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      PLC在硅錳電爐配料系統(tǒng)中的應(yīng)用

      2012-05-12 08:31:28姚軍
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2012年10期
      關(guān)鍵詞:料器電爐配料

      姚軍

      (中信錦州金屬股份有限公司,遼寧 錦州 121005)

      1 概述

      電爐鐵合金作為一種高耗能產(chǎn)品,在原料和電爐設(shè)備等條件一定的情況下,要想降低消耗,獲得良好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),就必須提高配料的準(zhǔn)確度。而目前在國內(nèi)鐵合金電爐中,原料配料系統(tǒng)各不相同,大致可分為三大類:

      1.1 完全采用人工操作,用磅秤稱重

      這種配料方式,它是由操作工的責(zé)任心不同決定配料的準(zhǔn)確度。一般誤差較大,現(xiàn)在很少應(yīng)用。

      1.2 采用手動操作,繼電器邏輯控制,用磅秤稱重

      這種方式雖較前者進(jìn)步許多,但控制系統(tǒng)存在許多缺點(diǎn)。如:配料準(zhǔn)確度低,由于繼電器控制,在稱量過程中放料的沖量大,從而導(dǎo)致沖量誤差;可靠性差,由于控制系統(tǒng)全部由繼電器硬件連接而成,體積大,接線復(fù)雜,故障點(diǎn)多且查找困難,設(shè)備龐雜維修量大;適應(yīng)性差,由于硬件連接而成,不能隨生產(chǎn)工藝的變化而變更。

      1.3 目前國能外一致推崇的微機(jī)配料系統(tǒng)

      該系統(tǒng)配料準(zhǔn)確度高,整個過程能實(shí)現(xiàn)自動控制。既可確保配料的準(zhǔn)確度和使用的可靠性,提高產(chǎn)量,又可降低原材料費(fèi)用及運(yùn)行的維修成本。我們本著實(shí)用可靠、因地制宜、節(jié)省投資的原則,對我公司12500KVA硅錳電爐原料系統(tǒng)進(jìn)行了改造,采用日本三菱公司生產(chǎn)的FX2N-64MR可編程序控制器(Programmable controller以下簡稱PLC)等設(shè)備實(shí)現(xiàn)配料系統(tǒng)的自動化。該套系統(tǒng)改造僅投資約9萬元,大大節(jié)省了改造費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用,提高了配料的準(zhǔn)確度,提高了硅錳產(chǎn)品的質(zhì)量。

      2 配料系統(tǒng)工藝

      12500KVA電爐用于硅錳合金的冶煉,所需原料有八個品種,分別放入原料間的八個大的料倉中,每個料倉下面有一個震動給料器,配料時震動給料器震動,料由儲料倉的下口流入計(jì)料斗中,拉力傳感器安裝在計(jì)料斗外,對計(jì)料斗中的料進(jìn)行稱量,當(dāng)達(dá)到預(yù)置振料量時,震料器停振,同時運(yùn)料皮帶運(yùn)轉(zhuǎn),液力推動器將計(jì)料斗的下門打開將料放入皮帶上,由皮帶將料運(yùn)至爬斗小車上,過30秒后計(jì)料斗的下門關(guān)閉,之后在短時間內(nèi)再打開一次關(guān)閉一次,以便將料放盡。一皮帶運(yùn)行一定時間后,料全部運(yùn)入爬斗小車,皮帶停止運(yùn)轉(zhuǎn),爬斗小車由電動機(jī)牽引鋼絲繩沿軌道將料上運(yùn)至爐頂料倉,爬斗小車自動傾放料,之后爬斗小車下行準(zhǔn)備下一次運(yùn)料,這就完成了一次配料過程,如此循環(huán)操作。

      3 自動配料系統(tǒng)

      可編程序控制器是一種集計(jì)算機(jī)、自動化、通訊技術(shù)于一身的工業(yè)控制微機(jī)。目前已被工業(yè)生產(chǎn)廣泛應(yīng)用。其主要特點(diǎn):①程序編制簡單,可用電氣技術(shù)人員熟悉的梯形圖編輯,也可用語句表和邏輯流程圖等高級語言編輯。②功能強(qiáng),可實(shí)現(xiàn)90多種功能,適用各種工業(yè)現(xiàn)場的控制,且安裝調(diào)試簡便。③抗干擾性能力強(qiáng),可安裝在現(xiàn)場,不受專業(yè)機(jī)房的限制。④適應(yīng)性強(qiáng),對安裝環(huán)境要求不高,對粉塵、溫度等都無嚴(yán)格限制。

      3.1 配料系統(tǒng)的硬件配置:主機(jī)采用日本三菱公司生產(chǎn)的FX2N-64MR可編程序控制器。輸入和輸出共64點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)四則運(yùn)算、邏輯運(yùn)算、比較、數(shù)據(jù)處理、計(jì)數(shù)、速度檢測和脈沖輸出等功能。并可連接多種特殊功能模塊,能滿足各種工藝現(xiàn)場要求。

      3.2 配料、上料自動化過程

      說明:本圖只列出一個料倉的信號傳遞過程,其它于此相同,不在贅述。

      首先從配料開始,隨著震動給料器震動,料由儲料倉的下口流入計(jì)料斗中,拉力傳感器對計(jì)料斗中的料進(jìn)行稱量,產(chǎn)生的毫伏信號送入隔離變送器中,轉(zhuǎn)換為4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號,再由A/D轉(zhuǎn)換模塊轉(zhuǎn)換為PLC可識別的數(shù)字信號傳入PLC中,PLC中的CPU進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,當(dāng)達(dá)到預(yù)置振料量時,PLC發(fā)出指令,震料器停振,之后,PLC發(fā)出指令,計(jì)料斗的下門打開將料放入皮帶上,過30秒后PLC再次發(fā)出指令,計(jì)料斗的下門關(guān)閉,之后再打開一次關(guān)閉一次,以便將料放盡。于此同時,PLC發(fā)出指令,皮帶電機(jī)在PLC的控制下帶動皮帶運(yùn)轉(zhuǎn),由皮帶將料運(yùn)至爬斗小車上。一定時間后,料全部運(yùn)入爬斗小車,皮帶停止運(yùn)轉(zhuǎn),之后PLC控制爬斗小車將料上運(yùn)至爐頂料倉,爬斗小車自動傾放料,之后下行后準(zhǔn)備下一次運(yùn)料,這就完成了一次自動配料過程,如此循環(huán)操作。此過程除執(zhí)行元件之外,控制過程全部在PLC內(nèi)部實(shí)現(xiàn),操作人員只需啟動開始和停止按鈕及故障停車按鈕,在控制室內(nèi)可直接檢測配料情況,從而實(shí)現(xiàn)配料系統(tǒng)的自動化。

      3.3 配料過程自動補(bǔ)償?shù)膶?shí)現(xiàn)

      此次改造,最大的益處在于實(shí)現(xiàn)了配料量的自動補(bǔ)償。采用A/D轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)模擬量控制,根據(jù)上一次配料量的多少,在下一次配料中進(jìn)行補(bǔ)償。這一過程在PLC內(nèi)部處理完成。實(shí)現(xiàn)了配料的完全性補(bǔ)償。具體說明如下:

      Y:預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)配料量

      n:配料批數(shù)

      Xn:第n次實(shí)際配料量

      Yn+1:第n+1次預(yù)置配料量

      則:Xn+1=∑Xn-nY 即前n次實(shí)際配料量總和(∑Xn)與n次標(biāo)準(zhǔn)配料量總和(nY)之差為第n次配料量的余出量。

      則:Yn+1=Y-Xn+1 依此公式從第一批到最后一批循環(huán)處理,即可實(shí)現(xiàn)配料的無限次補(bǔ)償。這就避免了配料的沖量負(fù)數(shù),從而達(dá)到提高配料準(zhǔn)確度的要求。

      3.4 爬斗小車上料程序說明

      原控制系統(tǒng)爬斗小車運(yùn)行采用時間繼電器、中間繼電器、接觸器和電阻控制爬斗運(yùn)行中的加速、減速、運(yùn)行及停止,上下限通過電氣機(jī)械開關(guān)檢測。由于控制系統(tǒng)接線復(fù)雜,觸點(diǎn)多,加之現(xiàn)場粉塵大,開關(guān)各觸點(diǎn)經(jīng)常接觸不良,造成事故率高。且繼電器及接觸器易損壞,維護(hù)量大,維修費(fèi)用高。由于環(huán)境粉塵較大,上下限的電氣機(jī)械開關(guān)損壞容易造成小車脫軌,如發(fā)生這樣的情況需要高空作業(yè)更增加維修的難度。在這次改造中,除電氣接收原件及執(zhí)行原件外,控制過程全部在PLC內(nèi)部處理,并且增加了安放在爬斗軌道和電機(jī)滾筒上的電子傳感器作為爬斗小車上、下及運(yùn)行中加、減速的接收原件,解決了粉塵造成的接觸不良這一故障難點(diǎn)。

      本次改造還采用了DU數(shù)據(jù)單元,工藝技術(shù)人員可實(shí)現(xiàn)對配料量等參數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場修改。設(shè)置數(shù)顯表及指示燈,利于操作人員對配料等情況進(jìn)行監(jiān)控。

      4 使用效果

      該原料配料系統(tǒng)自2008年投入運(yùn)行,運(yùn)行一直平穩(wěn)正常,大大提高了配料的準(zhǔn)確度,誤差率僅為1%,滿足了電爐生產(chǎn)工藝的要求。且操作方便,以前需五個人完成的工作現(xiàn)在只需一人就可完成,配料的時間也相對縮短,每配一批料僅需兩分鐘的時間,降低了操作工人的勞動強(qiáng)度及現(xiàn)場粉塵危害。且故障率明顯降低,也降低了維修成本和維修工人的勞動強(qiáng)度。

      在原材料、用電制度、其它設(shè)備和冶煉工藝條件不變的情況下,采用該配料系統(tǒng)由于配料準(zhǔn)確度提高,冶煉爐況較好,冶煉時間縮短,節(jié)約了大量電能,平均每噸錳鐵電耗降低44度電。同時,產(chǎn)品的指標(biāo)也有很大提高,產(chǎn)品合格率高,產(chǎn)量也有所增加,平均每天增產(chǎn)1.322噸。具有很大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

      [1]譚策衡,湯永寧.24000kVA硅錳電爐的設(shè)計(jì)及實(shí)踐[J].鐵合金,1992-12-26.

      [2]譚策衡,方麗雅,康金林.硅錳電爐自動化上料系統(tǒng)[J].上海金屬,1992-04-30.

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