朱凱亮,周靄琳,朱元生,賈成凱,李偉
(中核核電運行管理有限公司,浙江 嘉興 314300)
應急堆芯冷卻(ECC)系統(tǒng)是重水堆的一個專設安全系統(tǒng),其注射回路包括4個部分:高壓注射部分、中壓注射部分、低壓再循環(huán)部分、公共注射回路部分[1]。當主熱傳輸系統(tǒng)出現(xiàn)破口導致堆芯冷卻劑減少時,高壓回路通過打開高壓注射氣體隔離閥,4.3 MPa的高壓氣體將高壓水箱中的水迅速加壓,當主熱傳輸系統(tǒng)中的壓力降低到4.3 MPa以下時,高壓水箱中的水被壓入主系統(tǒng)以冷卻燃料,保證堆芯內(nèi)熱量的有效導出以防止堆芯及主系統(tǒng)管道的損壞[2],高壓注射回路流程圖如圖1所示。
圖1 高壓注射回路流程圖
ECC高壓注射氣體隔離閥是8 in/CL600級的核3級帶手動裝置氣動鍛造不銹鋼三段式球閥,失效開,設計溫度為66 ℃,設計壓力為6.21 MPa,介質(zhì)為空氣,結(jié)構(gòu)如圖2所示。上部為氣動執(zhí)行機構(gòu),中間通過軛架與閥體相連,氣缸桿與閥桿通過四方插口連接傳遞驅(qū)動力矩[3]。閥體和閥球為不銹鋼材質(zhì);閥座材質(zhì)為聚甲醛工程塑料;填料及推力軸承材質(zhì)為超高分子量聚乙烯。
圖2 閥門結(jié)構(gòu)圖
高壓氣箱與高壓水箱之間通過兩個并聯(lián)安裝的氣動球閥隔離,正常運行情況下,高壓回路處于熱備用狀態(tài),ECC高壓注射氣體隔離閥處于關(guān)閉狀態(tài)。當失去一回路冷卻劑事故邏輯觸發(fā)時,ECC高壓注射氣體隔離閥在10 s內(nèi)自動打開,高壓水箱中的水被高壓氣體迅速加壓,被壓入主系統(tǒng)以冷卻燃料[4]。
2017 年12月執(zhí)行ECC系統(tǒng)奇回路控制邏輯試驗時,高壓注射氣體隔離閥開啟時間為9.95 s,驗收準則要求開啟時間小于10 s,最近3個月閥門開啟時間為9.80、9.95、9.18 s。
如果設備持續(xù)降級,閥門開啟時間超過10 s,按照技術(shù)規(guī)格書要求,未在規(guī)定時間內(nèi)處理機組需停堆停機。閥門上一次解體為2010年2月,已近8 a。
閥芯與閥座潤滑不良或閥芯閥座磨損,均會導致閥門開啟時阻力增大,使閥門開啟時間偏長。試驗前閥前高壓氣箱壓力為4.3 MPa,閥后高壓水箱壓力為215 kPa左右,閥門動作時,閥后壓力短時間內(nèi)上升至4.1 MPa左右,瞬間壓降變化,產(chǎn)生高速氣流,在閥芯轉(zhuǎn)動過程中,高速氣流吹過閥芯閥座,會造成一定的潤滑脂損耗。閥門最近一次解體時間為2010年,已接近維修周期8 a,其內(nèi)部存在潤滑能不良的可能。檢查潤滑脂廠家手冊及產(chǎn)品包裝上無使用年限說明,可在大修時解體檢查潤滑情況。
當前閥座已使用16 a,存在損傷可能。高壓氣箱內(nèi)壁為碳鋼材質(zhì),存在銹蝕物,試驗時存在銹蝕物留在密封面的可能,造成閥門關(guān)閉期間閥座受損。閥芯閥座受損后隨著運行時長增加,摩擦力逐漸增大,與閥門近幾年開啟時間逐漸增大趨勢吻合。
針對以上兩點,結(jié)合閥門設計最大開啟力矩為632.7 N·m,后續(xù)可在閥門解體前進行力矩測量,檢查摩擦阻力是否存在異常,在解體時檢查閥芯閥座。
1)氣動執(zhí)行機構(gòu)潤滑不良。氣動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)部密封件潤滑不良,會使氣動執(zhí)行機構(gòu)摩擦阻力增大,導致閥門開啟時間偏長。該氣動執(zhí)行機構(gòu)使用核級硅脂潤滑劑33M潤滑,于2011年進行過預防性解體,其動作頻率低,僅在每月強制性試驗時全行程動作一次,環(huán)境溫度變化保持在20~40 ℃的室溫下,工作環(huán)境較好,出現(xiàn)降級情況可能性較小。可解體檢查氣動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)部密封件、缸體、各傳動部件潤滑劑是否干涸,缸壁有無磨損。
2)氣動執(zhí)行機構(gòu)彈簧性能下降。長期處于壓縮狀態(tài)彈簧彈性系數(shù)可能會變小,彈簧回彈力不足,導致閥門開啟時間變長。根據(jù)彈簧特性及以往解體檢修經(jīng)驗,暫未發(fā)現(xiàn)彈簧性能下降現(xiàn)象。大修解體后,可對現(xiàn)役執(zhí)行機構(gòu)彈簧及新彈簧進行檢測,比對彈性系數(shù)K值檢查有無降級。
3)彈簧室呼吸孔通流不暢。彈簧室呼吸孔有異物等,會導致氣動執(zhí)行機構(gòu)動作期間呼吸孔通排氣不暢,彈簧室起蓄能作用,減慢氣動執(zhí)行機構(gòu)動作速度,增長動作時間。檢查疏通彈簧室呼吸孔,無堵塞現(xiàn)象,排除該因素。
1)減壓閥設定值高漂。減壓閥設定值高漂,工作氣壓升高,氣動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)氣量增大,排氣口一定的情況下,導致排氣量增大、排氣時間長,閥門開啟時間變長。后續(xù)可在氣動執(zhí)行機構(gòu)更換或閥門解體時檢查標定。
2)排氣回路排氣速率低。閥門開啟過程中,氣動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)氣體通過快排閥及電磁閥排出,如果排氣不暢,排出速度慢,導致閥門開啟時間變長。
氣動執(zhí)行機構(gòu)快排閥和電磁閥管線及接頭對氣缸排氣具有一定的節(jié)流作用,經(jīng)試驗,拆除管線及接頭使其直接對空會加快排氣速度,拆除快排閥管線及接頭可使開啟時間有0.4 s左右提升,拆除電磁閥管線及接頭可使開啟時間有0.1 s左右提升(如圖3、圖4)。拆除管線及接頭對閥門開啟時間的縮短有正向作用,但其配置和影響是恒定的,不會隨時間變化而緩慢增長,不是造成閥門開啟時間持續(xù)緩慢增長的根本原因。拆除后,試驗測得閥門開啟時間為9.13 s,比此前的9.95 s有明顯改善。
圖3 快排閥管線及接頭
圖4 電磁閥管線及接頭
圖5為自2010年閥門解體后至閥門開啟時間接近驗收準則期間的試驗情況,閥門開啟時間呈一定規(guī)律變化,動作時間均值呈每年上升趨勢,每年隨氣溫的降低在12月—2月期間出現(xiàn)高點峰值且峰值每年遞增,與1#機組曲線相似,說明氣溫對于閥門開啟時間有一定影響,目前房間溫度維持在20 ℃左右。溫度變化會對閥門開啟時間有一定影響,但與閥門開啟時間逐年增長沒有關(guān)系,是一促成因素。安裝閥體加熱裝置并在試驗前將閥體加熱至28 ℃左右(如圖6),試驗閥門開啟時間為8.5 s,有一定縮短。
圖5 閥門動作試驗開啟時間
圖6 閥體加熱裝置
氣動執(zhí)行機構(gòu)快排閥和電磁閥管線及接頭、閥體溫度會對閥門開啟時間產(chǎn)生影響,但其影響是一定的,不隨時間變化而緩慢增長,不是造成閥門開啟時間增長的根本原因,但可以根據(jù)其影響對閥門開啟時間進行干預。
綜上所述,可根據(jù)以下判斷準則進行可能原因判斷:
1)針對閥芯閥座潤滑不良、磨損等對閥門本體阻力的影響,檢測閥門開啟力矩是否符合設計要求;
2)針對閥芯與閥座潤滑不良,解體閥門后目視檢查閥芯閥座表面潤滑劑是否干涸、變質(zhì);
3)針對閥芯閥座表面情況,目視檢查閥座有無劃痕、變形等缺陷,檢查閥球表面有無劃痕、磨損;
4)針對減壓閥設定值高漂問題,使用標準表檢查氣路實際壓力是否符合要求;
5)針對氣動執(zhí)行機構(gòu)彈簧性能下降等對氣動執(zhí)行機構(gòu)阻力的影響,檢查現(xiàn)役氣動執(zhí)行機構(gòu)彈簧彈性系數(shù)K值,并與新彈簧備件K值進行比較判斷是否降級;
6)針對氣動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)部密封件潤滑不良摩擦阻力增大,解體檢查氣動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)部密封件、缸體、各傳動部件潤滑劑是否干涸,缸壁是否磨損。
如果閥門開啟時間在9.8~10 s之間,則縮短試驗周期,由1個月改為半個月。
如果閥門開啟時間超過10 s,則按照如下順序執(zhí)行。
溫度對碳納米管纖維/環(huán)氧樹脂界面剪切強度的影響······························馬奇利 張翠霞 王 晗 蔣 瑾 呂衛(wèi)幫 (6,961)
1)更換氣動執(zhí)行機構(gòu)。具備氣動執(zhí)行機構(gòu)可用備件1個。
2)檢查減壓閥設定值。檢查減壓閥設定值是否滿足要求。
3)安裝投用閥體加熱裝置。綜合歷年閥門試驗數(shù)據(jù),環(huán)境溫度降低會增加潤滑脂黏度、導致閥門開啟阻力增加,導致冬季開閥時間有所增長。但通過廠房加熱系統(tǒng)控制廠房最低溫度在20 ℃,歷年溫度無明顯變化,不會造成閥門開啟時間持續(xù)增長。提升閥體溫度可以提升開閥速度。
4)聯(lián)系運行再次執(zhí)行閥門動作試驗。如果閥門開啟時間在9.8~10 s之間,則縮短試驗周期,由1個月改為半個月;如果閥門開啟時間仍超過10 s,則解體閥門,機組按照技術(shù)規(guī)格書要求置于相應模式。
1)檢測閥門開啟力矩。閥體拆前無壓力情況下,測試閥門開啟力矩值為120 N·m,小于最大開啟力矩632.7 N·m;在閥門前后存在壓差的情況下,測試閥門開啟力矩值為1500 N·m,小于氣動執(zhí)行機構(gòu)開啟力矩1861 N·m。
2)檢查閥芯閥座表面情況。閥球、閥座表面有輕微劃傷,使用金相砂紙進行打磨。
3)檢查閥芯閥座表面潤滑劑情況。進出口閥座潤滑脂基本消耗殆盡,表面無潤滑脂殘留。
1)氣動執(zhí)行機構(gòu)密封件潤滑情況檢查。氣動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)壁潤滑良好,氣缸內(nèi)壁無磨損現(xiàn)象。
2)氣動執(zhí)行機構(gòu)彈簧K值檢測。氣動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)彈簧K值同新彈簧備件K值接近,彈簧性能無明顯降級。
3)氣動執(zhí)行機構(gòu)減壓閥標定。儀控專業(yè)標定氣動執(zhí)行機構(gòu)減壓閥,確認減壓閥壓力設定值滿足要求。
檢修后閥門開啟時長為4.61 s,比修前有明顯下降。目前距上次閥門檢修已4.5 a,閥門開啟時長為6.36 s。
綜上所述,得出閥門開啟時間持續(xù)緩慢增加的直接原因是閥門開啟時閥芯閥座間的摩擦阻力增大;根本原因是閥座潤滑脂缺失,導致閥芯閥座潤滑不良;促成原因是閥門前后壓差較大,管線設計布置導致閥門開啟時潤滑脂易受風噪吹損。
從表1發(fā)現(xiàn),兩臺機組閥門PV82對運行時間不敏感,閥門PV81由于管道布置原因,前后由彎頭連接,氣流通過順暢、流阻低;而閥門PV82前后均由直管上三通連接,氣流混亂、流阻高,所以閥門PV81的潤滑脂所受風燥吹損強于閥門PV82,管線布置如圖7所示。
表1 閥門服役時長及最大開啟時長
圖7 閥門管線布置
如閥門安裝時潤滑良好,從投運到潤滑脂完全耗盡可達16 a;如閥門安裝時潤滑不足,不到8 a潤滑脂便消耗殆盡,導致閥門開啟時間接近10 s。
結(jié)合兩臺機組閥門PV81的修前情況,認為即使在潤滑脂完全喪失的情況下,閥門開啟時間也只會接近而不超過10 s,同時可通過減少排氣阻力的方式將開閥時間降低約0.5 s。基于以上數(shù)據(jù)和分析,將閥門由預防性維修改為預測性維修,即當閥門開啟時間連續(xù)2個月超過9 s時,在下個大修窗口解體閥門。
本文通過對高壓注射氣體隔離閥開啟時間持續(xù)增加問題進行分析,找出了檢修方式及預維策略的不足。結(jié)合原因,針對機組在不同模式下,分別制定干預方式及檢修方案,可作為保證機組安全運行長期有效的管控手段,對重水堆專設安全系統(tǒng)檢修具有重要意義。