梁天,徐金國,趙興新,董紹江,承軍偉
(1.重慶長江軸承股份有限公司,重慶 401336;2.重慶交通大學(xué) 機(jī)電與車輛工程學(xué)院,重慶 400047)
輪轂軸承單元是汽車傳動系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,其運行穩(wěn)定性和密封可靠性對整車的安全運行具有重要意義。關(guān)于汽車輪轂軸承單元密封結(jié)構(gòu)的研究有:文獻(xiàn)[1?2]基于臺架試驗和理論,分析汽車輪轂軸承單元兩側(cè)采用不同結(jié)構(gòu)密封圈對其摩擦力矩的影響,提出降低汽車輪轂軸承單元摩擦力矩的密封優(yōu)化方案;文獻(xiàn)[3]建立輪轂軸承單元密封圈模型,分析密封圈結(jié)構(gòu)參數(shù)對其密封性能和摩擦力矩的影響,結(jié)果表明接觸壓強(qiáng)和摩擦力矩隨唇厚、唇邊夾角、腰厚增大而增大,隨唇傾斜角、唇長增大而減?。晃墨I(xiàn)[4]設(shè)計一種具有剛?柔組合密封槽的重卡輪轂軸承單元,并建立有限元模型分析密封圈參數(shù)對其接觸應(yīng)力和等效應(yīng)力的影響,結(jié)果表明隨壓縮率和材料硬度的增大,最大接觸應(yīng)力和等效應(yīng)力均增大,隨密封槽尺寸的增加等效應(yīng)力減小,最大接觸應(yīng)力先減小后增大;文獻(xiàn)[5]建立輪轂軸承單元密封圈有限元模型,分析密封圈參數(shù)對其密封性能的影響,結(jié)果表明軸向過盈量對唇形密封圈的密封性能影響較大;文獻(xiàn)[6?7]介紹了輪轂軸承單元密封圈失效分析方法以及失效的多種原因;文獻(xiàn)[8?9]基于流體力學(xué)仿真,對徑向直通式迷宮密封和徑向迷宮密封齒形角進(jìn)行研究,認(rèn)為泄漏量主要受齒形角、間隙寬度、空腔深度和空腔數(shù)量的影響;文獻(xiàn)[10]對輪轂軸承單元單體密封試驗機(jī)中泥漿配比進(jìn)行研究,提出泥漿輸入管道內(nèi)泥漿顆粒沉積量的測量方法,并給出最小泥漿流量。
上述文獻(xiàn)對汽車輪轂軸承單元密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,但關(guān)于密封圈可能帶來的異響研究較少。因此,本文針對某車型汽車輪轂軸承單元在路試過程中出現(xiàn)輕微異響的問題,分析其原因并提出相應(yīng)的解決方案。
某車型路試三臺車在低速行駛過程中左前輪的輪轂軸承單元均出現(xiàn)異響,車輛里程為1000 km。拆解異響輪轂軸承單元,通過臺架試驗仍能完全復(fù)現(xiàn)路試的異響故障。該輪轂軸承單元密封結(jié)構(gòu)如圖1 所示,1#,2#,3#車采用原密封結(jié)構(gòu)均出現(xiàn)異響, 2#車拆除磁性密封圈后異響消除。
圖1 原組合式密封結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Structure diagram of original combined seal
為分析異響原因,建立有限元模型模擬密封圈合套過程,如圖2 所示,橡膠材料設(shè)置為同種非線性材料。將磁性密封圈和橡膠密封圈通過軸向移動直接合套,仿真結(jié)果如圖3所示:由于唇口2與磁性密封圈骨架端面接觸后未及時回彈,導(dǎo)致其僅部分位置恢復(fù)正常合套狀態(tài),骨架尖角擠壓導(dǎo)致唇口2 發(fā)生卷邊。在軸承運行過程中,唇口2 與骨架表面粗糙的尖角部位摩擦,導(dǎo)致輪轂軸承單元發(fā)生異響同時發(fā)熱,影響軸承壽命。而在拆除磁性密封圈后,唇口2不再與骨架摩擦,異響消除。
圖2 原組合式密封圈有限元網(wǎng)格模型Fig.2 Finite element mesh model of original combined seal
圖3 原組合式密封圈合套過程仿真結(jié)果Fig.3 Simulation result of assembly process for original combined seal
原組合式密封正常件與異響件的形貌如圖4所示:正常件合套后端面平整,密封唇口正常貼合在骨架上;而異響件唇口發(fā)生卷邊,導(dǎo)致密封圈合套后出現(xiàn)凸起,端面發(fā)生傾斜。這與仿真結(jié)果吻合,故認(rèn)為原密封結(jié)構(gòu)出現(xiàn)異響是由于密封圈合套時發(fā)生卷邊。
圖4 原組合式密封正常件與異響件的形貌Fig.4 Appearance of original qualified and abnormal combined seal
在試裝過程中發(fā)現(xiàn),原密封結(jié)構(gòu)部分正常合套的密封圈,盡管唇口2 能夠裝入磁性密封圈,但由于磁性密封圈較薄,唇口2 也易脫出,故對原密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,如圖5 所示:新密封結(jié)構(gòu)唇口2,3均安裝在磁性密封圈骨架上,與磁性密封圈骨架圓周表面接觸,可有效避免唇口2脫出。
圖5 新組合式密封結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Structure diagram of new combined seal
設(shè)計的合套工裝如圖6所示,合套前在密封圈唇口涂抹潤滑脂,先借助工裝將唇口2,3脹開至高于磁性密封圈配合面,再裝入磁性密封圈,抽出工裝,完成合套。
圖6 使用工裝合套示意圖Fig.6 Diagram of assembly using tooling
建立新密封結(jié)構(gòu)有限元模型模擬密封圈合套過程,如圖7所示,唇口2未發(fā)生卷邊,合套率提高。
圖7 密封結(jié)構(gòu)改進(jìn)及合套工藝優(yōu)化后合套過程仿真結(jié)果Fig.7 Simulation result of assembly process after improving structure of seal and optimizing assembly process
對汽車輪轂軸承單元進(jìn)行泥水耐久性試驗,試驗機(jī)結(jié)構(gòu)如圖8 所示,泥水配比參考標(biāo)準(zhǔn)JIS Z 8901:2006《試験用粉體及び試験用粒子》,泥水配比為10∶90,噴嘴管徑為12.7 mm,流速為3 ~5 L/min,2個噴嘴分別對著兩側(cè)密封圈,噴水方向與水平方向呈45°,噴水口距離密封圈60 mm±10 mm。試驗工況見表1,連續(xù)運行500 h(即250個循環(huán))。
表1 汽車輪轂軸承單元泥水耐久性試驗工況Tab.1 Mud water durability test conditions for automobile hub bearing units
圖8 泥水耐久性試驗機(jī)結(jié)構(gòu)Fig.8 Structure of mud water durability tester
經(jīng)泥水耐久性試驗的軸承如圖9所示,無明顯進(jìn)水痕跡,油脂顏色正常,密封圈無異常磨損,各零件無損壞,采用卡爾費休法測量潤滑脂含水率低于3%,滿足泥水耐久性試驗要求。
圖9 經(jīng)泥水耐久性試驗的汽車輪轂軸承單元Fig.9 Automobile hub bearing units for mud water durability test
針對某汽車輪轂軸承單元在路試過程中出現(xiàn)輕微異響的問題,分析其主要原因為組合式密封圈合套過程中徑向唇口發(fā)生卷邊,造成徑向唇口與骨架尖角摩擦,故對密封圈結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)并優(yōu)化合套工藝。拆解泥水耐久試驗后的軸承,密封效果良好,未出現(xiàn)異常,且采用新密封圈結(jié)構(gòu)的汽車輪轂軸承單元裝車使用后未出現(xiàn)異響。