馮廣明
摘要:我公司自2003年12月2臺125MW機(jī)組投產(chǎn)以來,1、2號爐經(jīng)常發(fā)生制粉系統(tǒng)爆炸、煤粉倉粉溫高等事故,多次造成重大設(shè)備損壞和嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失,通過分析研究,找出制粉系統(tǒng)爆炸、粉倉粉溫高的原因,提出制粉系統(tǒng)運行技術(shù)和設(shè)備改進(jìn)的措施。
關(guān)鍵詞:燃煤電廠;制粉系統(tǒng)爆炸;粉倉溫度高;原因分析;探討
大唐雞西熱電有限責(zé)任公司2臺125MW機(jī)組,鍋爐均為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-420/13.7-YM3型,高壓中間再熱自然循環(huán)燃煤汽包爐。每臺鍋爐配置2套倉儲式制粉系統(tǒng),乏氣送粉,均采用MTZ350/600低速滾筒式球磨機(jī);每臺鍋爐設(shè)有2個煤粉倉,每個粉倉的容積為216m3,煤粉倉上部設(shè)一臺型號為JX400的螺旋可逆式輸粉機(jī)(絞龍),可保證兩臺爐的4套制粉系統(tǒng)相互輸送煤粉,在每個煤粉倉上裝有2根吸潮管。
自鍋爐投產(chǎn)以來,制粉系統(tǒng)多次發(fā)生爆炸和粉倉溫度高等情況,既造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞,又嚴(yán)重威脅人身及電廠生產(chǎn)的安全,還對生產(chǎn)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。至今,因制粉系統(tǒng)爆炸構(gòu)成的考核事故就有3次,障礙達(dá)幾十次之多。
1 煤粉倉溫度高的原因分析
煤粉倉結(jié)構(gòu)存在問題
由于原粉倉內(nèi)壁面角度和內(nèi)錐體角度太小(粉倉橫向倉壁設(shè)計傾角為71.6℃,底部內(nèi)錐體角度為65℃),使倉壁及內(nèi)錐體易積粉,造成粉倉溫度高。
粉倉頂部四周因安裝時留下一段高約600mm,深約540mm,約45℃的死角,當(dāng)煤粉落入粉倉內(nèi),比較細(xì)的煤粉會到處飛揚(yáng),慢慢落在該處,長時間堆積,遇上倉內(nèi)溫度高時,積粉便會自燃。
在粉倉頂部橫向裝有2個人孔門,其中北側(cè)人孔門封閉不嚴(yán),空氣漏進(jìn)粉倉引起煤粉自燃,高溫氣體聚積將粉倉頂棚烤裂。
用16 Mn鋼板焊接而成的煤粉倉下部內(nèi)錐體,將粉倉分成2部分,每1部分又分割成6個小的倉格,每1倉格同樣采用厚度為10mm的鋼板焊接成內(nèi)錐體。由于粉倉下部所有內(nèi)錐體的表面積達(dá)100m2以上,而錐體外表面又沒有采取保溫措施,再加上給粉間封閉不嚴(yán),冬季環(huán)境溫度低,造成粉倉內(nèi)錐體內(nèi)表面結(jié)露積粉。
人為因素影響
吸潮閥不按規(guī)定操作。在煤粉倉上部裝有吸潮管,按規(guī)程要求,制粉系統(tǒng)運行時煤粉倉吸潮閥必須開啟,制粉系統(tǒng)停運時吸潮閥應(yīng)關(guān)閉。但在實行運行中,制粉系統(tǒng)到粉倉的吸潮閥,應(yīng)開啟而沒有開啟,備用制粉系統(tǒng)到粉倉(絞龍)的吸潮閥應(yīng)關(guān)閉而未關(guān)閉,按規(guī)定在絞龍停止運行時吸潮閥應(yīng)關(guān)閉,但在實際運行中,也經(jīng)常在開啟位置。該開的吸潮閥不開,不但潮氣不能吸出,粉倉內(nèi)的負(fù)壓也很難建立和保證。該關(guān)的吸潮閥不關(guān),增加了粉倉的漏風(fēng),為粉倉內(nèi)可燃?xì)怏w和煤粉混合物爆燃提供了必要條件。特別是當(dāng)制粉系統(tǒng)頻繁啟停時,各吸潮閥不能按規(guī)定及時開啟和關(guān)閉,就會加劇粉溫的升高。規(guī)程同時規(guī)定,在排粉機(jī)由制粉乏氣倒向近路風(fēng)后,應(yīng)及時關(guān)閉制粉系統(tǒng)各吸潮閥,但在運行中也常常沒有按要求進(jìn)行操作。
鎖氣器失去作用。細(xì)粉分離器下部有兩道鎖氣器,它的作用一是防止漏風(fēng),二是在制粉系統(tǒng)爆炸后防止火源進(jìn)入粉倉。由于有的爐只剩一道鎖氣器起作用,因而易引起粉倉起火,如在2005年小修中將一號爐細(xì)粉分離器下部第兩道鎖氣器去掉,改裝在木屑分離器下部,因煤粉經(jīng)常從木屑分離器向外溢,故第兩道鎖氣器重錘被人為地用鐵絲拉起,使其處于開啟位置。由于只剩第一道鎖氣器,封閉不嚴(yán),加上換向檔板不關(guān),在粉倉溫度高時,高溫氣體被吸上去,引燃木屑分離器小篩子上的木屑等雜物及鎖氣器內(nèi)的積粉,以上火源又落入粉倉內(nèi)引燃煤粉,形成惡性循環(huán)。
絞龍下粉插板未關(guān)閉。在絞龍的下方設(shè)有4個下粉口,分別與4套制粉系統(tǒng)聯(lián)接。在每個下粉口安裝一只手動插板,只有在絞龍進(jìn)行送粉時,需要授粉的下粉口插板才打開。但在實際運行中,各爐絞龍的下粉插板經(jīng)常處于開啟或半開啟狀態(tài),特別是絞龍兩端的下粉插板經(jīng)常在全開位置。因此也就使粉倉形不成負(fù)壓,絞龍內(nèi)應(yīng)封閉也無法封閉。
換向檔板問題。在每臺制粉系統(tǒng)的木屑分離器下方,設(shè)有一只手動換向檔板。其作用是把細(xì)粉分離器下來的煤粉分別切換到粉倉或絞龍。當(dāng)制粉系統(tǒng)停止運行時應(yīng)使檔板關(guān)閉粉倉一側(cè),以防止空氣進(jìn)入粉倉。但在實際運行中,當(dāng)制粉系統(tǒng)停運時,此換向檔板很少切向粉倉側(cè)進(jìn)行封閉。
2 煤粉倉溫度高的防范措施
2.1 改進(jìn)煤粉倉結(jié)構(gòu)和保溫
因為1、2號爐粉倉采用鋼板結(jié)構(gòu),外部保溫效果差,造成粉倉內(nèi)壁結(jié)露積粉,粉倉溫度經(jīng)常升高,雖于2005年把粉倉外部的保溫全部進(jìn)行了更換,但因粉倉內(nèi)壁為鋼板結(jié)構(gòu),結(jié)露問題仍沒有徹底解決,后來就在粉倉內(nèi)壁澆灌一層砼。由于頂棚燒裂漏風(fēng),在2004年4月份大修中將2號爐乙粉倉4架梁及頂棚全部進(jìn)行了更換,在2005年小修中又將1號爐甲粉倉梁及頂棚全部更換。為了防止在高溫下石子鈣化后體積膨脹,將外部砼脹掉。采用耐火水泥配比,并將骨料由石子改為焦寶石。
由于原粉倉內(nèi)壁面角度和內(nèi)錐體角度太小。2005年利用1號爐小修時間,對甲、乙煤粉倉進(jìn)行了改造,在粉倉內(nèi)壁打出麻坑,澆上一層耐火砼,使兩壁角度由原71.6°變?yōu)?7°,又在原內(nèi)錐體上加焊一層鋼板,使底部內(nèi)錐體角度由原65°改為70°,以消除積粉。
粉倉頂部四周安裝時留下的死角,已用砼澆灌,使其與壁面平齊,根除了此積粉點。
原細(xì)粉分離器至粉倉下粉管之間設(shè)計為換向式檔板,不嚴(yán)密,易漏風(fēng)、粉,已將2臺爐的下粉換向檔板全部更換成插板式閘板門,解決了漏風(fēng)問題。
因原絞龍改為鏈?zhǔn)捷敺蹤C(jī)后一直無法使用,為了減少粉倉漏風(fēng),現(xiàn)已將絞龍所有下粉口用砼澆灌封堵,原入孔門蓋子為平板式,容易變形漏風(fēng),已將入孔門蓋板改為翻蓋式,采用不銹鋼板外加硅酸鋁氈保溫,改變?nèi)肟组T位置,由橫向軸線布置改為縱向,在防爆門軸線兩側(cè)的粉倉內(nèi)壁布置。
2.2 改進(jìn)吸潮管通路及防爆門
原煤粉倉吸潮管出口與粗粉分離器入口的煤粉管道相接,因系統(tǒng)負(fù)壓小,易被沉積的煤粉堵塞。為了提高其負(fù)壓,現(xiàn)已將吸潮管出口從粗粉分離器入口管道改接到排粉機(jī)入口管道上,出口負(fù)壓由3.0kPa提高到7.0kPa。但是煤粉倉內(nèi)負(fù)壓過大,漏風(fēng)反而會增加,從1號爐改后的情況看,因負(fù)壓大,第2道鎖氣器、木屑分離器等處的漏風(fēng)明顯增加,最好加裝1只負(fù)壓表,調(diào)整煤粉倉負(fù)壓,維持在300Pa左右,不得大于500Pa。
原膜片式防爆門,在多次粉倉爆炸時均未打開,加之防爆門鐵皮經(jīng)常腐蝕漏風(fēng),難以起到防爆門的作用,現(xiàn)已全部用重力(翻版)式入孔門代替,采用鋁板結(jié)構(gòu)和黃砂密封,效果良好。
2.3 加強(qiáng)運行管理
控制好磨煤機(jī)出口溫度,防止含水分過大的煤粉進(jìn)入粉倉。定期降粉位,防止煤粉長時間在倉內(nèi)存留。避免輸粉機(jī)內(nèi)積粉,特別是臨時停爐,一定要燒空或密封粉倉,防止自燃。
參考文獻(xiàn)
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[4]#1、#2鍋爐輔機(jī)檢修規(guī)程.俊海.大唐雞西熱電有限責(zé)任公司發(fā)布,2005年.