張秋芳
該文介紹了延安煉油廠12萬噸/年苯乙烯裝置苯乙烯裝置的概況、開工準(zhǔn)備情況,開工過程及裝置試車開工以來存在的問題和解決辦法,為同類裝置的開工及生產(chǎn)運(yùn)行提供參考依據(jù)。
蒸氣過熱爐;脫氫反應(yīng);精苯乙烯
1.前言
延安煉油廠12萬噸/年苯乙烯裝置是延長(zhǎng)石油集團(tuán)有限責(zé)任公司及陜西省的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,裝置以原料苯和本廠100萬噸/年催化裂化裝置、200萬噸/年催化裂化裝置產(chǎn)生的干氣為原料,回收干氣中的乙烯,經(jīng)烴化反應(yīng)制備乙苯,再經(jīng)脫氫反應(yīng)得到產(chǎn)品苯乙烯。該裝置的建成和投產(chǎn),大大提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)延長(zhǎng)石油的發(fā)展壯大將起到積極的推動(dòng)作用,填補(bǔ)了陜西省苯乙烯生產(chǎn)的空白。
2.工藝技術(shù)路線及工藝特點(diǎn)
乙苯脫氫反映部分采用國內(nèi)開發(fā)的具有中間換熱器的兩級(jí)負(fù)壓絕熱脫氫反應(yīng)工藝技術(shù),選用國產(chǎn)GS-11乙苯脫氫催化劑,具有穩(wěn)定的轉(zhuǎn)化率和高選擇性。
脫氫液分餾精制采用四塔流程,苯乙烯經(jīng)歷兩次加熱,乙苯、苯乙烯分離采用真空低溫精餾工藝,降低苯乙烯聚合風(fēng)險(xiǎn)。
3.裝置開工試車情況
裝置經(jīng)過全面大檢查、系統(tǒng)凈化、水聯(lián)運(yùn)、氣密合格后,進(jìn)行了蒸氣過熱爐烘爐、乙苯脫氫反應(yīng)器催化劑裝填、催化劑活化。乙苯脫氫反應(yīng)部分產(chǎn)脫氫液后給苯乙烯精餾部分直接進(jìn)料,提前生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品苯乙烯,縮短了開工周期。
裝置全面大檢查在裝置安裝結(jié)束后按照設(shè)計(jì)圖紙的要求與設(shè)計(jì)規(guī)范嚴(yán)格檢查設(shè)備、工藝管線、儀表、電氣和消防安全設(shè)施是否滿足規(guī)范與要求。重點(diǎn)是檢查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、工程質(zhì)量及隱患。在全面大檢查中僅工藝項(xiàng)發(fā)現(xiàn)整改各類問題200余項(xiàng)。
系統(tǒng)凈化:根據(jù)“GB-5023-1997工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范”的規(guī)定采用了工業(yè)風(fēng)吹掃、水沖洗方法清除管道內(nèi)泥沙、焊渣、鐵銹等雜物。對(duì)公稱直徑大于600mm管道采用了人工清理,公稱直徑小于600mm大于80mm管道采用了工業(yè)風(fēng)爆破吹掃,公稱直徑小于80mm管道采用了工業(yè)風(fēng)多次充壓吹掃。工藝管道工業(yè)風(fēng)吹掃合格后進(jìn)行了水沖洗,進(jìn)一步清除設(shè)備和管道內(nèi)臟物為水聯(lián)運(yùn)創(chuàng)造了條件,沖洗水采用潔凈水,針對(duì)奧氏體不銹鋼材質(zhì)沖洗采用了氯離子小于25PPm的除鹽水。
水聯(lián)運(yùn):以水代油打通工藝流程,全面檢驗(yàn)設(shè)備、儀表、電氣和DCS控制系統(tǒng)。對(duì)乙苯脫氫反應(yīng)部分的油水分離、工藝凝液處理、尾氣殘油洗滌系統(tǒng)和苯乙烯精餾部分的粗苯乙烯塔、乙苯回收塔、精苯乙烯塔、苯-甲苯塔、苯乙烯回收塔系統(tǒng)進(jìn)行了48小時(shí)閉路循環(huán)聯(lián)運(yùn)。
氣密:裝置水聯(lián)運(yùn)結(jié)束后采用了潔凈干燥的氮?dú)夂涂諝鈱?duì)系統(tǒng)進(jìn)行了氣密試驗(yàn)。全裝置所有系統(tǒng)首先進(jìn)行了0.20MPa﹙g﹚的正壓氣密檢驗(yàn),采用皂液噴涂對(duì)所有靜密封點(diǎn)檢查無泄漏后保壓24小時(shí),平均壓降不大于1kPa/h為合格。正壓氣密合格后,對(duì)負(fù)壓系統(tǒng)抽為負(fù)壓保壓氣密﹙各系統(tǒng)設(shè)計(jì)壓力﹚,保壓24小時(shí)壓升不大于2kPa/30h為合格。
蒸汽過熱爐烘爐:蒸汽過熱爐是乙苯脫氫反應(yīng)部分的關(guān)鍵設(shè)備,烘爐質(zhì)量的好壞直接影響到乙苯脫氫部分的安全正常運(yùn)行。烘爐是為了除去爐體內(nèi)耐火磚和耐火膠泥中所含的水分,以防護(hù)耐火磚和耐火膠泥由于爐膛溫度急劇上升而變形甚至倒塌,使耐火膠泥和耐火磚得到充分燒結(jié),同時(shí)檢驗(yàn)火咀、熱電偶、爐壁等在熱狀態(tài)下的高溫性能。
烘爐首先先以氮?dú)鉃闋t管內(nèi)工藝介質(zhì),通過尾氣壓縮機(jī)閉路循環(huán),當(dāng)反應(yīng)器床層溫度升到250℃以上,改為蒸汽做介質(zhì),停尾氣壓縮機(jī),蒸汽冷凝水送至凝結(jié)水出裝置系統(tǒng)。烘爐的升溫、恒溫過程中不允許有降溫、熄火現(xiàn)象,升溫按技術(shù)要求執(zhí)行,瓦斯要求完全燃燒;每小時(shí)記錄一次爐膛溫度,按實(shí)際溫度描繪烘爐升溫曲線。(見表1)
升溫至150℃,恒溫24小時(shí),目的是為了脫除爐子襯里內(nèi)的吸附水;升溫至320℃,恒溫24小時(shí),目的是為了脫除爐子襯里內(nèi)的結(jié)晶水;升溫至450℃,恒溫24小時(shí),目的是使?fàn)t墻中的耐火泥充分燒結(jié)。
催化劑的裝填(見表2)。乙苯脫氫反應(yīng)器部分R-1301、R-1302共裝催化劑130余噸,輔助的無煙煤共30余噸,裝劑過程中嚴(yán)格按照裝劑要求,認(rèn)真核實(shí)裝填尺寸,確保裝劑符合設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的需求。
脫氫催化劑的升溫、活化。(見表3)氮?dú)鉃闊彷d體將催化劑床層溫度由常溫以15℃/h速度升至250℃,改投蒸汽6t/h以25℃/h速度升至550℃,升溫中蒸汽量以3t/h逐步遞增,最終維持蒸汽量18t/h。催化劑床層550℃恒溫2小時(shí)后投乙苯進(jìn)料6t/h,乙苯量以3t/h提至12.5t/h半負(fù)荷催化劑正壓活化,活化中維持水比2.0以上。投料后反應(yīng)器入口溫度以10℃/h升至590℃恒溫24小時(shí)。半負(fù)荷活化結(jié)束后啟動(dòng)尾氣壓縮機(jī)以10kPa/h逐步將壓縮機(jī)入口壓力降至22KPa,同時(shí)乙苯進(jìn)料量以3t/h提至19t/h進(jìn)行75℅負(fù)荷96小時(shí)負(fù)壓活化。75℅負(fù)荷負(fù)壓活化時(shí)維持水比1.8,反應(yīng)器入口溫度提至605℃。75℅負(fù)荷負(fù)壓活化結(jié)束后由于乙苯原料的原因催化劑未進(jìn)行滿負(fù)荷活化逐步將進(jìn)料降至11t/h,裝置維持44℅負(fù)荷運(yùn)行。
催化劑活化注意事項(xiàng)。在催化劑床層溫度低于250℃時(shí)避免任何凝液進(jìn)入反應(yīng)器,改用蒸汽升溫時(shí)催化劑床層溫度都必須在250℃以上保護(hù)催化劑。
正壓活化時(shí)始終保持水比在2.0以上,根據(jù)化驗(yàn)分析脫氫液中苯乙烯濃度﹙60~64℅﹚選擇合適的反應(yīng)溫度,以免催化劑被過度活化。
開始負(fù)壓活化時(shí)及時(shí)投用在線氧表,分析尾氣中氧含量,避免發(fā)生負(fù)壓系統(tǒng)空氣泄漏。
4.產(chǎn)品分析和操作條件
開工后,裝置各部位運(yùn)行已趨穩(wěn)定,現(xiàn)將裝置實(shí)際操作參數(shù)及產(chǎn)品情況與理論值作對(duì)比(進(jìn)料量未達(dá)到設(shè)計(jì)值)。
5.開工過程遇到的問題及解決措施
本次開工從裝置中交到試車成功只用了三個(gè)多月的時(shí)間,裝置在開工期間也遇到很多影響開工進(jìn)度的問題,經(jīng)過大家的努力工作都得到了解決。
A.尾氣壓縮機(jī)在循環(huán)時(shí)出口壓力高
原因分析:脫氫反應(yīng)系統(tǒng)蒸汽過熱爐在氮?dú)庹龎汉鏍t時(shí)遇到尾氣壓縮機(jī)出口壓力高,尾氣壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī),通過分段測(cè)壓檢查分析尾氣壓縮機(jī)本身沒有問題,壓力高原因是氮?dú)庋h(huán)升溫時(shí)流量比正常生產(chǎn)尾氣流量大得多,尾氣流量計(jì)限流造成壓力升高。
解決辦法:流量計(jì)增加大通徑副線,在蒸汽過熱爐烘爐和開工催化劑升溫尾氣壓縮機(jī)循環(huán)保護(hù)介質(zhì)氮?dú)鈺r(shí)用,正常生產(chǎn)時(shí)投用流量計(jì)。解決效果:流量計(jì)副線投用后,解決了壓縮機(jī)出口壓力高的問題。
B.乙苯回收塔負(fù)壓抽不下來
原因分析:由于粗苯乙烯塔操作波動(dòng),緩沖罐帶液較多,緩沖罐又是負(fù)壓系統(tǒng),無法排液,乙苯回收塔的氣相線插入緩沖罐的位置偏低,乙苯回收塔的氣相線就形成了液封,故抽不下來負(fù)壓。解決辦法:給緩沖罐配臨時(shí)的排液線至粗苯乙烯塔回流罐的排空線上,排掉緩沖罐的積液。解決效果:緩沖罐排液后,乙苯回收塔的負(fù)壓很快就達(dá)到設(shè)計(jì)值,為順利開工提供保證。
C.精苯乙烯塔串料,產(chǎn)品污染
原因分析:精苯乙烯塔在產(chǎn)品合格兩天后,突然發(fā)現(xiàn)連續(xù)三個(gè)化驗(yàn)分析精苯乙烯中苯、甲苯、乙苯的含量增多,現(xiàn)場(chǎng)查找原因,最后發(fā)現(xiàn)精苯乙烯塔真空泵跳停,泵的進(jìn)出口閥門未關(guān),將含有苯、甲苯、乙苯真空泵密封液倒吸至精苯乙烯塔氣相線,導(dǎo)致精苯乙烯塔串料,污染了產(chǎn)品。
解決辦法:重新啟動(dòng)真空泵,將真空泵的氣液分離罐上的壓力表卸掉,保證真空泵的出口始終是微正壓。
解決效果:將真空泵的氣液分離罐上的壓力表卸掉,保證真空泵的出口始終是微正壓,精苯乙烯塔通過置換系統(tǒng),苯乙烯又很快合格,直到現(xiàn)在再?zèng)]有發(fā)生過類似事件。
6.小結(jié)
本次開工從進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)至生產(chǎn)出合格產(chǎn)品一次試車成功歷時(shí)三個(gè)多月,創(chuàng)國內(nèi)同類裝置開工最短時(shí)間,其主要原因是投料開工前期準(zhǔn)備工作扎實(shí)充分,經(jīng)過全面大檢查及早發(fā)現(xiàn)整改了隱患,為后續(xù)動(dòng)作奠定了基礎(chǔ)。經(jīng)過細(xì)致的系統(tǒng)凈化保證了裝置的潔凈,進(jìn)一步暴露問題,為解決問題提供時(shí)間,同時(shí)鍛煉了職工隊(duì)伍。水聯(lián)運(yùn)聯(lián)動(dòng)調(diào)試了電氣、儀表、DCS控制系統(tǒng)同時(shí)檢驗(yàn)了設(shè)備。
催化劑裝填活化是關(guān)鍵,經(jīng)科學(xué)裝填、按照催化劑廠家要求的進(jìn)料方案嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo),平穩(wěn)升降溫,杜絕幅大提量波動(dòng)保護(hù)催化劑,使其具有良好的活性和選擇性。
投料試車中遇到的問題及時(shí)分析查找原因,制定措施消除攔路虎,保證了產(chǎn)品合格,使裝置平穩(wěn)進(jìn)行試生產(chǎn)。
[1]乙苯制取苯乙烯反應(yīng)條件的研究.河南化工,2006.11
[2]乙苯脫氫制苯乙烯催化劑工藝條件分析.甘肅科技,2008.15