任建華,李興釗
(太原軌道交通裝備有限責(zé)任公司 變壓器車間,山西太原030009)
機(jī)車牽引變壓器在結(jié)構(gòu)、工作環(huán)境、運(yùn)行方式與地面變壓器有所不同,且時(shí)有過(guò)壓、過(guò)流、超載等惡劣的運(yùn)行環(huán)境,使得機(jī)車牽引變壓器提早出現(xiàn)了諸多潛伏性故障甚至擊穿燒損。從結(jié)構(gòu)上看,變壓器故障主要發(fā)生在鐵芯、線圈部位,故障性質(zhì)無(wú)非是過(guò)熱、放電或二者兼之。
機(jī)車牽引變壓器鐵芯為芯式結(jié)構(gòu),故障多為過(guò)熱特征,下面結(jié)合鐵芯漏磁通過(guò)熱分析說(shuō)明。
文獻(xiàn)[1]中分析描述了石家莊機(jī)務(wù)段某臺(tái)SS8機(jī)車,色譜分析如表1。
表1 變壓器油色譜分析表
從數(shù)據(jù)中分析,無(wú)論是采用“三比值法”還是“特征氣體法”進(jìn)行故障診斷 ,無(wú)疑都存在“高溫過(guò)熱故障”,根據(jù)常規(guī)經(jīng)驗(yàn)判斷變壓器已經(jīng)出現(xiàn)故障,雖經(jīng)吊芯反復(fù)檢查,未見(jiàn)異常,但是該臺(tái)變壓器一直運(yùn)行,當(dāng)時(shí)未發(fā)生故障,此所舉實(shí)例僅是數(shù)十臺(tái)SS8型電力機(jī)車變壓器特征氣體超過(guò)注意值比較典型的一臺(tái)。機(jī)車變壓器油中特征氣體大大超過(guò)注意值,而變壓器仍在繼續(xù)運(yùn)行,應(yīng)當(dāng)承認(rèn)這是一個(gè)值得研究,有待解決的問(wèn)題。
2004年6月長(zhǎng)沙機(jī)務(wù)段首臺(tái)SS8195號(hào)機(jī)車輕大修進(jìn)入廠檢修,入廠鑒定試驗(yàn)色譜分析如表2。
表2 變壓器油色譜分析表
及時(shí)與段方提取最近2003年9月28日小修色譜分析數(shù)據(jù)。見(jiàn)表3。
表3 變壓器油色譜分析表
綜上分析三比值022,相對(duì)產(chǎn)氣速率嚴(yán)重超標(biāo)146%,存在高溫過(guò)熱現(xiàn)象。
色譜數(shù)據(jù)結(jié)合經(jīng)驗(yàn)分析,故障應(yīng)該是磁路問(wèn)題,對(duì)變壓器進(jìn)行入廠空載鑒定試驗(yàn),空載損耗、空載電流完全正常,不存在鐵耗超限。解體吊芯檢查,鐵芯對(duì)地接地良好,無(wú)多點(diǎn)接地等,查找觀察發(fā)現(xiàn)隔磁板處安裝孔部位分布諸多游離碳吸附現(xiàn)象,如圖1的隔磁板過(guò)熱圖。
圖1 隔磁板過(guò)熱圖
隔磁板表明其存在有過(guò)熱特征,分析故障原因:變壓器隔磁板采用沉頭螺絲固定,設(shè)計(jì)上是不錯(cuò)的,可有效保證變壓器油箱的使用空間,但隔磁板(有不銹鋼板與鋁板兩種,不銹鋼隔磁,鋁板吸磁)在變壓器強(qiáng)迫導(dǎo)向油循環(huán)中既當(dāng)隔磁板又當(dāng)導(dǎo)流板,如冷卻系統(tǒng)油流向圖(圖2)。
圖2中顯示由于變壓器油流的沖擊,安裝孔逐漸擴(kuò)大,沉頭螺絲逐步固定不住隔磁板,使得隔磁板(鋁板)與安裝板之間產(chǎn)生間隙,通過(guò)上下兩條沉頭螺絲在油流狀態(tài)下形成閉合回路,漏磁通產(chǎn)生渦流發(fā)熱(游離碳方向?yàn)橛土鞣较颍┖碗娢g,最終共同促使隔磁板脫落接地。故障確定為漏磁通引起渦流過(guò)熱,焊接固定卡子處理(圖3)。
圖2 冷卻系統(tǒng)油流向圖
圖3 處理過(guò)熱隔磁板簡(jiǎn)圖
找出故障,及時(shí)處理,并與段方技術(shù)科及時(shí)溝通,返段后跟蹤監(jiān)測(cè),3個(gè)月后取樣分析,標(biāo)明故障消除。色譜分析如表4。
表4 變壓器油色譜分析表
針對(duì)鐵芯故障,在實(shí)際機(jī)車運(yùn)行過(guò)程中,可以通過(guò)檢測(cè)變壓器空載電流,確定鐵芯是否存在短路,因?yàn)槎搪窌r(shí)空載損耗與電流會(huì)增加許多。同時(shí)做色譜分析,如果CO、CO2含量沒(méi)有或者很低,特征氣體有H2、CH4、C2H4、C2H6并且超標(biāo),油閃點(diǎn)降低,可聞到焦糊氣味,這表明鐵芯中存在短路、局部過(guò)熱現(xiàn)象。因此需吊芯檢查,吊芯后檢測(cè)各部絕緣電阻,找出故障部位。
機(jī)車牽引變壓器線圈結(jié)構(gòu)型式有層式、連續(xù)式、雙餅式、螺旋式。其中SS4、SS4G、SS8、SS9電力機(jī)車主變壓器與平波電抗器一體化,其平波電抗器線圈為3根并繞連續(xù)式,繞制難度大,機(jī)械強(qiáng)度要求高,發(fā)生的故障率很高。故障主要是線圈正反段里外“S”換位、引出線與相鄰線段之間的絕緣破損而導(dǎo)致線圈燒損,以及器身壓緊螺絲在松動(dòng)后,鐵芯芯柱六方形氣隙墊塊轉(zhuǎn)動(dòng),割破絕緣筒,損傷線圈,甚至造成段間短路,發(fā)生的概率非常高。另外變壓器在突發(fā)短路時(shí),短路電流一般雖為額定電流的十多倍,而電磁作用力為正常運(yùn)行的數(shù)百倍,會(huì)引起線圈永久彎曲變形。變壓器的機(jī)械強(qiáng)度決定了變壓器的運(yùn)行使用壽命,因此變壓器機(jī)械松動(dòng)對(duì)變壓器是至關(guān)重要。下面結(jié)合事例對(duì)變壓器的故障進(jìn)行分析判斷。
2008年6月13日長(zhǎng)沙機(jī)務(wù)段SS8172號(hào)機(jī)車段方進(jìn)行列車供電改造后,在試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行供電試驗(yàn),a7x7回路試驗(yàn)合格,a8x8回路在投入50%負(fù)載,電流100~200A,試驗(yàn)在不到1min時(shí),從變壓器室干燥器下部冒出大量油煙,油溫瞬間升為65℃。后拆除列車供電接線,恢復(fù)機(jī)車,進(jìn)行空載試驗(yàn)時(shí)變壓器內(nèi)部出現(xiàn)很高的異聲,段方停止工作,及時(shí)反饋我廠,赴機(jī)務(wù)段后檢查確認(rèn)如下:變壓器a7x7繞組直流電阻0.001 45Ω、a8x8繞組直流電阻0.000 31Ω,兩繞組阻值相差15倍,表明a8x8繞組引出線有短連燒損現(xiàn)象,打開(kāi)輔助繞組出線板孔,觀察到a8x8繞組上段引出線部位線段燒穿短連,并有大量游離碳,致使在段上無(wú)法修復(fù)。變壓器繞組在很短的時(shí)間擊穿燒損,是由于外部突發(fā)短路,強(qiáng)大電流沖擊力使得線圈崩開(kāi),大短路所造成。
而且機(jī)車在運(yùn)行過(guò)程中,由于整流柜晶閘管、整流管擊穿,反向?qū)?,次短沖擊力造成變壓器位移、變形、甚至燒損,如SS35128號(hào)機(jī)車硅機(jī)組Ⅰ端T12臂第一支路兩晶閘管、DII臂第一支路兩整流管擊穿變壓器次邊短路,連線銅排變形。SS3619號(hào)機(jī)車T22第3支路兩個(gè)擊穿,軟連線燒斷,造成變壓器燒損等。對(duì)2005年10月18日大連機(jī)務(wù)段SS3078號(hào)機(jī)車T22晶閘管擊穿,出線銅排變形造成a2x2與a6x6短連接地,侯北機(jī)務(wù)段SS3機(jī)車變壓器線圈及連線銅排位移這兩起事故,利用油水分離性冷卻,采用正位定形工藝法,恢復(fù)了原有機(jī)械性能,獲得了很好的效果,至今運(yùn)行正常。又如沈陽(yáng)SS9G052號(hào)機(jī)車由于制動(dòng)電阻燒損,短路造成變壓器層式勵(lì)磁繞組變形串位,采用分散嵌線法解決了線匝的彎曲變形。
SS8085號(hào)機(jī)車在出廠調(diào)試時(shí),檢測(cè)到a4x4繞組回路絕緣電阻很低,接近于0。
變壓器故障初步判斷,拆去箱體變壓器接地連線,檢查高壓繞組AX、牽引繞組a4x4分別對(duì)地應(yīng)絕緣良好。而高壓繞組AX與牽引繞組a4x4之間絕緣電阻為0,表明繞組之間短接,高壓繞組X在機(jī)車上為接地端,因此牽引繞組a4x4測(cè)試絕緣電阻為0,為故障狀態(tài)。如圖4為SS8變壓器高壓側(cè)引線連接圖。
圖4 SS8085號(hào)機(jī)車變壓器高壓側(cè)連線圖
故障分析,從圖4中可知高壓繞組X與牽引繞組x4引出線之間通過(guò)絕緣墊塊(40環(huán)氧玻璃布板)、膠木螺桿(18酚醛布棒)緊固連接,分析高壓繞組AX與牽引繞組a4x4之間短接的情況如下:
繞組之間內(nèi)部短接,此種情況不存在,因?yàn)閮?nèi)部有絕緣筒相隔,器身出線下鐵軛處有分墊塊相隔。
拆去a4x4繞組出線板,檢測(cè)高壓繞組AX與牽引繞組a4x4之間絕緣電阻仍為0,表明與出線板絕緣狀態(tài)無(wú)關(guān)。
吊芯后檢測(cè)引出線銅排之間無(wú)異物,變壓器油箱底無(wú)異物。
短路部位有可能發(fā)生在膠木螺桿處,器身吊芯后檢測(cè)高壓繞組AX與牽引繞組a4x4之間多次,絕緣電阻恢復(fù)為良好,表明不存在膠木螺桿材質(zhì)差、受潮狀態(tài)。外觀檢測(cè)膠木螺桿、絕緣墊塊狀態(tài)正常,無(wú)燒糊現(xiàn)象。變壓器油外觀清亮,酸值0.029、介損0.464,表明不存在油質(zhì)很差引起短接的情況。
試驗(yàn)情況:變壓器解體前檢測(cè)高壓繞組AX與牽引繞組a4x4之間絕緣為0,而第一次外施耐壓4.42kV(合閘得電電壓為506V),合格,第二次合閘得電(電壓為506V)就立刻擊穿,原因是第一次時(shí)箱體接地螺絲處接地線松脫,試驗(yàn)時(shí)沒(méi)有接地造成的。檢測(cè)X端接線柱高130,箱體接地端高45。
器身試驗(yàn):高壓繞組AX與牽引繞組a4x4之間絕緣電阻恢復(fù)為2 500MΩ以上,外施耐壓試驗(yàn)2 000V、1min無(wú)異常。
綜合分析高壓繞組AX與牽引繞組a4x4之間在器身吊芯前多次的絕緣電阻檢測(cè)為0,表明繞組之間肯定存在短路橋。機(jī)車調(diào)試時(shí)變壓器原邊沒(méi)有進(jìn)行高壓試驗(yàn),說(shuō)明變壓器出段前已存在短路橋,變壓器在出廠試驗(yàn)中,絕緣電阻、外施耐壓試驗(yàn)合格,說(shuō)明變壓器在裝配中及在強(qiáng)電試驗(yàn)(感應(yīng)與空載)前還沒(méi)有形成短路橋,分析以上出線板、絕緣墊塊、膠木螺桿、變壓器油、器身絕緣狀態(tài)也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。進(jìn)一步分析短路橋是在感應(yīng)耐壓與空載前后形成的,感應(yīng)試驗(yàn)時(shí)是在a1x2(x1與x2相連)輸入電壓,如果X端沒(méi)有可靠接地,其電位很高就容易形成與X4出線處通過(guò)絕緣墊塊游離變壓器油形成短路橋,在吊芯過(guò)程中振斷短路橋后,它們之間絕緣電阻又恢復(fù)正常。
電氣強(qiáng)度、耐熱性能、機(jī)械強(qiáng)度為變壓器三大性能指標(biāo)。對(duì)運(yùn)行多年的變壓器來(lái)講,機(jī)械強(qiáng)度決定了其使用壽命,因此變壓器檢修和運(yùn)行維護(hù)時(shí)及時(shí)恢復(fù)變壓器的機(jī)械性能非常重要。如SS4系列、SS8、SS9主變壓器與平波電抗器器身鎖緊螺母松動(dòng)脫落后可造成在夾件上位移與出線片短連接地、螺桿脫落與繞組接地,平波芯柱松動(dòng)損傷絕緣筒與導(dǎo)線,以及SS9G機(jī)車鎖緊螺母松脫,壓鐵振動(dòng)箱蓋焊縫,造成大面積滲油等。
機(jī)車主變壓器與平波電抗器器身鎖緊螺母松動(dòng),造成SS4、SS4G、SS8、SS9等車型螺母脫落后,在夾件上位移與出線片(半圓形)短聯(lián)接地。主變壓器器身φ30拉螺桿螺母振動(dòng)脫落,螺桿掉下,連接平波電抗器C4Y4繞組導(dǎo)致主接地。主變平波一體式變壓器進(jìn)入大修時(shí),平波電抗器出現(xiàn)鐵芯柱松動(dòng),鐵芯餅和氣隙墊塊錯(cuò)位,導(dǎo)致氣隙墊塊(六邊角)旋轉(zhuǎn),嚴(yán)重磨損撐板,直至絕緣筒破損,損傷對(duì)應(yīng)高度的繞組導(dǎo)線,這種故障現(xiàn)象非常頻繁。如沈陽(yáng)機(jī)務(wù)段SS9052號(hào)機(jī)車變壓器螺母脫落接地等。鎖緊螺母根據(jù)通過(guò)改變螺距,其1/3處鎖片進(jìn)扣,2/3處鎖片搭扣,來(lái)增大與螺扣摩擦達(dá)到鎖緊目的。
2008年10月29日武南機(jī)務(wù)段SS9142號(hào)機(jī)車,段方發(fā)現(xiàn)主變壓器大量漏油。赴段后檢查主變壓器的平波電抗器兩側(cè)均發(fā)現(xiàn)漏油現(xiàn)象(3處),其漏油處非密封或油箱焊接部位,為變壓器箱蓋加強(qiáng)梁槽鋼內(nèi)部滲油后沿焊縫漏在密封槽內(nèi),C1Y1、C2Y2、C3Y3出線側(cè)比較嚴(yán)重,變壓器油滲滿密封槽后,下流在油箱下部。平波電抗器吊芯后檢查發(fā)現(xiàn),中間M24拉螺桿松動(dòng)、鎖緊螺帽松脫,壓鐵有擺動(dòng)現(xiàn)象,靠近濾波與變壓器側(cè)M32螺桿松動(dòng),壓鐵上翹。漏油原因如下:由于螺桿的松動(dòng),平波電抗器機(jī)械強(qiáng)度已經(jīng)滿足不了機(jī)車使用要求,其振動(dòng)力非常大,壓不住器身,壓鐵上翹,螺桿振動(dòng),使得箱蓋直接承受很大沖擊力,長(zhǎng)時(shí)間的作用,加強(qiáng)梁槽鋼與箱蓋焊縫部位產(chǎn)生毛細(xì)眼或孔,最終出現(xiàn)滲油現(xiàn)象。
機(jī)車牽引變壓器的故障診斷和分析需結(jié)合機(jī)車運(yùn)行狀態(tài),綜合分析故障現(xiàn)象。變壓器短路、放電、擊穿燒損等故障的出現(xiàn),除變壓器自身質(zhì)量原因外,還與機(jī)車高壓、過(guò)流、次短、過(guò)載等工況息息相關(guān)。機(jī)車在設(shè)計(jì)、檢修制造、組裝試驗(yàn)過(guò)程等存在的問(wèn)題會(huì)造成質(zhì)量缺陷,同時(shí)機(jī)車運(yùn)行在惡劣條件下,都會(huì)造成機(jī)車牽引變壓器故障。
牽引變壓器的檢修不僅要恢復(fù)原有產(chǎn)品的機(jī)械強(qiáng)度、電氣性能、耐熱強(qiáng)度等各種性能,還要對(duì)變壓器潛伏性故障或隱性故障進(jìn)行分析、判斷、處理和修復(fù)。判斷入廠變壓器有無(wú)毛病、有無(wú)故障,故障的部位、性質(zhì)、程度等,是變壓器檢修中重要的環(huán)節(jié)。
變壓器油中溶解特征氣體含量分析,又叫溶解氣體分析法(Dissolved Gas Analysis簡(jiǎn)稱DGA),是利用氣相色譜分析法檢測(cè)充油電氣設(shè)備絕緣油中溶解氣體,根據(jù)油中特征氣體的組分和含量對(duì)電氣設(shè)備的絕緣系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)設(shè)備內(nèi)部故障的性質(zhì)、類型進(jìn)行判斷。該法在國(guó)內(nèi)外電力行業(yè)得到了日益重視和廣泛使用,在我國(guó)DL/T 596-1996《電力設(shè)備預(yù)防試驗(yàn)規(guī)程》中,溶解氣體分析已排在32個(gè)試驗(yàn)項(xiàng)目的首位,其高靈敏檢測(cè)的優(yōu)越性受到了電力系統(tǒng)的重視和青睞。GB/T 7252-2001《變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則》中的三比值法給出了特征氣體乙炔、氫氣、總烴含量注意值以及CO、CO2含量和比值。
本文結(jié)合典型故障案例,給出了變壓器不同部位、不同類型故障的診斷與分析。在統(tǒng)計(jì)分析了多臺(tái)典型變壓器故障數(shù)據(jù)后,摸索總結(jié)出了機(jī)車牽引變壓器色譜分析應(yīng)急處理表,見(jiàn)表5。
表5 變壓器油色譜分析故障對(duì)照表
[1]鄧幼平,何宏群,徐偉計(jì).DGA技術(shù)在電力機(jī)車充油電氣設(shè)備故障診斷中的問(wèn)題探討[J].鐵道機(jī)車車輛,2003,(3):40-42.