張俊劉家超
(華電四川發(fā)電有限公司內(nèi)江發(fā)電廠,四川 內(nèi)江241005)
一、鍋爐布風(fēng)板
內(nèi)江發(fā)電廠410-9.8/540-Pyrofow鍋爐(#11爐)為芬蘭奧斯龍公司生產(chǎn)制造的常壓、單汽包自然循環(huán)、戶外型循環(huán)流化床鍋爐,其布風(fēng)板采用Pyrofow公司開發(fā)的豬尾形布風(fēng)板(圖1)。布風(fēng)板長14米,寬7米,共澆注耐火材料23×6.5塊,每塊耐火材料長600㎜,寬600㎜。
二、豬尾形風(fēng)帽
#11爐豬尾形風(fēng)帽用 Φ21.3×2.6㎜的1Cr18Ni9Ti鋼管做成,固溶溫度920℃。風(fēng)帽出風(fēng)口向上,管口與耐火層齊平。布風(fēng)板上共布置風(fēng)帽5441個,每塊耐火材料布置36個,風(fēng)帽通流面積總共1.11㎡。
圖1 豬尾形布風(fēng)板
豬尾形風(fēng)帽獨具的彎形噴嘴結(jié)構(gòu),使得床料很難落入流化風(fēng)室,杜絕了床料對布風(fēng)板水冷壁的磨損,而且風(fēng)帽完全掩埋在耐火材料中,所以風(fēng)帽不會被燒壞、風(fēng)帽間不產(chǎn)生相互磨損,但是該風(fēng)帽特殊的結(jié)構(gòu)和安裝方式使其疏通更換工作非常困難。更換風(fēng)帽須將周圍耐火材料打掉,一是很容易傷到水冷壁管,二是粘結(jié)在鰭片上的耐火材料很難清理干凈,給火焊和電焊作業(yè)造成極大困難。如果更換數(shù)量較多則會影響到爐內(nèi)的其它工作。
2005年煤質(zhì)變化后#11機組額定負荷運行時,流化風(fēng)總風(fēng)量一般為50Nm3/s、風(fēng)室壓力13kPa、風(fēng)室溫度220℃。根據(jù)氣體狀態(tài)方程式將冷風(fēng)量轉(zhuǎn)化為熱風(fēng)量為90.29 Nm3/s。
①.速度計算公式
算出小孔風(fēng)速V=81.35m/s
②.干空氣密度計算公式
算出流化風(fēng)室內(nèi)空氣密度ρ=0.09kg/m3
③風(fēng)的動壓計算公式
其中wp為風(fēng)壓 [kN/m2]、ρ為空氣密度[kg/m3]、v為風(fēng)速[m/s]
算出額定負荷時風(fēng)口出風(fēng)具有的動壓wp=297.80kN/m2=297.80kpa=2.98bar。
#11機組在燃用設(shè)計煤種(南川煤)、風(fēng)帽較好的情況下,額定負荷時流化風(fēng)總風(fēng)量一般為42Nm3/s換化為熱風(fēng)量為75.85 Nm3/s,風(fēng)室壓力12kpa、風(fēng)室溫度220℃。得出風(fēng)帽噴嘴風(fēng)速為68.95m/s。
圖2 變形的豬尾形風(fēng)帽
所以,煤質(zhì)變差后#11爐在運行中一次風(fēng)量偏大導(dǎo)致水冷壁磨損加劇、氧量偏大、飛灰含碳量高、一次風(fēng)機電耗增加。由于風(fēng)嘴向上,風(fēng)帽的擾動能力不強,大塊的焦渣很難排除。高負荷時,當風(fēng)帽堵塞及風(fēng)口變形嚴重時可能出現(xiàn)流化風(fēng)吹穿密相區(qū)的現(xiàn)象,造成流化不均勻;低負荷時,爐內(nèi)工況波動大、流化差,爐膛容易結(jié)焦。
機組運行中,高溫軟化的鐵塊等隨工況波動會落入風(fēng)管造成風(fēng)帽堵塞。機組高負荷運行時,床溫經(jīng)常超過920℃,風(fēng)帽風(fēng)口在高溫下發(fā)生軟化,風(fēng)口受耐火材料擠壓而變形(圖2)。
三、改造原因分析
1、使用時間長、風(fēng)口變形多。
#11機組自1996年投產(chǎn)發(fā)電到2008年,#11鍋爐豬尾形風(fēng)帽已連續(xù)使用13年,風(fēng)口變形嚴重、爐膛流化不好、排渣困難,鍋爐安全性和經(jīng)濟性受到較大影響。為保證爐膛排渣2007年年修更換了后墻及乙側(cè)墻風(fēng)帽1994個,但鍋爐的流化并沒有得到有效改善。
2、檢修難度大、人力物力及時間消耗大。
布風(fēng)板風(fēng)帽疏通需10人耗時一天,且每人按8個工、80元/工(2010年標準)計算,則每次疏通風(fēng)帽的人工費為6400元。
#11爐布風(fēng)板堵塞率為3%,每塊耐火材料內(nèi)最多允許堵塞1.1個,所以當每塊耐火材料內(nèi)風(fēng)帽堵塞超過1個時,必須將堵塞風(fēng)帽更換,需增大人力物力及時間的投入,這樣便影響了承壓部件的檢修及檢修工期。
表1 #11機組部分經(jīng)濟指標
3、豬尾形風(fēng)帽更適合爐底中心排渣方式的CFB鍋爐,而我廠是爐膛兩側(cè)及后墻排渣方式的CFB鍋爐。
4、煤質(zhì)變差,不適應(yīng)煤種變化。
2005年入廠煤質(zhì)量開始變差,入爐煤煤量增加,煤矸石和石塊增多。為保證鍋爐流化,流化風(fēng)增大,一次風(fēng)機耗電率增加。由于風(fēng)帽風(fēng)口向上,高負荷時水冷壁磨損加??;低負荷時爐內(nèi)工況不穩(wěn)定,大塊焦渣很難排除,爐膛易結(jié)焦。
四、風(fēng)帽改造方案
2008年年修內(nèi)江發(fā)電廠對#11爐布風(fēng)板進行了改造,將豬尾形風(fēng)帽更換成了圖3所示的鐘罩式風(fēng)帽:材質(zhì)Cr25Ni20MnHfMoSiNRe;風(fēng)管內(nèi)徑Φ28㎜、外徑Ф38,風(fēng)管上部帶密封的圓盤,便于密封及安裝固定;罩體共8個出風(fēng)孔,直徑Ф12,罩體高度130㎜、壁厚13mm、外徑Ф90,風(fēng)帽安裝時密封圓盤與耐火材料齊平,罩體與密封盤點焊一點,罩體間的出風(fēng)孔錯開避免影響出風(fēng)。改造后布風(fēng)板共有鐘罩式風(fēng)帽1774個。
圖3 鐘罩式風(fēng)帽
五、改造效果分析
1、機組帶負荷能力提高
改造后,機組能順利帶到滿負荷,床溫床壓能維持穩(wěn)定,高低負荷時爐內(nèi)較大的渣塊能順利排出。滿負荷時的飛灰可燃物及排煙溫度與改造前無明顯變化,飛灰可燃物≤5%,排煙溫度在140℃左右。但是,由于機組臨界流化風(fēng)量、負荷波動時一次風(fēng)的調(diào)節(jié)量等都發(fā)生了改變,造成機組剛運行時低負荷運行能力不強,低負荷時爐內(nèi)工況波動頻繁。經(jīng)過運行人員半年的摸索,機組最終能較經(jīng)濟地低負荷運行,最低負荷能帶40MW/h。
2、對水冷壁管的磨損減小
改造協(xié)議書上指出“,改造后鍋爐承壓部件的磨損量在連續(xù)運行小時數(shù)為1000小時不超過0.27㎜(以原始管壁厚度5㎜左右的水冷壁管為依據(jù)進行考核)”。
檢修期間,為檢驗改造效果,在爐內(nèi)水冷壁易磨損區(qū)域取了兩點壁厚作為檢驗數(shù)值——#11爐耐火材料上部4.5米,后墻左右第一根水冷壁管,壁厚分別為5.1mm和5.3mm。改造后機組第一次啟動至停機期間,#11爐連續(xù)運行了1848小時,經(jīng)測量兩檢驗點壁厚分別為4.8mm和5.1mm,未超過協(xié)議允許的范圍。
2006~2007年#11爐水冷壁爆管3次,2009~2010年水冷壁爆管0次。
3、風(fēng)機耗電降低
表1#11機組部分經(jīng)濟指標
#11機組一次風(fēng)機功率1320kw。由表可知,改造后一次風(fēng)機每發(fā)一度電的用電量比改造前有明顯下降。
4、風(fēng)帽流化及排渣能力增強
改造后#11機組額定負荷運行時,流化風(fēng)總風(fēng)量一般為48Nm3/s換算成熱態(tài)為86.6848Nm3/s,風(fēng)室壓力 13KPa、風(fēng)室溫度220℃。改造后布風(fēng)板的通流面積為1.5㎡,由式2-1、2-2、2-3計算出鐘罩式風(fēng)帽小孔在額定負荷下射流風(fēng)速和具有的動壓:
由計算知,改造后風(fēng)帽射流速度與改造技術(shù)協(xié)議中設(shè)計速度相當,協(xié)議計劃安裝1668個風(fēng)帽、射流速度60.2m/s。由于風(fēng)帽小孔向不同方向射流,增強了床料的竄動能力,所以爐膛流化及排渣得到了有效改善。
六、風(fēng)帽改造后出現(xiàn)的主要問題及解決方法.鐘罩式風(fēng)帽長時間運行后,罩體與密封圓盤的焊點被磨掉造成罩體脫落,罩體內(nèi)的風(fēng)管失去罩體的保護后發(fā)生斷裂現(xiàn)象,造成大量的床料落入流化風(fēng)室。當返回的床料積攢到一定程度后不但會阻礙送風(fēng)、堵塞風(fēng)帽、增加一次風(fēng)機電耗(表1中2010與2009年對比),還會磨損流化風(fēng)室內(nèi)水冷壁管,危及鍋爐的安全運行。
所以,每次停機檢修都要對風(fēng)帽進行檢查處理,一是疏通風(fēng)嘴,二是恢復(fù)脫落的罩體。對罩體內(nèi)風(fēng)管已斷裂的風(fēng)帽則用Φ38×5.6×95㎜的過熱器管焊接在密封盤上。
七、兩種風(fēng)帽在#11爐應(yīng)用中的比較
表2 兩種風(fēng)帽比較
結(jié)論
改造后,布風(fēng)板較好地適應(yīng)了煤質(zhì)的變化,保證了#11機組安全穩(wěn)定運行、提高了其經(jīng)濟性。機組運行時流化風(fēng)能控制在合理范圍內(nèi),降低了一次風(fēng)機電耗、避免了水冷壁過速磨損。隨著新風(fēng)帽使用時間的延長也暴露出一些問題,如罩體脫落、上部風(fēng)管斷裂、流化風(fēng)室進床料等,所以要加強風(fēng)帽的檢修,提高檢修質(zhì)量,保證機組經(jīng)濟運行。
【1】馮冰瀟,時貴玉.某電廠循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)板的風(fēng)帽改造[J].能源技術(shù),2009.