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      冷卻塔軸流風(fēng)機斷油故障原因分析及改進(jìn)

      2012-09-07 06:31:36
      關(guān)鍵詞:油位液位計油溫

      顧 翼

      (中國石化上海石油化工股份有限公司化工部,200540)

      中國石化上海石油化工股份有限公司化工部乙二醇裝置2#循環(huán)冷卻水系統(tǒng)是為換熱器提供循環(huán)冷卻用水的公用工程,于2007年正式投入運行。其工藝流程是由泵輸送的冷卻水經(jīng)裝置換熱升溫后返回冷卻塔上部,通過布水系統(tǒng)噴頭均勻噴灑布水后,緩慢地沿塔內(nèi)填料波形弧線下降,與塔底上升的冷空氣逆流換熱實現(xiàn)冷卻,達(dá)到冷卻水循環(huán)利用的目的。冷卻塔頂部安裝的軸流風(fēng)機通過拔風(fēng)增大塔內(nèi)上升的冷空氣流量,達(dá)到增強換熱的效果。

      2#循環(huán)冷卻水系統(tǒng)冷卻塔配套安裝了SL98型軸流風(fēng)機,軸流風(fēng)機的維護(hù)按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB 50231—2009《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收通用規(guī)范》,每6個月做1次常規(guī)檢查,1年實施1次小檢修,3年進(jìn)行1次大的維護(hù)保養(yǎng)。

      1 風(fēng)機故障情況及原因分析

      2012年3月9日,SL98風(fēng)機運行中發(fā)生過載故障跳停。跳停前控制室可編程邏輯控制器(PLC)顯示風(fēng)機油位正常,油溫?zé)o超限報警信號,電機電流也無明顯波動;現(xiàn)場風(fēng)機傳動軸完好無損,葉片與冷卻塔風(fēng)筒無刮擦現(xiàn)象,風(fēng)機減速箱周圍無大面積漏油痕跡,但在距離減速箱600 mm處油管底部查找出了直徑約5 mm的腐蝕孔;盤動風(fēng)機葉片時發(fā)現(xiàn)有卡滯現(xiàn)象,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)卡滯現(xiàn)象故障點在風(fēng)機減速箱。

      1.1 減速箱故障情況及原因分析

      SL98型軸流風(fēng)機減速箱采用二級齒輪變速,輸入軸末端裝的錐齒輪與中間軸上的弧齒輪通過嚙合傳動實現(xiàn)一級減速,減速后的中間軸通過中間齒輪與輸出軸齒輪嚙合實現(xiàn)二級減速。經(jīng)過對減速箱內(nèi)一、二級齒輪和齒輪嚙合情況的檢查,發(fā)現(xiàn)中間軸上安裝的弧齒輪和中間齒輪齒面均有損傷痕跡。

      1.1.1 弧齒輪損傷情況

      SL98風(fēng)機減速箱采用閉式齒輪傳動,弧齒輪的嚙合以飛濺方式潤滑。檢查發(fā)現(xiàn),弧齒輪齒面有疲勞層凹麻點(見圖1)。

      圖1 弧齒輪損傷情況

      弧齒輪的輪齒在靠近節(jié)線處嚙合時由于相對滑動速度低,潤滑不良,形成油膜的條件差,造成摩擦力偏大,所以在靠近節(jié)線的齒根面上易出現(xiàn)點蝕[1]。經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),弧齒輪齒面麻點靠近齒根部位,與接觸應(yīng)力下因疲勞而產(chǎn)生的剝蝕點蝕現(xiàn)象相符,由于弧齒輪嚙合時只有一對齒,嚙合時輪齒受力最大,在潤滑不佳時弧齒輪齒面更易出現(xiàn)麻點。

      1.1.2 中間齒輪損傷情況

      中間齒輪的嚙合傳動采用油浸潤滑方式。檢查發(fā)現(xiàn),在中間齒輪左側(cè)第三齒面有4處齒面損傷(見圖2)。

      圖2 中間齒輪損傷情況

      齒輪在嚙合傳動過程中,齒面間由于壓力增大,瞬時溫度增高,當(dāng)發(fā)生停止供油等事故造成潤滑效果差時,相嚙合的兩齒面會發(fā)生溫度升高導(dǎo)致膠合等情況,而兩齒面又作相對滑動,因此膠合的齒面容易被撕破[1]。中間齒輪齒面上的損傷痕跡為凹坑狀,均處于齒面嚙合沿相對滑動方向上。

      1.1.3 減速箱故障原因分析

      拆檢減速箱后發(fā)現(xiàn),齒輪輸入軸表面因與油封干磨造成的劃痕,以及軸承滾珠因發(fā)熱發(fā)生粘結(jié)、變形的狀況(見圖3),都證明風(fēng)機運行中減速箱潤滑油發(fā)生了嚴(yán)重泄漏。由此可以確定,造成齒輪損傷的主要原因是減速箱潤滑油的缺失。

      圖3 輸入軸和軸承損傷情況

      1.2 風(fēng)機油管泄漏情況及原因

      風(fēng)機減速箱內(nèi)的油位通過減速箱底部的油管外接顯示在風(fēng)筒外液位計上。SL98風(fēng)機油管材質(zhì)采用了鍍鋅碳鋼管件,在距離減速箱600 mm處的油管底部發(fā)現(xiàn)了直徑約5 mm的腐蝕孔,泄漏的潤滑油落在風(fēng)機下方的冷卻塔收水層上,由于孔徑小,單位時間內(nèi)泄漏油量不多,加上風(fēng)筒內(nèi)大量的水汽沖刷,所以泄漏點下方收水器表面未出現(xiàn)油層堆積現(xiàn)象。

      乙二醇循環(huán)水系統(tǒng)采用硼化溴溶液作為日常殺生劑使用,由于投加了殺生劑和風(fēng)機拔風(fēng)的作用,使得冷卻塔風(fēng)筒水汽中常含有溴離子。未采取防腐措施的碳鋼在鹵素離子的作用下極易產(chǎn)生孔蝕現(xiàn)象,且孔蝕產(chǎn)生的孔大多數(shù)情況下都比較小,通常被腐蝕產(chǎn)物或沉積物覆蓋,所以要發(fā)現(xiàn)蝕孔很困難[2]。夾帶溴離子的水汽在風(fēng)機拔風(fēng)作用下上升,附著在SL98風(fēng)機基座外油管底部,使其表面產(chǎn)生孔蝕,由于腐蝕物的覆蓋,在風(fēng)機常規(guī)檢查中沒有引起重視,最終導(dǎo)致了穿孔現(xiàn)象的發(fā)生。

      1.3 磁性液位計失效及原因分析

      SL98風(fēng)機油位顯示采用磁性液位計形式。液位計浮子隨減速箱油位變動而上下移動,浮子內(nèi)永久磁鋼通過磁耦合作用驅(qū)動面板上兩色翻柱翻轉(zhuǎn),實現(xiàn)油位現(xiàn)場指示,并通過變送器將磁浮子移動產(chǎn)生的電阻信號變化轉(zhuǎn)換成4~20 mA電流信號傳至控制室PLC上,實現(xiàn)遠(yuǎn)傳顯示。

      故障發(fā)生時現(xiàn)場磁翻板和控制室PLC的風(fēng)機油位顯示與減速箱實際油位存在明顯偏差。用吸鐵石檢查磁翻板,翻柱翻轉(zhuǎn)正常,無卡阻現(xiàn)象,控制室PLC油位顯示隨翻柱變化反應(yīng)靈敏,但移去吸鐵石后磁翻板翻柱無法恢復(fù)原狀。

      經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),SL98風(fēng)機由于減速箱散熱狀況不佳,風(fēng)機油溫在夏季經(jīng)常達(dá)到85℃以上,而現(xiàn)場磁性液位計在選型時忽視了溫度參數(shù)的限制,標(biāo)稱溫度僅為80℃,使磁浮子在實際使用過程中出現(xiàn)了消磁現(xiàn)象[3]。隨著時間的推移,剩磁量減小,磁浮子剩磁在小于耦合臨界值后無法驅(qū)動翻柱翻轉(zhuǎn),造成磁性液位計失效,磁翻板和PLC油位顯示出現(xiàn)了假液位,影響了操作工對風(fēng)機油位的判斷,未能及時發(fā)現(xiàn)減速箱漏油現(xiàn)象。

      1.4 油溫報警設(shè)置不完善

      SL98風(fēng)機減速箱采用鉑電阻將油溫信號接至控制室PLC,油溫報警值設(shè)置為88℃,主要用于控制夏季高溫時減速箱油溫,防止齒輪因潤滑不良而損傷。風(fēng)機故障時減速箱油溫最高值接近88℃,但未形成報警,PLC采用手動翻頁顯示方式,由于未達(dá)到報警值,PLC不顯示報警畫面,造成了操作人員的疏忽。經(jīng)檢查PLC油溫趨勢圖發(fā)現(xiàn),風(fēng)機故障前減速箱油溫曾出現(xiàn)兩次突然升溫,由于沒有出現(xiàn)報警信號,操作人員未能及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)機油溫的突變信號,最終造成了風(fēng)機故障的發(fā)生。

      通過以上分析可知,風(fēng)機碳鋼油管發(fā)生孔蝕穿孔造成潤滑油大量流失,是造成風(fēng)機斷油故障的直接原因,磁性液位計因消磁現(xiàn)象未能對油位變化作出反應(yīng),以及油溫報警值設(shè)置過高,未能及時對風(fēng)機油溫突變信號形成報警,是造成風(fēng)機斷油故障的間接原因。

      2 改進(jìn)措施

      (1)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB 50231—2009更換了全套的減速機軸承,并按標(biāo)準(zhǔn)將輸入軸軸承間隙控制在0.08~0.12 mm,中間軸軸承間隙控制在0.10~0.15 mm,輸出軸軸承間隙控制在0.15~0.20 mm;更換了弧齒輪、弧齒軸及中間軸,并按該標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整了齒輪間隙;更換了機械密封和全套O型圈,油封及緊固件。

      (2)將使用中存在腐蝕現(xiàn)象的碳鋼油管更換成316不銹鋼油管;另外在距離風(fēng)機減速箱油管接口250 mm處(減速箱基座內(nèi))加裝了不銹鋼閥門,以便于處置油管泄漏故障,同時也方便檢修和更換潤滑油。

      (3)對SL98風(fēng)機加裝玻璃管油位計,以直觀了解減速箱油位的變化。對風(fēng)機油溫報警值進(jìn)行了調(diào)整,按夏季和冬季分別設(shè)置不同的報警值,及時捕捉油溫突變信號,預(yù)防故障的發(fā)生。

      (4)對操作人員加強培訓(xùn)和管理,提高其責(zé)任心,使其能及時發(fā)現(xiàn)隱患。

      3 結(jié)語

      通過對乙二醇裝置冷卻塔軸流風(fēng)機齒輪損傷的調(diào)查分析,找到了油管泄漏、液位計失效、齒輪發(fā)熱磨損、油溫報警設(shè)置過高等造成風(fēng)機故障的原因,并據(jù)此采取了相應(yīng)的措施,防止了類似故障的發(fā)生。

      在循環(huán)冷卻水系統(tǒng)中,因孔蝕導(dǎo)致碳鋼油管發(fā)生漏油的現(xiàn)象并不少見。減速箱油位作為風(fēng)機管理的重要控制參數(shù),推薦采用直觀的玻璃管液位計顯示。采用磁性液位計時,選型必須注意使用溫度的限制。在冷卻塔風(fēng)機運行管理中,要提高操作水平,注意碳鋼油管孔蝕和磁性液位計消磁現(xiàn)象的發(fā)生。

      [1]濮良貴.機械零件[M].北京:高等教育出版社,1982.

      [2]周本省.工業(yè)水處理技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1997.

      [3]嚴(yán)密.磁學(xué)基礎(chǔ)與磁性材料[M].杭州:浙江大學(xué)出版社,2006.

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