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      10萬t/a PVC裝置節(jié)水措施運(yùn)行總結(jié)

      2011-08-15 00:46:51何旭東
      中國氯堿 2011年11期
      關(guān)鍵詞:分廠工段乙炔

      何旭東

      (陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西 榆林 718100)

      10萬t/a PVC裝置節(jié)水措施運(yùn)行總結(jié)

      何旭東

      (陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西 榆林 718100)

      介紹了金泰氯堿10萬t/a PVC裝置生產(chǎn)中的節(jié)水措施及節(jié)水效果。

      PVC;節(jié)水;一次水;純水;污水

      1 純水使用情況

      陜西金泰氯堿化工有限公司是一家生產(chǎn)10萬t/a PVC、10萬t/a燒堿的氯堿企業(yè)。該公司生產(chǎn)用水取自無定河畔口水源井,主要取地下裂隙水 (70%~80%)和無定河河床水(20%~30%)。正常生產(chǎn)時(shí),由其中2口井各運(yùn)行1臺泵將水送入熱電分廠綜合水泵房蓄水池,然后由生水泵、低溫水泵、生活消防水泵從蓄水池抽出供全廠用水。生水泵送一次水供化學(xué)制水車間制純水。低溫水泵送一次水供電廠汽機(jī)房、鍋爐撈渣水、化工區(qū)機(jī)泵冷卻水、動(dòng)力分廠循環(huán)水補(bǔ)充水、PVC乙炔站次氯酸鈉配制用水及其他生產(chǎn)用水。生活消防水泵送消防水供全廠消防用水及PVC分廠渣場和附近村民用水。

      該公司消耗一次水的工序分別是:(1)電站化水車間,消耗量占總用水量的56.3%,主要用途是將一次水處理為無離子水供生產(chǎn)使用;(2)動(dòng)力分廠循環(huán)水工序,消耗量占總用水量的16.3%,主要用途是補(bǔ)充循環(huán)水蒸發(fā)、排污等損耗;(3)PVC分廠乙炔站,消耗量占總用水量的11.5%,主要用途是次氯酸鈉配制用水,水洗塔、冷卻塔生產(chǎn)用水;(4)熱電分廠鍋爐用水,消耗量占總用水量的7.6%,主要用途是鍋爐撈渣水和機(jī)泵冷卻水;(5)燒堿分廠鹽水工序,消耗量占總用水量的6.1%,主要用途是采鹵補(bǔ)充水、機(jī)泵冷卻水和配置助劑用水;(6)其他用水,消耗量占公司總用水量的2.2%,主要用途是設(shè)備機(jī)封冷卻和部分臨時(shí)用水。

      該公司純水使用工序分別是:(1)熱電鍋爐用水,主要用于鍋爐汽包補(bǔ)水;(2)PVC聚合崗位,主要用于聚合釜生產(chǎn)用水;(3)燒堿電解工序,主要用于電解陰極加水,樹脂塔再生用水和電解機(jī)泵冷卻水;(4)燒堿氯氫工序,主要用于氫壓機(jī)分離器、鹽酸軟水槽和循環(huán)液槽補(bǔ)充水;(5)其他用水,主要用于純凈水站制水和分析室分析用水。

      該公司結(jié)合以上各崗位用水特點(diǎn),積極進(jìn)行節(jié)水項(xiàng)目技術(shù)改造,主要完成了以下節(jié)水項(xiàng)目。

      2 無機(jī)污水處理回用

      2006年8月初,金泰氯堿投資1 588萬元建設(shè)處理能力為350 t/h的無機(jī)污水處理工程,2007年10月26日順利驗(yàn)收成功并正式投入運(yùn)行。

      廢水中的主要污染因子為懸浮物、可溶性鹽及油類,因此選擇的處理工藝為隔油+氣浮+砂濾及活性炭過濾+RO(反滲透)處理工藝。

      工業(yè)廢水經(jīng)排水管網(wǎng)進(jìn)入格柵井,去除大顆粒懸浮物和廢水?dāng)y帶的垃圾后進(jìn)入隔油沉渣池,以去除廢水中的浮油和顆粒物,浮油上浮到水面經(jīng)撇油器自流到廢油池,顆粒物沉入泥斗,定期啟動(dòng)沉渣泵將沉渣抽入污泥濃縮池,和氣浮池的浮渣一起處理。為防止工業(yè)廢水pH值超標(biāo),故在隔油沉渣池的進(jìn)口和出口都安裝有pH值在線監(jiān)測儀,并通過加酸或者加堿調(diào)試廢水的pH值,以滿足后續(xù)處理設(shè)施的運(yùn)行要求。隔油沉渣池出水進(jìn)入綜合調(diào)節(jié)池,綜合調(diào)節(jié)池兼有均化水質(zhì)、調(diào)節(jié)水量等功能。提升泵將廢水和絮凝劑、助凝劑打入混合池。該工藝采用泵后加藥方式,絮凝劑是聚合氯化鋁(PAC),助凝劑是陰離子型的聚丙烯酰胺(PAM),廢水和藥劑在混合池充分混合后進(jìn)入反應(yīng)池。在反應(yīng)池反應(yīng)生成大而結(jié)實(shí)的絮狀物后,進(jìn)入加壓溶氣氣浮池,通過氣浮的浮選作用去除廢水中剩余的浮油和懸浮物,然后,進(jìn)入多介質(zhì)過濾、活性炭過濾、保安過濾等預(yù)處理,最后,進(jìn)入反滲透(RO)裝置。RO裝置的出水進(jìn)入清水池,經(jīng)清水泵回用至化工及電廠循環(huán)水工序,用做循環(huán)水系統(tǒng)的補(bǔ)充水;RO濃縮水進(jìn)入濃鹽水池,經(jīng)濃水泵回用至乙炔工段渣漿池。綜合調(diào)節(jié)池的沉渣、氣浮的浮渣等進(jìn)入污泥濃縮池,經(jīng)濃縮后進(jìn)入污泥壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,濾液及污泥濃縮池上清液排至綜合調(diào)節(jié)池,泥餅定期裝袋外運(yùn)處理。

      無機(jī)污水處理站將化水工序,鍋爐工序、聚合工序、循環(huán)水排污產(chǎn)生的廢水全部回收處理后產(chǎn)生的清水回用給循環(huán)水補(bǔ)水,電站涼水塔補(bǔ)水,濃水回用至乙炔站。2008-2010年,共回用清水1 012 877 t,濃水591 702 t,平均每小時(shí)可用回水量達(dá)到60多噸。

      3 離心母液回收

      該公司建設(shè)初期配套建設(shè)了全國第一家母液回收工序,將每年產(chǎn)生的40多萬噸母液水處理后回用于聚合熱水槽。

      PVC離心分離母液進(jìn)入離心母液中間槽后,首先,經(jīng)離心母液輸送泵送入噴淋塔和斜管沉淀池,在沉淀池中,回收較大的PVC顆粒。然后,沉淀池的清水自流入新增的氣浮,通過減壓釋放的溶氣將水中的有機(jī)物及膠體等污染物去除,其清液通過泵送入儲槽。之后,經(jīng)過PVC母液冷卻器降溫的廢水進(jìn)入砂濾器,進(jìn)一步去除大顆粒物和異物后,進(jìn)入超濾機(jī)組。廢水中大于超濾膜孔徑的大分子物質(zhì),包括PVC、分散劑和引發(fā)劑等,都被膜強(qiáng)制截留,而小分子量有機(jī)物及水則透過膜。為進(jìn)一步降低水中有機(jī)物及離子,在超濾后,進(jìn)一步用反滲透系統(tǒng)進(jìn)行處理,去除鹽分及大部分有機(jī)物。經(jīng)過超濾及反滲透系統(tǒng)的處理水進(jìn)入脫鹽水槽,再通過脫鹽水輸送泵送至用水點(diǎn),出水水質(zhì)符合聚合工藝回用或作為循環(huán)冷卻水。

      母液回收裝置從2007-2010年共產(chǎn)純水287 584 m3,按純水價(jià)格4元/m3計(jì)算,可節(jié)約資金100多萬元。2011年,計(jì)劃對母液裝置進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),進(jìn)一步提高其利用率。

      4 乙炔工段節(jié)水措施

      2007年,該公司乙炔工段進(jìn)行了一系列改造,大幅度降低了一次水單耗。主要節(jié)水措施有,將撈渣沖洗水改上清液;發(fā)生器錐體沖洗水改上清液;發(fā)生器遠(yuǎn)傳液位計(jì)沖洗水改造為電廠廢水;把燒堿廢氣處理產(chǎn)生廢次氯酸鈉應(yīng)用于乙炔清凈系統(tǒng)。經(jīng)過一系列改造后,乙炔生產(chǎn)系統(tǒng)用水狀況為:(1)次鈉配置運(yùn)行時(shí)用水 25~30 m3/h;(2)大渣泵、水環(huán)壓縮機(jī)冷卻用水10 m3/h左右;(3)水洗塔補(bǔ)充一次水15~20 m3/h;(4)發(fā)生器液位沖洗水補(bǔ)充15 m3/h左右電廠廢水;(5)中和塔洗塔換堿廢水每天50 t。

      改造前,2006年,乙炔工段全年共用水286093t,PVC產(chǎn)量52 394.19 t,一次水單耗為5.46 t/t PVC;改造后,2007-2010年,共用水1 338 392 t,PVC產(chǎn)量435 228 t,一次水平均單耗降為3.07 t/t PVC。

      5 蒸汽冷凝液回收

      該公司化工區(qū)高低壓蒸汽由熱電分廠汽輪機(jī)三段抽汽供給,高壓蒸汽供固堿工段、干燥工段、鹽酸脫析工段、空壓冷凍工段使用,生蒸汽冷凝水直接回用,為熱電分廠鍋爐的補(bǔ)充用水,每日可回用330多噸;低壓蒸汽供燒堿鹽水工段,電解工段鹽水預(yù)熱及全廠采暖用汽。同時(shí),將氯化氫合成爐副產(chǎn)蒸汽并入低壓蒸汽系統(tǒng),據(jù)測算,每生產(chǎn)1 t氯化氫副產(chǎn)壓力0.3 MPa、流量5.6~6.2 t/h的低壓蒸汽,除滿足一次鹽水加熱所用蒸汽量和化水車間外,在冬季,可解決公司部分生產(chǎn)設(shè)備的采暖和辦公采暖,實(shí)現(xiàn)能源二次利用,每月可節(jié)約蒸汽4 000余噸?;^(qū)蒸汽冷凝水回收工程于2006年11月底完工,月可回收蒸汽冷凝水9 000多噸。所回收的蒸汽冷凝水和蒸汽尾氣作為工業(yè)污水處理站的污水加熱熱源,既回收了蒸汽冷凝水,改變了污水水質(zhì),又節(jié)約了蒸汽,做到了節(jié)能減排。

      6 其他節(jié)水措施

      (1)燒堿分廠各工段機(jī)泵冷卻水,沖洗水等全部經(jīng)地溝回收至采鹵白水池用于鹽井化鹽,每天可回用廢水240 t,2009年又在電解增加1個(gè)回收水池,可將電解廢水送往動(dòng)力循環(huán)水系統(tǒng)。

      (2)固堿工段將燒堿在蒸發(fā)過程的中產(chǎn)生的二次蒸汽冷凝成冷凝水后收集起來,將其中的一部分用于化鹽,另一部分水作為動(dòng)力泵的機(jī)械密封冷卻水。冷卻水流入地溝后進(jìn)入收集池,再用泵送入動(dòng)力循環(huán)水系統(tǒng)。

      (3)燒堿分廠電解工段樹脂塔再生廢水送往乙炔站廢水中和池,再送往無機(jī)污水處理工序處理回用,每日可送廢水130 t。

      (4)氯氣、氫氣冷凝液回收至冷凝液回水池再送往循環(huán)水系統(tǒng)。

      (5)生活廢水經(jīng)有機(jī)污水處理系統(tǒng)處理后,再進(jìn)入無機(jī)污水處理系統(tǒng)處理回用。

      通過以上節(jié)水措施,該公司一期10萬t/a PVC裝置用水量從初步設(shè)計(jì)的554~660 m3/h降至254~350 m3/h,節(jié)約用水量近50%,節(jié)水效果明顯。但還存在工業(yè)污水處理和離心母液回收裝置運(yùn)行效率偏低,濃水未充分回用等問題,該公司將在解決以上問題的基礎(chǔ)上,進(jìn)行生活污水和工業(yè)污水分流技術(shù)改造,力爭實(shí)現(xiàn)工業(yè)污水零排放。

      Running summary of water-saving measures of 100 kt/a PVC device

      HE Xu-dong
      (Shanxi Jintai Chlor alkali Chemical Co.,Ltd.,Yulin 718700,China)

      The water-saving measures and effect of 100kt/a PVC device were introduced.

      PVC;water-saving;once water;pure water;sewage

      TQ085

      B

      1009-1785(2011)11-0033-02

      2011-08-07

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