焦紅衛(wèi) 紀(jì) 琳
(①武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院機械工程系,湖北武漢430205;②武漢市第一技術(shù)學(xué)校設(shè)備科,湖北武漢 430051)
一臺十年前購置的CTX 400 Serie2德馬吉數(shù)控車床,系統(tǒng)為 HEIDENHAIN CNC PILOT 4290 V6,斜床身,底部采用平板鏈?zhǔn)脚判佳b置[1],與機床切削液箱合二為一,結(jié)構(gòu)緊湊。該排屑裝置以滾動鏈輪牽引鋼制平板鏈帶在封閉箱中運轉(zhuǎn),將加工過程中掉落于平板鏈帶上的切屑經(jīng)過提升后與切削液分離出來并排出機床,落入外面廢屑箱中。近期因排屑系統(tǒng)故障需修理。
數(shù)控系統(tǒng)啟動正常,自診斷無報警。按下操作面板排屑系統(tǒng)控制開關(guān),排屑系統(tǒng)不能工作,且CRT無報警顯示[2]。
排屑輸送機電氣控制原理圖如圖1所示[3]。由圖可知,排屑系統(tǒng)輸送機主要通過數(shù)控機床PLC內(nèi)部繼電器、排屑輸送機輸入芯片和外部繼電器等來實現(xiàn)電動機的正、反轉(zhuǎn)及啟、??刂?。由于系統(tǒng)自診斷過程中并無報警,初步排除機床關(guān)鍵的硬件和控制軟件(如裝置中 CPU、RAM、ROM 等芯片,MDI、CRT、I/O 等模塊及監(jiān)控軟件,系統(tǒng)軟件等)發(fā)生故障的可能,判斷為排屑電動機故障。
拆下電動機,對電動機三相繞組進行排查。經(jīng)檢測,排屑電動機各相繞組無絕緣損壞,阻值均相等,電動機也無異常氣味。后單獨給排屑電動機通上電源,電動機運轉(zhuǎn)正常,排除了因排屑電動機損壞造成其不能工作的初步診斷。
隨后對排屑機的電氣線路控制部分進行篩查。利用萬用表等測量工具,用試驗法對PLC內(nèi)部繼電器、排屑輸送機輸入芯片、外部繼電器接頭及線圈等處逐一進行排查檢測,逐級定位故障部位,縮小故障范圍,確認故障原因。經(jīng)認真排查,確認故障是由排屑輸送機輸入芯片已損壞造成了排屑電動機不能工作。
與德馬吉公司駐北京辦事處聯(lián)系維修事宜,得知排屑輸送機輸入芯片的電路板現(xiàn)已停產(chǎn),無存貨備件,定做價格較高。根據(jù)該機床排屑系統(tǒng)控制特點,決定對其控制線路進行改造,使其正常工作。為確保排屑系統(tǒng)運行正常,恢復(fù)原有的性能,主要做了以下改進(見圖1中改造說明):
①省去已壞的排屑輸送機輸入芯片,用導(dǎo)線繞過系統(tǒng)I/O直接把XL04的10821、10831端分別與PLC內(nèi)部繼電器-K10731常開觸點13腳、43腳相接。
②把接在原排屑輸送機輸入芯片中K1繼電器常開觸點的導(dǎo)線改接為主系統(tǒng)PLC內(nèi)部繼電器-K10731的任意一對常開觸點上。
此外,還將原配置排屑系統(tǒng)操作面板的相應(yīng)接點重新焊接,直接通過操作面板上的開關(guān)控制輸送帶左右移動(一般使其向右移動將切屑從機床右側(cè)的排屑口排出),使其控制操作更加合理,使用起來更為便捷、可靠。
該機床排屑系統(tǒng)控制線路經(jīng)過改造后,恢復(fù)了機床原有的性能、提高了設(shè)備的利用率,運行情況良好、工作性能穩(wěn)定。
[1]岳苓.鏈板、刮板復(fù)合型排屑器[J].制造技術(shù)與機床,2009(5):140-141.
[2]余緯,田軍,胡秋.數(shù)控機床總線故障的診斷及處理[J].制造技術(shù)與機床,2010(8):138-139.
[3]德馬吉公司.德馬吉數(shù)控車床電氣技術(shù)說明書[Z].德馬吉公司,2001.