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      恒生選煤廠煤泥水處理工藝改造*

      2011-02-08 02:47:54余海靜劉雪平
      河南城建學(xué)院學(xué)報 2011年6期
      關(guān)鍵詞:濃縮機(jī)浮選機(jī)精煤

      余海靜,劉雪平

      (河南城建學(xué)院環(huán)境與市政工程系,河南平頂山467036)

      平頂山市郟縣恒生煤礦選煤廠年入選原煤60萬t。其煤泥水處理系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的濃縮浮選工藝,為了提高精煤質(zhì)量和全部回收煤泥,選煤廠決定對煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行徹底改造。在認(rèn)真分析自身煤泥水原則流程存在問題的基礎(chǔ)上,借鑒同類廠的經(jīng)驗,煤泥水處理系統(tǒng)改造為全部煤泥水直接浮選流程,實現(xiàn)了選煤廠洗水閉路循環(huán)的一級標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)已投產(chǎn)且效果顯著。

      1 原煤泥水處理工藝

      平頂山市郟縣恒生煤礦選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的濃縮浮選工藝流程(見圖1)。跳汰機(jī)溢流經(jīng)分級篩脫水分級后,包括煤泥水進(jìn)入斗子撈坑分級,其溢流進(jìn)入煤泥濃縮機(jī)濃縮,濃縮機(jī)底流去浮選(由于底流濃度高,需加稀釋水),溢流作循環(huán)水。浮選尾煤經(jīng)濃縮后采用壓濾機(jī)回收,溢流作循環(huán)水。

      圖1 煤泥水濃縮浮選工藝流程

      表1 NGG-24濃縮機(jī)溢流粒度組成分析表

      2 原煤泥水處理工藝存在的問題

      2.1 濃縮工藝流程細(xì)泥積聚

      濃縮浮選為高濃度排放,只有一部分煤泥成為底流濃縮物進(jìn)入浮選。大量細(xì)泥,尤其是小于濃縮機(jī)截留粒度的細(xì)泥隨溢流在洗水中循環(huán)。這些細(xì)泥在循環(huán)過程中繼續(xù)泥化,越積越多,最終導(dǎo)致洗水濃度逐漸上升。NGG-24濃縮機(jī)溢流粒度組成分析結(jié)果見表1。

      由表1可知,NGG-24濃縮機(jī)溢流中小于50 μm粒度級累計產(chǎn)率達(dá)93.68%,其中小于10 μm粒度級為43.18%。顯然,煤泥水中固體顆粒粒度偏細(xì),由于部分細(xì)粒得不到有效回收,嚴(yán)重影響循環(huán)水質(zhì)量,這是造成洗水濃度居高不下和壓濾回收效果差的主要原因。分析認(rèn)為,要解決上述難題,關(guān)鍵在于解決細(xì)泥的絮凝沉降問題。

      2.2 煤泥回收設(shè)備性能差

      我國大多采用真空過濾機(jī)回收浮選精煤,采用箱式壓濾機(jī)回收尾煤。真空過濾機(jī)濾布網(wǎng)孔為0.250~0.175 mm,壓濾機(jī)濾布為0.030 mm,因此,小于0.175 mm的精礦或小于0.030 mm的尾礦將會進(jìn)入濾液或循環(huán)水,不能及時有效回收。

      2.3 煤泥水外排

      洗水濃度高,增加了沉降阻力,致使各種水力分級設(shè)備分級粒度不同程度提高,跑粗現(xiàn)象嚴(yán)重,浮選機(jī)、壓濾機(jī)工藝效果惡化,嚴(yán)重時被迫間斷生產(chǎn)或排放煤泥水。因此,恒生選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)表面上看是實現(xiàn)了閉路循環(huán),但在實際生產(chǎn)過程中,煤泥水外排現(xiàn)象時有發(fā)生,尤其是事故或檢修放水時,由于放出的煤泥水沒有收集和儲存的地方,外排水更加嚴(yán)重,不但損失了大量的煤泥和水資源,同時也造成了環(huán)境污染。

      2.4 浮選效率低,浮選精煤灰分高

      在過去相當(dāng)長時間內(nèi),選煤廠以肥煤煤種的優(yōu)勢贏得市場,所生產(chǎn)的精煤灰分一直較高(11%~12%),在這種灰分要求下,原有浮選機(jī)的產(chǎn)率可以達(dá)到70%~80%,原設(shè)計采用的浮選機(jī)與這種產(chǎn)品質(zhì)量的要求是相適應(yīng)的。近幾年,煤炭市場對精煤灰分的要求已降到9.5%~10.0%,有的用戶甚至降到9%以下,為此浮選精煤產(chǎn)率大幅降低(有時甚至不能生產(chǎn)出合格精煤),成本大幅增加,嚴(yán)重影響了選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。

      針對以上問題分析可知,改造的主要目的是提高浮選系統(tǒng)處理能力,實現(xiàn)煤泥全部入浮和清水洗煤,降低浮選精煤灰分和提高精煤回收率。因此,首先解決工藝流程和設(shè)備存在的問題,為煤泥的有效回收提供條件;其次是進(jìn)行藥劑試驗,尋求加藥的最佳有利條件,提高煤泥水化度和硬度,以改善煤泥水的可處理特性和沉降效果。

      3 煤泥水系統(tǒng)改造

      3.1 將現(xiàn)有工藝改為全部煤泥水直接浮選

      撈坑溢流不經(jīng)濃縮,直接進(jìn)行浮選。浮選尾煤加絮凝劑入尾煤濃縮機(jī)濃縮澄清,底流壓濾脫水,溢流作循環(huán)水。該流程解決了細(xì)泥在循環(huán)水中積聚的問題,同時由于尾煤水加絮凝劑濃縮澄清,所以循環(huán)水濃度很低,近乎清水。為了安全起見,增設(shè)事故池。

      3.2 增加浮選設(shè)備

      就現(xiàn)有設(shè)備能力而言,兩臺XJM-4浮選機(jī)平均通過能力為130 m3/h,按現(xiàn)有用水量350 m3計算,直接浮選需4臺同類型浮選機(jī),需在原有基礎(chǔ)上面再增加兩臺浮選機(jī)。

      3.3 浮選精煤脫水方式確定

      恒生選煤廠浮選精煤及濾液的處理均采用PG39-4型圓盤真空過濾機(jī)(濾液返回浮選機(jī)),該設(shè)備存在兩個主要問題:一是浮選精煤水分高,二是濾液中的大量細(xì)粒級精煤“拿”不出而在浮選系統(tǒng)中小循環(huán)。為了解決這些問題,增設(shè)兩臺精煤壓濾機(jī)箱式F=340 m2單獨處理過濾機(jī)濾液。

      3.4 合理添加絮凝劑和助凝劑,進(jìn)行煤泥水沉降實驗

      試驗用煤泥水采自該礦的浮選尾礦,煤泥水初始濃度為45.32 g/L。

      藥劑:采用聚丙烯酰胺(PAM,分子量800萬,溶液濃度0.1%);聚合氯化鋁(PAC,溶液濃度2%)。

      單獨使用PAM、PAC對煤泥水進(jìn)行沉降試驗,探索單獨使用PAM、PAC時各自的用量,根據(jù)實驗結(jié)果PAM最佳用量為4 mg/L,PAC的最佳用量為60 mg/L。

      凝聚-絮凝沉降對比試驗中,根據(jù)探索性試驗選擇的絮凝劑PAM最佳用量4 mg/L為基點,選取2 mg/L、4 mg/L、和6 mg/L為實驗點,相應(yīng)凝聚劑PAC用量為30 mg/L、60 mg/L和90 mg/L進(jìn)行凝聚-絮凝沉降對比試驗。

      聯(lián)合使用PAM和PAC對循環(huán)水進(jìn)行凝聚-絮凝沉降試驗,試驗結(jié)果見表2。

      表2 聚丙烯酰胺和聚合氯化鋁聯(lián)合使用時的沉降試驗結(jié)果

      由表2可以看出:PAM和PAC聯(lián)合使用,當(dāng)PAM用量6 mg/L,PAC用量60 mg/L時,上清液濃度最低,為0.06 g/L。采用同時添加絮凝劑和助凝劑的方法使微細(xì)顆粒聚成較大的絮團(tuán),加快沉降速度,可以改善濃縮澄清效果,減少細(xì)泥積聚。

      4 改造后的效果

      改造后的生產(chǎn)實踐實現(xiàn)清水選煤,分選效果明顯提高,設(shè)備運行良好,沒有發(fā)生向外排放煤泥水污染環(huán)境事故。另外,由于精煤質(zhì)量的提高和完全回收了煤泥,總體收到了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

      [1] MT/T190-1988選煤廠煤泥水沉降試驗方法[S].

      [2] 姚重華.混凝劑與絮凝劑[M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,1991.

      [3] 崔廣文,劉惠杰,朱付顯,等.不同性質(zhì)煤泥水的絮凝沉降試驗研究[J].選煤技術(shù),2009(4):28-30.

      [4] 廖寅飛,趙江濤,胡曉東.難沉降煤泥水的凝聚-絮凝沉降試驗研究[J].煤炭工程,2010(12):98-99.

      [5] 張玉芝.榮山選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)改造及絮凝劑選擇[J].能源環(huán)境保護(hù),2009(6):40-41.

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