田曉文,趙慶志,孫 哲,席港港
(山東理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,山東淄博255091)
回輪式車床刀架的回轉(zhuǎn)軸線與主軸軸線平行,上面沿圓周均勻地分布著許多軸向孔(通常為12~16個),供裝夾刀具之用,當(dāng)裝刀孔轉(zhuǎn)到最高位置時,其軸線與主軸軸線在同一直線上,回輪車床可進(jìn)行車外圓、鉆孔、擴(kuò)孔、鉸孔和加工螺紋等,由于同時安裝多把刀具,工件在一次安裝中,多把刀具分別對工件進(jìn)行鉆、擴(kuò)、鉸等加工,所以可減少輔助時間以及加工時間,實(shí)現(xiàn)復(fù)合加工[1].回輪式車床加工零件時,工人勞動強(qiáng)度大,與數(shù)控機(jī)床相比效率低,且目前市場上沒有數(shù)控回輪車床,所以回輪車床的數(shù)控化改造迫在眉捷.本文針對回輪車床數(shù)控化改造中回輪刀架的分度定位控制進(jìn)行研究,以期在提高被加工工件的加工精度的同時,提高生產(chǎn)效率和工人操作的安全性,降低勞動強(qiáng)度,為企業(yè)帶來比較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益.
普通回輪式車床回輪刀盤上的刀具定位原理如圖1所示.首先手工順時針轉(zhuǎn)動操作定位手柄6,則撥爪4帶動定位軸3向右移動壓縮彈簧5,定位軸銷從定位銷座2中拔出;換刀后,手工操作刀盤定位手柄向左擺動,同時在復(fù)位彈簧5的作用下,使定位軸3左端的錐銷插入定位銷座2,鎖定回輪刀盤.在零件的加工過程中,每更換一次刀具,操作者必須重復(fù)上述的動作,勞動強(qiáng)度很大.
圖1 刀具定位原理圖
數(shù)控改造后回輪車床的刀架轉(zhuǎn)位如圖2所示:刀盤齒輪6由小齒輪5帶動轉(zhuǎn)動,刀盤齒輪6的齒數(shù)Z1=144,上面均勻分布了圖3所示的16個分度定位孔,小齒輪5的齒數(shù)Z2=18,兩齒輪模數(shù)均為2mm.130ST-M10015型交流伺服電機(jī)1帶動同步齒型帶輪傳動副2、3、4轉(zhuǎn)動,帶輪4固定在小齒輪5所在的齒輪軸上,數(shù)控系統(tǒng)控制交流伺服電機(jī)1轉(zhuǎn)動,帶動刀盤齒輪6轉(zhuǎn)動,實(shí)現(xiàn)自動換刀.同步帶傳動無需潤滑,成本低,且傳動精度高[2].
圖2 回輪刀架動力傳動圖
圖3 回輪刀架刀盤齒輪圖
回轉(zhuǎn)刀架需選擇合理的定位機(jī)構(gòu)和可靠的定位方案[3].如圖4所示,本方案用電磁鐵來代替手工操作定位銷軸,因?yàn)槎ㄎ讳N插入定位銷座的長度是6mm,所以額定工作行程要大于6mm,設(shè)額定工作行程δ≥10mm.原機(jī)床手工換刀扳動定位手柄時,只需克服復(fù)位彈簧的彈力即可.根據(jù)上述條件選擇了常州市武進(jìn)繼電器廠生產(chǎn)的型號為MQ30120的電磁鐵,其參數(shù)為:外型尺寸Φ72mm×120mm,工作電壓24V(6A),初吸力13~15kg,最終吸力25~30kg,完全符合本方案的要求[4].加工一個法蘭盤2,在機(jī)床外殼和法蘭頸上分別攻上螺紋,用螺母將法蘭固定在機(jī)床上,而法蘭盤跟電磁鐵用法蘭螺栓固定.安裝時應(yīng)注意保證電磁鐵芯跟定位軸的軸線在同一直線上,在機(jī)床外殼適合的地方攻上螺紋即可.電磁鐵的安裝位置使鐵芯與定位軸接觸不到,需要加工一個兩邊有螺紋的小軸,來連接定位軸與電磁鐵芯,小軸只承受軸向力.
圖4 電磁鐵定位方案原理圖
回輪車床數(shù)控化改造選用凱恩帝公司生產(chǎn)的K100Ti-D車床用數(shù)控系統(tǒng),該系統(tǒng)采用交流伺服電機(jī)作為驅(qū)動部件,構(gòu)成半閉環(huán)位置控制系統(tǒng).該數(shù)控系統(tǒng)原功能M32為潤滑泵開,M33原功能為潤滑泵關(guān),而數(shù)控化改造后,這兩個功能變?yōu)镸32電磁鐵通電,M33電磁鐵斷電.如圖5所示,當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)執(zhí)行M32時,繼電器線圈得24V直流電,繼電器常開觸點(diǎn)閉合,電磁鐵通電,鐵芯向右移動,帶動定位軸拔出定位孔;當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)執(zhí)行M33時,繼電器常開觸點(diǎn)斷開,電磁鐵斷電,鐵芯在定位彈簧的作用下復(fù)位,使定位軸插入定位孔,刀盤固定不動.
電子齒輪比就是對伺服電機(jī)接受到數(shù)控系統(tǒng)的脈沖頻率進(jìn)行放大或者縮小,其中一個參數(shù)為分子,一個為分母.如果分子大于分母就是放大,分子小于分母就是縮小.該功能是數(shù)控機(jī)床進(jìn)給位置控制中經(jīng)常使用的一種功能.?dāng)?shù)控系統(tǒng)發(fā)出進(jìn)給指令脈沖,在控制機(jī)床進(jìn)給部件移動的時候,可以不用顧及機(jī)械的減速比和編碼器的脈沖數(shù),將與數(shù)控系統(tǒng)輸入指令脈沖相當(dāng)?shù)奈恢靡苿恿吭O(shè)定為任意值,以達(dá)到控制位置的目的[5].對于該功能需要解決的問題是如何設(shè)置電子齒輪比,使交流伺服電機(jī)的步距角達(dá)到正確控制刀架換刀的要求.
圖5 M32功能原理圖
回輪式車床的回輪刀架一次可裝夾6~8把刀,工件一次安裝可完成多個工步[1],所以在回輪車床的數(shù)控化改造中,怎樣編程實(shí)現(xiàn)自動換刀,也是需要解決的問題.
如圖3所示,回輪車床刀架上共有分度定位孔16個,相鄰兩孔間隔22.5°.電機(jī)軸轉(zhuǎn)180°,刀架轉(zhuǎn),所以就把X坐標(biāo)電子齒輪傳動比設(shè)為,執(zhí)行G01 U10 F90;電機(jī)軸轉(zhuǎn)180°,刀架分度盤轉(zhuǎn)22.5°,定位軸正好可以插入第二把刀所對應(yīng)的定位孔.執(zhí)行G01 U20 F90;電機(jī)軸轉(zhuǎn)360°,刀架分度盤轉(zhuǎn)45°,定位軸正好可以插入第三把刀所對應(yīng)的定位孔.執(zhí)行G01 U30 F90;電機(jī)軸轉(zhuǎn)540°,刀架分度盤轉(zhuǎn)67.5°,定位軸正好可以插入第四把刀所對應(yīng)的定位孔,依次類推.
當(dāng)回輪車床刀具定位時,刀盤上的裝刀孔隨即轉(zhuǎn)到最高位置,其軸線與主軸軸線在同一直線上,使得車床鉆孔、鉸孔非常方便.但當(dāng)回輪車床加工帶溝槽的零件時,需手工操作刀盤定位手柄使刀盤轉(zhuǎn)動繼而帶動刀具轉(zhuǎn)動一定長度的圓弧,才能車削溝槽,如圖6中孔1和孔3所示,因此自動換刀代替手工換刀也需解決車削溝槽的問題.
圖6 制動泵零件圖
回輪車床數(shù)控化改造后車削溝槽時,對好刀后,需要先執(zhí)行M32,讓刀盤可轉(zhuǎn)動.通過編程使得電機(jī)軸轉(zhuǎn)動一定的角度,帶動刀盤上的刀具轉(zhuǎn)動需要的角度,進(jìn)行溝槽的加工.如溝槽深1mm,刀具中心線到刀盤圓心的距離R=100mm,刀尖到孔內(nèi)壁的距離為1.5mm,則刀盤需要轉(zhuǎn)動的角度α為
當(dāng)執(zhí)行G01 U10 F90;電機(jī)軸轉(zhuǎn)180°,刀架分度盤轉(zhuǎn)22.5°,現(xiàn)在需刀架分度盤轉(zhuǎn)1.43°,則應(yīng)執(zhí)行G01 U0.64 F90;可實(shí)現(xiàn)該溝槽的車削.
如圖6所示,在數(shù)控化的回輪車床上加工孔1、孔2、孔3,其步驟如下:
1)依據(jù)圖樣要求,確定工藝方案及走刀路線.
2)選用刀具.刀盤齒輪上均勻分布16個定位孔,按順時針給各定位孔編號,分別為1號刀位置、2號刀位置…16號刀位置.加工時需用6把刀,第1把刀用來預(yù)鉆中心孔,放在1號刀位置,刀尖離端面90mm;第2把刀用來鉆孔,放在3號刀位置;第3把刀用來加工孔2,放在5號刀位置;第4把刀用來鉸孔,作為孔1的最終加工,放在7號刀位置;第5把刀用來加工孔3,放在9號刀位置;第6把刀用來加工內(nèi)孔倒角,放在11號刀的位置.
3)工件坐標(biāo)系確定.用1號大中心孔刀來對刀,然后清零,作為工件坐標(biāo)系原點(diǎn),測出1號刀刀尖到其余各刀刀尖的距離,比1號刀長的為負(fù)數(shù),比1號刀短的為正數(shù).
4)精加工編程.其中與換刀以及切溝槽相關(guān)的00001號程序?yàn)椋?/p>
N0030G01W-98 F90;(1號刀預(yù)鉆孔深8mm)
N0070G01U20 F90;(換3號刀鉆孔)
N0100G01U20 F90;(換5號刀車內(nèi)槽)
N0140G01U0.64W-8 F40;(5號刀X向切寬度為8mm的槽)
N0180G01U20 F90;(換7號刀,鉸孔)
N0220G01 U20 F90(換9號刀)
N0260G01 U0.57 W-1.5 F40;(9號刀X向切寬度為1.5mm槽)
N0300 M30;(程序結(jié)束,返回程序開頭)
對回輪車床刀架的研究可使機(jī)床換刀方便,定位準(zhǔn)確,實(shí)現(xiàn)加工自動化.對回輪車床數(shù)控化的研究,使機(jī)床操作簡單、減輕了操作者的勞動強(qiáng)度,使零件工序集中,加工精度高,質(zhì)量好,有利于提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益[6].
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