徐 飛
攀鋼發(fā)電廠 四川攀枝花市
發(fā)電廠用水取自金沙江,通過(guò)江邊取水設(shè)施將江水抽至水廠凈化后,作為發(fā)電廠生產(chǎn)、生活用水。在生產(chǎn)過(guò)程中,工業(yè)水不能中斷,故對(duì)取水設(shè)施的連續(xù)性取水要求較高。取水設(shè)施在運(yùn)行過(guò)程中,受制造、安裝、介質(zhì)等影響,難免會(huì)出現(xiàn)各種各樣的故障。而干線曲臂管振動(dòng)大,引起整個(gè)取水泵船顫抖,造成泵船各焊接部位脫焊、接盤漏水、取水干線管道破裂等缺陷,則直接威脅到取水設(shè)施的安全、連續(xù)全、穩(wěn)定、連續(xù)取水。因此對(duì)取水干線振動(dòng)大,引起整個(gè)泵船顫抖的問題進(jìn)行有效的處理,是十分必要的。
發(fā)電廠共有1#、2#兩臺(tái)浮動(dòng)式取水泵船,分別對(duì)應(yīng)1#、2#兩條取水干線,干線與泵船之間有曲臂管相連。曲臂管安裝在泵船上與船上取水泵出口有接盤相連,可隨泵船上下移動(dòng)。曲臂管可通過(guò)安裝在泵船上的軌道行走,實(shí)現(xiàn)伸縮。江水水位變化時(shí),通過(guò)上下移動(dòng)泵船、伸縮曲臂管調(diào)節(jié)水位。正常情況下,取水泵和曲臂管振動(dòng)都較小,在8道以下。取水設(shè)施運(yùn)行過(guò)程中,常出現(xiàn)3種情況:①取水泵振動(dòng)大,曲臂振動(dòng)不大。②取水泵振動(dòng)大,曲臂管振動(dòng)也大。③取水泵振動(dòng)在規(guī)定值內(nèi),但曲臂振動(dòng)值大。上述3種情況只要出現(xiàn)了曲臂管振動(dòng)大,則曲臂管振動(dòng)一般不會(huì)因?yàn)樘幚砗帽玫恼駝?dòng)或啟、停泵而消失,相反,曲臂管的振動(dòng)會(huì)越來(lái)越大,有時(shí)達(dá)130~150μm,使泵車顫抖,人站在泵車上,感覺腳發(fā)麻。嚴(yán)重影響取水設(shè)施的安全、穩(wěn)定、連續(xù)運(yùn)行,成為困擾生產(chǎn)順行的技術(shù)難題,并造成下列嚴(yán)重影響:
(1)取水干線曲臂管振動(dòng)大,使干線接盤螺栓松動(dòng)、干線管道焊口疲勞開裂漏水,造成干線停運(yùn),取水中斷。
(2)取水干線曲臂管振動(dòng)大,引起泵車顫抖,泵船各結(jié)構(gòu)件焊口開裂,影響泵船結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和壽命。泵船甲板焊口開裂,江水進(jìn)入船內(nèi),引起電氣設(shè)施的短路、放炮等。
(3)上述缺陷的頻繁出現(xiàn)與修復(fù),消耗了大量人力、物力。
取水泵曲臂管振動(dòng)大,其根本原因是由曲臂管構(gòu)造和管內(nèi)氣體聚集引起的。曲臂管共有5個(gè)彎頭,與泵船沒有固定連接,靠曲臂管底部行走小車將重量傳遞給泵船。取水干線其余部分都有固定連接,且彎頭少,故取水干線的振動(dòng)大在曲臂管處明顯。受曲臂管功能限制,要想減小取水管線曲臂管處振動(dòng),只能從阻止氣體進(jìn)入取水干線入手。
(1)吸入管道、法蘭密封不好,有空氣進(jìn)入并帶入取水干線。
(2)受江上游來(lái)水減少,吸入口液位過(guò)低,有氣體被泵吸入并帶入取水干線。
(3)取水泵軸封盤根密封,軸套與盤根摩擦,軸套產(chǎn)生凹凸不平,使盤根與軸套之間密封不嚴(yán),氣體進(jìn)入泵內(nèi)并帶入取水干線。
(4)水射器噴嘴磨損,產(chǎn)生的負(fù)壓不足以把泵內(nèi)氣體抽凈,泵內(nèi)有極少殘留氣體,此時(shí)可以泵能啟動(dòng),但泵聲音異常、氣體進(jìn)入取水干線,曲臂管振動(dòng)大。
(1)采取措施,改進(jìn)取水泵吸入管結(jié)構(gòu),減小因吸入管線進(jìn)入氣體引起曲臂管振動(dòng)。取水泵吸入管道、法蘭墊子已使用了20余年,存在微量漏氣的可能。取水泵吸入管除銹、檢查、刷漆,更換吸入管道法蘭接盤墊子,確保吸入管線的嚴(yán)密性。
原取水泵吸入口與泵垂直高度3.2m,在枯水期是,吸入管沒入水中部分的垂直高度不到0.6m,在取水泵吸力下,江面產(chǎn)生漩渦,泵極易吸入空氣。將取水泵吸入管長(zhǎng)度延長(zhǎng)0.6m,使吸入管沒入水中部分最短長(zhǎng)度增加到1.2m。同時(shí)在泵吸入口上方0.3m處加裝防漩渦擋板,解決了氣體從泵吸入口進(jìn)入泵的問題。
(2)通過(guò)技術(shù)改造,解決因取水泵軸套凹凸不平造成的密封不嚴(yán)空氣進(jìn)入泵內(nèi)的問題。盤根密封為面接觸密封,靠盤根壓蓋施加的力使盤根與軸套實(shí)現(xiàn)緊密接觸,防止空氣進(jìn)入。存在密封性能差,壽命短,更換頻繁,軸套磨損嚴(yán)重等問題。無(wú)填料密封線接觸密封,具有密封性能好,與軸摩擦小等優(yōu)點(diǎn)。將取水泵軸封密封方式由盤根密封改為無(wú)填料密封可有效避免氣體從軸封處進(jìn)入泵內(nèi)。
(3)更換水射器。使泵內(nèi)負(fù)壓狀態(tài)達(dá)到最佳,不殘留氣體。
(4)在曲臂管最高處管道頂部安裝排氣門。在取水干線有檢修工作時(shí),要將干線內(nèi)的水排凈。待檢修完后,向取水干線內(nèi)灌水,此時(shí),空氣在曲臂管內(nèi)有殘留。曲臂管安裝排氣門后,在啟動(dòng)泵前,先將管內(nèi)空氣排出,可避免曲臂管發(fā)生振動(dòng)。
(1)改進(jìn)后近1年運(yùn)行結(jié)果表明,曲臂管運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)值由原來(lái)最大150μm降低到7μm,泵船顫抖減輕。取水干線接盤螺栓未發(fā)生過(guò)松動(dòng),泵船結(jié)構(gòu)、船甲板、干線焊口也未在發(fā)生開裂等現(xiàn)象。
(2)減少了氣體進(jìn)入泵內(nèi),使泵運(yùn)行時(shí)的噪聲降低,同時(shí),泵的振動(dòng)最大值由6.8μm降為5.5μm左右。
(3)泵船、取水干線故障大幅度降低,大量減少事故搶修處理,降低檢修人力物力,降低維護(hù)費(fèi)用。