郭麗萍 寧夏固海揚(yáng)水管理處 寧夏 中寧 755100
鋼板焊接葉輪口緣及鑄鋼密封環(huán)鑲鋼圈技術(shù)的研究與應(yīng)用
郭麗萍 寧夏固海揚(yáng)水管理處 寧夏 中寧 755100
針對揚(yáng)黃流域水泵鋼板焊接葉輪口緣及配套的鑄鋼密封環(huán)配合部位磨蝕嚴(yán)重,使用壽命短,水泵效率下降快的突出問題,對上述部位進(jìn)行了鑲鋼圈技術(shù)的試驗,從應(yīng)用效果來看,該項技術(shù)實用性強(qiáng),實現(xiàn)了水泵的高效運(yùn)行和報廢部件的再利用。
水泵;葉輪;密封環(huán);鑲鋼圈;技術(shù)
固海揚(yáng)水工程從水源分,包括直接從黃河取水的原固海揚(yáng)水工程、從衛(wèi)寧灌區(qū)七星渠取水的同心揚(yáng)水工程和世行擴(kuò)灌三部分組成部分。同心揚(yáng)水工程于1978年建成,固海揚(yáng)水工程于1986年建成,1982年2月兩灌區(qū)合并為現(xiàn)固海揚(yáng)水工程,1988年利用世行貸款進(jìn)行了部分?jǐn)U建,1993年完成。目前共建投入運(yùn)行泵站21座 (其中李旺泵站未投運(yùn)),變電所15座,安裝(投運(yùn))主機(jī)組151臺(套),裝機(jī)總?cè)萘?01425KW,總揚(yáng)程382.47m,凈揚(yáng)程342. 74m,設(shè)計流量28.5m3/s,干渠總長286km。
固海揚(yáng)水工程70%的主水泵都是70年代生產(chǎn)的產(chǎn)品,建設(shè)時由于水泵種類少,一些泵站水泵選型不合適,其本身性能較差,加之經(jīng)過31年時間的運(yùn)行,老化嚴(yán)重,超期服役現(xiàn)象突出。我處早期安裝使用的都是鑄鐵葉輪及密封環(huán),水泵過流部件使用壽命短,平均運(yùn)行時數(shù)不超過3000小時,隨著鋼板焊接葉輪技術(shù)的應(yīng)用,鋼板焊接葉輪已逐漸經(jīng)成為黃河中上游揚(yáng)黃泵站水泵葉輪的主體。但隨之也出現(xiàn)了新的研究課題:鋼板葉輪進(jìn)、出水葉片、蓋板等部位空蝕、磨損慢,而口緣磨損快,口緣尺寸超標(biāo)致使容積損失增大,是導(dǎo)致水泵運(yùn)行效率降低,流量下降的主要原因,口緣這個部位成了決定葉輪壽命的關(guān)鍵。我處泵站每年4月份上水前大修的水泵,運(yùn)行到8月份秋灌結(jié)束時,運(yùn)行時數(shù)僅3000小時左右,因水泵葉輪與密封環(huán)配合間隙增大,泄漏損失增加,水泵平均單機(jī)提水量下降6.3%左右,裝置效率下降3%左右,在影響泵站安全、高效運(yùn)行的同時,增加了機(jī)電設(shè)備維修費(fèi)及檢修人員工作量。同時,每年8月份正值灌溉高峰期,3月份投運(yùn)的機(jī)組在不間斷運(yùn)行4個月后,機(jī)組狀況已屬強(qiáng)弩之末,流量下滑快,即使是滿負(fù)荷運(yùn)行也達(dá)不到供水要求,供需矛盾十分突出,嚴(yán)重影響了灌區(qū)的正常灌溉和社會穩(wěn)定。
試驗數(shù)據(jù)表明:由于葉輪蓋板形狀的不同,在葉輪口緣靠蓋板側(cè)沿圓周有一圈3-6mm深、6mm寬、呈“〇”狀磨蝕帶或沿軸向呈一道道深淺不一的溝槽。各種型號的葉輪,在使用4000-5000小時以后,口緣單邊平均磨損量在2mm左右,而葉輪其他部位僅有較少的小坑洞或溝槽,外形及尺寸基本完好。因此,開展研究和試驗工作,延長鋼板焊接葉輪口緣壽命,使之與其他部位的磨蝕保持同步,進(jìn)而起到延長整個葉輪壽命和穩(wěn)定水泵效率的作用,具有十分重要的意義。
1、其他技術(shù)的試驗情況
2003年3月份與上??颠_(dá)公司、天津中科表面工程公司合作,開始在24sh-13型水泵、32sh-19型水泵鋼板葉輪口緣上進(jìn)行各種非金屬材料涂護(hù)試驗和堆焊修復(fù)試驗,結(jié)果并不理想,原因是這幾種工藝存在著以下弊病,修復(fù)或防護(hù)效果并不顯著:
(1)涂護(hù)工藝中,非金屬涂層與金屬基體結(jié)合強(qiáng)度低(一般小于25MPa),涂層容易從基體上脫落。涂層一旦脫落,不僅起不到抗磨蝕效果,還增加了葉輪口緣與密封環(huán)之間的摩擦,增加了功率損失;
(2)涂護(hù)工藝條件要求非常高,批量生產(chǎn)質(zhì)量難以保證,且涂護(hù)完全由手工操作,一次成型,不能進(jìn)行精加工,難以保證口緣或密封環(huán)配合尺寸;
(3)非金屬復(fù)合材料涂護(hù)成本較高;
(4)堆焊工藝使葉輪口緣、蓋板變形嚴(yán)重,影響進(jìn)、出水葉片型線,且耗費(fèi)工時,效率低。以堆焊修復(fù)一只32寸水泵葉輪口緣為例,需要一個熟練焊工3個工作日才能施焊完畢。我處平均每年需要堆焊修復(fù)的鋼板葉輪30臺左右,而各泵站檢修時間短,往往因為葉輪不能及時補(bǔ)焊完畢而影響正常檢修進(jìn)度,增加成本。
2、鋼板焊接葉輪口緣及鑄鋼密封環(huán)鑲鋼圈技術(shù)試驗情況
2004年3月,提出了在葉輪口緣與密封環(huán)之間增裝承磨環(huán)的構(gòu)想。首先進(jìn)行基體與鋼圈基本尺寸的確定,對安裝數(shù)量較多的3種水泵葉輪口緣及2種密封環(huán)磨(報廢件)損量統(tǒng)計分析,80%的統(tǒng)計對象在運(yùn)行2個灌季(6500小時)以后,單邊磨損量集中在5-7mm之間,預(yù)留2mm的加工及尺寸調(diào)節(jié)余量,將承磨環(huán)的厚度確定為10mm,這樣可以最大程度的避免浪費(fèi)材料。而承磨環(huán)的材料,采用Q235優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,其性能完全滿足使用要求。實際應(yīng)用表明,選用優(yōu)質(zhì)的承磨材料加上這種先進(jìn)工藝方法制作的承磨層,運(yùn)行3000小時后檢查,單邊平均磨損量1mm,5000小時后減小2mm,并且破壞面相對均勻,鋼圈口緣使用壽命可以滿足一至二個灌季運(yùn)行的需要。也就是說,葉輪的破壞口緣鑲嵌鋼圈后,還可以使用3500-5000小時,若葉輪其他部位良好,可重復(fù)鑲鋼圈。例如,在我處羚羊寺、唐圈、田營等泵站安裝的24sh-13型葉輪,有4臺水泵鋼板焊接葉輪運(yùn)行時數(shù)達(dá)到2萬小時,最長的運(yùn)行時間已達(dá)3萬小時,口緣已經(jīng)重復(fù)鑲鋼圈3次,目前還在繼續(xù)使用;大柳木泵站自2003年陸續(xù)安裝鋼板焊接葉輪以來,15臺水泵目前已經(jīng)有12臺通過鑲鋼圈,使葉輪運(yùn)行時數(shù)超過13000小時,至今沒有進(jìn)行過大修(更換葉輪)。
1、 原理
將Q235鋼板卷制的鋼圈鑲嵌到磨損量很大的鋼板焊接(鑄鋼)葉輪口緣外圓和密封環(huán)內(nèi)圓上,鋼圈在葉輪口緣和裝配的密封環(huán)之間起“承磨環(huán)”的作用,達(dá)到保護(hù)基體以及修復(fù)報廢工件的雙重作用。
2、加工尺寸及要求
我單位安裝臥式離心泵鋼板焊接葉輪共10種,對應(yīng)的鑄鋼密封環(huán)10種,我們在安裝數(shù)量多的3種葉輪和2種密封環(huán)上應(yīng)用這項鑲鋼圈抗磨技術(shù),各型號工件加工尺寸見表3-2
3、 工藝流程圖
4、工藝要點
(1)鋼圈與工件采用過盈配合,要求鋼圈與工件裝配的表面粗糙度達(dá)到12.5,橢圓度小于0.5mm。
(2)為保證焊接強(qiáng)度滿足要求,鋼圈與工件施焊部位須開“V”型坡口。
(3)進(jìn)行鋼圈鑲套時,若冷裝困難,可采取熱裝工藝,加熱溫度不超過350℃。
工藝流程圖
(4)對已經(jīng)鑲過鋼圈的工件進(jìn)行第二次、第三次……鑲鋼圈時,必須將原鑲裝鋼圈層全部車削去除,以保證鑲裝后的強(qiáng)度。
我單位采用:一批次車削待加工工件→用電烘箱加熱全部鋼圈→一批次鑲裝鋼圈→一批次施焊→自然冷卻→備用(按不同裝配尺寸隨用隨時車削加工)。各工序流水加工,效率非常高。
鋼板焊接葉輪配裝鑄鋼密封環(huán),大修標(biāo)準(zhǔn)是葉輪口緣與密封環(huán)單邊間隙大于2mm。按照各型號水泵葉輪及密封環(huán)每年平均鑲裝鋼圈數(shù)量,對鑲鋼圈技術(shù)應(yīng)用以來的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行核算和對比(報廢舊件殘值不計),自2006年至2009年,平均每年就可節(jié)約配件費(fèi)148144元,四年累計節(jié)約機(jī)電維修費(fèi)592576元。
表4-1 鋼板焊接葉輪口緣鑲鋼圈技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析表
表4-2 鑄鋼密封環(huán)鑲鋼圈技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析表
通過應(yīng)用該項技術(shù),固海揚(yáng)水工程水泵運(yùn)行效率明顯提高,全處能源單耗由2005年4.74kwh/ktm降低到2009年4. 68kwh/ktm,降低了0.06個點,累計節(jié)約電費(fèi)支出100萬元,平均每年節(jié)約電費(fèi)支出25萬元。
1、應(yīng)用葉輪口緣鑲鋼圈技術(shù),使單個鋼板焊接(鑄鋼)葉輪維修時間縮短為1/20,實現(xiàn)了鋼質(zhì)葉輪修復(fù)工藝的跨越,在使用鋼板焊接葉輪的揚(yáng)水泵站,是首次應(yīng)用該技術(shù)。
2、密封環(huán)鑲鋼圈技術(shù),成功實現(xiàn)了報廢密封環(huán)再利用的目的。在水利行業(yè),對于密封環(huán)這個易損進(jìn)流部件,都是一次性使用,內(nèi)徑尺寸超標(biāo)后只能報廢,更換新密封環(huán),還沒有成型的修復(fù)技術(shù),而這項技術(shù)成功解決了該難題。鑲鋼圈技術(shù)在我處泵站水泵上的成功應(yīng)用,表明這項技術(shù)對于解決鋼板焊接(鑄鋼)葉輪及鑄鋼密封環(huán)磨蝕問題是有特效的。這項技術(shù)不能替代其他的修復(fù)工藝技術(shù),但它自身的特點也是其他的工藝技術(shù)不能夠代替的:①施工設(shè)備及工藝簡單,實現(xiàn)鋼了板焊接葉輪、鑄鋼密封環(huán)的多次重復(fù)使用,延長葉輪、密封環(huán)使用壽命增長1~4倍;②可以和磨蝕尺寸不同的密封環(huán)或葉輪裝配,實現(xiàn)靈活的互換裝配,最大程度的延長了與之裝配葉輪或密封環(huán)的更換周期;③維修成本低。
10.3969/j.issn.1001-8972.2011.18.041
郭麗萍,女,1973年3月生,1991年參加工作,大專文化程度,機(jī)電助理工程師,現(xiàn)任固海揚(yáng)水管理處總工辦技術(shù)員。