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      換電倉運輸車的接駁方案與實踐

      2012-12-30 08:23:44方金順鄧國成
      專用汽車 2012年12期
      關(guān)鍵詞:萬向輪周轉(zhuǎn)運輸車

      方金順 鄧國成

      FANG Jin-shun et al

      龍巖暢豐專用汽車有限公司 福建龍巖 364000

      1 前言

      電動汽車作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)而被國家大力扶持,但由于電池充電慢、充電站建設占地面積大等系列瓶頸,發(fā)展較為緩慢。近年來,將單純的充電站升級為具有換電池和插充雙重功能換電站的技術(shù)路線引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。充換電站能夠提供電池充電和換電池兩種服務,即對接了目前國內(nèi)整車購買和電池租賃這兩種主要的電動汽車銷售模式,增加了充換電站的目標客戶群體,增強了其地域適應性[1]。

      換電倉運輸車是《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品(第232批)》公告產(chǎn)品,專用于換電站與集中充放站之間換電倉的運輸,換電倉運輸車工作示意如圖1所示。換電倉運輸車在換電站必須與換電站的換電倉周轉(zhuǎn)平臺進行接駁作業(yè),實現(xiàn)換電倉裝卸。其接駁功能由運輸車與周轉(zhuǎn)平臺定位對接裝置、車廂地板升降裝置和換電倉裝卸驅(qū)動裝置等三個裝置共同完成。

      2 實現(xiàn)接駁功能的關(guān)鍵裝置

      2.1 定位對接裝置

      由于換電站內(nèi)周轉(zhuǎn)平臺是固定安裝的,因此換電倉運輸車需以周轉(zhuǎn)平臺為基準,保證兩者的中心偏差小于±20 mm。定位時,可通過在地面車輪位設置修正臺,分別調(diào)整前后輪的位置,以精確擺正換電倉運輸車裝卸車時的位置。修正臺采用伺服或變頻電機驅(qū)動,調(diào)節(jié)速度可設為定值,也可在線時調(diào)整,調(diào)節(jié)范圍可達200 mm,并在頂棚懸掛攝像頭,可目測對接偏差。定位對接裝置原理如圖2所示。

      2.2 車廂地板升降裝置

      運輸車的車廂平臺放置電池倉區(qū)域內(nèi)布置有萬向輪地板升降裝置,裝置的升降行程為50 mm。升降裝置采用油缸驅(qū)動桁架機構(gòu),并在桁架機構(gòu)上固定萬向輪群。四個油缸與桁架連接,驅(qū)動桁架上下升降。油缸活塞桿伸出時,桁架與萬向輪群平面升起,供電池倉移動。完成電池倉與周轉(zhuǎn)平臺交換作業(yè)后,油缸活塞桿退回,萬向輪群平面降下,電池倉回落到車廂平臺地板上,車廂地板升降裝置原理如圖3所示。萬向輪采用三條四組導向輪排(后部設錐形導向)組成兩個導向槽的布置方式,確保電池倉縱向移動軌跡偏差不大于±2 mm,萬向輪布置方案如圖4所示。

      2.3 裝卸驅(qū)動裝置

      裝卸驅(qū)動裝置是一套單自由度液壓驅(qū)動機械手,具有推拉功能,機械手爪具有對電池倉的抓、放功能,該機械手可把電池倉末端送出和收入車尾邊緣。機械手推拉行程約為350 mm,推拉速度為50 mm/s。周轉(zhuǎn)平臺補充設計了向上壓緊的動力滾輪,可提供約490 N的恒定摩擦力,且不受質(zhì)心位置影響。裝卸驅(qū)動裝置原理如圖5所示。

      3 換電倉運輸車接駁功能裝置的試制

      基于上述接駁功能方案,試制了一套接駁裝置,并通過試驗對該方案進行完善。

      3.1 接駁過程缺陷的消除

      車廂地板靜態(tài)已調(diào)平,但液壓機械手爪推出電池倉與動力滾輪接駁過程時會出現(xiàn)卡滯、晃動、噪聲大的現(xiàn)象。分析發(fā)現(xiàn),驅(qū)動升降機構(gòu)的同步閥串接四缸同步回路的四個油缸時,存在不同步現(xiàn)象,當極限誤差反應在A、D兩缸時,電池倉底座兩側(cè)高低差值為6 mm,從而導致裝卸時出現(xiàn)卡滯、晃動、噪聲大的現(xiàn)象。兩缸極限誤差示意如圖6所示。

      將系統(tǒng)改用并聯(lián)四缸同步回路,同步誤差理論值 δ+(-δ)+δ+(-δ)=0。經(jīng)100次接駁作業(yè),測得實際電池倉底座兩側(cè)高低差值為3 mm,從而保證了接駁過程平穩(wěn),噪聲也明顯減小。并聯(lián)四缸同步回路如圖7所示[2]。

      3.2 控制系統(tǒng)人機界面的改進

      接駁作業(yè)時,需要完成地板升降、液壓機械手爪推出及收回、液壓機械手爪抓放、車前液壓支腿升降、車后液壓支腿升降等動作,控制面板上需布置16個按鈕,如圖8所示,操作繁瑣且連貫性差。故考慮采用雙向自復位旋鈕開關(guān)取代單點單動按鈕開關(guān),控制面板如圖9所示,每個操作流程可分別減少10 s。

      3.3 電池倉移動線速度的驗證

      電池倉移動時的動力來自兩個不同的動力源,即動力滾輪和周轉(zhuǎn)平臺滾筒,如圖10所示。周轉(zhuǎn)平臺滾筒直徑為89 mm,轉(zhuǎn)速為37.55 r/min,電池倉移動線速度為10.49 m/min,摩擦系數(shù)η=0.1;由于周轉(zhuǎn)平臺電機帶動6組48只滾筒,最大負載為12 000 kg, 考慮到電機轉(zhuǎn)速下降的因素,動力滾輪設計直徑為220 mm,轉(zhuǎn)速為14.67 r/min,線速度為10.14 m/min,摩擦系數(shù)η=0.2。經(jīng)過100次接駁作業(yè),測得電池倉移動線速度為10~10.10 m/min。

      4 結(jié)論

      采用方案設計的定位對接裝置、車廂地板升降裝置和換電倉裝卸驅(qū)動裝置可以實現(xiàn)換電倉運輸車在換電站的接駁功能,一次接駁時間約245 s。換電倉、周轉(zhuǎn)平臺及換電倉運輸車的標準化系統(tǒng)研究與標準實施,是電動汽車換電技術(shù)路線獲得成功的基礎工作,應加速推進。

      [1] 劉振亞.中國電力和能源[M].北京:中國電力出版社,2012.

      [2] 徐達,將崇賢.專用汽車結(jié)構(gòu)與設計[M].北京:人民交通出版社,2008.

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