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      編程式自動(dòng)化車(chē)門(mén)多點(diǎn)涂膠裝置及技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用

      2024-08-15 00:00:00劉立華莫文將曾令重黃艷麗
      時(shí)代汽車(chē) 2024年13期

      摘 要:在汽車(chē)車(chē)身制造行業(yè),為降低車(chē)門(mén)鈑金之間在行駛過(guò)程中產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲,往往需要在內(nèi)外板間進(jìn)行多位置涂上減震膠,提高行駛舒適性。本文主要提出一種編程式自動(dòng)多點(diǎn)涂膠裝置,即能滿足快速對(duì)多點(diǎn)位置精確涂膠,又能滿足涂膠量、涂膠一致性穩(wěn)定的研發(fā)方案。分別詳細(xì)闡述了裝置設(shè)計(jì)方案、技術(shù)方案、工作原理及應(yīng)用效果。

      關(guān)鍵詞:多級(jí)多點(diǎn)涂膠 低成本 高效率 研發(fā) 應(yīng)用

      1 緒論

      在汽車(chē)車(chē)身制造過(guò)程中,車(chē)門(mén)涂減震膠是必要工藝。車(chē)門(mén)外板與內(nèi)加強(qiáng)板間存在一定的間隙,行車(chē)中會(huì)因振動(dòng)產(chǎn)生嚴(yán)重噪音,因此需要在車(chē)門(mén)外板與內(nèi)加強(qiáng)板之間增加減震膠。減震膠經(jīng)過(guò)涂裝車(chē)間烘干設(shè)備加熱后固化,可以減弱行車(chē)中的振動(dòng)和噪聲,提高舒適性。

      車(chē)門(mén)減震膠根據(jù)車(chē)門(mén)形狀、大小分布,一般單個(gè)車(chē)門(mén)或車(chē)蓋減震膠點(diǎn)數(shù)在25-50點(diǎn)。生產(chǎn)涂膠工藝要求涂膠量均勻、涂膠位置一致性高,才能保證減震膠發(fā)揮良好的減震性能。

      我公司車(chē)身車(chē)間結(jié)合近幾年在涂膠工藝的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),已成功地將單人單點(diǎn)涂膠,改進(jìn)為單人多點(diǎn)涂膠,后又改進(jìn)為整體可調(diào)節(jié)式涂膠工藝,逐步提升了涂膠效率和涂膠質(zhì)量。每次涂膠工藝的改進(jìn)效果顯著,如圖1。其良好的推廣性也快速推廣到其他車(chē)型,和其他基地車(chē)身車(chē)間。(圖1)

      目前車(chē)身車(chē)間使用的多點(diǎn)涂膠工具多為整體可調(diào)節(jié)式涂膠裝置。它可以實(shí)現(xiàn)一次完成車(chē)門(mén)外板所有減震膠的涂膠。這種涂膠裝置目前使用平衡器來(lái)吊裝,通過(guò)鋼絲繩連接在平衡器上。

      在操作過(guò)程中,需要兩名員工同時(shí)拉動(dòng)涂膠裝置到合適的涂膠位置后,按著涂膠工具不晃動(dòng)的同時(shí)再去按涂膠按鈕。首先,平衡器的鋼絲繩在下降過(guò)程中晃動(dòng)幅度比較大,涂膠裝置可能會(huì)碰傷員工,存在著較大的安全隱患;另外,每次涂膠都是員工手動(dòng)拉下來(lái),無(wú)法保證每次的涂膠位置的一致性,造成涂膠不均勻;此外,現(xiàn)場(chǎng)需要兩名員工操作,效率比較低。為了消除涂膠過(guò)程中的安全隱患和少人化工藝的優(yōu)化,我們?cè)O(shè)計(jì)了一種編程式自動(dòng)化車(chē)門(mén)多點(diǎn)涂膠裝置和系統(tǒng),該技術(shù)通過(guò)邏輯編程和感應(yīng)信號(hào)將涂膠動(dòng)作全流程編制到PLC程序,通過(guò)一鍵啟動(dòng)涂膠按鈕,實(shí)現(xiàn)裝置的涂膠。

      2 涂膠裝置研發(fā)

      2.1 設(shè)計(jì)方案

      根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的多點(diǎn)涂膠現(xiàn)狀及生產(chǎn)問(wèn)題,車(chē)身團(tuán)隊(duì)自主設(shè)計(jì)制作一種編程式自動(dòng)化車(chē)門(mén)多點(diǎn)涂膠裝置。該裝置依靠氣缸驅(qū)動(dòng)和輔助導(dǎo)向?qū)崿F(xiàn)上升和下降,依靠激光雷達(dá)和安全鎖緊機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)PLC程序?qū)崿F(xiàn)涂膠過(guò)程對(duì)員工的安全保護(hù);員工通過(guò)一鍵涂膠啟動(dòng)按鈕實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)涂膠工具的自動(dòng)升降。

      本裝置主要由程序控制系統(tǒng)、升降機(jī)構(gòu)、安全機(jī)構(gòu)、涂膠槍盤(pán)、涂膠泵5大部分組成,如圖2。

      五大機(jī)構(gòu)組成部分的功能:

      (1)程序控制系統(tǒng):負(fù)責(zé)接收各種感應(yīng)信號(hào)并給出動(dòng)作指令,是實(shí)現(xiàn)該裝置自動(dòng)涂膠的控制系統(tǒng)。

      (2)升降機(jī)構(gòu):負(fù)責(zé)涂膠膠盤(pán)做上升和下降運(yùn)動(dòng),是動(dòng)力源。

      (3)安全機(jī)構(gòu):負(fù)責(zé)涂膠裝置在涂膠過(guò)程對(duì)員工的保護(hù),主要有激光雷達(dá)和鎖緊機(jī)構(gòu);鎖緊機(jī)構(gòu):負(fù)責(zé)涂膠機(jī)構(gòu)上升到位后的自鎖,防止因自身重力導(dǎo)致機(jī)構(gòu)墜落。

      (4)涂膠槍盤(pán):負(fù)責(zé)完成在零件上的涂膠,根據(jù)零件涂膠點(diǎn)數(shù)設(shè)計(jì)槍盤(pán)。

      (5)涂膠泵:減震膠存儲(chǔ)器。

      該自動(dòng)多點(diǎn)涂膠裝置的完整動(dòng)作流程圖如下圖3:

      固定式的升降機(jī)構(gòu),在節(jié)約了場(chǎng)地的同時(shí)使得多點(diǎn)涂膠工具下降時(shí)不再晃動(dòng),提高涂膠質(zhì)量和精度,提高了生產(chǎn)效率,縮減了生產(chǎn)成本,還對(duì)應(yīng)地降低工作強(qiáng)度和減少工作人員。

      2.2 技術(shù)方案

      本自動(dòng)涂膠裝置和技術(shù)經(jīng)過(guò)生產(chǎn)驗(yàn)證,能夠?qū)⒛壳巴磕z中遇到的難題一一解決。

      (1)該裝置利用固定式氣缸連接,實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)涂膠裝置高精度定位,涂膠質(zhì)量穩(wěn)定。

      (2)設(shè)計(jì)PLC聯(lián)鎖和安全聯(lián)鎖,員工可以一鍵實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)涂膠裝置的升降,既保護(hù)了員工免受傷害又提高了生產(chǎn)效率。

      (3)通過(guò)PLC編程實(shí)現(xiàn)一鍵啟動(dòng)完成涂膠操作,涂膠實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,減少一個(gè)操作工人。

      (4)自制成本低,壽命長(zhǎng),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,便于日常維護(hù)、維修,制造成本低。

      (5)多級(jí)多點(diǎn)涂膠、效率高,比單點(diǎn)涂膠工具提高數(shù)十多倍,適合大批量生產(chǎn)。

      下面分別介紹該自動(dòng)涂膠裝置的幾大組成部分。

      (1)程序控制系統(tǒng):負(fù)責(zé)接收各種感應(yīng)信號(hào)并給出動(dòng)作指令,是實(shí)現(xiàn)該裝置自動(dòng)涂膠的控制系統(tǒng)。電控系統(tǒng)主要由控制系統(tǒng)臺(tái)、PLC遠(yuǎn)程控制柜、控制按鈕、電氣控制、檢測(cè)開(kāi)關(guān)等組成。

      (2)升降機(jī)構(gòu):負(fù)責(zé)涂膠膠盤(pán)做上升和下降運(yùn)動(dòng),氣缸是動(dòng)力源;舉升機(jī)構(gòu)的輔助導(dǎo)向有導(dǎo)向軸和導(dǎo)軌兩種形式。

      (3)安全機(jī)構(gòu):負(fù)責(zé)涂膠裝置在涂膠過(guò)程對(duì)員工的保護(hù),主要有激光雷達(dá)和鎖緊機(jī)構(gòu);雷達(dá)對(duì)涂膠區(qū)域進(jìn)行安全掃描,達(dá)到全方位安全保護(hù)功能;鎖緊機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)涂膠槍盤(pán)上升到位后的自鎖,防止因自身重力導(dǎo)致機(jī)構(gòu)墜落;二者聯(lián)合使用消除人工操作涂膠機(jī)所存在的安全隱患。

      自鎖機(jī)構(gòu)主要由擺臂、自鎖氣缸等組成。其中,氣缸是自鎖機(jī)構(gòu)的動(dòng)力源;氣缸伸出,擺臂關(guān)閉,鎖死上升到位時(shí)的涂膠機(jī)構(gòu);氣缸縮回,擺臂打開(kāi),才允許涂膠機(jī)構(gòu)做下降運(yùn)動(dòng);它防止涂膠機(jī)構(gòu)在高位時(shí)的突然墜落,對(duì)其正下方的操作工人具有重要的保護(hù)作用。

      (4)涂膠槍盤(pán):負(fù)責(zé)完成在零件上的涂膠,根據(jù)零件涂膠點(diǎn)數(shù)設(shè)計(jì)槍盤(pán)。涂膠機(jī)構(gòu)主要由涂膠框架、涂膠多級(jí)管路、定位銷(xiāo)、檢測(cè)開(kāi)關(guān)、蓄膠盒等組成。

      ①涂膠框架安裝在舉升機(jī)構(gòu)下方,隨其做升降運(yùn)動(dòng);

      ②涂膠多級(jí)管路是減震膠的通道,根據(jù)零件上的涂膠點(diǎn)數(shù)和位置進(jìn)行分級(jí)合理布置;確保管路不干涉;涂膠多級(jí)管路安裝在涂膠框架上;涂膠管路為多級(jí)管路:Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)。

      ③3個(gè)定位銷(xiāo),與涂膠拼臺(tái)的定位銷(xiāo)孔相配合使用,確保涂膠點(diǎn)位置的一致性;

      ④蓄膠盒為多級(jí)蓄膠盒:Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)。Ⅰ級(jí)蓄膠盒內(nèi)的膠通過(guò)Ⅰ級(jí)涂膠管路到達(dá)Ⅱ級(jí)蓄膠盒,之后,Ⅱ級(jí)蓄膠盒內(nèi)的膠通過(guò)Ⅱ級(jí)涂膠管路到達(dá)最終涂膠位置。涂膠管路和蓄膠盒數(shù)量根據(jù)實(shí)際情況設(shè)計(jì)和調(diào)配。

      (5)涂膠泵:減震膠存儲(chǔ)器。

      (6)涂膠拼臺(tái):零件在這個(gè)拼臺(tái)完成涂膠。拼臺(tái)上的定位銷(xiāo)孔與涂膠機(jī)構(gòu)中的定位銷(xiāo)配合使用,確保該裝置落位的精度和一致性;

      涂膠拼臺(tái)主要由底板、支基單元、定位銷(xiāo)孔、折邊膠槍、檢測(cè)開(kāi)關(guān)、皮帶、電機(jī)、舉升機(jī)構(gòu)、舉升氣缸等組成。

      ①此拼臺(tái)是實(shí)現(xiàn)零件涂膠的工位。

      ②定位銷(xiāo)孔與涂膠機(jī)構(gòu)上的定位銷(xiāo)配合使用,確保涂膠機(jī)構(gòu)落位一致性;

      ③折邊膠槍裝有其到位的檢測(cè)開(kāi)關(guān),當(dāng)工人拿起折邊膠槍完成涂折邊膠的工作后,放回折邊膠,檢測(cè)開(kāi)關(guān)檢測(cè)到膠槍,此時(shí)工人按下拼臺(tái)的控制按鈕,自動(dòng)涂膠機(jī)構(gòu)才開(kāi)始下降;確保操作員工的安全;

      ④底板上安裝有數(shù)套支基單元。支基單元對(duì)零件起支撐定位和限位的作用;對(duì)零件進(jìn)行涂膠;

      ⑤涂膠完成后,員工進(jìn)行多點(diǎn)涂膠的質(zhì)量自檢;

      ⑥自檢完成后,員工將內(nèi)板焊接總成放到外板上,舉升氣缸帶動(dòng)舉升機(jī)構(gòu)和皮帶將零件托起,然后電機(jī)啟動(dòng),帶動(dòng)皮帶進(jìn)行傳動(dòng),將零件傳到下一工位;舉升機(jī)構(gòu)下降到位。此為一個(gè)工作循環(huán)。

      2.3 工作原理

      2.3.1 多點(diǎn)涂膠量定時(shí)自動(dòng)控制

      本機(jī)構(gòu)采用可編程控制器自動(dòng)控制電路,實(shí)現(xiàn)涂膠定時(shí)控制功能,同時(shí)可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫度的變化由觸摸屏授權(quán)寫(xiě)入符合出膠量的自動(dòng)控制時(shí)間值,取代了操作工人靠經(jīng)驗(yàn)值調(diào)節(jié)出膠量的弊端,使多點(diǎn)涂膠機(jī)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,從而使每個(gè)操作循環(huán)只需按一次涂膠啟動(dòng)按鈕,同時(shí)保障每個(gè)工件涂膠量一致。當(dāng)有人為觸發(fā)安全系統(tǒng)時(shí),為有效控制涂膠質(zhì)量,特別增加了涂膠過(guò)程中一鍵返回功能,提高了安全系數(shù)及故障響應(yīng)時(shí)間。

      2.3.2 多點(diǎn)涂膠機(jī)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)升降

      本機(jī)構(gòu)采用可編程控制器自動(dòng)控制電路,實(shí)現(xiàn)涂膠機(jī)自動(dòng)升降功能,取代了操作工人靠人力拉動(dòng)平衡器來(lái)拖動(dòng)涂膠機(jī)升降的弊端,同時(shí)使多臺(tái)涂膠機(jī)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,而每個(gè)操作循環(huán)只需按一次涂膠啟動(dòng)按鈕便可自動(dòng)完成一個(gè)循環(huán)工作,提高了設(shè)備穩(wěn)定性和安全系數(shù)及故障響應(yīng)時(shí)間。

      2.3.3 多點(diǎn)涂膠機(jī)安全防落控制

      本機(jī)構(gòu)采用可編程控制器自動(dòng)控制電路,實(shí)現(xiàn)防落夾具自動(dòng)控制,使多點(diǎn)涂膠機(jī)實(shí)現(xiàn)高位重力勢(shì)能被有效鎖定功能,消除了員工在涂膠機(jī)下方操作所存在的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè),提高了多點(diǎn)涂膠機(jī)安全系數(shù)。

      3 橫向?qū)Ρ?、?yīng)用案例

      SGMW車(chē)身用過(guò)的涂膠方式有三種:

      (1)單向涂膠工具,一次只完成一點(diǎn)涂膠,每涂一點(diǎn)耗時(shí)6秒,且沒(méi)有膠量調(diào)節(jié)閥;單向涂膠工具結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)圖1。使用時(shí),將涂膠槍出口安裝到M36螺母一端,控制涂膠槍使膠液順著Φ6不銹鋼管出來(lái),進(jìn)行涂膠。

      缺點(diǎn):由于一次只能涂一點(diǎn),所以可能造成涂膠點(diǎn)間距不均勻、涂膠量不均勻;缺少單管出膠量調(diào)節(jié)閥無(wú)法對(duì)涂膠出膠量進(jìn)行調(diào)整,工作效率低等問(wèn)題。

      (2)單閥多點(diǎn)涂膠工具。使用時(shí)該涂膠工具M(jìn)36螺母扭接到膠槍上,控制涂膠槍使膠液順著設(shè)計(jì)管路出來(lái),實(shí)現(xiàn)一次完成多點(diǎn)的涂膠;增加了調(diào)節(jié)閥,可以對(duì)涂膠出膠量的大小進(jìn)行調(diào)整,涂膠量均勻;不同管組間距通過(guò)Φ6加強(qiáng)管進(jìn)行固定限位,保證每次涂膠點(diǎn)間距均勻。

      缺點(diǎn):此設(shè)備只能實(shí)現(xiàn)局部范圍內(nèi)一定數(shù)量的涂膠點(diǎn),同時(shí)涂膠位置通過(guò)人工方式,目測(cè)實(shí)現(xiàn),重復(fù)一致性較差。

      (3)多閥多點(diǎn)涂膠工具,設(shè)有多個(gè)閥,根據(jù)需要可設(shè)數(shù)十個(gè)涂膠點(diǎn),并且涂膠量可調(diào)節(jié)。缺點(diǎn):多閥多點(diǎn)涂膠工具,能滿足大批量高節(jié)拍的生產(chǎn)要求,但涂膠位置一致性較差;此類(lèi)工具隨著車(chē)門(mén)外板尺寸增大而相應(yīng)增大,工人在操縱體積龐大重量較重的涂膠工具進(jìn)行涂膠時(shí),不符合高節(jié)拍下的人機(jī)工程,進(jìn)而影響到多點(diǎn)涂膠工具的應(yīng)用。

      4 應(yīng)用效果

      該自動(dòng)化多點(diǎn)涂膠裝置已成熟應(yīng)用在公司350P/PS、E10門(mén)蓋焊裝生產(chǎn)線上。

      (1)該裝置的應(yīng)用減少了人工拖動(dòng)平衡器的動(dòng)作,提高了生產(chǎn)效率。共計(jì)節(jié)約操作時(shí)間:5秒/臺(tái)。

      (2)確保涂膠一致性和穩(wěn)定性,達(dá)到涂膠工藝要求,涂膠精度及質(zhì)量合格率由85%提升95%以上。

      (3)涂膠工具通過(guò)多級(jí)調(diào)節(jié)閥,可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況隨時(shí)調(diào)節(jié)出膠量,避免或減少施膠量過(guò)多和過(guò)少,減少了零件的故障率和返修率,降低了生產(chǎn)用膠成本。

      經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)單臺(tái)節(jié)約膠量:20g/臺(tái)。

      (4)整套機(jī)構(gòu)所使用材料為普通鋼管和內(nèi)六角螺栓,采購(gòu)方便,制造成本低廉,便于廣泛使用,同時(shí)由車(chē)間員工主導(dǎo)設(shè)計(jì)制造,省去了外包設(shè)計(jì)與加工制造費(fèi)用,相對(duì)于購(gòu)買(mǎi)自動(dòng)涂膠設(shè)備節(jié)約大量資金。

      (5)本裝置可以根據(jù)不同車(chē)型的車(chē)門(mén)零件的形狀和涂膠點(diǎn)數(shù)進(jìn)行裝置的設(shè)計(jì)和涂膠管路的分級(jí)分點(diǎn)布置,在后續(xù)新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)中,該結(jié)構(gòu)得到很好的應(yīng)用與推廣。

      5 結(jié)語(yǔ)

      本文主要介紹了,一種車(chē)門(mén)自動(dòng)多點(diǎn)多位置精確定位同步涂膠機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)方案、技術(shù)方案、工作原理及應(yīng)用對(duì)比,主要解決單人多位置車(chē)門(mén)涂膠、涂膠不均、涂膠效率低、涂膠質(zhì)量一致性差問(wèn)題。

      該裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)易,制造成本低廉,便于廣泛使用,實(shí)現(xiàn)了單人多點(diǎn)多位置同步涂膠,涂膠質(zhì)量一致性精度穩(wěn)定,生產(chǎn)運(yùn)行效率高,設(shè)備問(wèn)題少,維護(hù)簡(jiǎn)單。

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