• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      一種鋸齒密封齒輪箱漏油問題解決方案

      2024-02-27 11:40:08呂海明
      機械工程師 2024年2期
      關(guān)鍵詞:進油油孔油腔

      呂海明

      (南京高精齒輪集團有限公司,南京 210000)

      0 引言

      鋸齒密封結(jié)構(gòu)是一種迷宮密封形式,它具有免維護、結(jié)構(gòu)緊湊、加工簡單等特點。某糖廠有一產(chǎn)品線升級改造項目,要求新齒輪箱能替換現(xiàn)場的老齒輪箱(現(xiàn)場的電動機、榨糖機、地腳螺栓均不變)且新齒輪箱輸出力矩提高50%,因是在限定空間內(nèi)提升力矩,擔(dān)心內(nèi)部結(jié)構(gòu)布置緊張,在前期的方案設(shè)計階段輸入采用了鋸齒密封結(jié)構(gòu),后期詳細設(shè)計階段也未改變。齒輪箱輸入功率為600 kW,輸入轉(zhuǎn)速為600~1300 r/min,潤滑油品為ISO VG320,潤滑油進油壓力為0.12~0.18 MPa,正常工作壓力為0.15 MPa。齒輪箱裝配完成后在試驗臺空載試車,當轉(zhuǎn)速升到400 r/min時,輸入透蓋與甩油環(huán)間的縫隙出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。因榨期將至,交貨期很急,需要設(shè)計工程師給出簡單快捷的解決方案。對應(yīng)迷宮密封漏油現(xiàn)象,本文提出的解決思路為:首先校核輸入軸承進油量,然后計算輸入密封結(jié)構(gòu)的回油能力,最后分析密封結(jié)構(gòu)。通過上述方法找出導(dǎo)致漏油現(xiàn)象的原因,提出解決方案,再通過空載試車進行驗證。

      1 齒輪箱結(jié)構(gòu)

      新齒輪箱采用的是一級平行齒輪減速+封閉差動行星傳動機構(gòu)的結(jié)構(gòu),輸入為單斜齒軸與兩調(diào)心滾子軸承的支撐結(jié)構(gòu)。近輸入端軸承外側(cè)采用鋸齒甩油環(huán)與透蓋組合的鋸齒密封結(jié)構(gòu),兩零件間的間隙導(dǎo)致回油腔與外部貫通,需防止?jié)櫥蛷耐干w與甩油環(huán)間的縫隙漏出。輸入軸頭尺寸為φ120 mm×210 mm,定位尺寸為80 mm,近輸入端軸承型號為23228CC/W33(內(nèi)徑為140 mm,外徑為250 mm,寬度為88 mm)。齒輪箱內(nèi)部一級平行齒輪減速結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      圖1 齒輪箱裝配圖(平行減速級)

      近輸入端軸承潤滑過程為:潤滑油通過卡套式管接頭中的節(jié)流孔板進入箱體軸承座上開的進油通孔,經(jīng)過軸承外徑上的油槽和油孔進入軸承內(nèi)部,潤滑軸承后部分流入鋸齒密封結(jié)構(gòu)的回油腔,然后通過透蓋下側(cè)開的回油槽進入箱體上的回油孔,最后流回箱體內(nèi)部。軸承進油結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      圖2 近輸入端軸承進油結(jié)構(gòu)

      2 分析與解決方案

      首先需要確定是否為非油路設(shè)計造成的鋸齒密封結(jié)構(gòu)漏油,排查影響漏油的外部因素:檢查潤滑油進油溫度,查看油站出油口處的溫度計,顯示溫度為40 ℃,再用溫度槍測量齒輪箱進油管處的溫度,測定同樣為40 ℃,進油溫度沒有問題;檢查進油壓力,查看油站出油口處壓力表,顯示壓力為0.15 MPa,再查看齒輪箱進油管上耐震壓力表,同樣顯示壓力為0.15 MPa,確認進油壓力沒有問題;檢查潤滑油品,到總控臺查看信息,顯示潤滑油為ISO VG320,潤滑油沒有問題;檢查齒輪箱上空氣過濾器是否堵塞,因為如果空氣過濾器不通氣,會造成減速機內(nèi)部空間壓力升高,影響輸入軸密封結(jié)構(gòu)回油,拆下空氣過濾器檢查,空氣過濾器完好。通過上述排查,確定齒輪箱鋸齒密封結(jié)構(gòu)漏油是由油路設(shè)計造成的,需要分析潤滑結(jié)構(gòu)。

      2.1 校核潤滑軸承的油量是否正確

      軸承轉(zhuǎn)速n≤1500 r/min時,軸承潤滑油量Q的經(jīng)驗公式[1]為

      式中:D為軸承外徑,mm;B為軸承寬度,mm;Q為軸承潤滑油量,L/min。

      將軸承23228CC/W33的外徑D=250 mm、寬度B=88 mm代入公式,計算得到軸承所需的潤滑油量Q=0.88 L/min。潤滑油量可通過進油面積來控制,通常采用節(jié)流孔板來實現(xiàn),節(jié)流孔板是利用圓形金屬薄板中間開圓形通孔制造而成。節(jié)流孔面積太小,則容易因潤滑油中的雜質(zhì)造成堵塞,從而引起軸承缺油損壞,造成重大損失。綜合考慮到齒輪箱現(xiàn)場的使用環(huán)境、油品清潔度和機構(gòu)可靠性等因素,重型工業(yè)齒輪箱節(jié)流孔板的最小開孔直徑d≥2 mm。介質(zhì)為ISO VG320的潤滑油,進油溫度為40℃,φ2 mm 噴油口流量實驗數(shù)據(jù)如表1所示。

      表1 噴油口壓力與噴油量對照表

      根據(jù)表1,齒輪箱在工作壓力0.15 MPa時,輸入軸承φ2.0 mm噴油口的流量為2.11 L/min,大于所需的最小潤滑油量0.88 L/min,確定輸入軸承的潤滑油路應(yīng)該采用φ2.0節(jié)流孔板。拆開連接輸入軸承進油孔的卡套式管接頭[2],檢測里面的節(jié)流孔板開孔尺寸。檢測結(jié)果為:節(jié)流孔板開孔尺寸為φ2.0 mm,符合設(shè)計要求,軸承潤滑油量Q沒有問題。

      2.2 校核回油結(jié)構(gòu)的回油量

      齒輪箱鋸齒密封結(jié)構(gòu)的回油[3]方式為自重回油,流速比較低,一般為0.2 m/s?;赜涂變?nèi)徑D的計算公式[4]為

      式中:Q為軸承潤滑油量,L/min;v為潤滑油回流速度,取0.2 m/s。

      齒輪箱潤滑油進油壓力0.12~0.18 MPa,校核回油結(jié)構(gòu)的回油能力,需采取最大進油量的情況,此軸承需選擇0.18 MPa進油壓力的進油量,查表1,Q取2.35 L/min。將上述數(shù)據(jù)代入公式,計算出當量回油孔內(nèi)徑D≥15.81 mm。上述計算結(jié)果為保守情況,假設(shè)軸承的所有潤滑油全部從軸承外側(cè)流出,忽略從軸承內(nèi)側(cè)直接流入箱體的部分。

      校核箱體上的回油孔尺寸:拆下透蓋,測量此軸承處對應(yīng)箱體上開的回油孔尺寸,箱體回油結(jié)構(gòu)如圖3所示。

      圖3 箱體回油結(jié)構(gòu)

      檢測結(jié)果:箱體上開了2個φ20 mm的回油孔,換算成1個回油孔的當量孔徑為Dhy=28.28 mm,大于所需的最小回油孔尺寸φ15.81 mm,此處結(jié)構(gòu)沒問題。

      校核鋸齒密封結(jié)構(gòu)回油腔通往箱體回油孔的過油槽尺寸:鋸齒密封結(jié)構(gòu)通過輸入透蓋上開的回油槽連接箱體回油孔,先測量輸入透蓋回油槽的截面尺寸,然后換算成當量孔徑進行校核,透蓋結(jié)構(gòu)如圖4所示。

      圖4 輸入透蓋結(jié)構(gòu)

      檢測結(jié)果為:回油槽長度為60 mm、深度為25 mm。過油面積Sgy=60×25=1500 mm2,換算成當量孔徑Dgy=43.7 mm,大于所需的最小回油孔尺寸φ15.81 mm,此處結(jié)構(gòu)沒問題。

      2.3 密封結(jié)構(gòu)分析

      因為鋸齒密封結(jié)構(gòu)的進油與回油尺寸已被認定為合理的,所以引起漏油現(xiàn)象的部位應(yīng)該是鋸齒密封結(jié)構(gòu)的回油腔。觀察分析此密封結(jié)構(gòu):鋸齒甩油環(huán)和軸承均為旋轉(zhuǎn)件,它們在工作時會產(chǎn)生風(fēng)壓和攪油現(xiàn)象,此處回油腔較小且甩油環(huán)與軸承間的距離較近。上述情況導(dǎo)致回油腔內(nèi)的潤滑油受到兩側(cè)旋轉(zhuǎn)零件的影響較大,致使向回油孔的流動不順暢,最后回油腔內(nèi)潤滑油累積超過密封口產(chǎn)生漏油現(xiàn)象。

      1)解決方案一。減少進入回油腔的潤滑油量,這樣會減小回油壓力,抵消因回油腔小而造成的不利影響。希望在原有結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進行整改,盡量減少問題解決時間和工作量。整改結(jié)構(gòu)為:在透蓋與軸承間的軸承孔寬度方向上增加T形擋油環(huán),T形擋油環(huán)由壁厚5 mm定距環(huán)在內(nèi)孔上焊一個2 mm厚的圓環(huán)制造而成。定距環(huán)可由與軸承孔相同直徑的鋼管切割而成,定距環(huán)寬度方向需要與軸承間留1 mm間隙,防止軸承過定位,因為此處軸承為游動端。圓環(huán)與甩油環(huán)間留2 mm間隙,圓環(huán)與軸承間形成一個密封腔,使?jié)櫥蛢H能從2 mm間隙擠入回油腔,增加了軸承中潤滑油流向外側(cè)的阻力,迫使多半潤滑油直接通過軸承內(nèi)半邊滾子流入箱體,達到減少潤滑油進入回油腔的目的。同時,因為增加的T形擋油環(huán)為靜止零件,避免了因為軸承旋轉(zhuǎn)對回油腔內(nèi)潤滑油的影響。T形擋油環(huán)與軸承間的密封腔空間不應(yīng)太小,否則會影響回油腔內(nèi)潤滑油溫度傳遞,可能造成局部高溫并導(dǎo)致軸承損壞。T形擋油環(huán)圓環(huán)與甩油環(huán)間的2 mm間隙會影響進入回油腔的潤滑油量,可根據(jù)試車情況作相應(yīng)調(diào)整:如果軸承外側(cè)溫度較高,可將2 mm間隙增大,這樣會增加軸承外側(cè)流過的潤滑油量,可增加冷卻能力;如果鋸齒密封結(jié)構(gòu)還是漏油,可將2 mm間隙繼續(xù)減小,這樣會進一步減小流入回油腔的潤滑油量。整改后結(jié)構(gòu)如圖5所示。

      圖5 增加T形擋油環(huán)的鋸齒密封結(jié)構(gòu)

      將改造后的零件按圖5裝配,進油壓力調(diào)到正常工作壓力0.15 MPa,電動機轉(zhuǎn)速逐漸升到1300 r/min,在此過程中未出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。將進油壓力調(diào)到最大0.18 MPa運行2 h,未出現(xiàn)泄漏情況,試車通過。此方案成功。

      如果僅考慮減少進入回油腔的潤滑油量,還有一個更簡單的結(jié)構(gòu):鋸齒甩油環(huán)在軸承與透蓋間的合適軸向距離上焊一個薄圓環(huán),圓環(huán)外徑與軸承孔徑向留2 mm間隙。此結(jié)構(gòu)無需制造新零件,整改時間短,很符合交貨期緊張的情況。本齒輪箱的第一次整改就采用了此結(jié)構(gòu),將焊有薄圓環(huán)的鋸齒甩油環(huán)裝配好后進行空載試車:進油壓力調(diào)到正常工作壓力0.15 MPa,電動機轉(zhuǎn)速逐漸升到600 r/min時出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,此結(jié)構(gòu)失敗。分析原因為:焊接的薄圓環(huán)雖然增加了一個密封腔,但是薄圓環(huán)是焊接在鋸齒甩油環(huán)上的,會隨著甩油環(huán)旋轉(zhuǎn),當轉(zhuǎn)速升高時,增加的薄圓環(huán)會加大回油腔內(nèi)的攪油等不利影響,產(chǎn)生漏油。此結(jié)構(gòu)雖然失敗,但說明增加密封腔是有效果的,隨后的第二次整改采用了增加T形擋油環(huán)的結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)吸取了第一次整改增加密封腔和減少攪油的經(jīng)驗。

      2)解決方案二。加大回油腔的體積,這樣能增加潤滑油的存儲量,減小旋轉(zhuǎn)件攪油的影響。整改結(jié)構(gòu)為:用甩油盤密封結(jié)構(gòu)[5]代替鋸齒密封結(jié)構(gòu),因為軸頭定位尺寸為80 mm,軸向空間較大,與鋸齒密封結(jié)構(gòu)相比,軸向尺寸大的甩油盤密封結(jié)構(gòu)能被放入。甩油盤密封結(jié)構(gòu)有3個回油腔,靜止的集油罩有效隔離出1個內(nèi)腔和2個外腔,甩油盤的第一道封油結(jié)構(gòu)是與集油罩組成的間隙3 mm、長20 mm配合面,此結(jié)構(gòu)有效阻止了大部分潤滑油進入外腔, 采用3 mm間隙是由于集油罩沒有止口定位,需要考慮加工和裝配誤差。甩油盤為定距環(huán)上焊2個圓環(huán)結(jié)構(gòu),圓環(huán)只需高出15 mm,因為此處圓環(huán)起的作用是防止?jié)櫥脱囟ň喹h(huán)爬出密封結(jié)構(gòu)而造成漏油,如果圓環(huán)高出太多,就可能接觸到回油腔內(nèi)潤滑油并產(chǎn)生攪油現(xiàn)象,對密封產(chǎn)生不利影響,2個圓環(huán)與集油罩形成甩油盤密封結(jié)構(gòu)的2個外腔,此結(jié)構(gòu)簡單,對潤滑油流動影響小。集油罩內(nèi)側(cè)的厚鋼板和中間的薄鋼板需要在與兩外腔相切的豎直最低處開φ10 mm的通孔,將3個腔體貫通,使兩外腔的少量潤滑油流入厚鋼板上開的回油槽,甩油盤密封結(jié)構(gòu)如圖6所示。

      圖6 甩油盤密封結(jié)構(gòu)

      將改造后的零件按圖6裝配,進油壓力調(diào)到正常工作壓力0.15 MPa,電動機轉(zhuǎn)速逐漸升到1300 r/min,在此過程中未出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。將進油壓力調(diào)到最大0.18 MPa運行2 h,未出現(xiàn)泄漏情況,試車通過,此方案成功。

      3 結(jié)語

      本文對輸入為鋸齒密封結(jié)構(gòu)齒輪箱的漏油問題進行了分析與處理。給出了通常的解決思路:首先校核輸入軸承進油量,然后計算輸入密封結(jié)構(gòu)的回油能力,最后分析密封結(jié)構(gòu)。通過上述方法找出導(dǎo)致該齒輪箱漏油現(xiàn)象的原因是回油腔較小且甩油環(huán)與軸承間的距離較近。給出了兩種解決方案:方案一是增加T形擋油環(huán),以減少進入回油腔中潤滑油量;方案二是用甩油盤密封結(jié)構(gòu)替換鋸齒密封結(jié)構(gòu),以加大回油腔體積。方案一用于本批次齒輪箱漏油問題的快速處理,以應(yīng)對交貨期的需求。方案二用在本型號齒輪箱的后續(xù)訂單中。兩種方案的齒輪箱均在客戶現(xiàn)場應(yīng)用良好,未出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。

      猜你喜歡
      進油油孔油腔
      某型飛機尾橇緩沖裝置阻尼油孔設(shè)計及優(yōu)化
      機床與液壓(2022年6期)2022-09-16 13:04:48
      缸蓋油孔螺釘檢測裝置的分析與應(yīng)用
      多路閥閥芯流固熱耦合研究
      一種基于液壓缸負負載回油腔的調(diào)速控制系統(tǒng)
      重型機械(2020年2期)2020-07-24 08:16:20
      不同截面形狀的油腔振蕩冷卻的流動和傳熱分析
      600MW發(fā)電機進油原因分析
      活力(2019年17期)2019-11-26 00:42:24
      曲軸交叉油孔毛刺產(chǎn)生機理分析及控制措施
      船用噴油器體斜油孔加工
      冷卻油腔形狀對發(fā)動機活塞振蕩傳熱效果的影響
      結(jié)構(gòu)參數(shù)對閉式內(nèi)冷油腔填充率的影響
      平原县| 绥阳县| 精河县| 镇赉县| 万载县| 抚远县| 兴安县| 甘孜| 治多县| 漳浦县| 宿州市| 望城县| 临邑县| 新民市| 罗源县| 德格县| 鹤庆县| 武山县| 青铜峡市| 彩票| 论坛| 弋阳县| 凤庆县| 德保县| 方城县| 丹东市| 体育| 泌阳县| 瑞安市| 龙游县| 财经| 延吉市| 思南县| 鱼台县| 荥经县| 颍上县| 西贡区| 得荣县| 江口县| 白朗县| 宁海县|