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      某鋅錫銅鐵硫多金屬礦應(yīng)用陶瓷球工業(yè)試驗(yàn)

      2024-03-26 04:04:46李自剛
      現(xiàn)代礦業(yè) 2024年1期
      關(guān)鍵詞:錫石鋼球磨礦

      李自剛 謝 斌

      (1.云南華聯(lián)鋅銦股份有限公司;2.景德鎮(zhèn)百特威爾新材料有限公司)

      隨著礦產(chǎn)資源的開發(fā)與利用,易選的單一礦石越來越少,對復(fù)雜難選多金屬礦產(chǎn)資源的綜合回收越來越受到重視[1]。中國錫礦床屬錫石多金屬硫化物礦床,具有較高的回收價(jià)值,是工業(yè)發(fā)展過程中不可或缺的原材料[2]。硫化礦物一般采用浮選方法分離富集,其適宜的給料粒度為10~150 μm,要求礦石細(xì)磨。錫石主要采用重選方法富集回收,其適宜的給料粒度為74~250 μm,要求礦石粗磨[3]。所以,在錫石多金屬硫化礦磨礦實(shí)踐中,由于礦石中有用礦物錫石和硫化礦在礦物性質(zhì)與選別粒度上存在差異,常造成錫石過磨與硫化礦欠磨的矛盾[4-5]。在我國損失的金屬錫中,80%的金屬錫因過磨問題隨礦泥流失,造成極大的資源浪費(fèi)[6]。

      磨礦作業(yè)為后續(xù)選別作業(yè)提供合適粒度的物料,磨礦產(chǎn)品的好壞將直接影響選廠的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)[7]。磨礦過程通常伴隨著礦物的過粉碎,不僅會加大目的礦物的浮選難度,而且會增加電力、介質(zhì)的消耗,造成資源及能源的損失。目前,諸多學(xué)者通過磨礦過程優(yōu)化,緩解錫石過磨和硫化礦欠磨的矛盾。楊金林等[3]通過對錫石多金屬硫化礦磨礦試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)入磨粒度對磨礦效果影響明顯,當(dāng)入磨粒度為-2 mm,磨礦時(shí)間為4~6 min,磨礦濃度為75%時(shí),可有效緩解錫石過磨和硫化礦欠磨的矛盾。陳勇等[8]研究了錫石多金屬硫化物在不同磨礦條件下的選擇性磨礦行為,發(fā)現(xiàn)球體介質(zhì)對于礦石具有較強(qiáng)的沖擊破碎力,添加柱體介質(zhì),能有效改善脆性礦物的過粉碎問題。

      近年來,納米復(fù)合陶瓷球(以下簡稱“瓷球”)作為新型磨礦介質(zhì),具有硬度高、密度輕、高耐磨、無鐵質(zhì)污染等特點(diǎn),同時(shí)磨礦產(chǎn)品具有良好的粒度分布特性,能有效減輕過粉碎,已被廣泛應(yīng)用于金屬礦山細(xì)磨領(lǐng)域[9-10]。本文以某鋅錫銅鐵硫多金屬選礦廠二段磨為研究對象,對比了瓷球介質(zhì)替換鋼鍛介質(zhì)后的磨礦效果,發(fā)現(xiàn)與鋼鍛和鋼球磨礦相比,瓷球磨礦全面改善了磨礦產(chǎn)品的粒度分布特性,磨礦能耗及介質(zhì)消耗量大幅降低,同時(shí)減少了過磨泥化現(xiàn)象,為選別和脫水創(chuàng)造了更好的作業(yè)條件。

      1 磨礦工藝流程

      某金屬礦山設(shè)有A 系統(tǒng)、B 系統(tǒng)2 個(gè)平行的兩段磨礦系統(tǒng),一段磨礦介質(zhì)為鋼球,二段磨礦介質(zhì)為鋼鍛。一段磨礦—分級回路采用格子型球磨機(jī)MQG2 700 mm×3 600 mm 與FX-500 型水力旋流器組成閉路;二段磨礦—分級回路采用格子型球磨機(jī)MQG2 400 mm×3 000 mm與FX-350型水力旋流器組成閉路。原礦經(jīng)一段閉路磨礦后,一段分級溢流進(jìn)入二段磨機(jī)進(jìn)行閉路磨礦,二段分級溢流作為最終磨礦產(chǎn)品進(jìn)入后續(xù)浮選作業(yè)。磨礦工藝流程見圖1。

      工業(yè)試驗(yàn)期間,在保留A、B 系統(tǒng)一段球磨機(jī)中原有鋼球介質(zhì)的前提下,更換A、B 系統(tǒng)二段球磨機(jī)中的介質(zhì)種類。其中,A系統(tǒng)二段磨采用瓷球作為磨礦介質(zhì),初裝球量為8.63 t,?30 mm、?25 mm、?20 mm瓷球配比為33.3%∶33.3%∶33.3%,補(bǔ)加瓷球?yàn)?30 mm,補(bǔ)加量50 kg/d。B 系統(tǒng)二段磨采用鋼球作為磨礦介質(zhì),初裝球量13.09 t,?50 mm、?40 mm、?30 mm鋼球配比為33.3%:33.3%:33.3%,補(bǔ)加鋼球?yàn)?50 mm、?40 mm,補(bǔ)加量分別為110,70 kg/d。磨礦介質(zhì)具體補(bǔ)加情況見表1。

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      2 小型試驗(yàn)研究

      2.1 同等質(zhì)量介質(zhì)對比試驗(yàn)

      試驗(yàn)用小型球磨機(jī)型號為?450 mm×450 mm,進(jìn)行同等質(zhì)量鋼鍛與瓷球開路磨礦40 min。其中鋼鍛?45 mm×50 mm、?30 mm×40 mm、?30 mm×35 mm、?25 mm×30 mm 配比為30%∶20%∶30%∶20%,充填率為25.27%;瓷球?35mm、?30mm、?25 mm、?20mm 配 比 為30%∶20%∶30%∶20%,充 填 率 為56.92%。試驗(yàn)對比結(jié)果見表2。

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      由表2 可知,與鋼鍛磨礦相比,同等質(zhì)量瓷球磨礦產(chǎn)品中-0.074 mm 產(chǎn)率提高9.09 個(gè)百分點(diǎn),過粗粒級(+0.15 mm)產(chǎn)率降低1.32個(gè)百分點(diǎn),中間可選粒級(0.019~0.10 mm)產(chǎn)率及中間易選粒級(0.037~0.074 mm)產(chǎn)率分別提高0.41、3.04個(gè)百分點(diǎn)。

      2.2 同等磨礦細(xì)度對比試驗(yàn)

      在保留同等介質(zhì)質(zhì)量對比試驗(yàn)?zāi)サV條件的前提下,降低瓷球充填率至35.36%,使得瓷球磨礦產(chǎn)品(-0.074 mm)細(xì)度與鋼鍛磨礦相當(dāng),試驗(yàn)結(jié)果見表3。

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      由表3 可知,當(dāng)磨礦產(chǎn)品細(xì)度相當(dāng)時(shí),與鋼鍛磨礦相比,瓷球磨礦過細(xì)粒級-0.037 mm 產(chǎn)率降低2.15個(gè)百分點(diǎn),過粗粒級+0.15 mm 產(chǎn)率降低1.08 個(gè)百分點(diǎn),中間可選粒級0.019~0.10 mm產(chǎn)率及中間易選粒級0.037~0.074 mm 產(chǎn)率分別提高5.67,2.32 個(gè)百分點(diǎn)。

      綜合來說,瓷球磨礦能全面改善磨礦產(chǎn)品的粒度分布特性,有效減輕鋼鍛磨礦時(shí)存在的欠磨及過磨問題,可為后續(xù)瓷球磨礦工業(yè)應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。

      3 工業(yè)試驗(yàn)研究

      3.1 磨礦—分級指標(biāo)分析

      工業(yè)試驗(yàn)期間,A、B系統(tǒng)磨礦—分級回路運(yùn)行平穩(wěn),運(yùn)行工況指標(biāo)見表4。

      由表4 可知,一段磨礦A、B 系統(tǒng)的磨機(jī)運(yùn)行功率、旋流器壓力之間并無明顯變化;二段磨礦A、B 系統(tǒng)的磨機(jī)運(yùn)行功率分別為140~160 kW 和190~220 kW,降幅為26.32%~27.27%,但旋流器壓力基本維持在60~70 kPa,說明瓷球磨礦可有效降低磨機(jī)運(yùn)行功率,達(dá)到節(jié)能降耗的效果。

      3.2 二段流程考察篩析

      A、B系統(tǒng)二段流程工業(yè)應(yīng)用考察結(jié)果見表5。

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      由表5 可知,A 系統(tǒng)磨礦新生-0.074 mm 產(chǎn)率提升17.67 個(gè)百分點(diǎn),新生-0.037 mm 產(chǎn)率提升9.58 個(gè)百分點(diǎn);B系統(tǒng)磨礦新生-0.074 mm 產(chǎn)率提升14.12個(gè)百分點(diǎn),新生-0.037 mm產(chǎn)率提升8.76個(gè)百分點(diǎn);A系統(tǒng)在沉砂細(xì)度低于B系統(tǒng)的情況下,排礦細(xì)度卻高于B 系統(tǒng),說明在二段磨礦工藝中瓷球磨礦能力高于鋼球磨礦,同時(shí)瓷球磨礦可以改善磨礦產(chǎn)品的粒度分布特性。

      3.3 溢流產(chǎn)品粒度篩析

      3.3.1 A系統(tǒng)前后篩析對比

      因原礦性質(zhì)變化,原礦品位偏低,礦石嵌布粒度細(xì),A 系統(tǒng)工業(yè)應(yīng)用前后溢流產(chǎn)品粒度篩析對比見表6。

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      由表6可知,A系統(tǒng)采用瓷球磨礦后,溢流產(chǎn)品粒度分布特性得到改善,-0.074 mm產(chǎn)率為61.25%,較之前的56.95%增加了4.30 個(gè)百分點(diǎn);過細(xì)粒級-0.010 mm產(chǎn)率為9.22%,較之前的12.32%,降低了3.10個(gè)百分點(diǎn),-0.010 mm 金屬量分布為5.94%,較之前的8.64%,降低了2.70 個(gè)百分點(diǎn);說明在二段磨礦中瓷球磨礦能力優(yōu)于鋼鍛,可有效解決鋼鍛欠磨問題,同時(shí)有效改善錫金屬量分布。

      3.3.2 A、B系統(tǒng)工業(yè)應(yīng)用瓷球后篩析對比

      A、B系統(tǒng)工業(yè)應(yīng)用瓷球后,溢流產(chǎn)品粒度篩析對比結(jié)果見表7。

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      由表7可知,瓷球磨礦相比鋼球磨礦,雖然-0.074 mm 含量相當(dāng),但瓷球磨礦過細(xì)粒級-0.010 mm 產(chǎn)率為9.22%,較鋼球磨礦降低了1.30 個(gè)百分點(diǎn);說明在二段磨礦中,瓷球磨礦在改善粒度分布特性的同時(shí),能夠有效減輕鋼球過磨問題。

      4 工業(yè)試驗(yàn)成效

      4.1 磨礦流程考察情況

      由于一段磨礦給礦粒度較細(xì),-10 mm 含量95.39%,為了避免一段過磨,將物料分配至二段,整體磨礦分級作業(yè)運(yùn)行平穩(wěn),A系統(tǒng)二段磨礦分級回路指標(biāo)見表8。

      注:排礦細(xì)度指-0.074 mm 粒級產(chǎn)率,磨礦新生產(chǎn)率指新生-0.074 mm粒級產(chǎn)率。

      由表8可知,球磨機(jī)排礦細(xì)度提升了6.25%,磨礦新生提升了34.68%;此外分級效率顯著提高,技術(shù)效率提高34.82%,分級質(zhì)效率提高2.72%,返砂比下降29.43%,促進(jìn)了磨機(jī)利用系數(shù)的提高,提升幅度達(dá)25.89%。

      4.2 選別指標(biāo)情況

      A、B系統(tǒng)工業(yè)應(yīng)用期間選別指標(biāo)見表9。

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      由表9 可知,因A、B 系統(tǒng)銅鋅原礦品位存在差異,精礦品位相同,折算后回收率相近,說明使用瓷球作為磨礦介質(zhì)能夠滿足銅、鋅的選別要求;A 系統(tǒng)在錫原礦品位略低的情況下,錫粗精礦理論回收率提高0.61 個(gè)百分點(diǎn),說明瓷球磨礦有助于錫指標(biāo)的回收。

      4.3 能耗指標(biāo)情況

      A、B 系統(tǒng)二段磨礦工業(yè)應(yīng)用期間能耗指標(biāo)對比見表10。

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      由表10可知,瓷球磨礦節(jié)能降耗效果顯著,單位電耗下降了43.32%,單位球耗下降了10.34%,二段磨礦綜合成本下降了31.00%。

      A系統(tǒng)二段磨礦介質(zhì)更換為瓷球后,整體磨礦能耗減少1.46 kW·h/t,整體單位成本減少0.62 元/t,A系統(tǒng)每年可節(jié)約電費(fèi)24.55 萬元。A系統(tǒng)二段單位成本相比于B 系統(tǒng)減少0.09 元/t,A 系統(tǒng)每年可節(jié)約球費(fèi)3.56 萬元。綜合來看,A系統(tǒng)二段瓷球磨礦每年可節(jié)約綜合費(fèi)用28.11 萬元。

      5 結(jié) 論

      (1)某鋅錫銅鐵硫多金屬選礦廠通過鋼鍛與瓷球同等質(zhì)量磨礦試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)瓷球磨礦細(xì)度(-0.074 mm)較鋼鍛提升9.09個(gè)百分點(diǎn);通過鋼鍛與瓷球同等磨礦細(xì)度試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在相同磨礦時(shí)間下,瓷球磨礦產(chǎn)品中間可選粒級0.019~0.10 mm產(chǎn)率及中間易選粒級0.037~0.074 mm 產(chǎn)率分別提高5.67,2.32 個(gè)百分點(diǎn),充分表明瓷球磨礦效果優(yōu)于鋼鍛磨礦。

      (2)通過工業(yè)試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)瓷球磨礦不僅可以改善產(chǎn)品粒度特性分布,而且可優(yōu)化磨礦分級回路指標(biāo),顯著提高磨礦效率。同時(shí),在滿足銅、鋅的選別要求下,能有效緩解因過磨帶來的錫產(chǎn)品流失問題。

      (3)二段瓷球磨礦較鋼球磨礦可節(jié)約用電成本24.55 萬元/a,節(jié)約介質(zhì)成本3.56 萬元/a,降本增效效果顯著。

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