高 湛,吳必華,李 華
(中南電力設(shè)計院,武漢市,430071)
荊門換流站接地極工程玻璃鋼構(gòu)架是國內(nèi)首次將玻璃鋼復(fù)合材料應(yīng)用于變電構(gòu)架。為了驗證玻璃鋼構(gòu)架在各種荷載組合工況下構(gòu)架結(jié)構(gòu)型式和計算結(jié)果的正確性,檢驗節(jié)點構(gòu)造的合理性,掌握玻璃鋼構(gòu)架的各種受力狀態(tài)及變形影響,于2010年1月15日在中國電力科學(xué)研究院桿塔試驗基地進行了荊門換流站接地極工程玻璃鋼構(gòu)架真型試驗,以確保構(gòu)架的整體強度和剛度滿足規(guī)范和工程要求,達到安全可靠運行的目的。
荊門換流站接地極址構(gòu)架為單孔門型構(gòu)架,跨度×高度=10 m×15 m,構(gòu)架柱上地線柱高度為5 m。針對玻璃鋼輕質(zhì)高強和節(jié)點連接強度不高的特點,構(gòu)架采用“鋼管+玻璃鋼管”混合結(jié)構(gòu),玻璃鋼管成型工藝采用纏繞成型法[1],其主要力學(xué)性能指標見表1,鋼材為Q235-B。
表1 纏繞成型玻璃鋼管主要力學(xué)性能指標Tab.1 The mechanical property parameters of glass fibre reinforced plastic(GFRP)pipe formed by fiber-winding
構(gòu)架柱一邊為人字柱玻璃鋼管結(jié)構(gòu),一邊為帶端撐人字柱玻璃鋼管結(jié)構(gòu),人字柱和端撐柱柱底根開為4.5 m,中間不設(shè)置橫撐;構(gòu)架梁和地線柱為玻璃鋼管結(jié)構(gòu);構(gòu)架梁、柱接頭采用無加勁肋法蘭,法蘭、柱頭節(jié)點和導(dǎo)地線掛線板處為鋼結(jié)構(gòu);梁和柱之間采用剛性連接,構(gòu)架梁和構(gòu)架柱組成平面框架結(jié)構(gòu)。玻璃鋼管和鋼管采用膠接連接方式,即玻璃鋼管外套鋼法蘭的形式,兩者之間用膠粘劑進行膠接,并在鋼套管內(nèi)壁環(huán)向和徑向刻痕[2-10]。構(gòu)架柱與基礎(chǔ)采用地腳螺栓連接。構(gòu)架柱和地線柱采用PIPE510×14玻璃鋼管,構(gòu)架梁采用PIPE630×15玻璃鋼管。玻璃鋼構(gòu)架真型試驗現(xiàn)場如圖1所示。
玻璃鋼構(gòu)架真型試驗時,在加荷點連接具有測力傳感器的鋼絲繩,鋼絲繩與加荷用液壓缸相連,采用液壓閉環(huán)自動系統(tǒng)來實現(xiàn)加載荷載。位移測量采用全站儀,應(yīng)變測量采用數(shù)據(jù)采集儀。
玻璃鋼構(gòu)架真型試驗為單側(cè)掛線,試驗工況有4種:預(yù)加載工況(試驗荷載為50%設(shè)計荷載)、正常工況(試驗荷載為100%設(shè)計荷載)、超載120%工況(試驗荷載為120%設(shè)計荷載)、超載300%工況(試驗荷載為300%設(shè)計荷載)。正常和超載工況,地線荷載一次加到設(shè)定荷載值,導(dǎo)線垂直荷載R和導(dǎo)線側(cè)向荷載V也一次加到設(shè)定荷載值,導(dǎo)線水平荷載H分級加載和卸載。玻璃鋼構(gòu)架荷載示意圖見圖2,玻璃鋼構(gòu)架設(shè)計荷載見表2。
圖2 玻璃鋼構(gòu)架荷載示意圖Fig.2 Loading sketch of GFRP gantry
表2 玻璃鋼構(gòu)架設(shè)計荷載Tab.2 The design load of GFRP gantry
玻璃鋼構(gòu)架在正常工況、超載120%工況和超載300%工況下的構(gòu)架柱頂荷載-位移曲線見圖3,構(gòu)架梁荷載-撓度曲線見圖4。
(1)正常工況下,即加載到100%設(shè)計荷載:構(gòu)架柱頂位移最大值為30 mm,滿足鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)架柱頂位移小于75 mm的限值要求;地線柱頂相對于構(gòu)架柱頂?shù)南鄬ξ灰茷? mm,滿足鋼結(jié)構(gòu)地線柱頂位移小于50 mm的限值要求;構(gòu)架梁撓度為22 mm,滿足鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)架梁撓度小于50 mm的限值要求;此工況時玻璃鋼構(gòu)架柱、構(gòu)架梁和地線柱表面均沒有纖維斷裂現(xiàn)象出現(xiàn)。
(2)超載120%工況,即加載到120%設(shè)計荷載:構(gòu)架柱頂位移最大值為32 mm,滿足鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)架柱頂位移小于75 mm的限值要求;地線柱頂相對于構(gòu)架柱頂?shù)南鄬ξ灰茷?5 mm,滿足鋼結(jié)構(gòu)地線柱頂位移小于50 mm的限值要求;構(gòu)架梁撓度為24 mm,滿足鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)架梁撓度小于50 mm的限值要求;此工況玻璃鋼構(gòu)架柱、構(gòu)架梁和地線柱表面沒有纖維斷裂現(xiàn)象發(fā)生。
(3)超載300%設(shè)計荷載工況下:當(dāng)導(dǎo)線水平荷載加載到108 kN時,構(gòu)架柱頂位移74.5 mm,達到鋼結(jié)構(gòu)的位移限值75 mm;當(dāng)導(dǎo)線水平荷載加載到84 kN時,構(gòu)架梁撓度60.8 mm,超過鋼結(jié)構(gòu)撓度限值50 mm。在加載到250%時,玻璃鋼構(gòu)架沒有倒塌,但玻璃鋼管局部表面纖維發(fā)生斷裂,如圖5所示。
(4)正常工況、超載120%設(shè)計荷載工況、超載300%設(shè)計荷載工況下,構(gòu)架柱頂-位移和構(gòu)架梁撓度隨荷載增大而增大,基本是保持線性變化。構(gòu)架柱頂荷載-位移曲線和構(gòu)架梁荷載-撓度曲線在相同的荷載段基本重合,說明玻璃鋼桿塔抗疲勞性能很好,經(jīng)過多次反復(fù)加載之后,其力學(xué)性能基本保持不變。
(5)超載120%設(shè)計荷載工況下,構(gòu)架柱頂殘余變形最大為10 mm;超載300%設(shè)計荷載工況下,地線柱頂殘余變形12 mm,說明玻璃鋼具有很好的韌性。
荊門換流站接地極玻璃鋼構(gòu)架于2010年5月在工程現(xiàn)場完成玻璃鋼構(gòu)架組裝和電氣安裝,并順利通過驗收,荊門換流站接地極玻璃鋼構(gòu)架現(xiàn)場照片如圖6所示。
玻璃鋼構(gòu)架質(zhì)量為11 t,其中玻璃鋼3.9 t,鋼材6.9 t,費用為12.75萬元;如果采用鋼結(jié)構(gòu),其鋼材質(zhì)量為12 t,費用為12萬元;兩者僅相差7 500元,玻璃鋼構(gòu)架節(jié)省了5.1 t鋼材用量。本工程玻璃鋼構(gòu)架用鋼量較多的原因主要是受到現(xiàn)有玻璃鋼管管徑和長度的限制,導(dǎo)致柱拼接法蘭數(shù)量增加和梁柱管徑較大。隨著玻璃鋼性能和生產(chǎn)工藝的不斷改進,以及連接技術(shù)的不斷創(chuàng)新,玻璃鋼的各項性能指標會逐漸提高,加上批量化生產(chǎn),用鋼量和成本會逐漸降低。
玻璃鋼復(fù)合材料具有環(huán)境更友好、資源更節(jié)約的優(yōu)勢。本次玻璃鋼構(gòu)架真型試驗和實際工程的成功應(yīng)用充分驗證了玻璃鋼構(gòu)架的可行性、合理性和安全性,為推廣玻璃鋼應(yīng)用提供了理論和實踐依據(jù),符合國家發(fā)展低碳經(jīng)濟的要求,同時也為今后進一步開展玻璃鋼構(gòu)架電氣性能方面的研究創(chuàng)造了條件。
[1]王禹階,班良民.玻璃鋼典型工藝及應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008.
[2]中南電力設(shè)計院.變電構(gòu)架設(shè)計手冊[M].武漢:湖北科學(xué)技術(shù)出版社,2006.
[3]沈觀林,胡更開.復(fù)合材料力學(xué)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2006.
[4]趙美英,陶梅貞.復(fù)合材料結(jié)構(gòu)力學(xué)與結(jié)構(gòu)設(shè)計[M].西安:西北工業(yè)大學(xué),2007.
[5]方東紅,韓建平,曹翠玲.復(fù)合材料輸電桿應(yīng)用進展[J].玻璃纖維,2008(6):31-35.
[6]夏開全.復(fù)合材料在輸電桿塔中的研究與應(yīng)用[J].高科技纖維與應(yīng)用,2005,35(5):19-23.
[7]中國航空研究院.復(fù)合材料結(jié)構(gòu)設(shè)計手冊[M].北京:航空工業(yè)出版社,2004.
[8]晏石林,楊學(xué)忠,劉雄亞,等.復(fù)合材料建筑結(jié)構(gòu)及其應(yīng)用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.
[9]周祖福.復(fù)合材料學(xué)[M].武漢:武漢理工大學(xué)出版社,1995.
[10]李順林,王興業(yè).復(fù)合材料結(jié)構(gòu)設(shè)計基礎(chǔ)[M].武漢:武漢理工大學(xué)出版社,1993.