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      粉噴樁技術(shù)在鐵路便橋墩臺(tái)地基加固中的應(yīng)用

      2010-07-30 02:03:46謝在巍
      鐵道建筑 2010年11期
      關(guān)鍵詞:標(biāo)準(zhǔn)值樁體粉體

      李 旭,謝在巍

      (沈陽(yáng)鐵路局科學(xué)技術(shù)研究所,沈陽(yáng) 110013)

      粉噴樁是深層攪拌樁的一種,水泥粉噴樁采用水泥、石灰作為固化劑,通過(guò)噴攪機(jī)械,用壓縮空氣將水泥粉體以霧狀噴入地基土中,與原地軟土就地強(qiáng)制拌合;利用水泥吸水和與周圍土顆粒發(fā)生水解、水化反應(yīng)并進(jìn)行陽(yáng)離子交換等一系列物理化學(xué)作用,硬化后形成整體性強(qiáng)、水穩(wěn)性好和足夠強(qiáng)度的水泥土樁體,樁體和樁周土共同形成復(fù)合地基,從而起到加固地基的目的。粉噴技術(shù)作為一種具有廣泛適用性的地基處理技術(shù),具有很高的推廣價(jià)值和良好的發(fā)展前景。本文結(jié)合工程實(shí)例,介紹粉噴的設(shè)計(jì)和施工實(shí)踐。

      1 工程概況

      此工程位于長(zhǎng)白線K124 km處,由于正線大修換梁,擬建一便橋臨時(shí)通行,便橋?yàn)?孔跨度16.0 m梁橋。橋墩底下為粉土層,天然承載力標(biāo)準(zhǔn)值只有80~100 kPa,無(wú)法滿足墩底設(shè)計(jì)承載力300 kPa的要求。為解決橋墩施工時(shí)地基承載力不足以及橋墩施工完畢后基礎(chǔ)沉降的問(wèn)題,擬采用粉噴樁對(duì)基礎(chǔ)持力層土進(jìn)行加固。設(shè)計(jì)中曾比較了鋼筋混凝土灌注樁和粉噴樁兩種方案,灌注樁造價(jià)過(guò)高,工期長(zhǎng);而粉噴樁不僅可以提高地基承載力,而且造價(jià)低,工期短,完全可以滿足便橋墩臺(tái)的承載力和沉降要求。

      根據(jù)《工程地質(zhì)報(bào)告》,地層巖性基本特征自上而下如下述:

      1)雜填土:層厚0~0.90 m;

      2)粉土:灰色及灰綠色,0.90~3.50 m,軟塑,夾薄層粉砂,基本承載力標(biāo)準(zhǔn)值為100 kPa;

      3)粉質(zhì)黏土:灰色及灰綠色,3.50~5.10 m,軟塑,承載力標(biāo)準(zhǔn)值為80 kPa,鉆孔樁樁周摩擦力qs=5 kPa;

      4)粉砂土:灰色,飽和,5.10~6.40 m,中密,承載力標(biāo)準(zhǔn)值為140 kPa,鉆孔樁樁周摩擦力qs=12 kPa;

      5)細(xì)砂:灰色,飽和,6.40~13.20 m,中密,承載力標(biāo)準(zhǔn)值為280 kPa,鉆孔樁樁周摩擦力qs=22 kPa;

      6)粉質(zhì)砂巖與泥質(zhì)頁(yè)巖互層:灰綠色及紫紅色,風(fēng)化嚴(yán)重,呈碎屑狀,13.20~18.20 m,承載力標(biāo)準(zhǔn)值為 300 kPa,qs=25 kPa。

      本次勘探期間,穩(wěn)定水位0.82 m(受水田及水坑影響)。

      2 設(shè)計(jì)方案

      1)樁體直徑確定

      本工程樁體直徑初步定為0.60 m。按梅花形布置。

      2)注漿材料的選擇

      規(guī)范中規(guī)定水泥和石灰都可作固化劑,選用水泥時(shí)建議采用礦渣水泥。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)論,礦渣水泥的前期強(qiáng)度低于普通硅酸鹽水泥,而后期強(qiáng)度則相反,所以從經(jīng)濟(jì)及后期強(qiáng)度方面考慮采用礦渣水泥。

      3)水泥摻合比的確定

      攪拌樁身的水泥土抗壓強(qiáng)度 fcu,k主要根據(jù)室內(nèi)強(qiáng)度試驗(yàn)確定,本工程選用32.5級(jí)礦渣硅酸鹽水泥,每米樁長(zhǎng)水泥噴入量為50 kg。樁身強(qiáng)度隨齡期增大而增大,以90 d齡期強(qiáng)度作為標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度,水泥土無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度≥1.6 MPa,28 d強(qiáng)度應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度的60% ~75%。

      4)樁長(zhǎng)的設(shè)計(jì)

      粉噴樁與柔性碎石樁、砂樁和剛性的混凝土樁相比,屬于一種過(guò)渡性質(zhì)的樁體,兼有剛?cè)嵯酀?jì)的雙重性。從經(jīng)濟(jì)技術(shù)的角度考慮,在樁徑不變的條件下,提高復(fù)合地基承載力的合理途徑應(yīng)是提高水泥標(biāo)號(hào)和置換率,增加復(fù)合地基的抗壓強(qiáng)度。

      按《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ 7—89第三章第二節(jié)的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。

      考慮到粉噴樁端部噴粉量較小,且原狀土已被擾動(dòng),故一般不計(jì)粉噴樁端部的支承力,但對(duì)長(zhǎng)度<10 m的樁(本工程),則應(yīng)計(jì)及粉噴樁端部的支承力。

      單樁豎向承載力標(biāo)準(zhǔn)值 (取較小者)

      sppp0.196×280=181 kN

      則m=0.46

      0#臺(tái):墩底面積6.9 m×4.7 m,樁長(zhǎng)7 m。

      1#墩:墩底面積6.0 m×4.8 m,樁長(zhǎng)6.5 m。

      2#墩:墩底面積4.7 m×4.7 m,樁長(zhǎng)9.0 m。

      按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ 7—89的有關(guān)規(guī)定,樁長(zhǎng)以穿透粉砂土層,進(jìn)入細(xì)砂層0.5 m為原則,計(jì)算得出樁長(zhǎng)6.5~9.0 m,現(xiàn)場(chǎng)布置樁間距0.7 m,0#臺(tái)下鉆孔 77 根,1#墩下鉆孔 72 根,2#墩下鉆孔53根。共計(jì)202根樁,1 484延長(zhǎng)米。粉噴樁裝置如圖1。

      圖1 粉噴樁布置立面(單位:cm)

      3 施工方法

      3.1 主要機(jī)械人員配備

      XJ-100型樁機(jī)3臺(tái);工長(zhǎng)1人,電機(jī)操作員2人,鉆桿工3人,上料員2人,試驗(yàn)員1人,機(jī)修工1人,共10人。

      3.2 施工前準(zhǔn)備

      組織人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地踏勘,收集有關(guān)通信、信號(hào)等各種地下管線埋設(shè)情況的資料;現(xiàn)場(chǎng)做到三通一平。

      施工前應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)選擇適當(dāng)?shù)奈恢眠M(jìn)行鉆探并提取原狀土樣及水樣,在室內(nèi)做土工實(shí)驗(yàn),確定持力層土天然承載力等各種物理力學(xué)指標(biāo)。同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行成樁試驗(yàn),數(shù)量≥5根,以確定該地段的成樁工藝及各項(xiàng)技術(shù)參數(shù);成樁7 d后進(jìn)行開挖檢查樁體成形情況、攪拌均勻程度等。最后確定本工程的技術(shù)參數(shù)為:鉆進(jìn)速度不大于1.5 m/min,提升速度不大于0.8 m/min,管道壓力非噴灰時(shí)介于0.1~0.2 MPa之間,噴灰時(shí)介于0.25~0.40 MPa之間。

      根據(jù)基準(zhǔn)點(diǎn)或者基準(zhǔn)軸測(cè)放橋梁墩臺(tái)軸線及輪廓線,并根據(jù)事先設(shè)計(jì)的加固處理方案圖測(cè)放各注漿孔位置,并在以后的施工中經(jīng)常復(fù)測(cè)樁位標(biāo)志的準(zhǔn)確性。

      3.3 粉噴樁施工

      1)鉆機(jī)就位:在進(jìn)行鉆孔施工前技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)二次復(fù)查放線孔位是否準(zhǔn)確,鉆孔施工必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)的位置、角度、次序進(jìn)行。吊鉆機(jī)對(duì)準(zhǔn)位后,使鉆桿垂直,傾斜度<1%,樁位偏差<5 cm。

      2)鉆進(jìn):啟動(dòng)鉆機(jī),鉆頭旋轉(zhuǎn)鉆進(jìn),噴入壓縮空氣而不噴入粉體。

      3)停鉆:當(dāng)鉆進(jìn)到達(dá)設(shè)計(jì)高程后停鉆。

      4)提升:啟動(dòng)鉆機(jī),鉆頭反向邊旋轉(zhuǎn)邊提升,同時(shí)通過(guò)粉體發(fā)送器將水泥噴入土中,使土體與粉體進(jìn)行拌合。

      5)停噴:當(dāng)鉆頭升至距原地面50 cm時(shí)停止噴料。

      6)復(fù)攪:重復(fù)攪拌至樁長(zhǎng)三分之一提升鉆頭,攪拌至第一次停噴的位置,成樁結(jié)束。大量的施工實(shí)踐已充分證明復(fù)攪對(duì)樁體質(zhì)量影響很大。鉆頭噴出的粉體往往呈脈沖狀,若不充分?jǐn)嚢瑁垠w在樁中呈現(xiàn)層狀,形成一種“夾生”,這樣的樁即使水泥摻入量再多也沒有強(qiáng)度。復(fù)攪的作用在于通過(guò)充分的攪拌使粉體與土、水得到比較完全的接觸與作用,促使樁體的形成。為了確保攪拌的均勻性,施工時(shí)要嚴(yán)格掌握好鉆機(jī)提升速度、攪拌葉旋轉(zhuǎn)速度等,并應(yīng)盡量采用全樁復(fù)攪以保證質(zhì)量。

      3.4 工程質(zhì)量檢測(cè)

      1)隨機(jī)取樣,水泥土試塊90 d抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果表明,平均強(qiáng)度最小的一組試塊為2.0 MPa,大于設(shè)計(jì)值1.6 MPa,滿足設(shè)計(jì)要求。

      2)成樁28 d后在樁體上部(樁頂以下0.5 m、1.0 m、1.5 m)截取三段樁體進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)足尺樁身無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)。

      3)在取得粉噴樁材料與波速關(guān)系的前提下,可采用小應(yīng)變動(dòng)測(cè)法進(jìn)行樁長(zhǎng)及樁身完整性的定性檢查。

      4)對(duì)于重要工程或者對(duì)沉降要求較高的工程應(yīng)做樁及復(fù)合地基靜載荷試驗(yàn)。本工程復(fù)合地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值340 kPa,大于要求達(dá)到的復(fù)合地基容許承載力標(biāo)準(zhǔn)值300 kPa,說(shuō)明水泥土凝固效果好,成樁工藝滿足設(shè)計(jì)要求。

      4 工程體會(huì)

      綜合本工程實(shí)踐,總結(jié)粉噴樁有如下優(yōu)勢(shì):

      1)設(shè)備簡(jiǎn)單、容易操作,機(jī)械化程度高。而鉆孔灌注樁存在鋼護(hù)筒制作與安樁、泥漿制備、鋼筋籠綁扎與吊裝、超聲波監(jiān)測(cè)等復(fù)雜工藝,且施工難度大,還存在坍孔與斷樁等危險(xiǎn)因素。

      2)勞動(dòng)強(qiáng)度低、投入勞力少,施工進(jìn)度快,施工場(chǎng)地不受限制,工期短。

      3)采用粉噴樁對(duì)地基加固,從工程造價(jià)上較鉆孔灌注樁節(jié)省投資約20% ~30%,較預(yù)制樁節(jié)省約30%~40%。因此在地基加固中采用粉噴樁實(shí)為一種效果好、成本低的地基處理方法。

      橋梁通車后,對(duì)橋梁的使用情況和橋梁基礎(chǔ)的跟蹤調(diào)查結(jié)果表明,地基最終沉降量滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求,使用效果良好,保證了便橋過(guò)渡的作用,證明了粉噴樁應(yīng)用于小型橋涵的地基工程中是成功的。

      [1] 中華人民共和國(guó)建設(shè)部.JGJ79—2002 建筑地基處理技術(shù)規(guī)范[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2002.

      [2] 中華人民共和國(guó)建設(shè)部.GB50007—2002 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2002.

      [3] 地基處理手冊(cè)編寫委員會(huì).地基處理手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2000.

      [4] 施愛華.深層攪拌樁加固高速鐵路軟土地基的試驗(yàn)研究[J].鐵道建筑,2007(8):52-55.

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