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      吳桂橋煤礦主副井筒十字中線的恢復與重建

      2010-09-07 13:13:42河南省煤田地質(zhì)局物探測量隊朱俊峰焦利偉蔣學正
      河南科技 2010年5期
      關鍵詞:主井副井十字

      河南省煤田地質(zhì)局物探測量隊 朱俊峰 焦利偉 蔣學正

      吳桂橋煤礦主副井筒十字中線的恢復與重建

      河南省煤田地質(zhì)局物探測量隊 朱俊峰 焦利偉 蔣學正

      井筒十字中線對礦井建設與生產(chǎn)起著極其重要的作用,既是工業(yè)廣場總平面設計和各種建筑物位置設計的基礎,又是礦井改擴建和維修等工程設計和施工測量的依據(jù)。井架、天輪、絞車等提升設備的安裝與檢查都是根據(jù)井筒十字中線標定的,然而,在礦山建設過程中,十字中線常遭破壞或受現(xiàn)場建筑物影響不通視,需要恢復和重建。但由于其要求精度高,加之受井筒提升設備影響,恢復重建難度很大?,F(xiàn)介紹吳桂橋煤礦主副井十字中線恢復與重建技術過程。

      一、概況

      吳桂橋煤礦還處于礦建階段,副井已經(jīng)安裝完畢,主井建立了臨時提升系統(tǒng),承擔礦建期間的提升任務。井筒已經(jīng)建成,根據(jù)計劃需要進行提升系統(tǒng)改造,然而在井筒建設期間,十字中線點被地面建筑物覆蓋,遭到破壞。因此,需要對主副井十字中線恢復與重建。控制資料有5″點PPB及4等GPS控制點A001,A002,A003。建井初期布設的十字線點所剩無幾,所保存下來的點只有FE3,F(xiàn)S3,F(xiàn)W1,ZS1,且互不通視。在井底大巷施工前,已經(jīng)進行井上、井下聯(lián)系測量和陀螺定向。因此,為保證井上、井下提升系統(tǒng)坐標系統(tǒng)的嚴格統(tǒng)一,需利用原來起算數(shù)據(jù)重新測出井筒中心,并依據(jù)十字中線設計方位,重新測設十字中線。

      二、控制網(wǎng)方案設計

      1.控制點布設。由于礦方提供的現(xiàn)有控制資料有限,沒法準確確定起算數(shù)據(jù)的精度,所以只有經(jīng)過觀測后來確定從哪些已知數(shù)據(jù)起算。根據(jù)煤礦工業(yè)廣場的建筑物布局及周圍首級控制點的等級及分布,結合煤礦工業(yè)廣場今后的發(fā)展規(guī)劃特布設以下10″級邊角網(wǎng)。結合工業(yè)廣場已有的5″點PPB及四等GPS控制點A001,A002,在主、副井附近布設6個10″級控制點B1,B2,B3,B4,B5,B6組成邊角網(wǎng),見圖1。

      圖1 控制點布設

      首級控制點采用臨時標志,用直徑20mm長600mm的螺紋鋼筋打入地下,頂面做“十”字標記。

      2.控制網(wǎng)觀測與平差計算??刂凭W(wǎng)觀測采用2秒級日本產(chǎn)拓撲康GTS-102N進行,觀測前所有儀器進行嚴格的檢驗校正。角度觀測采用一級技術要求,測兩個測回,半測回歸零差8″,一測回內(nèi)2C互差13″,同一方向測回間互差9″;距離觀測采用全站儀對向觀測,每次兩個測回,每測回4次讀數(shù)。

      計算前必須對外業(yè)記錄進行檢查,確認無誤的情況下在南方平差易2005下進行平差計算。計算完成后要對各項數(shù)據(jù)進行檢核,保證每項數(shù)據(jù)都符合規(guī)范規(guī)定。

      3.精度分析。利用甲方提供的A001、A002、A003、PPB四個已知點(A001、A002、A003互不通視)對所測平面控制網(wǎng)進行平差計算,結果發(fā)現(xiàn),現(xiàn)有已知點PPB、A003相對精度偏低,不能滿足測量平差所需,后分析得出A001和A002相對精度尚可,進而用其兩點根據(jù)邊角后方交會原理解算出新的PPB點坐標,這樣就利用原有的A001和A002點坐標及新的PPB坐標對測量平面控制網(wǎng)進行平差計算。平差結果:最大點位誤差[A003]=0.003 7(m),最小點位誤差[B3]=0.002 0(m),平均點位誤差=0.002 6(m),最大點間誤差=0.003 6(m),最大邊長比例誤差=39 399,平面網(wǎng)驗后單位權中誤差=4.19(s)。平差精度很好,所得成果精度能滿足工程所需,以A001、A002、新PPB平面坐標作為起算依據(jù),解算出控制網(wǎng)中其他點平面坐標。

      三、井筒十字中線的確定

      這樣利用原有的A001和A002點坐標及新的PPB坐標對測量平面控制網(wǎng)進行平差,所得成果精度能滿足工程所需,但所產(chǎn)生的新坐標系統(tǒng)與原坐標系統(tǒng)有所差別,這就需要將副井、主井現(xiàn)有井筒中心坐標歸算到新坐標系統(tǒng)下(在不改變主副井現(xiàn)有十字中心位置及相對關系情況下),進而對主、副井井筒十字線基點進行標定。

      1.副井井筒十字中線的確定。在已知首級控制網(wǎng)的基礎上,進行放樣查找只在副井中線上找到了3個原有的中線點FE3,F(xiàn)S3,F(xiàn)W1。在新系統(tǒng)下采集FE3,F(xiàn)S3,F(xiàn)W1坐標,由坐標反算得知FE3,F(xiàn)S3,F(xiàn)W1之間的距離與原坐標下反算的距離有較大差別。同時按本次系統(tǒng)測得的坐標與原坐標比較也不是一個系統(tǒng)差值,沒有規(guī)律。用FE3和FW1進行平移旋轉(zhuǎn)(以FW1為基點),可確定副井井筒中心,F(xiàn)W1到FE3的方位角是120°00′18.08″,新系統(tǒng)下FS3到井筒中心的方位角是30°00′15.37″,而實測點FS3到新確定井筒中心的方位角是30°00′47.20″,兩者方位角差31.83″。用FS3以方位角30°00′15.37″,向井筒中心作直線,理論上應該過井筒中心。但實際上與FW1到FE3所交點偏離井筒中心18mm,若以其他兩點為基點平移旋轉(zhuǎn)而確定到井筒中心,檢查的偏離值更大。這說明,這三個中線點也不同程度的遭到破壞,但副井已安裝完畢,不可改變,只有盡可能相對準確地來確定井筒中心坐標。礦方提供平煤八礦在原系統(tǒng)下最新復測FE3、FS3成果(但這兩點距離與實際所測兩點距離相差5mm),只有通過這兩點進行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換,分別以這兩點為基點對副井十字線進行平移旋轉(zhuǎn),比較分析得出以FE3為基點較為準確,這樣原十字線在新系統(tǒng)下的坐標方位即可確定,但是分別以實際采集的FE3,F(xiàn)S3,F(xiàn)W1以原設計方位向中心方向作直線理論上應與十字中心相重合,但實際均有偏差,后對其三個誤差點取中(三點所構成三角形的重心),最后確定副井井筒中心坐標為X=3640000.035,Y=508500.001。十字線方位角采用原設計方位角30°、120°。

      2.主井井筒十字中線的確定。盡管新老系統(tǒng)存在誤差,但是誤差不大,而且主井還沒安裝,礦方認為與主井有關的絞車房基礎、提升中心及其他設計裝置與主井中心相對位置關系正確即可。工業(yè)廣場已經(jīng)設計完畢,不容易變更,礦方要求主井中心仍按原設計坐標X=3 640 060.981,Y=508 454.378。十字線方位角采用原設計方位角30°、120°。這樣主、副井十字中線就已確定。

      3.十字中線點設計與放樣。結合現(xiàn)場情況及設計提升方位,根據(jù)確定的新主副井井筒十字中線,利用AutoCAD軟件在圖上繪制十字中線樁點位置坐標,并用全站儀放設到現(xiàn)場。

      四、井筒十字中線樁檢測

      測設的這些十字線點是否能滿足要求(十字線垂直度不大于± 10″),需根據(jù)現(xiàn)場情況建立邊角網(wǎng),聯(lián)測分析后確定。

      1.外業(yè)觀測。水平角觀測前,對棱鏡對點器、全站儀對點器及全站儀有關項目進行檢驗。水平角觀測限差及技術要求按《煤礦測量規(guī)程》執(zhí)行,邊長采用對向觀測,各2個測回,每次讀數(shù)4次,氣象數(shù)據(jù)按規(guī)定讀記,垂直角測回數(shù)2個。

      2.刻點與改線?;謴褪志€是一項繁瑣、復雜的精密測量工作,需要解算、糾偏,重新刻點,很難一次使十字中線垂直度達到要求。在此次恢復工作中,采取的方法是:對放樣的十字中線樁按5″級邊角網(wǎng)進行聯(lián)測,平差計算,平差后將各點坐標展繪到AutoCAD十字中線樁設計圖上,對偏差較大的點重新刻點測量,直到滿足要求。

      五、成果平差計算及精度分析

      最終觀測數(shù)據(jù)通過檢查及內(nèi)業(yè)處理,在確認無誤的情況下,然后利用南方平差易2005進行平差計算。平差結果顯示各點的點位中誤差最大為1.7mm,平均點位誤差為1.4mm,最大點間誤差為2.2mm,單位權中誤差為2.00″,此幾項誤差遠遠小于規(guī)范要求,說明外業(yè)觀測精度是較高的,同時也進一步說明把A001,A002作為已知數(shù)據(jù)是正確的。各點點位誤差見表1。

      六、井中心與十字線基點的方位角及十字中線垂直度與重合度

      在平差結果的基礎上,利用各十字線基點的平差后坐標值進行點與井中、點與點之間的方位解算,見表2,及十字中線垂直度與重合度的解算,見表3,從中可以看出各項指標均滿足《煤礦測量規(guī)程》的要求。

      七、結語

      吳桂橋煤礦井筒十字中線的恢復,為類似工程施工提供了一套施測和檢查方法,尤其是新建立的地面測量控制系統(tǒng)和原系統(tǒng)存在較大系統(tǒng)誤差,在不改變主副井現(xiàn)有十字中心位置及相對關系情況下,將副井、主井現(xiàn)有井筒中心坐標歸算到新坐標系統(tǒng)下,進而恢復了井筒十字中線,是本次成功恢復的關鍵。

      表1 十字中線基點各點點位誤差表

      表2 井中與十字線基點的方位角

      表3 十字中線垂直度與重合度

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