闕長(zhǎng)正
(鎮(zhèn)江飛亞軸承有限責(zé)任公司 質(zhì)量部,江蘇 鎮(zhèn)江 212005)
我公司為某汽車(chē)變速箱公司配套生產(chǎn)的軸套結(jié)構(gòu)如圖1所示,軸套有效壁厚只有2.5 mm。該軸套要求在滲碳淬、回火后,表面硬度為650~800 HV,心部硬度為350~450 HV,有效硬化層深度為0.60~0.80 mm。
軸套采用20CrMnTi材料制造,原采用箱式多用爐910 ℃滲碳后850 ℃直接淬火工藝,經(jīng)180 ℃回火后,表面硬度為739 HV,有效硬化層深度為0.75 mm,心部硬度達(dá)450~470 HV(為板條狀馬氏體),后者不符合產(chǎn)品技術(shù)要求。
現(xiàn)對(duì)原工藝進(jìn)行改進(jìn),將直接淬火溫度由850 ℃分別降低至830和800 ℃,回火溫度由180 ℃提高到210 ℃。結(jié)果是表面硬度和有效硬化層深度均合格,心部組織仍以板條狀馬氏體為主,硬度高達(dá)450~460 HV。心部組織金相照片如圖2所示。
圖2 改進(jìn)工藝后心部組織金相照片(500×)
提高回火溫度對(duì)降低表面硬度有一定的影響,但對(duì)心部硬度影響不大,心部硬度由其組織決定。要想降低心部硬度,就必須獲得板條狀馬氏體(低碳馬氏體)+允許少量的游離鐵素體組織。由于該產(chǎn)品壁厚較薄,降低淬火溫度或提高回火溫度對(duì)心部硬度影響不大,應(yīng)采用先滲碳,再重新加熱淬火的方法[1]。
采用RQ4-60-9D井式爐滲碳,滲碳溫度為 910 ℃ ,軸套經(jīng)滲碳后置于緩冷桶中。采用托輥式網(wǎng)帶爐淬火,各區(qū)的淬火溫度分別為830,810和800 ℃。軸套心部組織金相照片見(jiàn)圖3~圖5,硬度檢測(cè)結(jié)果如表1所示。心部組織依據(jù)JB/T8881—2001進(jìn)行評(píng)級(jí)[2],其中1~3級(jí)為合格。
圖3 板條M+少量細(xì)條狀及小塊狀鐵素體F(500×)
圖4 板條M+條狀及塊狀鐵素體F(500×)
圖5 板條M+多量的塊狀鐵素體F(500×)
表1 不同淬火溫度下測(cè)得的軸套硬度值
試驗(yàn)表明:將軸套改為井式爐滲碳后,緩冷出爐,再采用網(wǎng)帶式淬火爐重新加熱,淬火溫度為810~830 ℃,180 ℃回火后組織為部分板條狀馬氏體M和少量鐵素體F,心部硬度也隨之降至370~420 HV。這是由于滲碳后再重新加熱淬火[3],較原工藝而言降低了材料的淬透性,另外重新加熱和冷卻時(shí)的臨界溫度也不一樣,所以同樣的淬火溫度,心部硬度會(huì)不一樣,從而很好地滿足了產(chǎn)品的技術(shù)要求。
改進(jìn)后的熱處理工藝應(yīng)用到軸套批量生產(chǎn)中,心部硬度偏高問(wèn)題得以解決,產(chǎn)品質(zhì)量得到了用戶的認(rèn)可。但心部出現(xiàn)了一定的鐵素體F,生產(chǎn)中需嚴(yán)加控制,避免過(guò)多出現(xiàn)鐵素體F,否則會(huì)降低零件的強(qiáng)度,進(jìn)而可能導(dǎo)致軸套過(guò)早損壞。