風(fēng)機(jī)開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn),吸入含塵空氣,空氣經(jīng)過(guò)篩網(wǎng)后被增壓,高壓氣流再次通過(guò)濾網(wǎng)過(guò)濾后進(jìn)入機(jī)艙,然后將機(jī)艙內(nèi)的熱量和粉塵排出艙外。與2800XP 電鏟不同的是該系統(tǒng)濾網(wǎng)下部設(shè)置集塵艙,主要是收集含塵空氣經(jīng)過(guò)濾網(wǎng)過(guò)濾后落下的慣性粉塵,集塵艙收集到的粉塵在正壓風(fēng)的作用下通過(guò)排塵管道排出艙外。
2800XPB 電鏟的軸流風(fēng)機(jī)功率為22.5 kW,葉片角度設(shè)置為8°[2],機(jī)艙內(nèi)風(fēng)壓為103 Pa。通風(fēng)除塵系統(tǒng)可以很好地滿足設(shè)備通風(fēng)需求,散熱情況良好,但是粉塵的改善狀況依然不佳,但整體散熱除塵的效果要稍高于2800XP 電鏟,畢竟是在2800XP 電鏟的基礎(chǔ)上加設(shè)了集塵槽,把濾網(wǎng)過(guò)濾后的粉塵進(jìn)行收集,然后排出艙外,可以避免一部分粉塵進(jìn)入機(jī)艙,改善了機(jī)艙的環(huán)境。鑒于2800XPB 電鏟整體的散熱除塵效果較差,維修技術(shù)人員進(jìn)行了技術(shù)改造,將這種散熱除塵系統(tǒng)升級(jí)為濾筒式除塵系統(tǒng),并在3001#、3002#電鏟進(jìn)行了實(shí)踐檢驗(yàn)[3],效果良好,并計(jì)劃繼續(xù)對(duì)其它2800XPB 電鏟進(jìn)行升級(jí)改造。
WK-35 電鏟的通風(fēng)除塵系統(tǒng)依靠4 臺(tái)垂直安裝的22.5 kW 軸流風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)[4],其中3 臺(tái)用于機(jī)艙的散熱除塵,另外1 臺(tái)用于電氣室的散熱除塵。WK-35 電鏟通風(fēng)除塵系統(tǒng)的軸流風(fēng)機(jī)垂直安裝,含塵空氣通過(guò)篩網(wǎng)后被增壓,繼續(xù)通過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)行過(guò)濾進(jìn)入機(jī)艙,將機(jī)艙內(nèi)的熱量和粉塵排出艙外。濾網(wǎng)的精度直接決定了進(jìn)入機(jī)艙內(nèi)的粉塵數(shù)量,而風(fēng)機(jī)的功率直接決定了風(fēng)壓和風(fēng)量。
WK-35 電鏟的軸流風(fēng)機(jī)功率為22.5 kW,葉片角度不可調(diào)節(jié)[5]。該通風(fēng)除塵系統(tǒng)與2800XPB 電鏟相似,具備集塵裝置,通過(guò)正壓風(fēng)將收集的粉塵排除艙外,由于3 臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)同時(shí)加壓送風(fēng),所以對(duì)機(jī)艙電氣元件的散熱效果要比2800XPB 電鏟更好一些。
BE395BI 電鏟的通風(fēng)除塵系統(tǒng)依靠3 臺(tái)垂直安裝的18.8 kW 軸流風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)[6]。BE395BI 電鏟通風(fēng)除塵系統(tǒng)與WK-35 電鏟通風(fēng)除塵系統(tǒng)相似,系統(tǒng)配備了3 臺(tái)軸流風(fēng)機(jī)對(duì)電鏟機(jī)艙進(jìn)行散熱除塵,但是軸流風(fēng)機(jī)功率較小,風(fēng)壓和風(fēng)量相對(duì)不足,而且缺少集塵槽,機(jī)房?jī)?nèi)粉塵較多。
BE395BI 電鏟的軸流風(fēng)機(jī)功率為18.8 kW,葉片角度不可調(diào)。該通風(fēng)除塵系統(tǒng)的散熱除塵效果相對(duì)較差。
WK-55 電鏟的通風(fēng)除塵系統(tǒng)依靠3 臺(tái)30 kW軸流風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn),屬于濾筒式除塵系統(tǒng)。WK-55 電鏟的通風(fēng)除塵系統(tǒng)采用的是濾筒除塵器和螺桿輸灰裝置[7],具體原理是外部的含塵空氣經(jīng)過(guò)濾芯過(guò)濾,然后經(jīng)軸流風(fēng)機(jī)增壓后吹入機(jī)艙,帶走機(jī)艙內(nèi)的粉塵和熱量。濾芯過(guò)濾后表面的粉塵通過(guò)配置的反吹閥定時(shí)清理,粉塵落入濾芯下部的集塵槽內(nèi),通過(guò)螺桿輸送裝置將塵土輸送到機(jī)艙尾翼邊緣,再通過(guò)卸灰閥將塵土排出槽外。
WK-55 電鏟的軸流風(fēng)機(jī)功率為30 kW,72 個(gè)濾芯,葉片角度設(shè)不可調(diào)。該通風(fēng)除塵系統(tǒng)過(guò)濾精度高達(dá)0.5 μm,過(guò)濾效率達(dá)99.99%[8],風(fēng)量較大,很大程度上改善了機(jī)艙環(huán)境,通風(fēng)冷卻效果提高有利于機(jī)艙內(nèi)設(shè)備的散熱,粉塵降低不僅減少了電氣故障,還有助于維修人員和駕駛?cè)藛T的身心健康。
1.6.1 慣性通風(fēng)除塵系統(tǒng)
4100XPC 電鏟慣性通風(fēng)除塵系統(tǒng)工作原理圖如圖3。
圖3 4100XPC 電鏟慣性通風(fēng)除塵系統(tǒng)工作原理圖
慣性通風(fēng)除塵系統(tǒng)主要用于斗容58 m3的4100XPC 電鏟(2008 年投入),通風(fēng)除塵系統(tǒng)依靠2臺(tái)22.5 kW 的軸流風(fēng)機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn),外部含塵空氣經(jīng)過(guò)濾網(wǎng)過(guò)濾后經(jīng)軸流風(fēng)機(jī)增壓,高壓氣流進(jìn)入機(jī)艙內(nèi)部,將熱量及粉塵排出艙外。濾網(wǎng)過(guò)濾后的粉塵進(jìn)入排塵通道,在排污引風(fēng)機(jī)的作用下,粉塵被通過(guò)管道排出艙外。
4100XPC 電鏟的軸流風(fēng)機(jī)功率為22.5 kW,葉片角度設(shè)置為8°,總風(fēng)量為87 040 m3/h,機(jī)艙風(fēng)壓為64 Pa。該通風(fēng)除塵系統(tǒng)過(guò)濾精度低,機(jī)艙內(nèi)塵土較大,不利于設(shè)備的高效運(yùn)行,與此同時(shí)該系統(tǒng)機(jī)艙風(fēng)壓較小,正壓相對(duì)較小的情況下,不利于機(jī)艙內(nèi)部散熱和除塵,還可能會(huì)導(dǎo)致更多的粉塵通過(guò)機(jī)艙門(mén)和通風(fēng)口進(jìn)入機(jī)艙,機(jī)艙環(huán)境會(huì)更加惡劣。由于此慣性除塵系統(tǒng)的弊端明顯,因此近年來(lái)技術(shù)人員也進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù)改造,將慣性通風(fēng)除塵系統(tǒng)升級(jí)為濾筒式通風(fēng)除塵系統(tǒng),目前3010#電鏟已經(jīng)完成了升級(jí)改造。
1.6.2 濾筒式通風(fēng)除塵系統(tǒng)
4100XPC 電鏟(斗容60 m3)通風(fēng)除塵系統(tǒng)如圖4。
圖4 4100XPC 電鏟(斗容60 m3)通風(fēng)除塵系統(tǒng)
濾筒式通風(fēng)除塵系統(tǒng)主要用于斗容為60 m3的4100XPC 電鏟,通風(fēng)除塵系統(tǒng)主要依靠2 臺(tái)30 kW的二級(jí)軸流風(fēng)機(jī)(雙套葉片,分布在電機(jī)兩端)實(shí)現(xiàn)。外部含塵空氣經(jīng)過(guò)濾筒過(guò)濾(54 個(gè))后,在雙葉片軸流風(fēng)機(jī)的二級(jí)加壓后吹入機(jī)艙內(nèi)部,帶走熱量和粉塵。濾筒過(guò)濾后表面積聚的大量塵土,在定時(shí)反吹閥的作用下定時(shí)吹掃后落入下部的集塵槽,然后由螺桿輸送機(jī)輸送至側(cè)翼,最后由卸灰閥打開(kāi)將塵土排出艙外。
4100XPC 電鏟的軸流風(fēng)機(jī)功率為30 kW,葉片角度設(shè)置為11°,總風(fēng)量為86 020 m3/h,機(jī)艙風(fēng)壓為128 Pa[9]。該通風(fēng)除塵系統(tǒng)過(guò)濾精度高達(dá)0.2 μm,風(fēng)量大,風(fēng)壓大,很大程度上改善了機(jī)艙環(huán)境。通風(fēng)冷卻效果較好有利于機(jī)艙內(nèi)設(shè)備的散熱,粉塵較少不僅減少了電氣故障,還有助于作業(yè)人員的身心健康。
通風(fēng)除塵系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)表見(jiàn)表1。
表1 通風(fēng)除塵系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)表
表1 列出了各種電鏟通風(fēng)除塵系統(tǒng)的相關(guān)參數(shù),部分電鏟的機(jī)艙壓力、除塵系統(tǒng)總風(fēng)量無(wú)法查證,根據(jù)風(fēng)機(jī)功率公式N=Qp/1 000(式中:N 為功率;Q 為風(fēng)量;p 為壓力)及4100XPC/60 m3電鏟的相關(guān)數(shù)據(jù),可以推斷出部分電鏟缺少的參數(shù)大小。
4100XPC/60 m3電鏟系統(tǒng)總功率60 kW,總風(fēng)量為43 010 m3/h,機(jī)艙壓力128 Pa,采用濾筒式除塵系統(tǒng),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)使用效果來(lái)看,4100XPC/60 m3電鏟的通風(fēng)除塵和散熱效果較佳。與4100XPC/60 m3電鏟相比,WK-55 電鏟采用濾筒式除塵系統(tǒng),功率相同60 kW,總風(fēng)量72 000 m3/h,推斷機(jī)艙風(fēng)壓為75 Pa,散熱效果一般。
4100XPC/58 m3電鏟采用慣性通風(fēng)除塵系統(tǒng),總功率為45 kW,總風(fēng)量為43 520 m3/h,機(jī)艙壓力為64 Pa,風(fēng)壓較小,氣體流速慢,不能及時(shí)地排出機(jī)艙內(nèi)的有害氣體、粉塵、熱量等,機(jī)艙內(nèi)進(jìn)入了大量粉塵,同時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)使用效果來(lái)看也證實(shí)了這一點(diǎn)。
1)與4100XPC/58 m3電鏟相比,2800XP 電鏟采用慣性通風(fēng)除塵系統(tǒng),機(jī)艙壓力為128 Pa,總功率為30 kW,所以推斷總風(fēng)量為14 507 m3/h,散熱較好一些。
2)與4100XPC/58 m3電鏟相比,2800XPB 電鏟采用慣性通風(fēng)除塵系統(tǒng),總功率相同且為45 kW,機(jī)艙壓力103 Pa,所以推斷總風(fēng)量為27 200 m3/h,散熱較好一些。
3)與4100XPC/58 m3電鏟相比,WK35 電鏟采用慣性通風(fēng)除塵系統(tǒng),總功率為67.5 kW,機(jī)艙壓力應(yīng)與2800XPB 電鏟相同103 Pa,所以推斷總風(fēng)量為40 908 m3/h,散熱較好一些。
4)與4100XPC/58 m3電鏟相比,395BI 電鏟采用慣性通風(fēng)除塵系統(tǒng),總功率56.4 kW,機(jī)艙壓力應(yīng)與2800XP 電鏟相同128 Pa,可推斷總風(fēng)量為27 200 m3/h,散熱較好一些。
目前電鏟上所有的慣性除塵系統(tǒng)都向著濾筒式通風(fēng)除塵系統(tǒng)改進(jìn),平朔露天礦區(qū)的2800XPB 電鏟、4100XPC/58 m3電鏟已經(jīng)開(kāi)始逐臺(tái)進(jìn)行升級(jí)改造,2 臺(tái)WK-35 電鏟后續(xù)也將進(jìn)行升級(jí)改造。但是在電鏟升級(jí)改造之前應(yīng)該積極尋找1 種辦法來(lái)提高電鏟的通風(fēng)除塵效果,如2800XP、2800XPB、395BI、4100XPC/58 m3電鏟的增壓風(fēng)機(jī)葉片為可調(diào)式,在一定范圍內(nèi)通過(guò)調(diào)整葉片角度,可以適當(dāng)?shù)亟档惋L(fēng)量,提高風(fēng)速和風(fēng)壓,從而在一定程度上提高散熱除塵效果。再比如對(duì)這些慣性除塵器定期進(jìn)行清洗清潔,可以減少阻力,減少進(jìn)入機(jī)艙的粉塵,一定程度上也能改變電鏟機(jī)艙環(huán)境。
目前,平朔礦區(qū)電鏟的通風(fēng)除塵系統(tǒng)可以分為慣性式和濾筒式2 類。慣性式除塵系統(tǒng)除塵精度低下,只能過(guò)濾5 μm 以上的粉塵,不能改善機(jī)艙作業(yè)環(huán)境,也不能滿足2800XP、2800XPB、WK35、395BI、4100XPC/58 m3電鏟的通風(fēng)除塵需求,以電氣故障居多。濾筒式除塵系統(tǒng)除塵精度高,過(guò)濾0.5 μm 以上粉塵的效率達(dá)99.99%,能夠滿足WK55、,4100XPC/60 m3電鏟的通風(fēng)除塵需求,機(jī)艙環(huán)境大幅改善,電氣故障大幅減少,有效地延長(zhǎng)了機(jī)艙內(nèi)零部件的使用壽命,降低了設(shè)備維修成本,因此濾筒式通風(fēng)除塵系統(tǒng)應(yīng)該被大范圍推廣使用。