葉坤煌
(閩南理工學院,福建 石獅 362700)
金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器,他是制造機器的機器,所以又被稱為“工作母機”或“工具機”。
機床的母機屬性決定了它在國民經(jīng)濟中的地位。機床工業(yè)為各種類型的機械制造廠提供先進的制造技術(shù)與優(yōu)質(zhì)高效的機床設(shè)備,促進機械制造工業(yè)的生產(chǎn)能力和工藝水平的提高。機械制造工業(yè)肩負著為國民經(jīng)濟各部門提供現(xiàn)代化技術(shù)裝備的任務,即為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸業(yè)、科研和國防等部門提供各種機器、儀器和工具。為適應現(xiàn)代化建設(shè)的需要,必須大力發(fā)展機械制造工業(yè)??梢?,機械制造工業(yè)是國民經(jīng)濟各部門賴以發(fā)展的基礎(chǔ),而機床則是機械制造工業(yè)的基礎(chǔ)。一個國家機床工業(yè)的技術(shù)水平在很大程度上標志著這個國家的工業(yè)生產(chǎn)能力和科學技術(shù)水平。因此普通車床的數(shù)控化改造對提高設(shè)備的自動化程度及經(jīng)濟效益具有實際意義。
通過對原CA6140普通車床結(jié)構(gòu)特點分析,根據(jù)改造后車床主要用于對中小型軸類、盤類以及螺紋零件的加工要求,設(shè)計出一套較低成本、高性能的數(shù)控化改造方案:
(1)進給系統(tǒng)改造拆除原車床的縱向和橫向絲杠光杠、溜板箱及掛輪箱中的齒輪,用滾珠絲杠替換原有普通滑動絲杠。橫向驅(qū)動電機安裝在床鞍的后部(相對操作者),縱向驅(qū)動電機安裝在機床的左端位置。
(2)主軸系統(tǒng)改造采用變頻電機驅(qū)動,簡化原主軸箱內(nèi)部結(jié)構(gòu),采用兩級減速,滿足主軸高剛性和大扭矩要求;為了使改造后的車床能夠加工螺紋,需要在掛輪箱內(nèi)加裝主軸脈沖編碼器,以實現(xiàn)對主軸轉(zhuǎn)速的同步檢測。
(3)刀架的改造拆除原手動刀架,在小拖板上安裝數(shù)控轉(zhuǎn)位刀架,選用常州生產(chǎn)的 LDB4 型電動刀架。
(4)數(shù)控系統(tǒng)選型設(shè)計根據(jù)改造功能要求和精度要求,選擇半閉環(huán)控制方式,采用GSK980TDB數(shù)控系統(tǒng);采用廣州數(shù)控公司的980系列伺服放大器和980系列伺服電機。
工作臺重量 600N,行程 650 mm,滑動導軌動摩擦系數(shù)μ=0.1,靜摩擦系數(shù)μ=0.2,Z軸快速進給速度 vmax=12 m/min,工作壽命 20000h。
(1)初選滾珠絲杠的導程
(2)確定當量轉(zhuǎn)速和當量載荷
①確定當量轉(zhuǎn)速
滾珠絲杠副在 n1、n2、n3,…,nn各種轉(zhuǎn)速下,各轉(zhuǎn)速工作時間占總時間 的百分比分 別為 t1%、t2%,t3%…,tn%,所受載荷分別是 F1、F2、F3,…,F(xiàn)n。
根據(jù)對數(shù)控車床工作狀況調(diào)查,機床工作在強力切削方式下時間百分比約為10%,進給速度約為0.3m/min,在一般切削方式下時間百分比約為60%,進給速度約為0.4m/min;在精切削方式下時間百分比約為20%,進給速度約為1m/min;在快速進給方式下時間百分比約為10%,進給速度為12m/min。
②確定當量載荷
當負荷與轉(zhuǎn)速接近正比變化時,當量載荷可采用下列公式近似計算:
絲杠的最小工作載荷 Fmin是指機器空載時滾珠絲杠副的傳動力。絲杠的最大工作載荷 Fmax是機器承受最大負荷時滾珠絲杠副的傳動力,包括機床切削時在滾珠絲杠軸向的分力與導軌摩擦力。
車床縱向車外圓時,主切削力FC=1000Pmη/v=3 600 N,
一般 FX=(0.1~0.55)FC,F(xiàn)Y=(0.15~0.65)FC
取 FX=0.4FC=1 440 N,F(xiàn)Y= 0.5FC=1 800 N
則 Fmin=f(FC+W)=704N
式中W—移動部件的重量,N;
f—導軌上的摩擦因數(shù),取f=0.16;
K—考慮顛覆力矩影響的實驗系數(shù),K=1.15。
則 Fm=(2Fmax+Fmin)/3=1808N
③確定預期額定動載荷
按滾珠絲杠副的預期工作時間 L 計算額定動載荷
式中 fw—負荷系數(shù),取fw=1.2;
fa—精度系數(shù),滾珠絲杠副精度取為 3 級,
則取 fa=1。
從滾珠絲杠尺寸系列表(或產(chǎn)品樣本)中找出額定動載荷CA略大于當量動載荷Cm,同時考慮剛度要求,初選滾珠絲杠副的型號及有關(guān)參數(shù)。根據(jù)機床結(jié)構(gòu)和工作要求從初選的幾個型號中挑選比較合適的公稱直徑、導程、負荷滾珠列數(shù)和滾珠圈數(shù),CDM-3206-3.5-P4外循環(huán)插管式墊片預緊導珠管埋入型滾珠絲杠副的額定動載荷為16500N可滿足要求,精度等級選為4級。
GSK980TDB數(shù)控系統(tǒng)在組成上包括CNC和PMC兩部分,改造后的數(shù)控車床由2個進給軸(X、Z軸)、一個旋轉(zhuǎn)軸(主軸)、刀架控制系統(tǒng)、冷卻控制系統(tǒng)、潤滑控制系統(tǒng)、其他輔助功能控制系統(tǒng),檢測控制電路等組成。
根據(jù)在本機床上要實現(xiàn)的功能要求,對控制系統(tǒng)進行總體設(shè)計和連接,連接結(jié)構(gòu)圖見圖1。
圖1 數(shù)控車床控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖
機床的調(diào)試除了在機械上調(diào)整,盡量消除系統(tǒng)的間隙、摩擦等控制系統(tǒng)的死區(qū)外,機床參數(shù)設(shè)置的是否恰當,直接關(guān)系到能否把數(shù)控系統(tǒng)和機械部分最佳匹配。對系統(tǒng)的功能參數(shù)檢查確認之后,即可進行伺服初始化,再設(shè)置行程、速度等方面的參數(shù)。為進一步提高機床的穩(wěn)定性以及動態(tài)性能,還需要設(shè)置位置增益、加減速時間常數(shù)等CNC參數(shù),條件允許的情況下,還可采用SERVO GUIDE 軟件對機床進行動態(tài)精度優(yōu)化。
PMC程序由第1級程序和第2級程序2部分組成。在第1級程序中僅處理急停和各軸超程信號等快速處理信號。2級程序主要用來實現(xiàn)操作面板上的按扭、指示燈、波段開關(guān)等處理;M、S、T功能的譯碼及功能處理;軸運動處理;報警信號的處理等。下面主要介紹刀具控制PMC程序設(shè)計:當系統(tǒng)沒有發(fā)出要刀信號時,發(fā)訊盤內(nèi)當前刀位的霍爾元件信號處于低電平狀態(tài)。當系統(tǒng)要求刀架轉(zhuǎn)到某一刀位時,系統(tǒng)輸出正轉(zhuǎn)信號,此時繼電器得電吸合,使接觸器得電吸合,刀架正轉(zhuǎn)。當?shù)都苻D(zhuǎn)至所需刀位時,該刀位霍爾元件在磁場作用下,使該刀號產(chǎn)生低電平信號,這時刀架正轉(zhuǎn)信號斷開,系統(tǒng)輸出反轉(zhuǎn)信號,同時另一繼電器得電吸合,使相應接觸器得電吸合,刀架反轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)到位后,刀架電機停止,完成一次換刀控制過程。
根據(jù)上述刀架控制要求,設(shè)計PMC 程序流程見圖 2。
圖2 換刀控制PMC程序流程圖
從改造后機床的使用、運行狀態(tài)來看,機床較大地拓寬了機床加工零件的范圍,并更好地保證了零件加工的一致性和產(chǎn)品質(zhì)量;改造后的機床精度總體達到當前國產(chǎn)同類數(shù)控機床的精度水平;改造的成本也較低,取得了良好的經(jīng)濟效益,達到了預期的改造目標。
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