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      骨膠對(duì)鉛電解陰極行為的影響研究①

      2024-01-20 10:23:12高和欣王文軍袁鐵錘藺士琦方浩煜顏巧玲
      礦冶工程 2023年6期
      關(guān)鍵詞:渾濁度電流效率靜置

      鐘 勇, 高和欣, 王文軍, 袁鐵錘, 鄒 亮, 藺士琦, 方浩煜, 顏巧玲

      (1.深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司韶關(guān)冶煉廠,廣東 韶關(guān) 512000; 2.中南大學(xué),湖南 長沙 410083)

      鉛電解除雜適應(yīng)性強(qiáng)且成本較低,目前我國原生鉛冶煉企業(yè)主要采用硅氟酸溶液體系進(jìn)行鉛電解生產(chǎn)精鉛[1-5],通過在電解液中添加添加劑使析出鉛致密且平整[6-8]。 骨膠自20 世紀(jì)90 年代起就作為鉛電解添加劑使用[9-10],在電解中伴有氨基酸分解等副反應(yīng),產(chǎn)生的膠體雜質(zhì)在鉛電解液中會(huì)發(fā)生富集,造成能耗升高、陰極結(jié)瘤等不利影響[11-12]。 文獻(xiàn)[13]采用磁場法微濾脫除骨膠雜質(zhì),取得了較好效果,但工藝流程復(fù)雜、成本高,難以實(shí)現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用。 活性炭價(jià)格低廉,其表面具有親質(zhì)子性含氧基團(tuán),能吸附有機(jī)雜質(zhì)且不引入雜質(zhì),是脫除骨膠膠體雜質(zhì)的重要選擇之一[14-15]。為解決骨膠膠體雜質(zhì)對(duì)鉛電解的負(fù)面影響,本文研究了骨膠濃度、骨膠溶液的靜置凈化及骨膠溶液的活性炭凈化對(duì)鉛電解陰極行為的影響,揭示了膠體雜質(zhì)對(duì)鉛電解的危害并提供了解決辦法。

      1 試 驗(yàn)

      1.1 試驗(yàn)原料和設(shè)備

      采用如圖1 所示的鉛電解設(shè)備進(jìn)行鉛電解試驗(yàn),試驗(yàn)設(shè)備主要包括直流電源、聚四氟乙烯電解槽(600 mm×225 mm×190 mm,壁厚10 mm)、循環(huán)泵和導(dǎo)線。 雙陽極與雙陰極交叉布置并連接電線,利用柏茲法進(jìn)行電解并分析各組鉛電解液的電解性能。 實(shí)驗(yàn)試劑、原料及其具體規(guī)格如表1 所示。

      表1 實(shí)驗(yàn)原料

      圖1 鉛電解設(shè)備示意圖

      1.2 試驗(yàn)原理及試驗(yàn)方法

      1.2.1 試驗(yàn)原理

      柏茲法電解精煉鉛的原理為:在陽極上比鉛電位更負(fù)的雜質(zhì)金屬會(huì)隨鉛一起失去電子溶于溶液中;比鉛電位更正的雜質(zhì)金屬以陽極泥的形式沉入槽底;電解液中的Pb2+在陰極表面得到電子并析出,實(shí)現(xiàn)鉛精煉[16]。 主要反應(yīng)式為:

      在陽極發(fā)生鉛陽極溶解反應(yīng):

      在電解過程中,骨膠會(huì)在陰極表面電流密度高的點(diǎn)形成吸附層阻擋Pb2+進(jìn)一步析出,進(jìn)而抑制鉛的結(jié)晶不均化進(jìn)程。

      1.2.2 試驗(yàn)方法

      自制Pb2+含量120 g/L、H2SiF6含量120 g/L 的氟硅酸和氟硅酸鉛溶液,將溶液分成5 份,分別加入一定量骨膠并在室溫下攪拌溶解,配制成骨膠濃度分別為0.5、0.8、1、2 和3 g/L 的鉛電解液并進(jìn)行鉛電解實(shí)驗(yàn),研究不同骨膠濃度對(duì)鉛電解的影響。

      將濃度3 g/L 的骨膠溶液分別靜置0、24、48、72和96 h,測試上層溶液渾濁度;取靜置的上層骨膠溶液以及配制的骨膠濃度0.8 g/L、Pb2+含量120 g/L、H2SiF6含量120 g/L 的鉛電解液進(jìn)行鉛電解實(shí)驗(yàn),研究骨膠溶液靜置時(shí)長對(duì)鉛電解的影響。

      取濃度3 g/L 的骨膠水溶液分別按液固比1 500 ∶1、1 250 ∶1、1 000 ∶1、750 ∶1、500 ∶1加入活性炭,分別在300 r/min 條件下攪拌30 min 后過濾,考察過濾溶液的渾濁度。 取過濾溶液以及配制的骨膠濃度0.8 g/L、Pb2+含量120 g/L、H2SiF6含量120 g/L 的鉛電解液進(jìn)行鉛電解實(shí)驗(yàn),研究活性炭用量對(duì)鉛電解的影響。

      1.3 測試方法

      將各組鉛電解液在電流密度120 A/m2、電解液循環(huán)速度160 mL/min、電解液溫度25 ℃、同極間距100 mm的相同條件下鉛電解48 h,考察析出鉛形貌和析出鉛質(zhì)量。

      采用輸入電流、輸入電壓、通電時(shí)間和析出鉛質(zhì)量計(jì)算單位質(zhì)量鉛電解電耗和電流效率:

      式中η為電流效率,%;M為析出鉛質(zhì)量,kg;q為鉛的電化當(dāng)量值,q=3.867×10-3kg/(A·h);I為輸入電流,A;t為通電時(shí)間,h;W為單位質(zhì)量鉛電解電耗,kW·h/t;U為輸入電壓,V。

      以去離子水為參考,采用日本津島公司UV-2450紫外分光光度計(jì)測試吸光率并對(duì)波長范圍350~780 nm的吸光率進(jìn)行面積積分以確定溶液的渾濁度。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 骨膠濃度對(duì)鉛電解主要指標(biāo)和析出鉛形貌的影響

      在Pb2+含量120 g/L、H2SiF6含量120 g/L 的電解液中考察電解液骨膠濃度對(duì)鉛電解主要指標(biāo)和析出鉛形貌的影響,結(jié)果如表2 和圖2 所示。 由表2 可知,隨著骨膠濃度升高,槽電壓逐漸升高、電流效率逐漸降低、電耗逐漸升高。 骨膠濃度升高會(huì)使骨膠在陰極的吸附層增厚,陰極極化度變大,造成Pb2+析出困難,析出鉛質(zhì)量減少,電流效率降低。 同時(shí),骨膠濃度升高增大了電解液電阻,槽電壓隨之增高,電耗升高。 為了獲取較高電流效率和較低電耗,電解液骨膠濃度需維持在0.5 ~0.8 g/L,對(duì)應(yīng)電流效率99% 以上,電耗52 kW·h/t 以下。

      表2 骨膠濃度對(duì)鉛電解主要指標(biāo)的影響

      由圖2 可見,骨膠濃度0.5 g/L 時(shí),陰極析出大量的球狀枝晶;骨膠濃度0.8 g/L 時(shí),陰極析出鉛表面較平整致密;之后隨著骨膠濃度升高,陰極鉛局部析出的瘤狀尖刺逐漸增多。 骨膠在電解過程中會(huì)在電流密度高的區(qū)域形成厚且致密的吸附層,增加陰極極化度,Pb2+難以進(jìn)一步析出,可抑制海綿狀和樹枝狀結(jié)晶的析出[17-19];骨膠濃度較低時(shí),骨膠分散電流密度的有效成分不足,使陰極表面析出鉛呈花球狀;骨膠濃度過高時(shí),一方面,骨膠分散電流密度的有效成分升高,但另一方面電解液的膠體雜質(zhì)濃度升高,不利于陰極鉛的平整析出,導(dǎo)致陰極表面堅(jiān)硬致密的瘤狀尖刺增多。為獲取表面平整且致密的析出鉛,結(jié)合骨膠濃度對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響,適宜的骨膠濃度為0.8 g/L。

      2.2 骨膠溶液靜置凈化對(duì)鉛電解的影響

      2.2.1 靜置時(shí)長對(duì)骨膠溶液渾濁度的影響

      濃度3 g/L 的骨膠溶液分別靜置0 h、24 h、48 h、72 h、96 h,靜置時(shí)長對(duì)骨膠溶液渾濁度的影響如圖3所示。 由圖3 可見,隨著靜置時(shí)間延長,骨膠溶液的渾濁度逐漸降低;靜置時(shí)間超過72 h 后,延長靜置時(shí)間對(duì)溶液渾濁度影響較小,渾濁度穩(wěn)定于40 ~41 之間。這說明隨著骨膠溶液靜置時(shí)間逐漸延長,溶液中的膠體雜質(zhì)逐漸沉降,溶液渾濁度降低。 靜置時(shí)間超過72 h后,大部分膠體雜質(zhì)得到沉降凈化,繼續(xù)延長靜置時(shí)間,溶液渾濁度無明顯變化。

      圖3 不同靜置時(shí)間下骨膠溶液渾濁度

      2.2.2 骨膠溶液靜置時(shí)長對(duì)鉛電解主要指標(biāo)和析出鉛形貌的影響

      骨膠溶液靜置時(shí)長對(duì)鉛電解主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和析出鉛形貌的影響如表3 和圖4 所示。 表3 表明,骨膠溶液靜置時(shí)長對(duì)鉛電解主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)整體影響較小,電流效率均達(dá)99%以上,電耗51.80 kW·h/t 左右。 由圖4 可知,靜置時(shí)間小于72 h 時(shí),隨著靜置時(shí)間延長,析出鉛形貌逐漸變得平整光滑,靜置時(shí)間超過72 h 后,析出鉛形貌幾乎無變化。 這主要受溶液中骨膠膠體雜質(zhì)含量的影響:靜置時(shí)間較短時(shí),溶液膠體雜質(zhì)含量較高,膠體雜質(zhì)會(huì)影響Pb2+在陰極表面的平整析出;靜置時(shí)間較長時(shí),溶液中膠體雜質(zhì)實(shí)現(xiàn)了沉降凈化,骨膠的有效成分使陰極表面各處的Pb2+析出速度幾乎保持一致,析出鉛表面趨于光滑、平整。 為避免析出鉛表面不平整造成的陰陽極短路等問題,應(yīng)將骨膠溶液靜置時(shí)長設(shè)為72 h。

      表3 骨膠溶液靜置時(shí)長對(duì)鉛電解主要指標(biāo)的影響

      圖4 不同骨膠溶液靜置時(shí)間下析出鉛形貌

      2.3 活性炭凈化骨膠溶液對(duì)鉛電解的影響

      2.3.1 活性炭凈化對(duì)骨膠溶液渾濁度的影響

      活性炭用量對(duì)骨膠溶液渾濁度的影響如圖5 所示。 隨著液固比降低,凈化后骨膠溶液渾濁度逐漸降低,說明活性炭對(duì)骨膠膠體雜質(zhì)具有明顯凈化效果?;钚蕴烤哂形⒂^多孔結(jié)構(gòu),且比表面積較大,能有效吸附溶液中的膠體膠質(zhì),過濾時(shí)將骨膠膠體雜質(zhì)帶出溶液,從而達(dá)到凈化效果。但液固比降至1 000 ∶1后,繼續(xù)增大活性炭用量會(huì)使骨膠溶液渾濁度明顯低于靜置72 h 時(shí)骨膠溶液渾濁度。 這說明活性炭的過量使用不僅會(huì)吸附骨膠膠體雜質(zhì),還會(huì)將骨膠溶液中其他有效成分一同吸附并帶出溶液,使得溶液渾濁度進(jìn)一步降低。

      圖5 活性炭凈化時(shí)液固比對(duì)骨膠溶液渾濁度的影響

      2.3.2 活性炭凈化骨膠溶液對(duì)鉛電解主要指標(biāo)和析出鉛形貌的影響

      活性炭用量對(duì)鉛電解主要指標(biāo)和析出鉛形貌的影響如表4 和圖6 所示。 由表4 可知,活性炭凈化骨膠溶液時(shí)液固比對(duì)鉛電解主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)整體影響較小,電流效率均在99%以上,電耗51.80 kW·h/t 左右。由圖6 可見,隨著液固比降低,析出鉛形貌逐漸趨于光滑平整,液固比1 000 ∶1活性炭凈化與靜置72 h 時(shí)鉛表面光滑平整度相近。 這進(jìn)一步說明,按液固比1 000 ∶1的活性炭用量凈化骨膠溶液可以有效脫除溶液中的雜質(zhì),使析出鉛表面平整光滑。 在1 000 ∶1的基礎(chǔ)上繼續(xù)增大活性炭用量,析出鉛表面會(huì)出現(xiàn)明顯花球狀析出鉛。 結(jié)合圖5 可知,活性炭過量時(shí),不僅會(huì)吸附骨膠膠體雜質(zhì),也會(huì)吸附骨膠溶液中的有效成分。 骨膠有效成分不足時(shí),在陰極表面無法形成足夠調(diào)節(jié)電流密度的吸附層,導(dǎo)致形成花球狀且相對(duì)疏松的析出鉛。 由此可得,活性炭凈化3 g/L 骨膠溶液的適宜液固比為1 000 ∶1。

      表4 活性炭凈化骨膠溶液時(shí)液固比對(duì)鉛電解主要指標(biāo)的影響

      圖6 活性炭凈化骨膠溶液時(shí)不同液固比下析出鉛形貌

      2.4 綜合試驗(yàn)

      為考察最佳條件下試驗(yàn)的重復(fù)性,分別在靜置凈化和活性炭凈化最佳條件下進(jìn)行2 次重復(fù)試驗(yàn)。 靜置凈化72 h 和1 000 ∶1活性炭凈化條件下骨膠溶液渾濁度見圖7。 將二者分別配制成骨膠濃度0.8 g/L、Pb2+濃度120 g/L、H2SiF6濃度120 g/L 的鉛電解液并進(jìn)行鉛電解試驗(yàn),不同凈化方式下鉛電解主要指標(biāo)和析出鉛形貌如表5 和圖8 所示。

      表5 不同凈化方式對(duì)應(yīng)的鉛電解主要指標(biāo)

      圖7 不同凈化方式下骨膠溶液渾濁度

      圖8 不同凈化方式下析出鉛形貌

      由圖7 和表5 可見,3 g/L 骨膠溶液靜置72 h 兩次試驗(yàn)溶液的渾濁度分別為39.613、39.782,對(duì)應(yīng)的鉛電解電流效率值均為99.19%、電耗均為51.79 kW·h/t。3 g/L 骨膠溶液經(jīng)1 000 ∶1活性炭凈化,兩次試驗(yàn)的溶液渾濁度分別為37.200、37.180,對(duì)應(yīng)的鉛電解電流效率值分別為99.19%、99.18%,對(duì)應(yīng)電耗值分別為51.79 kW·h/t、51.80 kW·h/t。 圖8 表明,靜置72 h 和1 000 ∶1活性炭凈化條件下獲得的析出鉛表面致密且平整,說明重復(fù)試驗(yàn)結(jié)果重復(fù)性較好,即靜置72 h 或1 000 ∶1活性炭凈化后,鉛電解均可獲得較高的電流效率(99.19%)和較低的電耗(51.79 kW·h/t),且鉛電解獲得的析出鉛表面平整光滑。

      3 結(jié) 論

      1) 鉛電解常用添加劑骨膠濃度大小對(duì)鉛電解電流效率、電耗和析出鉛形貌有較大影響,適宜的骨膠濃度為0.8 g/L。

      2) 骨膠膠體雜質(zhì)對(duì)鉛電解析出鉛形貌有一定影響。 將骨膠溶液靜置72 h 或1 000 ∶1活性炭凈化均能去除膠體雜質(zhì),凈化后鉛電解電流效率高達(dá)99.19%、電耗低至51.79 kW·h/t,獲得的析出鉛表面平整光滑。

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