王力軍,鄭 標(biāo)
(四川廣宇化工股份有限公司,四川 廣漢 618300)
2.0 MPa 變換氣外冷碳化塔的應(yīng)用
王力軍,鄭 標(biāo)
(四川廣宇化工股份有限公司,四川 廣漢 618300)
通過對(duì)脫碳系統(tǒng)的分析,提出采用變換氣制堿是本公司的最優(yōu)選擇。由于使用天然氣生產(chǎn)合成氨,壓力較高,同時(shí)具有脫碳及聯(lián)堿碳化功能的外冷碳化塔就成為唯一可行的選擇;同時(shí)對(duì)變換氣外冷塔的使用情況作了介紹。
外冷碳化塔;脫碳;碳化;天然氣轉(zhuǎn)換
我公司聯(lián)堿分廠1986年投產(chǎn),純堿生產(chǎn)能力20 kt/a,1994年擴(kuò)產(chǎn)到40 kt/a,當(dāng)時(shí)采用窯氣、爐氣、PSA脫碳?xì)饧訅禾蓟に嚒L蓟到y(tǒng)為4臺(tái)φ2 200/φ2 000×25 800索爾維塔。設(shè)計(jì)能力為40 t/d·臺(tái),進(jìn)塔氣為CO2含量45%的脫碳?xì)?窯氣,65%的爐氣+窯氣,操作壓力0.7 MPa,隨著產(chǎn)量的逐步提高,碳化塔負(fù)荷加重,造成作業(yè)周期短,煮塔頻繁,生產(chǎn)波動(dòng)大,成本也居高不下。當(dāng)時(shí),經(jīng)過多方考察,決定選用成達(dá)工程公司設(shè)計(jì)的φ2 200/ φ3 000×30 500自然循環(huán)外冷碳化塔(設(shè)計(jì)能力100 t/d·臺(tái)),并于2000年11月投產(chǎn)。投產(chǎn)的第二年,產(chǎn)量就比2000年增加1萬多噸,噸堿鹽耗下降19 kg,電耗下降15 kW·h,雙噸生產(chǎn)成本也比2000年下降了32.39%,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。鑒于外冷塔在我公司取得的良好效果,在2003年公司投入1億多進(jìn)行的節(jié)能技術(shù)改造中,又開以天然氣為原料的變換氣制堿之先河,采用成達(dá)公司的新型的φ2 800/φ3 800變換氣制堿塔,而且將碳化壓力提高到2.0 MPa,純堿產(chǎn)量也提高到150 kt/a。在近幾年的使用過程中,我們深深地體會(huì)到外冷塔的許多優(yōu)點(diǎn):特別是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易大型化、占地面積小、單塔生產(chǎn)能力大等,非常適合老企業(yè)改造。
1)變換氣制堿工藝用聯(lián)堿氨Ⅱ吸收合成氨變換氣CO2,屬于化學(xué)吸收脫除CO2,聯(lián)堿氨Ⅱ(溶劑)吸收CO2能力為52 m3/m3,與物理吸收法脫除CO2的各種專用溶液相比,脫除單位體積CO2氣體所需要的溶劑使用量少,故可節(jié)約動(dòng)力電耗。表1為脫除變換氣CO2幾種溶液吸收能力對(duì)比。
表1 脫除變換氣CO2幾種溶液吸收能力對(duì)比(m3/m3)
2)吸收劑再生問題:物理溶劑吸收法脫除CO2過程中,通常在減壓氣提后溶劑就得到再生。在化學(xué)溶劑吸收脫除CO2氣體的方法中,溶濟(jì)再生往往需要加熱才能釋放CO2,而使溶劑再生貧液,溶劑再生過程需要消耗較多熱量。聯(lián)堿氨母液Ⅱ吸收CO2的特點(diǎn)是,吸收CO2后的生成物是重堿結(jié)晶,是中間產(chǎn)品,直接從溶劑(出堿液)分離出來,與其他化學(xué)吸收脫除CO2氣體的方法相比,省去溶劑再生過程,即節(jié)省溶劑再生的熱能、動(dòng)力電耗等各種能耗。
通過以上對(duì)比可看出,采用變換氣制堿工藝,既可以充分利用氨Ⅱ遠(yuǎn)高于其他溶劑吸收CO2的能力,而且不用解析;又可以節(jié)約脫碳工序的投資和場(chǎng)地。
按濃氣制堿考慮,增加10萬t/a純堿的能力,需采用6臺(tái)φ2 800索爾維型碳化塔,我公司現(xiàn)場(chǎng)根本無法布置,而使用φ2 800/φ3 800外冷塔,只需要2臺(tái)。更主要的是,按我公司工藝條件,要達(dá)到合適的二氧化碳分壓,碳化壓力就必須在2.0 MPa,這樣傳統(tǒng)的塔型就不可避免的會(huì)遇到下部塔體大開孔的問題,給壓力容器的設(shè)計(jì)和制作帶來極大的困難。
正是基于以上幾點(diǎn),我公司決定采用節(jié)能的變換氣制堿流程,工藝流程一經(jīng)確定,選擇外冷碳化塔就成為自然而然的事了。
我公司使用3座φ2 800/φ3 800外冷塔用于變換氣制堿。表2為2007年、2009年純堿及合成氨的產(chǎn)量。表3為我廠進(jìn)入外冷塔變換氣成分。
表2 2007年、2009年純堿及合成氨產(chǎn)量
表3 進(jìn)入外冷塔變換氣成分(CO和CH4忽略不計(jì))
以2007年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算:
理論上所需H2、N2氣量:
2H2+N2=2NH3
(100/17)×22.4×2=2 635 m3/t氨
則我公司理論上生產(chǎn)1 t氨需要消耗變換氣量為:
2 635/(0.54+0.285)=3 193.9 m3/t氨
由于有跑、冒、滴、漏等因素影響,實(shí)際噸氨耗變換氣在3 500 m3左右。
每噸氨的變換氣中CO2含量為:
3 500×17.5%=612.5 m3/t氨
1)變換氣外冷碳化塔物料衡算
①母液成分(見表4)
表4 爐氣窯氣碳化塔與變換氣碳化塔母液成分
表5 重堿組成 (%)
②母液當(dāng)量
AⅡ當(dāng)量:
EAⅡ=[1 000×99.2%(1+0.008)]/[83.7 ×110.6/115.2-41.5)×53/20] =9.73 m3/t堿
取出液當(dāng)量計(jì)算:
E取出=9.73×110.6/115.2=9.34 m3/t堿
③AⅡ吸收CO2量
AⅡ帶入CO2量:
G1=9.73×21.7/20=10.56 kmol
取出液帶出CO2量:
G2=E取出×(CO2)取出/20 =9.34×21.9/20 =20.227 kmol
重堿帶出CO2量:
G3=19.18 kmol(同爐氣窯氣塔)
取出槽逸散CO2量:
G4=30 m3/t
則AⅡ吸收CO2量:
G吸收=10.227+19.18+40/22.4-10.557 =20.64 kmol=462.24 m3
2007年變換氣外冷碳化塔實(shí)際產(chǎn)量為:
合成氨產(chǎn)量×噸氨副產(chǎn)CO2/噸堿吸收CO2
=208.176×612.5/462.24=275.8 t/d
每座塔的生產(chǎn)能力為:約140 t/d
根據(jù)我們的使用經(jīng)驗(yàn),單塔能力完全能達(dá)到150 t/d。
采用與混合氣制堿同樣的母液,未作特別處理。
溫度:夏季34℃ 冬季:28℃
CO2:19~21 tt
我公司變換氣CO2含量17.5%,制堿壓力2.1 MPa(A),則CO2分壓=2.1×17.5%=0.367 5 MPa (A),混合氣制堿壓力 0.60 MPa(A),CO2含量60%,兩者分壓相當(dāng)。
變換氣外冷碳化塔中溫:45~48℃
取出溫度:38~40℃
從變換氣外冷碳化塔投用起,我公司與成達(dá)公司合作,在全國(guó)首次采用了主塔清洗塔串聯(lián)作業(yè)。從使用情況來看,杜絕了煮塔的現(xiàn)象。對(duì)于我公司環(huán)保達(dá)標(biāo)起到了舉足輕重的作用。
從2007年平均數(shù)據(jù)分析,變換氣外冷塔的轉(zhuǎn)化率不是很高。不到70%,但我們的消耗水平在同行業(yè)中卻是較好的,因?yàn)槲覀冊(cè)谏a(chǎn)中不只是強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)化率越高越好,我們還看中另外一項(xiàng)更重要的指標(biāo),那就是結(jié)晶質(zhì)量。
為對(duì)聯(lián)堿碳化塔的運(yùn)行情況作進(jìn)一步的了解,從2008年3月6日中班起,對(duì)碳化塔取出液的沉降時(shí)間進(jìn)行測(cè)定。對(duì)3月6日中班到21日早班共計(jì)45個(gè)班次,測(cè)得418個(gè)數(shù)據(jù),取平均值如表6。該期間,共計(jì)生產(chǎn)純堿6.681.65 t,平均班產(chǎn)148.48 t。
表6 碳化取出液沉降時(shí)間(2008年3月6日中班至3月21日早班平均值)
從表6可看出,就沉降時(shí)間而言,我公司索爾維塔結(jié)晶質(zhì)量不錯(cuò)。變換氣塔沉降時(shí)間比索爾維塔多17.2%,與其他兄弟廠家60~80 s的沉降時(shí)間相比,還有較大差距。通過這次測(cè)定,也發(fā)現(xiàn)了一些問題。C塔是3月18日由清洗塔轉(zhuǎn)為制堿塔,從18個(gè)數(shù)據(jù)的平均值看,沉降時(shí)間高于A、B兩塔,查找原因,發(fā)現(xiàn)C塔(暫時(shí)只上了2臺(tái)外冷器)的取溫> 42℃,而A、B塔的取溫則在38~40℃。分析這是造成該塔結(jié)晶差的原因。于是將C塔2臺(tái)外冷器的作業(yè)清洗時(shí)間由原來的24 h輪換改為12 h,這樣使得作業(yè)形成的疤塊不至于很硬,便于清洗。從效果來看,改進(jìn)操作后,取溫基本就維持在≤40℃。而沉降時(shí)間也從開始的120 s降低到90~95 s。
衡量結(jié)晶質(zhì)量的另一個(gè)指標(biāo)是產(chǎn)品的密度。從散裝槽車在我公司裝堿情況看,每次基本都在24.5 t左右。槽車標(biāo)定容積為38 m3,按此計(jì)算,我公司輕灰產(chǎn)品密度在0.65 t/m3左右,也算不錯(cuò)。
從我們使用的情況看,碳化結(jié)晶與碳化轉(zhuǎn)化率是矛盾和沖突的,如果片面追求轉(zhuǎn)化率,采用最簡(jiǎn)單的方法就是降低出堿溫度,強(qiáng)化冷卻段的反應(yīng),以使轉(zhuǎn)化率提高,但這很容易造成碳化結(jié)晶質(zhì)量下降。外冷塔的容積利用系數(shù)比傳統(tǒng)的索爾維塔高,如果在冷卻段強(qiáng)化反應(yīng),再片面追求高的取出固定氨,勢(shì)必造成結(jié)晶的析出速度大于結(jié)晶的成長(zhǎng)速度,致使二次晶核析出,從而出現(xiàn)結(jié)晶中粗、細(xì)顆粒不均,而取溫過高,也會(huì)造成結(jié)晶析出動(dòng)力不夠,這都會(huì)給過濾、煅燒帶來嚴(yán)重的影響。
我公司使用的φ2 800/φ3 800外冷塔進(jìn)氣負(fù)荷在7 000~18 000m3/h都開過。但在低負(fù)荷時(shí)(低于8 000 m3/h),由于進(jìn)氣量小,CO2總量低,造成塔溫不好控制,取出量極小。在高負(fù)荷時(shí)(17 000 m3/h),由于氣體流量大,空塔氣速高,操作稍有不慎,就會(huì)出現(xiàn)出塔氣帶液現(xiàn)象。該塔最適合的負(fù)荷是進(jìn)氣量在15 000~16 000 m3/h,此時(shí)操作容易,取出結(jié)晶質(zhì)量也好。
使用變換氣制堿,由于變換氣中幾乎不含氧,所以對(duì)設(shè)備、管線的腐蝕很小。但我公司是2.0 MPa壓力下制堿,對(duì)附屬的閥門、管線要求就比較高。目前問題也主要是出在該部分:AⅡ閥使用周期不長(zhǎng),經(jīng)常造成AⅡ液從中、下部進(jìn)入塔內(nèi),影響制堿反應(yīng),管線彎頭處也容易出現(xiàn)磨損泄漏。這些都是我們下一步要集中精力解決的事。
20世紀(jì)60的代,我國(guó)制堿專家開發(fā)出了變換氣制堿新流程,這是我國(guó)繼侯德榜博士發(fā)明聯(lián)合制堿法后又一次在世界上首創(chuàng)新的合成純堿生產(chǎn)工藝。到了20世紀(jì)90年代后期,周光耀院士組織開發(fā)的、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型外冷循環(huán)碳化塔的成功應(yīng)用,解決了變換氣制堿的設(shè)備問題,使該工藝成為國(guó)家在純堿行業(yè)推廣的節(jié)能工藝,變換氣制堿獲得了很大的發(fā)展。我公司又是全國(guó)第一家壓力在2.0 MPa進(jìn)行操作的廠家,通過幾年的使用,我們感到外冷碳化塔在我公司的使用是成功的,為我公司的節(jié)能降耗創(chuàng)造了良好地條件。
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TQ 114.162
B
1005-8370(2010)05-21-04
2010-05-18