吳增軍 吳志剛 曹文江
某商用及住宅工程建筑面積9 080 m2,框架結構,主體八層,局部九層,基礎為彈性條基。工程于2009年10月27日開工建設,2010年7月11日完成主體框架結構施工。主體框架結構柱、梁、板混凝土設計等級C30,采用商品混凝土。商品混凝土由當?shù)厣唐坊炷凉咎峁撠煂⒒炷吝\送至施工作業(yè)層面。場外運輸采用混凝土攪拌車,場內(nèi)采用混凝土輸送泵。2010年7月19日,質(zhì)量監(jiān)督部門在工地檢查時發(fā)現(xiàn)該建筑物六層、八層部分梁板存在不同程度的微裂縫,質(zhì)量監(jiān)督部門隨即下發(fā)了停工通知,要求有關單位對結構產(chǎn)生裂縫的原因進行調(diào)查,并對裂縫產(chǎn)生的危害進行鑒定。
表面裂縫:經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn),裂縫主要集中分布在六層和八層梁及頂板處,裂縫走向不規(guī)律,八層比六層嚴重。板表面由于水泥漿的掩蓋,有些裂縫不易看出,板底裂縫很細,肉眼不易看出。梁側面裂縫明顯,水平裂縫主要集中在梁上部(距梁與板交接處20 mm~70 mm),裂縫寬0.5 mm~2 mm,豎向裂縫不均勻地分布于梁的側面。梁底部未發(fā)現(xiàn)明顯的裂縫。
內(nèi)部裂縫:對梁、板有裂縫和無裂縫的部位鉆取多個芯樣,從芯樣側面可以發(fā)現(xiàn),表面有裂縫的其深度只有幾十毫米,有的內(nèi)部裂縫并未延伸至表面,內(nèi)部裂縫的寬度為0.2 mm~1 mm,少數(shù)裂縫已貫通,多數(shù)裂縫未貫通。
現(xiàn)從混凝土的施工過程記錄、施工原材料及配合比等方面進行分析:
1)施工過程。六層混凝土柱、梁、板為一次澆筑成型,其中A區(qū)段于2010年4月17日開始澆筑,于2010年4月18日結束,當日天氣晴,氣溫9℃~24℃。在澆筑期間,現(xiàn)場測定的混凝土坍落度為190 mm,170 mm,混凝土澆筑3 h后,用塑料薄膜對混凝土進行覆蓋,12 h內(nèi)開始灑水養(yǎng)護;B區(qū)段4月20日澆筑,當日澆筑完畢,當日天氣晴,氣溫10℃~23℃。3 h后,用塑料薄膜全部覆蓋?,F(xiàn)場測試混凝土坍落度為190 mm,160 mm。4月20日上午,發(fā)現(xiàn)部分板面混凝土未凝固,混凝土板上養(yǎng)護積水呈黃褐色。隨即通知建設單位、監(jiān)理及商品混凝土公司到工地,商品混凝土公司解釋說,可能是緩凝劑摻量過多所致,觀察一段時間再說,4月23日上午發(fā)現(xiàn)混凝土有了一定強度,到4月25日強度基本上來了。
4月28日拆除A區(qū)段梁側模時,發(fā)現(xiàn)部分梁在梁板交接處下方有魚鱗狀裂紋,且走向不一。5月8日拆除B區(qū)段梁側模時同樣存在類似情況。5月15日拆除梁板底模時,發(fā)現(xiàn)混凝土板底也有裂紋,且因養(yǎng)護水滲透至板底表面,導致部分板底表面呈黃褐色。
八層混凝土自5月29日至6月5日澆筑,當時氣溫19℃~30℃,施工過程中,有三方面異常:a.樓板混凝土未達到終凝時,板面上出現(xiàn)了多處收縮裂縫;b.混凝土坍落度損失嚴重,泵送困難;c.混凝土凝結異常,澆筑48 h后不凝固。八層混凝土梁、板模板拆除后,梁、板同樣存在六層的質(zhì)量情況,且比六層更為嚴重。
2)混凝土選用材料分析。該工程六層和八層梁、板混凝土采用配合比為:水泥∶水∶砂子∶石子 =1∶0.4∶1.95∶2.16(每立方米材料用量為:水泥 440 kg,水 176 kg,砂子 860 kg,石子 950 kg),混凝土砂率為48%(普通摻加緩凝減水劑的泵送混凝土砂率為41%~43%)。選用材料為當?shù)禺a(chǎn)礦渣硅酸鹽32.5水泥、當?shù)禺a(chǎn)碎石及中砂、上海產(chǎn)POZZOLITH621-C混凝土緩凝減水劑。經(jīng)過對所使用材料的復試檢驗,結果全部符合標準要求。
通過檢測單位對六層和八層梁、板混凝土的鉆芯取樣檢測、回彈檢測、超聲波檢測,鑒定結果如下:
1)混凝土強度?;炷粱貜棛z測強度:六層回彈6個點位,八層回彈7個點位,所測部位混凝土均達到設計強度,平均強度為36.59 MPa。混凝土鉆芯取樣強度:取樣檢測20點,檢測混凝土強度16個試樣,所有混凝土強度均達到設計要求,平均強度為38.64 MPa。2)超聲波檢測。選取六層、八層有代表性的混凝土梁抽測其內(nèi)部缺陷,并用七層混凝土梁作對比。檢測結果發(fā)現(xiàn)七層混凝土梁超聲波的傳播速度均勻,振幅大小均勻,未發(fā)現(xiàn)缺陷;六層、八層混凝土梁超聲波的傳播速度離散性大,振幅大小不均勻,懷疑有內(nèi)部缺陷。3)對比試驗。將芯樣分成兩組,一組煮沸48 h,觀察試件變化情況,另一組自然養(yǎng)護。對比結果表明煮沸的一組未發(fā)現(xiàn)裂縫繼續(xù)發(fā)展。4)荷載試驗。選取有代表性的六層兩塊板做結構性能試驗,試驗荷載為正常使用荷載標準值。在正常使用荷載下維持8 h,板裂縫未發(fā)展,亦未出現(xiàn)新的裂縫。卸載后撓度迅速反彈,反彈情況良好。
鑒定結論:省建筑科學研究院根據(jù)省建筑工程監(jiān)督檢測測試中心的混凝土檢測鑒定報告,經(jīng)綜合分析,鑒定該工程六層和八層梁、頂板混凝土可以繼續(xù)作為結構混凝土,但考慮混凝土外部、內(nèi)部裂縫較多,降低了混凝土的耐久性能,給結構帶來安全隱患,因此,應對混凝土結構進行處理。
該工程六層和八層梁、板混凝土產(chǎn)生早期收縮裂縫的主要原因是由于混凝土異常凝結。異常凝結的主要因素是外加劑與水泥不適應。另外,混凝土配合比含砂率過高也對其產(chǎn)生一定的不利影響。
處理方案依據(jù):1)原設計圖紙及設計變更。2)《建筑結構荷載規(guī)范》。3)《混凝土結構設計規(guī)范》。4)《混凝土結構抗震設計規(guī)范》。5)《混凝土結構加固技術規(guī)范》。
1)裂縫封閉處理。當裂縫寬度小于0.3 mm且淺而細時,宜進行表面封閉;當裂縫寬度小于0.3 mm且裂縫細而深時,宜進行化學灌漿;當裂縫寬度不小于0.3 mm時,宜進行化學灌漿。
2)承重梁加固處理。對于六層、八層裂縫嚴重的梁采用貼碳纖維方案進行加固處理(六層3根梁,八層9根梁)。
具體措施為:梁底面貼兩層200寬通長碳纖維(質(zhì)量200 g/m2,抗拉強度不小于3 000 MPa),梁兩端側面各貼3道一層150 mm寬碳纖維“U”形箍,“U”形箍間距150 mm,并在“U”形箍端部粘貼一層150 mm寬壓條。碳纖維粘貼完后,梁表面刷一道界面劑,并抹20厚微膨脹水泥砂漿(C30混凝土去掉石子后加膨脹劑)保護層。
3.2.1 裂縫封閉處理
1)將梁板混凝土表面用10%的火堿進行清洗,混凝土砂漿等雜物用鋼絲刷清刷,最后用清水沖洗干凈。
2)待混凝土面稍干后,刷一道摻加KY-6混凝土界面劑的砂漿涂層,以覆蓋基層為準,增強砂漿與混凝土基層的粘結程度,防止砂漿空鼓開裂,并且起到封閉裂縫的效果。KF-6混凝土界面劑的配置方法:配比(體積比)為1∶1(水泥∶中砂),加入水泥與中砂混合物重量1/2的KF-6混凝土界面劑。
3)待混凝土表面界面劑稍干后,抹20厚的水泥砂漿,內(nèi)摻5%PNC-1膨脹劑。水泥砂漿的配合比為C30混凝土去掉石子(50 kg水泥加81 kg砂子)。
4)對于六層頂板,在進行樓地面施工時,對樓面清掃干凈后刷界面劑一道,貼地板磚時在砂漿中加防水劑;對于八層頂板,在施工屋面時,對混凝土面進行鑿毛并清掃沖洗干凈后刷界面劑一道,澆40 mm厚C35微膨脹細石混凝土。
3.2.2 承重梁加固處理
1)打磨:用磨光機打磨掉待貼部位的混凝土棱、混凝土表面油污,并把梁底拐角處的棱角磨圓。2)清掃:用鋼絲刷清掃去待貼混凝土部位的浮漿及灰塵。3)配膠:將粘浸膠的甲乙兩組分按重量比3∶1的比例混合,充分攪拌。4)粘貼:將粘浸膠均勻涂抹于梁待貼部位,把裁剪的碳纖維粘貼于相應部位,在碳纖維表面再均勻涂抹一層粘浸膠。粘貼碳纖維空鼓率不大于1%,可使用檢測錘敲擊碳纖維表面,通過回聲來判斷。若空鼓率大于1%可采用注射器向空鼓內(nèi)部注膠的方法補救。5)撒砂:為抹灰方便,可在粘貼好的碳纖維表面撒細砂。6)抹灰。
工程結構梁板混凝土裂縫處理及梁加固之后,經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門驗收,裂縫處理及梁加固效果符合要求,同意繼續(xù)施工。該工程已投入使用,經(jīng)過一年的觀察,裂縫無發(fā)展變化,工程質(zhì)量符合規(guī)范要求。
1)使用復合外加劑前供應廠商應提供外加劑復合的原材料,試驗室試配混凝土時進行外加劑對水泥的適應性檢測。
2)混凝土工程施工中對出現(xiàn)的異常情況應及時保留可追溯的依據(jù)。
3)改善混凝土的性能,提高抗裂能力,加強養(yǎng)護,防止表面干縮(例如使用減水防裂劑)。
4)加強現(xiàn)場管理,界清與混凝土供應商的職責。
[1] 李獻燦.鋼筋混凝土結構裂縫的成因及防治措施[J].山西建筑,2010,36(1):171-172.