吳承福,艾云飛,陳韶輝,丁凱,董西宏
(國網(wǎng)浙江省電力有限公司超高壓分公司,浙江 杭州 311232)
變壓器是電力系統(tǒng)輸變電過程中最重要的設(shè)備之一,其健康狀況直接影響整個電力系統(tǒng)能否穩(wěn)定運行。套管是變壓器的重要元件,將變壓器內(nèi)部繞組引線引出至箱體外部,同時起到絕緣與載流作用。
變壓器套管長期運行在高電壓、大電流環(huán)境中,承受電、熱以及機(jī)械力的作用。套管引線握手線夾、導(dǎo)電桿連接不可靠等異常情況會導(dǎo)致套管載流回路過熱,嚴(yán)重時會導(dǎo)致載流回路連接件燒損,密封部位的發(fā)熱會加速密封件老化,進(jìn)而出現(xiàn)滲漏油情況。因此,變壓器套管發(fā)熱缺陷的提前診斷及處理對變壓器的安全穩(wěn)定運行具有重要意義。紅外檢測作為一項成熟的帶電檢測技術(shù),對變壓器套管發(fā)熱缺陷具有可靠的檢測診斷作用。
本文介紹了一起通過紅外檢測發(fā)現(xiàn)的500kV 變壓器套管發(fā)熱缺陷,通過對紅外檢測圖譜的分析,結(jié)合該套管的結(jié)構(gòu)特點,確定了發(fā)熱的具體部位。檢修人員又通過對將軍帽與導(dǎo)電桿間連接方式的深入分析,提出并采用了將軍帽與導(dǎo)電桿間一體化連接的改進(jìn)型結(jié)構(gòu),成功消除了此次發(fā)熱缺陷。通過對發(fā)熱原因的深入分析,為今后同類型或相似結(jié)構(gòu)套管的發(fā)熱處理提供了參考借鑒。
2020 年9 月20 日,檢測人員在開展某500 千伏變電站一次設(shè)備紅外檢測時發(fā)現(xiàn)4 號主變B 相套管接頭部位輕微發(fā)熱,溫度為38.3℃,A 相和C 相同部位溫度為33℃,檢測時環(huán)境溫度為29℃。2020 年11 月1 日,對該發(fā)熱點跟蹤測溫發(fā)現(xiàn)B 相最高溫度58.1℃,A 相和C相同部位溫度為24℃,檢測時環(huán)境溫度為20℃。
通過對4 號主變B 相高壓套管頂部區(qū)域的紅外圖譜分析,發(fā)現(xiàn)發(fā)熱最高溫度部位位于套管握手線夾下部將軍帽和導(dǎo)電桿連接處。
圖1 紅外測溫圖譜
4 號主變型號為ODFPS-250000/500,投運日期為2006 年6 月,高壓套管型號為OTA-525/1600。
該型號套管為全密封油浸紙電容型,中部為一中空鋁管,中空鋁管內(nèi)部直接與變壓器本體相通,鋁管中間為穿心導(dǎo)電桿結(jié)構(gòu)。
穿心導(dǎo)桿材質(zhì)為實心紫銅,長度約7.8m、直徑60mm,重量約196kg,由兩部分組成,通過6 顆M6 螺栓對接,上部通過插銷固定在中空鋁管上,下部連接變壓器引線抽頭。穿心導(dǎo)電桿分為上下兩部分主要便于變壓器套管安裝,更換套管時,檢修人員不需進(jìn)入變壓器內(nèi)部,從而縮短停電檢修時間。
錐形將軍帽通過螺紋與穿心導(dǎo)電桿連接,螺紋連接部分為55mm,將軍帽材質(zhì)為黃銅,同時將軍帽還起到了套管頂部的密封作用。將軍帽結(jié)構(gòu)如圖2 所示,其中方框圈出部分為發(fā)熱部位對應(yīng)結(jié)構(gòu)。
圖2 將軍帽結(jié)構(gòu)
圖3 B 相測溫溫度與負(fù)荷電流散點圖
圖4 一體化結(jié)構(gòu)實物圖
圖5 將軍帽與導(dǎo)電桿螺紋長度不足
為掌握4 號主變B 相高壓套管發(fā)熱情況,運行人員開展了為期4 個半月的跟蹤檢測,期間每日開展紅外測溫。對跟蹤檢測情況進(jìn)行分析,4 號主變平均負(fù)荷447A,最高溫度58.2℃,熱點溫度隨負(fù)荷變化較為明顯,且與A、C 相相比,溫差變化趨勢一致。
根據(jù)近4 個半月以來的測溫數(shù)據(jù),繪制發(fā)熱溫度與負(fù)荷電流關(guān)系散點圖,因相關(guān)數(shù)據(jù)具有較強(qiáng)離散型,無法獲取其多項式擬合關(guān)系。查詢2020 年負(fù)荷歷史曲線,12 月14 日當(dāng)天B 相負(fù)荷電流最大,為810A;6 ~8 月負(fù)荷電流在600 ~800A。考慮環(huán)境溫度的影響,根據(jù)散點圖預(yù)測2021 年迎峰度夏持續(xù)高負(fù)荷期間,發(fā)熱點最高溫度可能達(dá)到70℃以上。
2020 年8 月,另一500kV XX 變電站4 號主變C 相高壓套管曾出現(xiàn)頂部發(fā)熱現(xiàn)象,發(fā)熱溫度為63℃,跟蹤測溫至9 月,發(fā)熱溫度持續(xù)上升,最高達(dá)到103℃,溫度最高部位同樣位于將軍帽與套管導(dǎo)電桿連接處,該套管型號結(jié)構(gòu)與本案例完全一致。運行單位臨時申請停電進(jìn)行發(fā)熱消缺。由于該變電站所在地區(qū)用電負(fù)荷大,停電窗口有限。為控制停電時間,計劃采用對導(dǎo)電桿與將軍帽連接部位進(jìn)行處理并更換套管將軍帽的主變不排油處理方案。但在拆除將軍帽與導(dǎo)電桿連接時,發(fā)生了導(dǎo)電桿斷裂情況,只能按照預(yù)案對主變進(jìn)行排油,同時更換了導(dǎo)電桿與將軍帽。
后續(xù)對此次導(dǎo)電桿斷裂原因進(jìn)行了分析,主要原因如下:將軍帽與導(dǎo)電桿連接部位發(fā)熱,可能存在螺紋咬死粘連情況,同時因紫銅導(dǎo)電桿與黃銅將軍帽通過螺紋連接,導(dǎo)電桿自重對將軍帽形成較大向下拉力,螺紋部位受力嚴(yán)重,可能導(dǎo)致采用常規(guī)拆卸手段無法將將軍帽與導(dǎo)電桿順利拆開,拆除時甚至可能會出現(xiàn)導(dǎo)電桿斷裂的情況。
通過前一次導(dǎo)電桿斷裂案例的經(jīng)驗積累,檢修人員與廠家技術(shù)人員展開深入討論討論,提出一種將軍帽與穿心導(dǎo)電桿一體式的改進(jìn)結(jié)構(gòu),并在設(shè)備廠內(nèi)進(jìn)行了進(jìn)一步的分析論證。2021 年6 月,采用新的一體化導(dǎo)電桿對本發(fā)熱缺陷進(jìn)行了處理,并對其他非發(fā)熱相導(dǎo)電桿及將軍帽也進(jìn)行了更換,設(shè)備復(fù)役后,發(fā)熱缺陷成功消除。
由于同型號套管連續(xù)發(fā)生2 起發(fā)熱現(xiàn)象,檢修人員對更換下的將軍帽與導(dǎo)電桿進(jìn)行拆解檢查及材質(zhì)分析,以便對該類型套管發(fā)熱的原因進(jìn)一步深入分析。主要發(fā)現(xiàn)以下問題。
(1)將軍帽與導(dǎo)電桿材質(zhì)不滿足要求。將軍帽材質(zhì)為H62 黃銅,導(dǎo)電桿為純銅,其中將軍帽易受雨水腐蝕造成脫鋅銹蝕,同時材質(zhì)分析判斷部分將軍帽存在鉛元素超標(biāo)的現(xiàn)象,使螺紋連接部位強(qiáng)度不足,造成連接部位腐蝕。
(2)將軍帽旋入深度不滿足要求,將軍帽與導(dǎo)電桿緊固不到位。根據(jù)前文所述,將軍帽與穿心導(dǎo)電桿螺紋連接長度要求為55mm。當(dāng)螺紋連接部位長度滿足要求時,通過旋進(jìn)將軍帽使導(dǎo)電桿抬升至最高,使定位銷卡在定位管活動槽最上端,保證將軍帽與導(dǎo)電桿緊固到位,配合壓力增大,避免因高負(fù)荷、強(qiáng)振動情況下引起將軍帽與導(dǎo)電桿緊固不到位而發(fā)熱。
根據(jù)以上檢查分析,判斷螺紋連接部位強(qiáng)度不足、螺紋腐蝕和將軍帽與導(dǎo)電桿間配合尺寸偏差、緊固不到位是造成該型號套管將軍帽部位發(fā)熱的主要原因。因此,僅對導(dǎo)電桿與將軍帽連接部位進(jìn)行清理并更換套管將軍帽的處理方式,不能徹底消除設(shè)備發(fā)熱的隱患。該單位相關(guān)技術(shù)管理部門在同型號套管后續(xù)的隱患治理時,均采用了更換一體化導(dǎo)電桿的方案。
變壓器套管的發(fā)熱現(xiàn)象影響設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,本案例是一起通過紅外檢測發(fā)現(xiàn)套管將軍帽發(fā)熱缺陷、檢修人員采用改進(jìn)型結(jié)構(gòu)徹底消缺的典型案例。在日常運維檢修工作中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在發(fā)熱異常時,應(yīng)縮短跟蹤檢測周期,根據(jù)運行環(huán)境、負(fù)荷電流情況對缺陷的發(fā)展趨勢做出評估;停電處理前應(yīng)結(jié)合設(shè)備結(jié)構(gòu)特點,深入分析缺陷原因,科學(xué)制定處理方案,對缺陷的處理起到標(biāo)本兼治的作用。