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      循環(huán)水系統(tǒng)水錘事件的分析及處理

      2011-08-18 03:22:36吳寶華
      電力安全技術 2011年6期
      關鍵詞:關閥水錘蝶閥

      吳寶華

      (國投曲靖發(fā)電有限公司,云南 曲靖 655000)

      曲靖電廠1號機為上海汽輪機廠生產(chǎn)的引進型N300-16.7/538/538反動、凝汽式汽輪機。循環(huán)水系統(tǒng)采用閉式循環(huán),水管通徑為1 600 mm。循環(huán)水系統(tǒng)配置了2臺長沙水泵廠生產(chǎn)的64LKXB-20型立式、斜流循環(huán)水泵,水泵出口閥采用了DX7K41X-6型蓄能罐式液控緩閉止回蝶閥。

      2010-09-30,1號機組停運后,運行人員在最后停運2號循環(huán)水泵時,循環(huán)水系統(tǒng)產(chǎn)生了巨大的水錘,就地產(chǎn)生了一陣強烈的振動和悶響。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),2號循環(huán)水泵的出口管檢修孔閥門墊子被吹破,檢修孔放空氣門嚴重損壞,循環(huán)水大量外泄,給電廠設備造成了損壞,給機組的安全運行帶來了不良影響。

      1 水錘形成的原因

      2008年5月,曲靖電廠1號機循環(huán)水泵控制系統(tǒng)進行了PLC改造,機組只能采用“啟泵開閥,關閥停泵”的運行方式。在停運循環(huán)水泵時,出口液控閥關至30°,循環(huán)水泵聯(lián)停。

      在本次事故中,當2號循環(huán)水泵停運后,循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)的水瞬間失去驅(qū)動力,水泵出口壓力會很快下降,但在較長的循環(huán)水管道中,前進水流在慣性作用下依然會向原方向行進。因此,在水泵出口閥門前一定范圍內(nèi)的管線中壓力會急劇下降。此時,如果閥門依然開啟,尚有部分水從水泵吸進來補充,可緩解壓力下降;如果閥門快速關閉,則在很短時間內(nèi)斷絕了補充水源,從而加劇了水泵出口門后負壓的形成,引起部分水汽化,發(fā)生水柱中斷。當前進水流的慣性流動停止后,在冷卻塔和管道兩側(cè)水壓差的作用下,循環(huán)水向出口蝶閥前倒流,而因出口蝶閥已快速關閉,倒流回來的水在循環(huán)水管道中流動受阻,瞬間產(chǎn)生相當大的沖擊力,這就形成了水錘。

      2 事故原因分析

      通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),只有在最后停運2號循環(huán)水泵時1號機才會產(chǎn)生水錘。在雙泵運行時停運其中的任何1臺循環(huán)水泵或最后停運1號循環(huán)水泵時均不會產(chǎn)生水錘。隨后,檢修人員對2號循環(huán)水泵出口液控閥的關閉情況進行了試驗,發(fā)現(xiàn)2號循環(huán)水泵出口液控閥關閉角度為:快關75°,慢關15°;關閉時間為:快關3 s,慢關30 s。結合廠家提供的技術資料和對比1號循環(huán)水泵出口液控閥的關閉情況來看,2號循環(huán)水泵出口液控閥存在著關閥時間過快、快關角度過大和慢關角度過小的問題,這是引發(fā)本次事故的根本原因。在水錘形成的過程當中,閥門的關閉時間和關閉特性是水錘形成的2個關鍵的因素。

      2.1 出口蝶閥關閉過快

      從檢修試驗情況來看,2號循環(huán)水泵出口液控閥關閉時間為:快關3 s,慢關30 s,總的關閥時間為33 s;而1號循環(huán)水泵關閥時間為:快關8 s,慢關34 s,總的關閥時間為42 s。2號循環(huán)水泵的關閥時間明顯偏短。

      根據(jù)水錘剛性理論和動量定理,下式成立:

      由上式可知,水錘壓力F與水流速度Δv及水柱質(zhì)量m成正比;與水錘時間Δt成反比。其中,水錘時間Δt是指系統(tǒng)內(nèi)的水倒流至循環(huán)水出口蝶閥處后與蝶閥的減速撞擊時間,而不是蝶閥關閉的時間。

      2010年7月,電廠1號機組凝汽器進行了改造,將鎳黃銅冷卻管全部更換為TP304不銹鋼管。為了保證機組的真空,冷卻管增加了約951 m3冷卻面積,也增加了約5 300 m3/h循環(huán)水流量。這樣,水柱質(zhì)量m在改造后增加了很多。因此,如果此時閥門再關閉過快,水錘時間Δt將會減短,則水錘壓力F將因m的增加和Δt的減少而大幅增加。

      從以上分析可以看出,在其他條件不變的情況下,盡可能延長閥門關閉時間將有利于水錘壓力的減小。當然,如果閥門關閉時間過長,則有可能在2臺循環(huán)水泵同時運行而1臺循環(huán)水泵跳閘的情況下,循環(huán)水倒流,引起循環(huán)水泵倒轉(zhuǎn),從而損壞循環(huán)水泵和電機,同時也可能造成循環(huán)水短路,影響機組真空。因此,蝶閥的合理關閉時間必須結合管道特性綜合考慮。

      2.2 關閥角度調(diào)整不當

      試驗表明,2號循環(huán)水泵出口蝶閥的關閉角度調(diào)整得不合理,使得循環(huán)水流速的變化得不到有效減緩。從水錘剛性理論可以看出,水錘產(chǎn)生的壓力F與水流速度的變化值Δv成正比,只有盡可能地減少水流速度的變化才有利于減小水錘的危害。因此必須對蝶閥的關閉特性進行調(diào)整。

      3 處理措施

      3.1 調(diào)整閥門的關閉時間

      結合循環(huán)水系統(tǒng)的管道特性及廠家相關資料,將循環(huán)水泵出口蝶閥關閉時間調(diào)整為:快關8 s,慢關33 s。這樣,延長了水錘形成的時間,有利于減小水錘的沖擊力。

      3.2 調(diào)整蝶閥的關閉特性

      將蝶閥原來的關閥角度調(diào)整為:快關65°,慢關25°。這樣,既可以減小循環(huán)水流速的變化值,也利于減小水錘的沖擊力甚至消除水錘,保證了循環(huán)水泵不倒轉(zhuǎn)而損壞。

      4 結束語

      循環(huán)水系統(tǒng)發(fā)生水錘在電廠多年的運行中還是第1次。通過這次事件,電廠工作人員對水錘的形成和危害有了更深入的認識和了解,為避免在今后的工作中發(fā)生同類事件提供了寶貴經(jīng)驗。通過采取上述措施,對2號循環(huán)水泵多次啟停試驗表明,電廠1號機組循環(huán)水系統(tǒng)的水錘問題得到了解決,機組的安全運行得到了保障。

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