徐公美
高M(jìn)gO熟料配料方案的改進(jìn)
Practice and Result of Improving the Proportion Scheme of High-MgO Clinker
徐公美
MgO對(duì)水泥熟料的影響是水泥界關(guān)心的問題?!禡gO對(duì)水泥熟料煅燒的影響》[1]一文從理論、實(shí)踐多方面指出了MgO對(duì)水泥熟料煅燒的影響,對(duì)較高含量MgO的熟料兩種可能發(fā)生的煅燒情況進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的操作措施,這對(duì)水泥廠的熟料生產(chǎn)有很好的指導(dǎo)作用。
某廠在高M(jìn)gO熟料配料方案改進(jìn)實(shí)踐中將熟料率值SM從2.70左右逐漸提高到3.60左右,基本上解決了結(jié)圈(指后結(jié)圈)和結(jié)大塊問題,就是一例,現(xiàn)就改進(jìn)情況分述如下。
該廠設(shè)有?3.2m×46m川琦預(yù)分解窯生產(chǎn)線一條。配有五級(jí)預(yù)熱器和?4.1m×14.2m N-KSV在線分解爐及2.53m×14.4m川琦二段式篦冷機(jī),使用三通道噴煤管,設(shè)計(jì)能力日產(chǎn)熟料1000t,熱耗3657.5kJ/kg熟料。
1996年投產(chǎn)后生產(chǎn)不正常,熟料產(chǎn)量僅929t/d,熱耗高達(dá)4121.48kJ/kg熟料,熟料質(zhì)量低,只能生產(chǎn)425普水泥(老標(biāo)準(zhǔn))。窯存在的主要問題是結(jié)圈和大塊。2000年12月份大塊特別多,2001年2月份下旬10d內(nèi)停窯打圈4次,5月下旬三天內(nèi)因結(jié)大塊又停窯4h處理,回轉(zhuǎn)窯不能正常生產(chǎn)。
表1配料方案改進(jìn)前后生產(chǎn)數(shù)據(jù)
表2 原材料等成分分析結(jié)果,%
表3 煤的工業(yè)分析
5月份后將熟料率值SM由2.67逐漸提高到3.60左右后,結(jié)圈和大塊基本解決。隨著各方面工作的改進(jìn),窯的生產(chǎn)穩(wěn)步上升,到2001年底時(shí)熟料產(chǎn)量提高到1099t/d,熱耗下降到3695.12kJ/kg熟料,窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率由65%提高到91.47%,熟料28d抗壓強(qiáng)度由7月份的53.6MPa上升到11月份的58.8MPa,熟料工段電耗由60.7kWh/t下降到41.42kWh/t(見表1和8)。
表4 熟料成分、礦物組成(%)及率值
表5 熟料成分、礦物組成(%)及率值
表6 原料配比,%
表7 生料易燒性試驗(yàn)結(jié)果
2001年8月上旬原材料等成分分析結(jié)果見表2。
(1)配料計(jì)算結(jié)果和生產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)照找差距。
為了解配料計(jì)算結(jié)果和實(shí)際生產(chǎn)的熟料成分間的差異,以便對(duì)方案進(jìn)行正確分析,先按礦山的原料取樣分析結(jié)果作配料計(jì)算熟料成分進(jìn)行對(duì)比,找出差異,再按差異估計(jì)試生產(chǎn)時(shí)改進(jìn)后的方案成分,做到心中有數(shù)。對(duì)比結(jié)果見表4。
計(jì)算結(jié)果AM偏高0.27,SM和KH相近。
(2)確定分兩步走方案,逐步提高SM值,并對(duì)照生產(chǎn)資料分析可能發(fā)生的情況。兩個(gè)階段時(shí)間生產(chǎn)資料和改進(jìn)方案見表5。
(3)借鑒生產(chǎn)實(shí)踐。在生產(chǎn)過程中,由于配料不均勻,SM值和液相量經(jīng)常出現(xiàn)變化,當(dāng)SM值為2.67,液相量(C3A+C4AF+MgO)為21.03時(shí),生產(chǎn)出現(xiàn)多個(gè)大塊而被迫停窯處理。而當(dāng)SM值為3.23,液相量為19.08時(shí),大塊不復(fù)出現(xiàn),窯內(nèi)C2S+C3S含量增多,C4AF含量減少,此時(shí)窯料仍感到發(fā)粘,在此基礎(chǔ)上提高SM值存在可能,方案在實(shí)施時(shí),根據(jù)生產(chǎn)狀況逐步提高SM值至3.60,窯內(nèi)生產(chǎn)未出現(xiàn)多大困難。生產(chǎn)時(shí)和改進(jìn)方案原料配比見表6。
在配料方案確定和初步分析后就開始在窯上試燒。為了進(jìn)一步摸索較合適的熟料SM值,對(duì)較高的不同SM值生料配料作易燒性(溫度1456℃)測(cè)定,結(jié)果見表7。
按三種配料不同SM值3.15~3.76測(cè)定。測(cè)定結(jié)果說明,當(dāng)SM=3.44時(shí)fCaO仍較正常。在SM=3.76時(shí)fCaO偏高。這次測(cè)定對(duì)試燒有指導(dǎo)作用,說明 SM=3.14~3.70較合適。至于AM值計(jì)算數(shù)均偏高0.27,從以前對(duì)比過的結(jié)果知道,實(shí)際生產(chǎn)的熟料將保持和原有差不多的數(shù)值,即AM=1.80左右。這樣熟料的3個(gè)率值能保持在正常范圍內(nèi)。
試燒從2001年8月份開始。SM從3.0左右逐步提高,8月底時(shí)SM=3.23,月平均 SM=3.14,9月份 SM=3.23,10月份SM=3.35,11月份 SM=3.55,12月份SM=3.57。
開始試燒時(shí)窯的操作不能適應(yīng),感到難燒,料子吃火,不易掛窯皮。后來慢慢適應(yīng)。窯內(nèi)變化十分明顯,熟料結(jié)粒細(xì)小,熟料大塊明顯減少,結(jié)圈基本緩和,熟料產(chǎn)量提高,熱耗下降。7~12月份生產(chǎn)實(shí)績見表8,從表8中看到窯的生產(chǎn)有了根本性變化,熟料產(chǎn)量開始超設(shè)計(jì)能力,熱耗基本達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),質(zhì)量上升到應(yīng)有水平。12月份熱耗偏高些,這是12月份下旬熟料SM過高(SM=3.72)之故。按不同SM值統(tǒng)計(jì)的12月份生產(chǎn)資料就說明了這個(gè)問題(見表9)。
從表8、9可看出,熟料率值控制在SM=3.50左右較合適,此時(shí)熟料產(chǎn)質(zhì)量和熱耗都較滿意,這和生料易燒性試驗(yàn)結(jié)果一致。從幾年來窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率看(表1)仍處在較高水平上,這說明高SM并沒有影響窯的長期安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
表8 2001年7~12月生產(chǎn)數(shù)據(jù)
表9 2001年12月份生產(chǎn)數(shù)據(jù)
熟料中MgO含量高時(shí)增加了熟料液相量。液相量和粘度對(duì)結(jié)圈、結(jié)大塊有決定性影響,正如文獻(xiàn)[1]、[2]所指出的:“當(dāng)MgO含量過高時(shí),則易生成大塊和結(jié)厚窯皮?!蔽墨I(xiàn)[1]還指出:高M(jìn)gO熟料在煅燒時(shí)可能發(fā)生兩種相反的情況。一種是生料中MgO較高,且易燒性較好,SiO2的易磨性好且顆粒較細(xì),堿含量和硫含量對(duì)液相粘度影響不大時(shí),熟料SM率值可提高到3.6以上。另一種情況SM率值很難提高。由于工廠在缺乏必要資料(如R2O分析結(jié)果和MgO的易燒性,SiO2的易磨性等資料)的情況下很難作進(jìn)一步分析,但在熟料中MgO較高時(shí)采用提高SM值配料表減少液相量是可取的。
我們?cè)蠸M值提高后可能不易結(jié)窯皮的顧慮,但若SM值控制較合適,又使用三通道噴煤管(后改用四通道噴煤管)和細(xì)心操作,這種情況是可以減輕或避免的。對(duì)熟料的觀察要注意的是,只要沒有夾心料,熟料的燒失量在0.1%左右,結(jié)粒大小適當(dāng),此時(shí)的SM值就比較合適。
采用高SM值配料除能解決結(jié)圈結(jié)大塊問題外,對(duì)提高熟料產(chǎn)質(zhì)量也是有利的[3]。SM值高時(shí)硅酸鹽總和多,對(duì)提高強(qiáng)度有利。某廠C3S+C2S量由77.33%增加到99.46%,熟料強(qiáng)度提高。同時(shí)由于生產(chǎn)正常了,熟料產(chǎn)量提高,熱耗下降。
[1]白波,陳友德,等.MgO對(duì)水泥熟料煅燒的影響[J].水泥技術(shù),2008,4.
[2]陸純煊,等.揮發(fā)性組分對(duì)熟料生產(chǎn)工藝的影響[J].中國建材科技,1989,3.
[3]喇華璞.影響NSP窯產(chǎn)量的主要因素[J].水泥,2000,1.
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