丁帥躍
(中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司,廣西南寧 530028)
自長沙礦冶研究院與廣西大錳錳業(yè)有限公司共同研發(fā)空間磁選錳礦石以來,錳礦石的選洗過程步入快速發(fā)展階段。流程化生產(chǎn)線設(shè)計、工業(yè)規(guī)模、設(shè)備選型、自動化控制等都得到規(guī)范化并推廣使用。目前國內(nèi)較為先進(jìn)的、規(guī)模較大的碳酸錳礦石選洗生產(chǎn)線為中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱為:中信大錳)的120萬t/a生產(chǎn)線及廣西斯達(dá)特錳材料有限公司的30萬t/a生產(chǎn)線等,由于效率高、可靠性強(qiáng),在海外的一些項目上也得到推廣使用。
結(jié)合工業(yè)設(shè)備維修管理的先進(jìn)理念,促進(jìn)這一系列設(shè)備的高效運行,高產(chǎn)出、低消耗,滿足快節(jié)奏的生產(chǎn)需求,為此有必要對這個項目流程組合的生產(chǎn)設(shè)備維修進(jìn)行探析。
碳酸錳礦石流水生產(chǎn)線的各個生產(chǎn)設(shè)備,包括水泵、電機(jī)、管道等都是不可缺少的組成部分,任何設(shè)備或流程環(huán)節(jié)出現(xiàn)故障將導(dǎo)致整個生產(chǎn)線停產(chǎn)。如何提高整個流程生產(chǎn)線持續(xù)運轉(zhuǎn)能力,就要找出生產(chǎn)線最薄弱的設(shè)備、環(huán)節(jié)進(jìn)行有效地改善,提高這部分設(shè)備持續(xù)運轉(zhuǎn)能力。利用正常檢修時間來統(tǒng)籌整個生產(chǎn)線的設(shè)備并進(jìn)行系統(tǒng)維修與保養(yǎng),確保在正常的生產(chǎn)時間提供可靠的設(shè)備保證。以下就以中信大錳礦業(yè)有限公司120萬t/a碳酸錳礦石選洗生產(chǎn)線為例進(jìn)行分析,見圖1。
圖1 碳酸錳礦石選洗系統(tǒng)流程
粗破設(shè)備選用的是美卓礦機(jī)C80破碎機(jī),共有2 個獨立的破碎系統(tǒng)(圖 1 :①1、2、3;②1′、2′、3′),原礦石入口粒度要求0~300 mm,單臺設(shè)備最大處理量120 t/h;中破設(shè)備選用 GP100S破碎設(shè)備,將礦石進(jìn)一步破碎,單臺設(shè)備最大處理量180 t/h;在細(xì)破設(shè)備同樣采用美卓礦機(jī)HP200破碎設(shè)備,將礦石粒度控制在20 mm以下,生產(chǎn)破碎礦石能力為200 t/h。篩分設(shè)備采用山特維克LF2160D,分篩礦石處理能力達(dá)650 t/h,將大于20 mm的礦石重新返回中破進(jìn)行第3次破碎。篩選設(shè)備均使用長沙礦冶研究院的干式、濕式磁選機(jī)進(jìn)行磁選。尾礦處理及選礦污水處理選用國內(nèi)的淮北中芬高效濃縮機(jī)污水處理系統(tǒng)。
設(shè)備總體計劃分年度計劃和月度計劃。年度計劃是根據(jù)整體生產(chǎn)線流程設(shè)備的運行狀況以及年度的生產(chǎn)工作計劃,在年度的設(shè)備更新、改造計劃中做出相應(yīng)的規(guī)劃:如利用新技術(shù)、新設(shè)備來替換或更新現(xiàn)有的陳舊設(shè)備,根據(jù)設(shè)備劣化程度對現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)上的改進(jìn)或更新報廢,根據(jù)當(dāng)前市場對產(chǎn)品的具體的要求對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)上的改良,調(diào)整生產(chǎn)流程布局等;月度計劃是每月根據(jù)具體的設(shè)備運行情況做出的維修計劃,主要依據(jù)重點設(shè)備磨損程度、技術(shù)狀態(tài)、維修周期以及生產(chǎn)產(chǎn)品市場供應(yīng)等情況統(tǒng)籌月度維修規(guī)劃,并結(jié)合相關(guān)的輔助設(shè)備運行狀況統(tǒng)一安排檢修,這也是組合檢修的具體體現(xiàn)。
借鑒相關(guān)全面生產(chǎn)維修 TPM(Total Productive Maintenance)的設(shè)備管理模式,全員參與設(shè)備管理與維修。目前業(yè)內(nèi)人士著重推薦“TPM的設(shè)備管理”作為現(xiàn)代企業(yè)的設(shè)備管理模式。為掌握這一理論,對外派出相關(guān)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行交流學(xué)習(xí),并在工作中積極借鑒這方面先進(jìn)的管理經(jīng)驗,全員、全系統(tǒng)、全效率的參與整個管理和檢修,提高設(shè)備管理總體水平。
首先評定流程設(shè)備上重要、關(guān)鍵性設(shè)備,較為詳細(xì)地制定出這些設(shè)備具體壽命周期、正常持續(xù)運行時間、正常的維修周期、設(shè)備現(xiàn)場作業(yè)衛(wèi)生以及設(shè)備改換零配件的管理等,并對這些設(shè)備進(jìn)行跟蹤,有效地制定這些設(shè)備的具體維修和保養(yǎng)計劃;原有設(shè)備管理體系所統(tǒng)計的設(shè)備出勤率、完好率不科學(xué),不能深刻反映設(shè)備的實際運行狀態(tài)情況,所以按照 TPM的設(shè)備管理的要求改變了原有的統(tǒng)計方法,并確定了總體運行的考核指標(biāo),如完好率達(dá)到98%以上,出勤率達(dá)90%以上等。
再則提高整個生產(chǎn)線持續(xù)運行能力是企業(yè)最終目的,通過提高持續(xù)運行能力以提高生產(chǎn)線的產(chǎn)能,同時降低各項費用等。為做到這一點,需要全員參與全系統(tǒng)的設(shè)備檢修和管理,雖然每個人工作環(huán)節(jié)、工作職責(zé)有所不同,但作為一個整體,不管是在日常的生產(chǎn)工作上,還是在檢修工作上,都是互相關(guān)聯(lián)統(tǒng)一的。在較大維修項目、技改時,大家群策群力完成相關(guān)檢修工作,盡早恢復(fù)生產(chǎn)。
設(shè)備的操作都由操作工完成,日常點檢工作也由設(shè)備操作工完成,因為其是設(shè)備的具體管理者。主要工作是接班前的準(zhǔn)備,現(xiàn)場交接班,設(shè)備進(jìn)行全面點檢,運行過程的點檢與維護(hù),交班前的準(zhǔn)備等,交接班當(dāng)面對接后雙方簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及存在隱患,隨即處理或往高一級的主管人員匯報,嚴(yán)格避免設(shè)備故障進(jìn)一步擴(kuò)大化。
在廠部做好設(shè)備的巡查工作,每月都要進(jìn)行至少2次巡檢。作為一個生產(chǎn)的獨立單元,巡檢內(nèi)容包括全流程設(shè)備的軟、硬件的檢查,具體包括對單臺設(shè)備的運行狀況進(jìn)行評價,包括潤滑、衛(wèi)生、噪音、溫度、穩(wěn)定性、維護(hù)記錄、點檢記錄,用一些專用檢測儀器對設(shè)備的具體工況進(jìn)行分析,指出設(shè)備管理與運行狀態(tài)的不足,以管理和安排下一步的工作。
由于美卓礦機(jī)破碎機(jī)各個系統(tǒng)總成件都是高精密的部件,比如 C80粗破破碎機(jī)的動鄂總成,GP100S中破破碎機(jī)的上、下及中間支架總成,HP200的細(xì)破破碎機(jī)的上、下支架總成,振動篩的總成支架等,一旦發(fā)生故障需要較長的修復(fù)時間(一般8~36 h不等),并且破碎機(jī)在破碎礦石的過程中各部件磨損量很大,磨損量達(dá)到極限后修復(fù)也很費時。如果按正常流程進(jìn)行檢修修復(fù),因為維修難度大,會造成全線停機(jī)時間較長的情況。為此根據(jù)設(shè)備相對獨立的總成件做了一些總成配件作為生產(chǎn)設(shè)備的配用輔助設(shè)備,一旦這些總成件損壞,換上備用的總成件,以最可能快的速度恢復(fù)生產(chǎn),提高設(shè)備的出勤率。對損壞的總成件再進(jìn)行仔細(xì)檢查與修理。
通過總成件備用與替換,不僅可以大大減少全線停機(jī)時間和停機(jī)損失,而且對于被損壞的零配件也得于有較充裕的時間進(jìn)行修復(fù),保證了總成件的維修精度[1]。采用這個方法后,經(jīng)統(tǒng)計增加的生產(chǎn)時間見表1。
表1 年各總成件替換次數(shù)及增加的生產(chǎn)時間
從以上統(tǒng)計,使用總成件替換后,每年可直接增加166 h的生產(chǎn)時間,效果可觀。
由于碳酸錳選礦流程生產(chǎn)都是設(shè)備與顆粒狀的礦石相互直接摩擦,通常各類溜槽使用期僅為200 h左右,尾礦管道使用壽命一般僅為18個月。由于這些問題的存在,極大地制約了整個生產(chǎn)線的持續(xù)生產(chǎn)能力。為此我們采用新技術(shù)的潤滑劑、新的耐磨材料,以提高設(shè)備的使用壽命。從目前的檢驗結(jié)果來看,效果非常明顯。如各類溜槽使用陶瓷耐磨材料后,延長使用壽命4倍以上;尾礦管道使用過塑管道后延長使用壽命3倍左右,可達(dá)5年左右的使用年限,并有很好的穩(wěn)定性,降低了尾礦水外泄的風(fēng)險。
在潤滑方面,我們也積極采用新納米技術(shù)材料SP-686作為潤滑油的添加劑使用,添加量僅為潤滑油總量的3%~5%,使用添加劑后可在設(shè)備摩擦面形成OMRC(Organic-Metal Rolling Crystal)膜,有效地防止機(jī)器設(shè)備的摩擦損傷,并很好抑制油品氧化變質(zhì),延長潤滑油的使用壽命,使設(shè)備穩(wěn)定可靠運行[2]。
設(shè)備維修檔案在日常設(shè)備維修管理工作中占有較大的比重,對1臺重要的設(shè)備進(jìn)行分析,需要根據(jù)以往的維修記錄準(zhǔn)確預(yù)測設(shè)備維修周期和設(shè)備運行狀態(tài),根據(jù)檔案還可以預(yù)測該設(shè)備全年的運行狀態(tài)和全年的運行費用,分析需要改進(jìn)的地方,從而科學(xué)地進(jìn)行維修管理。
組合檢修主要針對薄弱環(huán)節(jié)的設(shè)備進(jìn)行有條件的技術(shù)改善,提高設(shè)備的運行能力,從而全面提高整個生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力。比如自2009年以來,中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司利用組合檢修規(guī)劃年度大中修計劃和相關(guān)技改等,把年產(chǎn)30萬t的氧化錳礦生產(chǎn)線改造成了60萬t碳酸錳生產(chǎn)線,目前生產(chǎn)非常平穩(wěn)。再則利用維修記錄檔案、日常點檢、專項檢查等工作找出相對科學(xué)的設(shè)備運行和故障規(guī)律,并根據(jù)設(shè)備運行狀況做出計劃性維修,在全線停機(jī)狀態(tài)下盡可能消除設(shè)備存在的故障隱患,從而提高整個生產(chǎn)線的設(shè)備技術(shù)性能和持續(xù)生產(chǎn)能力。
采用組合檢修提高了整個流水生產(chǎn)線設(shè)備運行的穩(wěn)定性與持續(xù)性,優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)效率的同時降低各種生產(chǎn)費用。同時實現(xiàn)了設(shè)備管理工作全過程的動態(tài)化管理,發(fā)現(xiàn)和排除了多起設(shè)備安全隱患和故障缺陷,取得了較為明顯的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
[1]胡雅萍,袁亞利.采用流程設(shè)備組合檢修提升生產(chǎn)綜合效率[J].設(shè)備管理與維修,2011(5):4-6.
[2]姜勇,劉鵬,楊申仲.潤滑油添加劑的應(yīng)用[J].設(shè)備管理與維修,2011(9) :51-54.