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      進(jìn)氣系統(tǒng)聲學(xué)性能優(yōu)化的試驗研究

      2013-04-11 06:05:28錢欣怡郝志勇劉聯(lián)鋆胡先鋒
      車用發(fā)動機(jī) 2013年1期
      關(guān)鍵詞:開孔消聲聲學(xué)

      錢欣怡,郝志勇,劉聯(lián)鋆,胡先鋒

      (浙江大學(xué)能源工程系,浙江 杭 州 310027)

      進(jìn)氣系統(tǒng)噪聲是汽車最主要的噪聲源之一,除了對車輛通過噪聲有較大影響外,還是車內(nèi)噪聲的主要來源,影響到車輛的乘坐舒適性[1]。降低進(jìn)氣噪聲對于提高車輛的NVH性能有重要的意義。

      進(jìn)氣系統(tǒng)性能的評價指標(biāo)主要包括消聲性能和氣動性能兩個方面。消聲性能采用傳遞損失、消聲量、插入損失進(jìn)行評價;氣動性能采用壓力損失進(jìn)行評價[2]。優(yōu)化進(jìn)氣系統(tǒng)聲學(xué)性能、降低進(jìn)氣噪聲的方法主要是試驗和仿真。采用仿真的方法進(jìn)行進(jìn)氣系統(tǒng)聲學(xué)性能的優(yōu)化具有便捷和成本低等優(yōu)點,而試驗方法具有的直接性、可靠性、最大程度地接近實際使用情況等優(yōu)勢使其成為工程實踐和研究領(lǐng)域不可或缺的手段。Ming-Hung Lu[3]等使用試驗的方法研究了進(jìn)、排氣系統(tǒng)降噪的措施,肯定了臺架試驗作為一種便捷、有效的手段應(yīng)用于進(jìn)氣系統(tǒng)聲學(xué)性能優(yōu)化時所起到的良好作用;Liu[4]等使用試驗和仿真相結(jié)合的方法,提出了進(jìn)氣系統(tǒng)低噪聲優(yōu)化設(shè)計的系統(tǒng)方法;杜江[5]等通過試驗的方法研究了插入管消聲器在氣流作用下,內(nèi)部和外部的聲學(xué)特性。

      本研究通過一系列試驗對進(jìn)氣系統(tǒng)進(jìn)行了聲學(xué)性能的優(yōu)化。通過整車道路試驗測量了車輛的原始進(jìn)氣噪聲,并依據(jù)進(jìn)氣噪聲的階次瀑布圖,針對其噪聲貢獻(xiàn)突出的頻率段設(shè)計了內(nèi)插管,內(nèi)插管的使用有效降低了全轉(zhuǎn)速段的進(jìn)氣噪聲;同時,本研究對進(jìn)氣系統(tǒng)引氣管上開孔的降噪效果進(jìn)行了靜態(tài)聲學(xué)性能和發(fā)動機(jī)臺架試驗研究,結(jié)果表明,開孔有助于降低進(jìn)氣噪聲。

      1 整車進(jìn)氣噪聲路試評估及初步優(yōu)化

      1.1 試驗設(shè)備及方法

      測試車輛裝備1.8L渦輪增壓汽油機(jī),5速手動變速器。試驗在某自主品牌乘用車專用試車場進(jìn)行,測量場地環(huán)境噪聲為51.3dB。使用支架將傳聲器固定在進(jìn)氣格柵處,傳聲器軸線與進(jìn)氣氣流方向成45°夾角,頭部距離進(jìn)氣口端面中心10cm(見圖1)。為盡量減小發(fā)動機(jī)本體和附件噪聲對進(jìn)氣噪聲測量的影響,在格柵部位貼附隔音材料進(jìn)行適當(dāng)屏蔽。測試設(shè)備為B&K 3560C數(shù)據(jù)采集器和KMT RPM-8000-PRO發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速計。待水溫、油溫達(dá)到正常使用溫度時,將變速器置于2擋,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在800r/min左右,待車輛緩慢穩(wěn)速前行時,立即將油門踏板踩到底加速前進(jìn),同時開始記錄數(shù)據(jù),直至發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速超過5 500r/min的標(biāo)定轉(zhuǎn)速后停止采集數(shù)據(jù)。

      1.2 試驗結(jié)果與分析

      試驗中,首先測量了安裝原車進(jìn)氣系統(tǒng)時車輛在加速過程中的進(jìn)氣噪聲,發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣噪聲總值在全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)都偏大。從進(jìn)氣噪聲的階次瀑布圖(見圖2)中發(fā) 現(xiàn),4 階、5 300r/min(對 應(yīng)頻率 為353Hz)為中心的區(qū)域有一片弧形的高亮成分,對高速時的進(jìn)氣噪聲貢獻(xiàn)較大,應(yīng)設(shè)法對其進(jìn)行消減。

      插入管型抗性消聲器具有良好的消聲效果,容易調(diào)節(jié)消聲頻率,其安裝在空濾器內(nèi)部不會對整個進(jìn)氣系統(tǒng)的外觀產(chǎn)生影響,并且造價低,其插入長度La與共振頻率關(guān)系見式(1)。

      式中:c為聲速;La為插入管長度;f為共振頻率[6]。

      針對353Hz這一噪聲突出的頻率,選擇使用內(nèi)插管對其進(jìn)行抑制。依據(jù)式(1)設(shè)計插入長度為241mm的內(nèi)插管(見圖3)。將內(nèi)插管安裝在空濾器的氣流出口端并重復(fù)了試驗,試驗結(jié)果見圖4和圖5。

      由圖4可以看到,安裝了內(nèi)插管后,進(jìn)氣噪聲總值在全轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)有了明顯降低,特別是1 700~2 700r/min這一區(qū)間降幅在5dB左右,2 700r/min以上的轉(zhuǎn)速區(qū)間進(jìn)氣噪聲總值的降幅也都在3dB左右。

      對比圖2和圖5可以發(fā)現(xiàn),安裝了內(nèi)插管后,在設(shè)計頻率點及其附近的高亮區(qū)域明顯變暗,說明內(nèi)插管在設(shè)計頻率及其附近頻率區(qū)間起到了良好的消聲作用。值得一提的是,安裝內(nèi)插管后,進(jìn)氣噪聲的3~15階次中,中高轉(zhuǎn)速對應(yīng)的頻率成分降幅明顯。以上兩處噪聲幅值的降低對于3 000r/min以上進(jìn)氣噪聲總值的下降起到了較大的作用。2階以下的低階次高轉(zhuǎn)速對應(yīng)的頻率成分也有一定程度的降低。通過對比還可以發(fā)現(xiàn),在1 200r/min以內(nèi),進(jìn)氣噪聲的高階次成分有不同程度的降低,1 200~2 800r/min區(qū)間內(nèi)的部分高階成分也得到不同程度的抑制,這些對于低轉(zhuǎn)速段的進(jìn)氣噪聲降低有貢獻(xiàn)。

      為進(jìn)一步說明,單獨提取出進(jìn)氣噪聲具有代表性的2,4,6,8階成分進(jìn)行比較(見圖6)。安裝內(nèi)插管后,進(jìn)氣噪聲的2階成分在2 600r/min之前和4 500r/min之后得到了抑制,但在2 600~4 500r/min這一區(qū)間有不同程度的升高;4階成分除1 500~1 800r/min這一區(qū)間相比不安裝內(nèi)插管時有小幅提升外,其余轉(zhuǎn)速段內(nèi)都得到了降低;6階成分除超過5 400r/min之后變差外,其余轉(zhuǎn)速段都有不同程度的下降;8階成分在1 400r/min之后的整個轉(zhuǎn)速段都有降低??傮w而言,安裝內(nèi)插管后,進(jìn)氣噪聲的4,6,8階次成分都得到了較好的抑制。

      為考察安裝內(nèi)插管對進(jìn)氣系統(tǒng)氣動性能的影響,在穩(wěn)態(tài)氣動性能試驗臺上測量了此進(jìn)氣系統(tǒng)在設(shè)計流量下的流阻,結(jié)果表明,原車進(jìn)氣系統(tǒng)的流動阻力為7.70kPa,增加內(nèi)插管后流動阻力為8.04kPa。流阻的增加幅度較小,在廠家可以接受的范圍內(nèi)。

      整車道路試驗中,安裝內(nèi)插管前后發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速從1 000r/min加速到5 500r/min的時間分別為11.2s和11.5s,兩者相差0.3s,導(dǎo)致加速性能略微變差的原因應(yīng)是安裝內(nèi)插管后進(jìn)氣系統(tǒng)的流阻變大,在420m3/h的設(shè)計流量下流阻增加的幅值大約為4.4%。

      2 引氣管開孔的降噪效果研究

      在進(jìn)氣系統(tǒng)引氣管上的適當(dāng)位置開孔,具有降低進(jìn)氣噪聲的作用。德國曼胡默爾公司在其生產(chǎn)的幾款空濾器引氣管上使用了開孔的設(shè)計;日產(chǎn)和奧迪公司也在其幾款量產(chǎn)車型的進(jìn)氣系統(tǒng)引氣管上采用了開孔降噪的措施。對于開孔的位置,以上三家公司都選擇了引氣管上位置較高處。引氣管上開孔后進(jìn)氣噪聲得到降低的原因之一是聲泄漏,此種措施導(dǎo)致的發(fā)動機(jī)艙內(nèi)噪聲的升高并最終對車內(nèi)噪聲的影響并不明確,需要進(jìn)一步研究。

      鑒于此款車型的引氣管后段在整車上所處的位置較高,選擇在此處開孔對車輛涉水性能不會產(chǎn)生不利影響,因而選擇在引氣管后段的上方位置開孔(見圖7)。開孔孔徑為7mm,數(shù)量為8個,開孔面積307.7mm2,原進(jìn)氣口面積約為3 000mm2。對開孔前后的進(jìn)氣系統(tǒng)進(jìn)行了靜態(tài)聲學(xué)性能試驗和動態(tài)發(fā)動機(jī)臺架試驗,以研究開孔對進(jìn)氣系統(tǒng)聲學(xué)性能的影響。

      2.1 傳遞損失試驗與結(jié)果分析

      傳遞損失(Transmission Loss,TL)只與消聲元件本身的結(jié)構(gòu)有關(guān),而不受聲源和尾管輻射特性的影響[6],是消聲元件聲學(xué)性能研究中常用的指標(biāo)之一。目前消聲元件傳遞損失的測量方法主要有兩負(fù)載法、兩聲源法、脈沖法和聲波分解法[7]。其中,兩負(fù)載法允許測量管道下游存在反射,在實驗室內(nèi)具有較強(qiáng)的可操作性,所以本研究采用兩負(fù)載法測量傳遞損失。

      試驗在浙江大學(xué)振動噪聲實驗室內(nèi)進(jìn)行,半消聲室容積為310m3,背景噪聲30.3dB。試驗時聲源被放置在半消聲室外部,用內(nèi)壁光滑的剛性圓管將聲源引入半消聲室內(nèi)并與進(jìn)氣系統(tǒng)相連(見圖8)。將1,2傳聲器安裝在內(nèi)徑為75mm的入口直管段,3,4傳聲器安裝在內(nèi)徑為45mm的出口直管段,并使傳聲器頭部與管道內(nèi)壁面平齊。其(1,0)模態(tài)的平面波截止頻率可依據(jù)式(2)計算:

      式中:c0為聲速;D為管道直徑。依據(jù)最大管徑75mm,可算得最低截止頻率為2 656Hz,高于本試驗所考察的頻率上限(1 000Hz)。根據(jù)ASTM標(biāo)準(zhǔn)E1050—90,一對傳聲器之間的距離與所測量的最高頻率須滿足式(3)[8]:

      式中:fm為最高測量頻率。本試驗中,取兩對傳聲器間的距離都為50mm,可滿足在消聲元件安裝管道的截止頻率范圍內(nèi)測量消聲元件聲學(xué)特性的要求。本試驗中分別使用膨脹比約為2.0和3.5的2個膨脹腔作為末端負(fù)載。

      傳遞損失測量結(jié)果見圖9??梢园l(fā)現(xiàn),在引氣管的后部開孔后,進(jìn)氣系統(tǒng)的傳遞損失明顯比不開孔時大。50Hz以內(nèi),開孔后傳遞損失有小幅的提高;在150~370Hz頻率范圍內(nèi),傳遞損失普遍有8dB左右的提升,特別是328Hz處有17dB左右的提升;370~1 000Hz頻率段內(nèi)傳遞損失有2~5dB的提升;但是在80Hz附近頻段內(nèi),開孔后的傳遞損失并未得到提升??傮w而言,開孔后的傳遞損失相比不開孔時,在大部分頻率段內(nèi)都有了提升。

      2.2 消聲量試驗與結(jié)果分析

      消聲量(Noise Reduce,NR)的定義如下:

      式中:Lpi和Lpo分別為消聲元件入口端和出口端的聲壓級[9]。

      消聲量的測量試驗裝置見圖10,測量結(jié)果見圖11。由開孔前后消聲量隨頻率變化的曲線也可看出,開孔對低于370Hz頻率段(除80Hz附近一小段外)消聲量的提高有幫助,特別是在310Hz處消聲量提高16dB左右,這在傳遞損失曲線上也有體現(xiàn)。在370~1 000Hz頻率段,除650Hz附近頻段消聲量有所下降外,其余頻段的消聲量都有一定程度的提高,這與傳遞損失曲線所反映的情況大致相同。

      2.3 發(fā)動機(jī)臺架試驗

      在實際裝車使用時,進(jìn)氣系統(tǒng)內(nèi)部是有氣流流動的,為驗證在進(jìn)氣系統(tǒng)引氣管上開孔的措施在有氣流作用下仍能夠有效降低進(jìn)氣噪聲,進(jìn)行了臺架試驗。由于實驗室臺架上沒有原試驗車輛上搭載的1.8L渦輪增壓汽油機(jī),因而用1臺2.0L自然吸氣汽油機(jī)替代,以200r/min為間隔測量了全負(fù)荷工況下1 000~4 000r/min各點的進(jìn)氣噪聲。傳聲器軸線與進(jìn)氣氣流方向成45°夾角,頭部距離進(jìn)氣口端面中心10cm。為盡量減小發(fā)動機(jī)本體噪聲的影響,將進(jìn)氣系統(tǒng)用內(nèi)壁光滑的直管引出至離發(fā)動機(jī)3m處,同時在進(jìn)氣噪聲測點與發(fā)動機(jī)本體之間使用隔音材料進(jìn)行屏蔽,使發(fā)動機(jī)本體傳來的噪聲不能直接傳播到測點處,試驗布置見圖12,測量結(jié)果見圖13和圖14。

      由圖13進(jìn)氣噪聲總值能夠發(fā)現(xiàn),在引氣管的后部開孔后,進(jìn)氣噪聲總值,在全轉(zhuǎn)速段都減小了,尤其是在1 000~1 400r/min區(qū)間內(nèi)降幅較大,在1 800r/min附近和3 400~4 000r/min區(qū)間也都有2dB左右的降幅。

      對比進(jìn)氣噪聲中貢獻(xiàn)最大的2,4,6,8階次成分(見圖14),不難發(fā)現(xiàn)在引氣管后部開孔后,進(jìn)氣噪聲的這4個階次在大部分轉(zhuǎn)速區(qū)間都有不同程度的下降,其中2階成分在2 350r/min之前得到了較好的抑制。由圖6可知,2 000r/min內(nèi)的進(jìn)氣噪聲中2階成分較為突出,因而在引氣管的后部開孔對降低車輛2 000r/min內(nèi)的進(jìn)氣噪聲有積極的作用。

      開孔后,2階成分在2 400r/min時反而升高了,從傳遞損失和消聲量的靜態(tài)試驗中可以看到,在頻率為80Hz附近處,開孔后傳遞損失并沒有得到提升,而消聲量則比不開孔時要低。2階成分在2 400r/min時對應(yīng)的頻率為80Hz,正好處于開孔后進(jìn)氣系統(tǒng)聲學(xué)性能降低的頻率段上。而4階成分在1 200r/min處對應(yīng)的頻率也是80Hz,所以在1 200r/min處也出現(xiàn)了開孔后幅值變大的情況。

      綜上所述,在進(jìn)氣系統(tǒng)的引氣管上開孔后,進(jìn)氣噪聲總值在整個轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi)都得到了降低;進(jìn)氣噪聲的2,4,6,8階次成分在大部分轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi)得到了降低,只在部分轉(zhuǎn)速區(qū)間稍有升高??梢灶A(yù)測,在整車上對引氣管采用開孔的措施也能夠有效降低進(jìn)氣噪聲。

      3 結(jié)論

      a)針對1款即將量產(chǎn)的車型在整車道路試驗中暴露的進(jìn)氣噪聲過大問題,結(jié)合試驗數(shù)據(jù),快速設(shè)計了內(nèi)插管,成功降低了整個轉(zhuǎn)速區(qū)間的進(jìn)氣噪聲;整車試驗結(jié)果表明,內(nèi)插管的設(shè)計是有效的;流阻實驗表明,內(nèi)插管對進(jìn)氣系統(tǒng)的流阻影響甚?。?/p>

      b)通過靜態(tài)試驗,使用傳遞損失和消聲量2個聲學(xué)性能評價指標(biāo),研究了在引氣管后部開孔前后進(jìn)氣系統(tǒng)聲學(xué)性能的差異,發(fā)現(xiàn)開孔后進(jìn)氣系統(tǒng)的傳遞損失和消聲量在大部分頻率段都得到了不同程度的提高;通過發(fā)動機(jī)臺架試驗的驗證,進(jìn)一步表明開孔具有降低進(jìn)氣噪聲的作用;

      c)預(yù)測在整車的進(jìn)氣系統(tǒng)引氣管上采用開孔措施,對降低進(jìn)氣噪聲也能起到一定的作用,有助于車輛滿足通過噪聲測試的限值要求,但其對車內(nèi)噪聲的影響還需進(jìn)一步研究;

      d)通過對進(jìn)氣系統(tǒng)的傳遞損失、消聲量和整車進(jìn)氣噪聲的測量,對進(jìn)氣系統(tǒng)聲學(xué)性能優(yōu)化中涉及的靜態(tài)試驗、發(fā)動機(jī)臺架試驗和整車道路試驗進(jìn)行了系統(tǒng)性的研究。

      [1] 賈維新.發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)噪聲和進(jìn)氣噪聲的數(shù)字化仿真及優(yōu)化技術(shù)研究[D].杭州:浙江大學(xué),2008.

      [2] 張曉東.發(fā)動機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)消聲器的氣動—聲學(xué)性能研究[D].上海:上海交通大學(xué),2007.

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