文/本刊記者 林 潔 李雋櫻
小設(shè)備帶來大效益
——瀏陽市成功研制安全自動化煙花引線生產(chǎn)設(shè)備
文/本刊記者 林 潔 李雋櫻
引線素有花炮“咽喉”之稱,是花炮原輔材料中最重要的組成部分。傳統(tǒng)的煙花引線制作一直依賴手工,共有藥物混合、制引、半成品入庫、手工漆引、自然風干、手工檢驗、手工包裝、手工切引八道工序,其中多項工序危險程度高,操作過程中容易因漏藥、斷藥而發(fā)生爆炸事故。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計,引線生產(chǎn)所發(fā)生的事故總數(shù)占煙花爆竹行業(yè)安全事故發(fā)生率的40%,給生命財產(chǎn)安全帶來極大的隱患。
○安全自動化引線生產(chǎn)設(shè)備3D設(shè)計圖
○安全自動化引線生產(chǎn)設(shè)備
長沙市瀏陽花炮工程技術(shù)中心聯(lián)合瀏陽市金盆引線廠從2008年起開始研發(fā)自動化制引設(shè)備,歷時四年,終于在2011年9月研制成功,并在2012年1月通過了安全性能測試會,得到了相關(guān)專家的高度肯定。近日,記者來到瀏陽金盆引線廠,對這套設(shè)備進行深入地了解。
安全自動化引線生產(chǎn)設(shè)備由機械二次擠藥、機械繞紗、自動涂漆收引、電器控制等四大部分組成。整套機械可同時生產(chǎn)兩根引線,每根引線在生產(chǎn)過程中都是單獨運轉(zhuǎn)。藥物混合后通過中轉(zhuǎn)倒入盛有特種粘合劑的塑料容器內(nèi),攪拌器開始工作,攪拌均勻后通過中轉(zhuǎn)倒入擠藥機械,擠藥機將藥物均勻地涂在棉線上,一次涂藥后的引線經(jīng)滑輪導向二次進入擠藥機,二次擠藥工序完成。上好藥的藥芯經(jīng)滑輪導向進入機械繞紗盤編織,通過二次繞紗后編織效果均勻、密度好。纏好紗的引線經(jīng)油漆盒涂漆,自然干燥后涂漆工序完成。
此套安全自動化引線生產(chǎn)設(shè)備主要為實現(xiàn)煙花引線的安全生產(chǎn),取代傳統(tǒng)制引方式,將引線生產(chǎn)過程的八道工序簡化為機械藥物混合、自動化制引、機械切引三大工序,實現(xiàn)生產(chǎn)操作室與藥物生產(chǎn)車間完全隔離;實現(xiàn)同一時間內(nèi)和藥量與用藥量保持一致,無藥物儲存;采用濕藥生產(chǎn)等,從源頭上杜絕了安全事故的發(fā)生。除此之外,該套設(shè)備還減輕了工人勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,縮短了生產(chǎn)周期,降低了生產(chǎn)成本。
瀏陽金盆引線廠總經(jīng)理童波介紹:“傳統(tǒng)的制引方法一個小時大約生產(chǎn)引線250米,此套安全自動化煙花引線生產(chǎn)設(shè)備可以生產(chǎn)816米,效率比原來提升了至少3倍,而且像這樣的設(shè)備,一個工人能同時操作四臺,真正實現(xiàn)煙花制引行業(yè)的安全和高效?!?/p>
○改用濕藥生產(chǎn),有效提高煙花引線生產(chǎn)過程中的安全性,且降低了粉塵危害,改善了作業(yè)環(huán)境,有效保護了勞動者的身體健康。
○采用二次擠藥工藝,有效解決了引線生產(chǎn)過程中易出現(xiàn)空藥網(wǎng)等質(zhì)量問題。
○設(shè)備傳動及轉(zhuǎn)動部分采用塑膠件與金屬軸輪相結(jié)合,可有效降低機械在運轉(zhuǎn)過程中的摩擦感度,提高設(shè)備的安全性能。
○設(shè)備的電器控制部分具有工作量記錄,電機斷相、欠壓、過壓、漏電、等自動保護功能,可有效預(yù)防因電器故障誘發(fā)的安全事故。
○實現(xiàn)了自動化生產(chǎn),生產(chǎn)能力是原有生產(chǎn)機械的3倍,降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率。
安全自動化煙花引線生產(chǎn)成套設(shè)備生產(chǎn)的引線適合旋轉(zhuǎn)類、噴花類、玩具類、吐珠類、組合類等所有煙花。因此,應(yīng)用范圍十分廣泛。該引線設(shè)備已安裝在多家引線廠進行了試用,均反映安全、速度快、人工少,節(jié)約成本。且產(chǎn)品質(zhì)量與原有機械生產(chǎn)相比,有了質(zhì)的提升,杜絕了無藥引、斷紗引的出現(xiàn)。
2011年,引線的全國市場需求約25億元,市場潛力巨大。而煙花引線行業(yè)正面臨整合提升,其中首先要做的文章就是機械化改造。作為研發(fā)該設(shè)備的創(chuàng)始單位之一,瀏陽金盆引線廠已經(jīng)提前享受到了先進設(shè)備所帶來的經(jīng)濟效益和社會效益“雙豐收”。童經(jīng)理告訴記者,通過機械化改造以及智能管理系統(tǒng)的應(yīng)用,瀏陽金盆引線廠實現(xiàn)了連續(xù)8年安全生產(chǎn)零事故,生產(chǎn)力水平也由原來的400萬提升到了1200萬元以上,生產(chǎn)總成本降了10%。