李玉龍,何忠波,白鴻柏,郝慧榮,李冬偉
(軍械工程學(xué)院,石家莊 050003)
光電吊艙無角位移被動減振系統(tǒng)研究
李玉龍,何忠波,白鴻柏,郝慧榮,李冬偉
(軍械工程學(xué)院,石家莊 050003)
根據(jù)某型光電吊艙無角位移減振的需求,利用分級減振的設(shè)想,設(shè)計(jì)了一組內(nèi)外框架減振器,計(jì)算了減振器剛度、阻尼系數(shù)范圍,并對減振器進(jìn)行了合理的布局,建立了減振系統(tǒng)的Solidworks三維模型,在ADAMS中進(jìn)行了振動仿真分析,得出單方向輸入時系統(tǒng)的幅頻響應(yīng)曲線,并對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,確定了減振器的剛度、阻尼系數(shù)的最優(yōu)值,結(jié)果表明,該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了三向相等剛度,解除了系統(tǒng)三個方向的線振動耦合,保證了荷載基準(zhǔn)與底座基準(zhǔn)振動狀態(tài)下無相對角位移。
被動減振;無角位移;減振器;光電吊艙
現(xiàn)代戰(zhàn)爭中占據(jù)空中偵察、作戰(zhàn)的優(yōu)勢越來越重要,作為偵察、監(jiān)測、校射及打擊效能實(shí)現(xiàn)的重要裝備,機(jī)載光電偵察設(shè)備日益受到重視,各國競相研制。但是,由于機(jī)載光電偵察設(shè)備處在飛機(jī)高頻振動、姿態(tài)變化、風(fēng)阻力矩及起降時沖擊等一系列復(fù)雜振動環(huán)境下,確保光電偵察設(shè)備的穩(wěn)定,使其具有良好的成像質(zhì)量成為亟待解決的難題。因此,對光電偵察設(shè)備采取減振措施非常必要[1-2]。
目前工程上常采用主動隔振和被動隔振組合的方式對振動進(jìn)行隔離。被動隔振主要對中高頻振動隔振(高于20 Hz);主動隔振主要是對低頻振動(一般低于20 Hz)采用陀螺儀實(shí)時感知并修正,由于受到陀螺帶寬、電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)特性以及機(jī)械結(jié)構(gòu)固有頻率等因素限制,目前控制帶寬低于25 Hz,所以,20~500 Hz及以上的振動擾動需采用被動隔振方式[3]。根據(jù)現(xiàn)有的光電吊艙多框架減振結(jié)構(gòu),本文設(shè)計(jì)了一組內(nèi)外框架減振器,并用Solidworks建立了內(nèi)外框架減振器及簡化吊艙的三維模型,計(jì)算了各減振器的參數(shù)范圍,又通過Adams/Vibration仿真分析了減振器安裝于系統(tǒng)后的減振效果,優(yōu)化了減振器阻尼系數(shù)。結(jié)果表明,該內(nèi)外框架減振器組合而成的減振系統(tǒng)不僅可以達(dá)到對中高頻(20~500 Hz)被動隔振的目的,又可以消除不同方向線振動耦合引起的角振動,實(shí)現(xiàn)三軸向的振動解耦,滿足底座與荷載間無角位移的減振要求。
設(shè)計(jì)減振器的目的是通過減振器組成的被動式減振系統(tǒng)隔離荷載外部的高頻振動,并解除不同坐標(biāo)方向之間的線振動耦合。某型光電吊艙減振器的設(shè)計(jì)要求為:減振器滿足高精度小型化的前提,且在5 g(20~500 Hz)振動時,無角位移減振器三向減振效率不小于20 dB,最大角位移優(yōu)于(40 μrad)8"(曝光時間內(nèi))。
根據(jù)以上要求,采取分級衰減的思想設(shè)計(jì)兩層減振器,內(nèi)、外框架減振器截面圖如圖1(a)、(b)所示:外框架減振器圖1(a)內(nèi)部軸與外殼之間是圓柱副接觸,軸的凸肩通過壓縮上下兩塊金屬橡膠元件實(shí)現(xiàn)軸向的減振;內(nèi)框架減振器圖1(b)軸與組合體實(shí)現(xiàn)圓柱副約束,組合體與外殼之間是平面副約束,以實(shí)現(xiàn)垂直于軸的兩個轉(zhuǎn)動副的約束,且該軸在外殼體的直線導(dǎo)向槽內(nèi),以限制垂直于導(dǎo)向槽方向的平動;三組金屬橡膠件實(shí)現(xiàn)平動自由度上的線振動衰減。減振系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)布局上主要采用分級減振和單級減振器在某平面內(nèi)對稱組合的方式,既限制繞X,Y,Z三軸的轉(zhuǎn)動自由度,又在內(nèi)外兩層減振器上實(shí)現(xiàn)沿X,Y,Z三軸向的平動減振,減振系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1(c)所示:四個外框架減振器和飛機(jī)平臺連接,通過外框架減振器的對稱布置限制繞Y軸的轉(zhuǎn)動,并實(shí)現(xiàn)沿Y軸方向的減振;八個內(nèi)框架減振器的對稱布置限制繞X,Z軸的轉(zhuǎn)動與Y向的平動,并實(shí)現(xiàn)X,Z軸兩向的減振,整個系統(tǒng)組合后實(shí)現(xiàn)了荷載與底座間三向無角位移減振。圖1(c)中,荷載內(nèi)部安裝光電偵查攝像設(shè)備;底座等效為吊艙固連與飛機(jī)的平臺;荷載基座與外框架固連[4-6]。
圖1 減振器及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Schematic diagram of dampers and photoelectric pod
由以上隔振系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析可知,本文設(shè)計(jì)的光電吊艙隔振系統(tǒng)從機(jī)械結(jié)構(gòu)上限制了繞X、Y、Z三軸的轉(zhuǎn)動,與傳統(tǒng)的三向(或多向)剛度減振器相比,本文設(shè)計(jì)的減振器為單向剛度減振器的組合,采用分級減振的方法實(shí)現(xiàn)光電平臺的振動衰減,即從結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)僅能沿X,Y,Z三方向平動。因此,該系統(tǒng)每單個方向?yàn)閱巫杂啥认到y(tǒng),可簡化為如圖2所示的形式。
由牛頓第二定律可導(dǎo)出單方向運(yùn)動微分方程:Mx··+cx·+kx=cy·+ky(1)
圖2 減振系統(tǒng)單方向減振簡圖Fig.2 Diagram of isolation in one direction
若令光電吊艙內(nèi)荷載質(zhì)心沿X,Y,Z軸的位移分別為 x,y,z;底座沿 X,Y,Z 軸的位移分別為 u,v,w;沿 X,Y,Z軸隔振支撐對象的質(zhì)量分別為mx,my,mz;單個外框架減振器剛度阻尼分別為:kd1,cd1;單個內(nèi)框架減振器軸向(側(cè)向與軸向相同)剛度和阻尼分別為:kd2,cd2。
可見,該系統(tǒng)的質(zhì)量矩陣M、剛度矩陣K和阻尼矩陣C均為對角矩陣,即系統(tǒng)X,Y,Z三方向振動相互獨(dú)立,無耦合。
減振系統(tǒng)設(shè)計(jì)重點(diǎn)在于確定減振器的剛度系數(shù)和阻尼系數(shù),使系統(tǒng)達(dá)到比較滿意的響應(yīng)。由于系統(tǒng)單個方向可簡化為單自由度系統(tǒng),設(shè)單方向外部干擾振動頻率為ω,物體的質(zhì)量為m,減振器的剛度系數(shù)為k,減振器的阻尼為c,系統(tǒng)的阻尼比為ζ,固有頻率為ωn。則隔振系統(tǒng)位移傳遞率為:
T,λ和ζ相互關(guān)系曲線如圖3所示。
圖3 T,λ和 ζ的關(guān)系Fig.3 Relation curves of T,λ and ζ
實(shí)際中常根據(jù)負(fù)載重量來平均分配每個減振器的公稱載荷,再根據(jù)具體的參數(shù)和結(jié)構(gòu)空間選取或定制減振器結(jié)構(gòu)尺寸[3]。由減振器的布置方式知,外框架減振器和內(nèi)框架減振器均為并聯(lián),則剛度分配公式為:
其中:kd,cd分別為單個減振器的剛度和阻尼;kz,cz分別為在對應(yīng)方向上總體減振需要的剛度和阻尼;n為減振器個數(shù)。
若設(shè)內(nèi)框架總質(zhì)量為m1=10 kg,外框架總質(zhì)量為m2=20 kg(包含減振器質(zhì)量)。由于指標(biāo)要求在5 g(20~500 Hz)振動時,三向減振效率不小于20 dB,即20lgT≤-20,則有T≤0.1。又由于:
ω取需要衰減的最小頻率 f=20 Hz(ω=2πf=125.6 rad/s)計(jì)算,有4.4 Hz<fn<6.1 Hz(固有圓頻率:28 rad/s≤ωn≤38 rad/s)。
對于外框架減振系統(tǒng),系統(tǒng)在Y軸方向的總剛度由式(8)計(jì)算:15 680 N/m≤kz1≤28 880 N/m;由式(5)可計(jì)算單個外框架減振器軸向剛度:3 920 N/m≤kd1≤7 220 N/m。
對于內(nèi)框架減振系統(tǒng),系統(tǒng)在X軸與Z軸方向的總剛度由式(8)計(jì)算:7 840 N/m≤kz2≤14 440 N/m;由式(5)可計(jì)算單個外框架減振器軸向剛度:980 N/m≤kd2≤1 805 N/m。
在Solidworks中建立減振系統(tǒng)模型并導(dǎo)入ADAMS中,根據(jù)實(shí)際情況,創(chuàng)建個零件之間的相互約束關(guān)系,并假設(shè)各零件為剛體,金屬橡膠為無質(zhì)量的線性彈簧,內(nèi)框架(帶荷載)質(zhì)量m1=10 kg,外框架質(zhì)量為m2=8 kg,內(nèi)框架減振器質(zhì)量m內(nèi)=0.16×8=1.28 kg,外框架減振器的質(zhì)量m外=0.18×4=0.72 kg,定義材料質(zhì)量時設(shè)定密度以確保質(zhì)量恒定,且各零件的轉(zhuǎn)動慣量采用設(shè)定材料相應(yīng)密度后軟件自動計(jì)算值[7]。另外,由于降低減振器剛度系數(shù)時,減振器變形量會增加,變形量過大會造成減振器質(zhì)量過大,增大系統(tǒng)尺寸。因此,根據(jù)1.3節(jié)計(jì)算,可選單個外框架減振器剛度為:kd1=7 000 N/m,單個內(nèi)框架減振器兩向剛度為:kd2=1 800 N/m。若暫取阻尼比ξ=0.1,則c=0.2,即有:cd1≈37 N/(m/s),cd2≈10 N/(m/s)。
系統(tǒng)沿X,Y,Z方向的固有頻率如表1所示。
表1 沿X軸、Y軸和Z軸三方向的固有頻率Tab.1 Nature frequency of three-axis and damping ratio
在底座中心位置處的X軸、Y軸及Z軸方向建立三個輸入通道及激振器,三個激振器可使模型產(chǎn)生三個方向相互垂直的指定頻率范圍內(nèi)的正弦作用力,模擬底座的振動;并在底座中心、外框架中心及荷載中心位置分別建立輸出通道沿三個方向的位移、加速度的輸出通道,檢測系統(tǒng)各零件在不同振動狀態(tài)下的響應(yīng)情況[7]。
設(shè)定各部件均處于平衡位置,用ADAMS/vibration模塊對該減振系統(tǒng)在不同頻率下的減振效果進(jìn)行仿真,分別給出沿三個輸入通道以1~500 Hz的正弦掃頻作用力,荷載加速度響應(yīng)的幅頻特性曲線及底座加速度響應(yīng)的幅頻特性曲線如圖4所示,其中,6 Hz-h(huán)ezai-X(Y、Z)為隔振系統(tǒng)荷載X(或Y、Z)方向的加速度響應(yīng)曲線,6 Hz-dizuo-X(Y、Z)為底座 X(或 Y、Z)方向的加速度響應(yīng)曲線。
分析圖4中的各曲線,以底座的響應(yīng)為參考(輸入激勵),評估荷載的振動情況:三向響應(yīng)曲線均在外部干擾為6 Hz(固有頻率)附近時荷載的振動響應(yīng)最大,當(dāng)干擾大于8.2 Hz時起減振作用,在20 Hz時光電吊艙荷載的加速度響應(yīng)約為輸入的1/10(衰減約20 dB),100 Hz以上時甚至可以達(dá)到0.1%(衰減約40 dB),達(dá)到了在20 Hz以上振動時三向衰減不小于20 dB的指標(biāo)要求。
由以上仿真結(jié)果還可以得到沿單方向輸入時三方向的輸出位移的傳遞函數(shù)如圖5所示。
其中,6 Hz-h(huán)ezai-X(Y,Z)為隔振系統(tǒng)荷載 X(或 Y,Z)方向的位移響應(yīng)曲線,6 Hz-dizuo-X(Y,Z)為底座 X(或Y,Z)方向的位移響應(yīng)曲線。由5圖可知,激勵沿X(或Y,Z)單方向輸入時,荷載僅在X(或Y,Z)但方向上有位移響應(yīng),另外兩方向均位移響應(yīng)近似為零,且僅在6 Hz附近有唯一峰值。可見,該隔振系統(tǒng)X,Y,Z三方向的振動互不干涉,無相互耦合。仿真結(jié)果證明,該內(nèi)外框架減振器組合后能夠?qū)崿F(xiàn)三軸向的振動解耦,底座與荷載間無相對角位移,且能實(shí)現(xiàn)三軸向線振動的衰減。
由于提高系統(tǒng)的隔振率不但要保證系統(tǒng)有一定固有頻率,還要控制阻尼比使系統(tǒng)在固有頻率附近影響不至于過大,為了進(jìn)一步提高系統(tǒng)的減振效果,需對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。以X方向?yàn)槔龑p振器阻尼進(jìn)行優(yōu)化,結(jié)果如圖6所示,橫軸為內(nèi)框架減振器在X方向的阻尼系數(shù),縱軸為荷載在固有頻率處的加速度響應(yīng)幅值。
當(dāng)X方向單個減振器阻尼系數(shù)分別取1 N·m/s,3 N·m/s,5 N · m/s,10 N · m/s,15 N · m/s,20 N·m/s,25 N·m/s,30 N·m/s時,荷載 X 向加速度響應(yīng)的幅頻特性如圖7所示。
由圖7可得,當(dāng)單個內(nèi)框架減振器X方向阻尼系數(shù)為10 N·m/s時,系統(tǒng)在固有頻率附近響應(yīng)相對較小,且在高頻振動時有較好的減振效果。按照同樣的方法對Y,Z方向減振阻尼系數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,結(jié)果表明單個外框架減振器Y方向阻尼系數(shù)應(yīng)取40 N·m/s,單個內(nèi)框架減振器Z方向阻尼系數(shù)應(yīng)取10 N·m/s,優(yōu)化后系統(tǒng)的三向固有頻率和阻尼比如表2所示。
表2 優(yōu)化后系統(tǒng)三向固有頻率和阻尼比Tab.2 Optimize result of nature frequency and damping ratio
由以上分析可知,如果繼續(xù)降低固有頻率(即減振器剛度系數(shù)),減振效率會繼續(xù)加大,但是考慮到減振器的變形量會增加[8],減振器的尺寸也相應(yīng)的增大,無法在小巧的光電吊艙中使用,仿真結(jié)果證明本文選取的減振器剛度系數(shù)為最優(yōu)值。
本文根據(jù)某光電吊艙無角位移減振的需求,利用分級減振的設(shè)想,設(shè)計(jì)了一組內(nèi)外框架減振器,計(jì)算了減振器剛度、阻尼系數(shù)范圍,并對減振器進(jìn)行了合理的布局,建立了減振系統(tǒng)的三維模型,并在ADAMS中進(jìn)行了振動仿真分析,得出了單方向輸入時系統(tǒng)的幅頻響應(yīng)曲線,荷載位移在各方向的傳遞函數(shù)曲線。結(jié)果表明,該減振系統(tǒng)滿足設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)了三相等剛度及三個方向的振動解耦,保證了荷載基準(zhǔn)與底座基準(zhǔn)角位移的一致性。還通過仿真試驗(yàn)對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,確定了減振器的剛度系數(shù)和阻尼系數(shù)最優(yōu)值,為下一步實(shí)物試驗(yàn)打下了基礎(chǔ)。
但是,從工程化的角度來說,由于存在加工裝配誤差,各減振器的一致性和絕對對稱布置均很難保證,各零件也并不是剛體,且金屬橡膠是一非線性結(jié)構(gòu)阻尼材料并不是線性無質(zhì)量彈簧,而仿真試驗(yàn)中都做了理想簡化,因此,仿真與實(shí)際還有一定的差距,需要在下一步工作中進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)計(jì)、工程實(shí)現(xiàn)與試驗(yàn)驗(yàn)證。使減振器結(jié)構(gòu)更加緊密,加工更加簡便,一致性更好,最終實(shí)現(xiàn)該減振系統(tǒng)的工程應(yīng)用。
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Non-angular displacement passive vibration isolation system for optical pod
LI Yu-long,HE Zhong-bo,BAI Hong-bai,HAO Hui-rong,LI Dong-wei
(Ordnance Engineering College,Shijiazhuang 050003,China)
According to the demand of non-angular isolation for a certain optical pod,a new type of inner and outer shock absorbers which can limit the angular displacement between the base and load were designed.The stiffness and damping of the absorbers were calculated,and the vibration isolation system on which the two absorbers are reasonably placed was also designed.The three-dimensional models of the absorbers and the system were built by using the software of Solidworks,then the system was simulated by using ADAMS/vibration.The frequency response curves were obtained,and the optimal stiffness and damping were also achieved by the simulation optimization,The results show that the new system has all the same stiffness in three directions,and can remove the linear vibration coupling and the relative angular displacement between the load and base.
passive vibration isolation;non-angular displacement;shock absorber;optical pod
TH113.25
A
國家自然科學(xué)基金(50775220);軍械工程學(xué)院原始創(chuàng)新基金(YSCX004);武器裝備“十一五”預(yù)先研究資助項(xiàng)目(51312040405)
2011-06-20 修改稿收到日期:2011-08-29
李玉龍 男,碩士生,1986年生