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      典型600MW汽輪機組熱耗高的原因分析及改進措施

      2018-01-15 10:14楊超
      科學與財富 2018年34期
      關(guān)鍵詞:熱耗技術(shù)要點改進措施

      楊超

      摘 要: 600MW汽輪機組因為各種各樣的原因都會出現(xiàn)實際熱耗比設(shè)計熱耗要高,導致其消耗的煤電等消耗增加,嚴重降低了機組的經(jīng)濟性,因此筆者以CLN600-24.2/566/566型汽輪機組為例,對600MW汽輪機組熱耗高的問題進行了研究,分析了CLN600-24.2/566/566型汽輪機組的技術(shù)要點,隨后指出了其熱耗高的主要原因,并且根據(jù)原因指出了相應(yīng)的改進措施。

      關(guān)鍵詞: 汽輪機組;技術(shù)要點;熱耗;改進措施

      引言:600MW汽輪機組發(fā)電技術(shù)已經(jīng)有幾十年的歷史,在科技性上以及環(huán)保性上都表現(xiàn)非常優(yōu)秀,很多國家采用了這種發(fā)電技術(shù)。美國、俄羅斯等在上個世紀中期就開始對這行技術(shù)進行研究,我國在這方面的起步比較晚,在上世紀的90年代才開始引用600MW汽輪機組用于火力發(fā)電。CLN600-24.2/566/566型汽輪機組熱耗率高達不到設(shè)計的標準,這其中的原因有很多,并且這個問題是比較普遍的,因此有必要對此進行深入的討論。

      一、600MW汽輪機組的技術(shù)要點

      (一)600MW汽輪機組技術(shù)參數(shù)

      CLN600-24.2/566/566型汽輪機組的主汽壓力、溫度、流量等分別為24.2MPa、566°C、1660.7T/h,再熱蒸汽流量、溫度分別為414.1T/h、566°C,低壓氣缸的排氣壓力和給水溫度分別為11.8KPa和280.4°C。當CLN600-24.2/566/566型汽輪機組在4.3/5.5KPa的設(shè)計背壓下工作時,其順時針轉(zhuǎn)速可達3000r/min。

      (二)600MW汽輪機組本體結(jié)構(gòu)設(shè)計要點

      CLN600-24.2/566/566型汽輪機組應(yīng)用了600MW汽輪機技術(shù)制造的低壓氣缸,其高中壓氣缸采用改了雙層缸的結(jié)構(gòu),是使用三菱技術(shù)制造的,所有氣缸的設(shè)計都由哈汽和三菱共同完成[1]。CLN600-24.2/566/566型汽輪機組的冷卻蒸汽共有兩股,其中一股冷卻蒸汽從高壓排氣區(qū)流出,用于進氣區(qū)高溫位置的冷卻,另外一股來自機組一級動葉的根部縫隙,這一股冷卻蒸汽因為動葉前后的壓差不同而產(chǎn)生流動,用于冷卻轉(zhuǎn)子的表面,不直接用于冷卻566°C的蒸汽[2]。CLN600-24.2/566/566型汽輪機組的低壓動葉片采取的是縱樹型葉根結(jié)構(gòu)方式,其中的1級葉片為圓弧形,最后一級葉片的根部采用了三菱設(shè)計的1029mm型,在滑銷系統(tǒng)上有四個貓爪形的支托位于軸承箱上,支托通過一個可以在上面隨意滑動的裝置和軸承箱連接在一起,軸承箱和高中壓氣缸以及低壓氣缸是通過中心梁連接的。

      二、600MW汽輪機組熱耗高的主要原因

      (一)氣缸效率低

      氣缸的效率在CLN600-24.2/566/566型汽輪機組運行過程中是非常重要的參數(shù),直接對機組的經(jīng)濟性有著影響。考察氣缸效率的標準為氣缸在運行時真正焓降與理想焓降的比例,通過對CLN600-24.2/566/566型汽輪機組進行觀察,其高壓氣缸、中壓氣缸、低壓氣缸工作分別為84.21%、92.13%、81.52%,而相對應(yīng)的設(shè)計效率分別為86.43%、91.31%、93.76%,實際熱耗7960.62KJ/kWh,而設(shè)計熱耗為7564KJ/kWh[3]??梢钥闯龈邏焊缀偷蛪焊椎墓ぷ餍识急仍O(shè)計效率要低,中壓缸則超出了設(shè)計效率,導致整體的的熱耗要比設(shè)計熱耗高很多。

      (二)軸封的漏氣量大

      CLN600-24.2/566/566型汽輪機組的高壓氣缸和低壓氣缸是處在同一個外缸內(nèi)的,并且都采用了單流雙鋼的結(jié)構(gòu)模式,為了平衡推力讓其內(nèi)部的蒸汽呈反方向的流動方式。高壓氣缸和中壓氣缸通過軸段的過橋氣封連接,因此部分氣流可以從高壓氣缸進入到中壓氣缸用來冷卻轉(zhuǎn)子。但是高中壓缸之間的連接軸沒有支撐,氣流從高壓氣缸向中壓氣缸流動的時候會產(chǎn)生比較大的晃動,晃動會磨損過橋氣封。在CLN600-24.2/566/566型汽輪機組投入使用1年后進行測試得知,機組運行的時候高壓氣缸漏向中壓氣缸氣流為38.2t/h,比設(shè)計漏氣量高了27.3t/h,增高的漏氣量使得熱耗高了12KJ/kWh。

      (三)背壓偏高

      主蒸汽壓力、溫度以及再熱蒸汽溫度、背壓等都會對CLN600-24.2/566/566型汽輪機組運行時的熱耗產(chǎn)生影響,其中背壓是對熱耗影響最大的一個因素。在CLN600-24.2/566/566型汽輪機組的運行過程中,凝氣設(shè)備的作用的是使汽輪機排除的蒸汽凝結(jié),以此來保持汽輪機口的真空狀態(tài),當蒸汽在進入汽輪機的時候就可以最大化的膨脹,以此來降低背壓,實現(xiàn)機組焓降的理想化,最終提高汽輪機組的經(jīng)濟性。如果想要得到越理想的焓降,背壓就要盡量降低,機組就會有更高的工作效率[4]。通過對CLN600-24.2/566/566型汽輪機組進行試驗得知,由于凝氣設(shè)備性能不達標,使其背壓達到了8.54kPa,而設(shè)計背壓為5.88kPa,熱耗為3.5.13KJ/kWh,設(shè)計熱耗為0。

      三、600MW汽輪機組熱耗高的改進措施

      (一)氣缸檢修

      針對熱耗高的問題工作人員對氣缸了拆解,拆解之后發(fā)現(xiàn)高中壓缸間得徑向間隙過大,其中葉頂組汽片的間隙超過了設(shè)計間隙的1.5倍以上,檢修人員對所有的葉頂組汽片做了更換,同時為了汽片間的孔隙降至設(shè)計值以下,特地雇傭?qū)I(yè)人員將汽片間隙值降低了0.1mm,在調(diào)整的同時對葉片進行測量,確保其無限接近理想運行狀態(tài)。

      (二)調(diào)整軸封以及門桿的漏氣量

      在檢修氣缸的同時對軸封加裝了智能監(jiān)視點,用以檢測軸封的氣源。具體操作方式就是在原來軸封的管道中加裝一個隔氣閥門,在閥門上安裝軸封調(diào)節(jié)閥、旁路閥、前后截止閥等設(shè)施[5]。同時也在低壓氣缸的軸封上加裝了溫度測量系統(tǒng),前后軸封的其支氣流管道上安轉(zhuǎn)了壓力表,這樣就可以保證高壓氣缸的軸封不過量漏氣,使CLN600-24.2/566/566型汽輪機組的高中壓缸之間蒸汽流量正常,降低熱耗。

      (三)對背壓的熱耗率進行修正

      經(jīng)檢驗,背壓升高的主要原因就是因為真空嚴密性除了問題,因此在檢修之前對機組所有的漏點進行檢查,可采用檢漏率在1.0×10-8mbarL/s以下的UL300型氦質(zhì)譜檢漏儀,經(jīng)過檢查改進后,真空嚴密性有了明顯的提高。此次檢查發(fā)現(xiàn)3號氣缸以及高壓氣缸軸封與氣缸連接位置有缺焊形象,工作人員及時對缺焊位置坐了補充,同時也處理了很多小的漏點,檢修完畢后經(jīng)測試背壓和熱耗都已經(jīng)達到了設(shè)計值以下。

      結(jié)束語:綜上所述,600MW汽輪機組在運行過程會因為很多原因出現(xiàn)熱耗高的問題,本次針對CLN600-24.2/566/566型汽輪機組的分析發(fā)現(xiàn)其存在氣缸效率低、軸封漏氣量大、背壓偏高等問題,嚴重增高了機組的熱耗。經(jīng)過檢修后各項數(shù)據(jù)都達到了設(shè)計值標準,有效提升了CLN600-24.2/566/566型汽輪機組的經(jīng)濟性。

      參考文獻

      [1]薛清元,李輝,丁常富,等.600MW等級亞臨界機組超超臨界改造的熱力系統(tǒng)設(shè)計分析[J].汽輪機技術(shù),2018,06(1):35-38.

      [2]陳顯輝,雷曉龍,鄧宇,等.東方超臨界600MW汽輪機通流改造及性能評價[J].東方汽輪機,2018,21(2):40-46.

      [3]張磊,張俊杰,馮立國,等.亞臨界600MW汽輪機通流改造技術(shù)方案研究與應(yīng)用[J].中國電力,2018,23(4):89-95.

      [4]張鵬,從躍磊.600MW亞臨界汽輪機提溫增效改造效果評價[J].節(jié)能技術(shù),2018,16(1):79-83.

      [5]徐星,譚銳.600MW級超臨界機組通流改造方案比較[J].熱能動力工程,2018,08(2):148-152.

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