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      電動機振動原因及故障處理方法

      2011-12-30 17:25:24崔和平
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2011年4期
      關(guān)鍵詞:聯(lián)軸器定子電動機

      崔和平

      (中鐵二十三局二公司富鐵軌枕有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)

      1 概述:電動機振動的危害

      電動機產(chǎn)生振動,會使繞組絕緣和軸承壽命縮短,影響滑動軸承的正常潤滑,振動力促使絕緣縫隙擴大,使外界粉塵和水分入侵其中,造成絕緣電阻降低和泄露電流增大,甚至形成絕緣擊穿等事故。另外,電動機產(chǎn)生振動,又容易使冷卻器水管振裂,焊接點振開,同時會造成負(fù)載機械的損傷,降低工件精度,會造成所有遭到振動的機械部分的疲勞,會使地腳螺絲松動或斷掉,電動機又會造成碳刷和滑環(huán)的異常磨損,甚至?xí)霈F(xiàn)嚴(yán)重刷火而燒毀集電環(huán)絕緣,電動機將產(chǎn)生很大噪音,這種情況一般在直流電機中也時有發(fā)生。因而消除和改善電動機振動是提高電動機運行質(zhì)量和使用壽命的積極措施。

      2 振動原因及典型案例

      振動原因主要有三種情況:電磁方面原因;機械方面原因;機電混合方面原因。

      2.1 電磁方面的原因

      2.1.1 電源方面:三相電壓不平衡,三相電動機缺相運行。

      2.1.2 定子方面:定子鐵心變橢圓、偏心、松動;定子繞組發(fā)生斷線、接地?fù)舸?、匝間短路、接線錯誤,定子三相電流不平衡。

      典型案例:我廠鍋爐房#1爐#1密封風(fēng)機電機檢修前發(fā)現(xiàn)定子鐵心有紅色粉末,懷疑定子鐵心有松動現(xiàn)象,但不屬于標(biāo)準(zhǔn)大修范圍內(nèi)的項目,所以未處理,大修后試轉(zhuǎn)時電機發(fā)生刺耳的尖叫聲,更換一臺定子后故障排除。

      2.1.3 轉(zhuǎn)子故障:轉(zhuǎn)子鐵心變橢圓、偏心、松動。轉(zhuǎn)子籠條與端環(huán)開焊,轉(zhuǎn)子籠條斷裂,繞線錯誤,電刷接觸不良等。典型案例:軌枕工段無齒鋸電機運行中發(fā)現(xiàn)電機定子電流來回擺動,電機振動逐漸增大,根據(jù)現(xiàn)象判斷電機轉(zhuǎn)子籠條有開焊和斷裂的可能,電機解體后發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子籠條有7處斷裂,嚴(yán)重的2根兩側(cè)與端環(huán)已全部斷裂,如發(fā)現(xiàn)不及時就有可能造成定子燒損的惡劣事故發(fā)生。

      2.2 機械原因

      2.2.1 電機本身方面:轉(zhuǎn)子不平衡,轉(zhuǎn)軸彎曲,滑環(huán)變形,定、轉(zhuǎn)子氣隙不均,定、轉(zhuǎn)子磁力中心不一致,軸承故障,基礎(chǔ)安裝不良,機械機構(gòu)強度不夠、共振,地腳螺絲松動,電機風(fēng)扇損壞。典型案例:我廠凝結(jié)水泵電機更換完上軸承后,電機晃動增大,并且轉(zhuǎn)、定子有輕微掃膛跡象,仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn),電機轉(zhuǎn)子提起高度不對,轉(zhuǎn)、定子磁力中心未對上,重新調(diào)整推力頭螺絲備帽后,電機振動故障消除??缇€吊圈揚電機檢修后振動一直偏大,并且有逐步增大的跡象,在電機落勾的時候發(fā)現(xiàn)電機振動仍然很大,并且軸向有很大的串動,解體發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子鐵心松動,轉(zhuǎn)子平衡也有問題,更換備用轉(zhuǎn)子后故障消除,原有轉(zhuǎn)子返廠修理。鍋爐房#2鼓風(fēng)機電機運行中燒損后,更換新電機振動逐步增大,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)電機基礎(chǔ)有松動跡象,金屬框架局部有開焊現(xiàn)象,重新用鋼板對基礎(chǔ)進行焊接加固,處理后振動消除。南污水泵房排污泵電機就是由于電機振動未及時發(fā)現(xiàn),地腳螺絲松動后將原有螺絲孔磨大,原來是M16的螺絲最后改成M20的螺絲都不行,電機臺板接近于報廢。由于軸承原因引起的振動就更多了。軸承運行接近使用壽命時,電機振動就開始逐漸增大,并且可以聽到軸承運轉(zhuǎn)時的雜音,這時就應(yīng)該及時更換軸承了,以免出現(xiàn)掃膛現(xiàn)象。

      2.2.2 與聯(lián)軸器配合方面:聯(lián)軸器損壞,聯(lián)軸器連接不良,聯(lián)軸器找中心不準(zhǔn),負(fù)載機械不平衡,系統(tǒng)共振等。

      例如:a、#2循環(huán)水泵電機,運行中振動一直偏大,電機檢查無任何問題,空載也一切正常,水泵班認(rèn)為電機運轉(zhuǎn)正常,最終檢查出電機找正中心差太多,水泵班從新進行找正后,電機振動消除。

      b、鍋爐房#3引風(fēng)機在更換皮帶輪后,電機試運行時產(chǎn)生振動同時電機三相電流增大,檢查所有電路和電器元件沒有問題最后發(fā)現(xiàn)皮帶輪不合格,更換后電機振動消除,同時電機的三相電流也恢復(fù)正常。

      2.3 電機混合原因

      2.3.1 電機振動往往是氣隙不勻,引起單邊電磁拉力,而單邊電磁拉力又使氣隙進一步增大,這種機電混合作用表現(xiàn)為電機振動。

      2.3.2 電機軸向串動,由于轉(zhuǎn)子本身重力或安裝水平以及磁力中心不對,引起的電磁拉力,造成電機軸向串動,引起電機振動加大,嚴(yán)重情況下發(fā)生軸磨瓦根,使軸瓦溫度迅速升高。

      3 如何查找振動原因

      要想消除電動機振動,首先要查清產(chǎn)生振動的原因,只有找到振動的原因,才能采取有針對性的措施,消除電動機振動。

      3.1 電動機未停機之前,用測振表檢查各部振動情況,對于振動較大的部位按垂直水平軸向三個方向詳細(xì)測試振動數(shù)值,如果是地腳螺絲松動或軸承端蓋螺絲松動,則可直接緊固,緊固后在測其振動大小,觀察是否有消除或減輕,其次要檢查電源三相電壓是否平衡,三相熔絲是否有燒斷現(xiàn)象,電動機的單相運行不僅可以引起振動,還會使電機的溫度迅速上升,觀察電流表指針是否來回擺動,轉(zhuǎn)子斷條時就出現(xiàn)電流擺動現(xiàn)象,最后檢查電機三相電流是否平衡,發(fā)現(xiàn)問題及時與運行人員聯(lián)系停止電機運行,以免將電機燒損。

      3.2 如果對表面現(xiàn)象處理后,電機振動未解決,則繼續(xù)斷開電源,解開聯(lián)軸器,使電機與之相連的負(fù)載機械分離,單轉(zhuǎn)電機,如果電機本身不振動,則說明振源是聯(lián)軸器沒找正或負(fù)載機械引起的,如果電機振動,則說明電機本身有問題,另外還可以采取斷電法來區(qū)分是電氣原因,還是機械原因,當(dāng)停電瞬間,電動機馬上不振動或振動減輕,則說明是電氣原因,否則是機械故障。

      4 針對故障原因進行檢修

      4.1 電氣原因的檢修:首先是測定定子三相直流電阻是否平衡,如不平衡,則說明定子連線焊接部位有開焊現(xiàn)象,斷開繞組分相進行查找,另外繞組是否存在匝間短路現(xiàn)象,如故障明顯可以從絕緣表面看到燒焦痕跡,或用儀器測量定子繞組,確認(rèn)匝間短路后,將電機繞組重新下線。例如:水泵電機,運行中電機不僅振動大軸承溫度也偏高小修試驗發(fā)現(xiàn)電機直流電阻不合格,電機定子繞組有開焊現(xiàn)象,用排除法將故障找到消除后,電機運行一切正常。

      4.2 機械原因的檢修:檢查氣隙是否均勻,如果測量值超標(biāo),重新調(diào)整氣隙。檢查軸承,測量軸承間隙,如不合格更換新軸承,檢查鐵心變形和松動情況,松動的鐵心可用環(huán)氧樹脂膠粘接灌實,檢查轉(zhuǎn)軸,對彎曲的轉(zhuǎn)軸進行補焊重新加工或直接直軸,然后對轉(zhuǎn)子做平衡試驗。打風(fēng)機電機大修后試運行期間,電機不僅振動大,而且軸瓦溫度超標(biāo),連續(xù)處理幾天后,故障仍未解決。我班組人員在幫助處理時發(fā)現(xiàn),電機氣隙非常大,瓦座水平也不合格,故障原因找到后,重新調(diào)整各部間隙后,電機試轉(zhuǎn)一次成功。

      4.3 負(fù)載機械部分檢查正常,電機本身也沒有問題,引起故障的原因是連接部分造成的,這時要檢查電機的基礎(chǔ)水平面,傾斜度、強度,中心找正是否正確,聯(lián)軸器是否損壞,電機軸伸繞度是否符合要求等。

      引起電機振動的原因是復(fù)雜的,多方面的,要針對具體電機的振動進行綜合分析、判斷,造成故障既有可能是電氣原因,也有可能是機械原因,當(dāng)電動機發(fā)生振動時,首先仔細(xì)觀察電動機的振動特點,然后根據(jù)故障現(xiàn)象分析原因,迅速判斷故障所在。在電動機振動的處理中,不但要仔細(xì)檢查電動機本身可能產(chǎn)生的故障,還要檢查電動機所帶負(fù)載,輔助設(shè)備以及供電線路上的原因,綜合分析,將故障迅速排除。

      [1]顧德軍,欒華.極中型異步電動機振動產(chǎn)生的原因及處理[J].防爆電機,2005年03期.

      [2]肖蕙蕙,李川,李山,李文杰.小波分析在異步電機故障診斷中的應(yīng)用 [J].重慶工學(xué)院學(xué)報,2006年08期.

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