• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      貴溪冶煉廠一系統(tǒng)閃速爐爐體改造

      2013-05-07 07:55:42
      銅業(yè)工程 2013年1期
      關(guān)鍵詞:反應(yīng)塔閃速爐爐況

      文 仁

      (江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)

      1 引言

      貴溪冶煉廠一系統(tǒng)閃速爐于1985年12月30日投入試生產(chǎn),1986年4月16日正式投產(chǎn),當年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量達6.02萬t。隨著貴溪冶煉廠逐步“做大、做強、做好”,一系統(tǒng)閃速爐經(jīng)歷了富氧挖潛、二期一步、二期二步、三期對接等改造工程,其礦產(chǎn)銅達到30萬t/年的生產(chǎn)規(guī)模。三期對接改造后,一系統(tǒng)閃速爐分別于2005年、2007年進行了冷修,2003年、2009年進行了熱修,但均沒有對爐體進行大的改造。

      穩(wěn)定閃速爐爐況,提高閃速爐滿負荷作業(yè)率,延長閃速爐爐體壽命是圓滿完成工廠生產(chǎn)任務(wù)的基礎(chǔ)。隨著閃速爐裝入量的逐步提升,閃速爐爐體一些薄弱環(huán)節(jié)逐漸顯露出來,有必要對閃速爐爐體進行一些技術(shù)改造。2011年,貴溪冶煉廠利用年修之際對一系統(tǒng)閃速爐實施了一系列技術(shù)改造。

      2 改造前存在問題

      (1)一系統(tǒng)閃速爐反應(yīng)塔頂采用了拱形砌磚結(jié)構(gòu),整個塔頂耐火磚用三圈同心“H”型水冷梁通過構(gòu)架吊掛起來,使塔頂與塔壁的耐火磚分離,三圈同心“H”型水冷梁將塔頂分為外環(huán)、中環(huán)、內(nèi)環(huán)三部分[1]。外環(huán)為錐形拱,中環(huán)上設(shè)有2個點檢孔,以便點檢及投生鐵,三支氧油燒嘴及二次風(fēng)管安裝在中環(huán)平頂上。中央精礦噴嘴安裝在中內(nèi)環(huán)的正中央,噴嘴筒體部分與塔頂耐火磚用隔熱板分開 (見圖1)。這種拱形塔頂比較適合于文丘里型精礦噴嘴,二期改造后閃速爐采用了中央噴射型精礦噴嘴,反應(yīng)塔頂曾出現(xiàn)過熱現(xiàn)象。反應(yīng)塔頂水冷H梁2011年年修前已燒損了7根內(nèi)埋銅管,除爐體冷修外其它時間無法修復(fù),塔頂耐火磚也出現(xiàn)過塌陷導(dǎo)致停爐。另從拱形和平頂?shù)鯍旖Y(jié)構(gòu)比較:拱頂反應(yīng)塔的精礦噴嘴空氣室更易粘結(jié),導(dǎo)致精礦與富氧空氣無法充分混合反應(yīng),影響到閃速爐爐況,而平頂反應(yīng)塔耐火磚采用吊掛結(jié)構(gòu),安裝、檢修方便,塔頂耐火磚脫落后檢修時對生產(chǎn)影響小。

      圖1 改造前水冷H梁位置及連接方式

      (2)反應(yīng)塔頂三個氧油燒嘴分布在精礦噴嘴周圍,用于閃速爐停爐時保溫及彌補反應(yīng)塔熱量不足。爐況欠佳時,會點燃其中一支或多只氧油燒嘴,可能引起反應(yīng)塔側(cè)壁局部高溫,造成側(cè)壁局部掛渣困難。同時,反應(yīng)塔三個氧油燒嘴各有對應(yīng)一套油機組,分布在反應(yīng)塔頂,存在重大安全隱患。

      (3)反應(yīng)塔拱頂結(jié)構(gòu)與氧油燒嘴及附屬油機組、二次風(fēng)管等,導(dǎo)致三樓空間狹小,現(xiàn)場凌亂且清理困難。

      (4)沉淀池拱頂與反應(yīng)塔連接部及沉淀池拱頂與上升煙道連接部采用了水冷H梁結(jié)構(gòu),各連接部分別有兩根水冷H梁。因該區(qū)域的熱負荷較大,高溫?zé)煔鉀_刷嚴重,使得此部分水冷H梁內(nèi)埋的銅管若燒損漏水,正常生產(chǎn)時在爐體外圍難發(fā)現(xiàn),漏水將導(dǎo)致閃速爐爐體側(cè)墻、爐底耐火磚性質(zhì)改變,危及爐體安全,同時導(dǎo)致熔池局部形成爐結(jié),影響閃速爐正常作業(yè)。沉淀池拱頂與反應(yīng)塔連接部第一根水冷H梁承重大,同時,由于水冷H梁跨度大,長期承受高熱負荷,爐體膨脹伸縮致H梁易彎曲變形[2]。

      2011年年修前,四根水冷H梁內(nèi)埋銅管均已漏水廢棄,且沉淀池拱頂與反應(yīng)塔連接部的兩根梁也已燒穿。

      (5)一系統(tǒng)閃速爐切換C煙氣路線需要十幾個人花費6h以上,費時費力,而二系統(tǒng)閃速爐水冷閘板插孔和事故煙道孔采用了銅水套結(jié)構(gòu),切換煙氣路線,正常只需要幾個人花費30min~60min即可完成。

      (6)工藝復(fù)水利用率偏低,致使水資源浪費、消耗能源,并造成對環(huán)境的污染,為了貫徹國家節(jié)能減排與水資源合理利用精神,一系統(tǒng)閃速爐爐體循環(huán)水改造迫在眉睫。

      3 改造方案

      針對一系統(tǒng)閃速爐爐體存在的以上問題,結(jié)合二系統(tǒng)閃速爐爐體結(jié)構(gòu)以及金隆公司等閃速爐改造經(jīng)驗[3-4],進行了以下改造。

      3.1 閃速爐本體改造

      (1)取消三臺氧油燒嘴和相關(guān)的油閥組,精礦噴嘴采用中央油槍,重新配置中央油槍閥組。閥組設(shè)置在離反應(yīng)塔適當距離。由于重油粘度較大和中央油槍管線太長,中央油槍燃燒重油易堵塞,或油壓不夠,需要燒柴油,需重新配置柴油管線。

      (2)將反應(yīng)塔頂由拱頂砌磚改為平頂?shù)鯍齑u結(jié)構(gòu),取消三圈水冷H梁。反應(yīng)塔拱頂高度原設(shè)計為360mm,改造后保證銅精礦在反應(yīng)塔內(nèi)的反應(yīng)空間不變,將反應(yīng)塔筒體向上延長360mm。同時,根據(jù)塔頂布局,將原有的2個水套結(jié)構(gòu)的點檢孔位置移位,以便于爐內(nèi)點檢和投放生鐵。

      拱頂改平頂結(jié)構(gòu)后,塔頂7圈內(nèi)埋銅管也同時被取消。為了加強塔頂耐火磚冷卻效果,將原氧油燒嘴兩側(cè)旁的6塊立面水套重新均勻分布。

      (3)反應(yīng)塔筒體向上延長360mm,反應(yīng)塔上層側(cè)壁取消28根銅管后改造為由20塊厚度為80mm的“┣”型銅水套圍成的一圈[5],保留24塊鋼板水套。

      (4)取消沉淀池拱頂3根水冷H梁,改為吊掛銅水套。由于水冷H梁跨度大,每根水冷H梁由4根吊掛銅水套代替。因沉淀池拱頂與反應(yīng)塔連接部第一根水冷H梁是一根承重梁,故其沒有改造,僅對其進行了更換。

      (5)將C煙氣路線事故排煙孔改為銅水套結(jié)構(gòu),便于快速清理。取消水冷閘板兩側(cè)的水冷H梁,改換為二塊吊掛銅水套,以便于快速切換煙氣路線,同時將上升煙道與鍋爐連接部的一根水冷H梁改為吊掛銅水套,事故煙道孔北側(cè)第二根水冷梁已燒損,將其改為吊掛銅水套。

      改造后的水冷H梁位置及連接方式見圖2所示。

      圖2 改造后水冷H梁位置及連接方式

      3.2 閃速爐爐體循環(huán)水改造

      冷卻水循環(huán)系統(tǒng)稱為凈化水一系統(tǒng),它包括冷卻元件、貯水設(shè)備、供水設(shè)備、過濾設(shè)備、冷卻設(shè)備、殺菌和緩蝕阻垢設(shè)備等。為了達到節(jié)水減排的目的,將原有的冷熱水混合降溫循環(huán)使用,改為機械通風(fēng)冷卻降溫使用。拆除原有1#5000T水池,在其位置上建立新的熱水池、冷水池、熱水泵及冷卻塔,具體見圖3所示。

      圖3 改造后爐體循環(huán)水流程圖

      改造后的貯水設(shè)備有:兩座600T高位水塔、兩個400T低位水池、一個5000T備用水池以及新建的一個1000T冷水池和一個1000T熱水池。新建的1000T冷水池通過兩根DN1000mm管道與原800T冷水池連通,同時新建的冷、熱水池之間也配置7個連通口,若新建熱水泵出現(xiàn)故障,導(dǎo)致熱水池水位過高,則熱水池中的熱水會通過7個連通口流向1000T的冷水池,再由溢流口流至外面的排水地溝,溢流水位為 80%[6]。

      5000T備用水池供水管線配置補給水流量計和調(diào)節(jié)閥,現(xiàn)在800t冷水池正常補水來源于5000T備用水池,這樣一方面5000T備用水池中水不會成為死水,另一方面閃速爐補充水便于計量和控制,800T冷水池也可旁通補水。正常情況下,閃速爐補充水來源于5000T水池,800T水池原補充水閥門一般為關(guān)閉狀況?,F(xiàn)在R/S回水分二路走向,一路直接上原來的老冷卻塔,經(jīng)過冷卻后流向800T冷水池,這樣遇停水停電時,可大大減少5000T備用水池的補充水用量,也可減少新建熱水泵開動臺數(shù),另一路通過旁通閥門回?zé)崴亍T诙?,反?yīng)塔回水可直接旁通回?zé)崴?,用于調(diào)節(jié)水溫。S/T、U/T、EF回水總管流向熱水池,經(jīng)熱水泵打至冷卻塔上冷卻后再流向冷水池;兩座600T高位水塔的供水設(shè)備仍由三臺能力為1330t/h的電動泵和兩臺890t/h電動水泵組成。

      4 改造效果

      一系統(tǒng)閃速爐爐體改造后,歷時一年多的生產(chǎn)實踐表現(xiàn):技術(shù)改造取得了明顯的效果,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

      (1)根據(jù)改造后的生產(chǎn)實踐,制定了判斷閃速爐爐況好壞的初步檢驗標準。

      ①各勤次渣層在100mm以內(nèi),反應(yīng)光滑,分離清晰;

      ②銅溫在1200℃以上;

      ③爐體無局部溫度高情況存在,各處水冷元件無高報警點。

      符合以上三種情況的爐況為正常,符合兩種為一般,其余為差。根據(jù)上判斷標準,對2011年與2012年(截止10月)的爐況進行了統(tǒng)計,具體見表1所示。

      表1 改造前后一系統(tǒng)閃速爐爐況對比

      由表1可知,改造前,貴溪冶煉廠一系統(tǒng)閃速爐爐況易波動,時好時壞情況較頻繁。通過改造,爐況明顯變好且更穩(wěn)定,確保了一系統(tǒng)閃速爐非常高的滿負荷作業(yè)率(見表2),為貴溪冶煉廠全年生產(chǎn)任務(wù)的完成提供了有力保障。

      表2 一系統(tǒng)閃速爐作業(yè)率

      (2)閃速爐爐體安全是生產(chǎn)順行的基礎(chǔ),通過改造,爐體薄弱環(huán)節(jié)得到了有效改善,安全生產(chǎn)得到進一步保證;

      (3)閃速爐精礦噴嘴平臺告別了臟、亂、差的歷史,符合國家、公司、工廠整體戰(zhàn)略目標。

      (4)切換C煙氣路線變得簡單,顯著降低了職工勞動強度。

      (5)閃速爐爐體冷卻水系統(tǒng)通過機械通風(fēng)冷卻降溫循環(huán)使用,達到了明顯的節(jié)水減排效果,其新水補充量減少了95%,外排水量僅為原來的1.55%,節(jié)約了水資源、減少了對環(huán)境的污染。

      5 結(jié)束語

      一系統(tǒng)閃速爐改造是貴溪冶煉廠結(jié)合三十年發(fā)展經(jīng)驗加以揣摩、總結(jié)和再創(chuàng)造的結(jié)果,是在實踐中摸索總結(jié)出來的寶貴經(jīng)驗,它的成功運行凝聚了貴溪冶煉廠閃速煉銅的先進經(jīng)驗和優(yōu)秀成果。目前,貴溪冶煉廠在冶金爐窯和復(fù)水利用方面的經(jīng)驗和技術(shù)成果,在國內(nèi)同行業(yè)乃至世界上都處于先進地位。

      [1] 魯興華.貴溪冶煉廠三期煉銅閃速爐改造[J].有色設(shè)備,2003(2):19-22.

      [2] 姜桂平.江銅貴溪冶煉廠一系統(tǒng)閃速爐冷修技術(shù)改造[J].銅業(yè)工程,2012(3):11 -14.

      [3] 王華駿,謝劍才.金隆閃速爐爐體改造[C]//第七屆中國閃速熔煉技術(shù)研討會論文集.江西:江銅集團貴溪冶煉廠,2010:20-43.

      [4] 昂正同,劉安明,王華俊,等,金隆閃速爐處理復(fù)雜精礦實踐[J].有色金屬工程,2011(3):32 -34.

      [5] 魯興華.貴冶三期閃速爐改造[C]//2002年全國銅冶煉生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品應(yīng)用學(xué)術(shù)交流會論文集.張家界:中國有色金屬學(xué)會.2002:76-102.

      [6] 中國瑞林.江銅貴溪冶煉廠節(jié)水減排及廢水綜合治理改造工程[R],南昌:中國瑞林工程技術(shù)有限公司,2011.

      猜你喜歡
      反應(yīng)塔閃速爐爐況
      閃速爐爐體水系統(tǒng)設(shè)計與毛細管安裝技術(shù)探討
      旋浮吹煉爐冷修及改造實踐
      高爐風(fēng)口灌渣爐況快速恢復(fù)實踐
      山東冶金(2022年4期)2022-09-14 08:57:38
      紅鋼3#高爐降料面檢修爐況恢復(fù)實踐
      昆鋼科技(2022年2期)2022-07-08 06:36:04
      生活垃圾焚燒尾氣處理半干法系統(tǒng)降低石灰單耗的探討
      化工管理(2020年35期)2020-12-23 08:43:14
      1#閃速爐渣直排緩冷改造的可行性分析
      氧化錳礦漿脫硫制硫酸錳反應(yīng)塔設(shè)計與應(yīng)用*
      閃速爐和電爐渣含銅關(guān)鍵技術(shù)及優(yōu)化
      萊鋼1#1880m3高爐灌渣后爐況恢復(fù)實踐
      山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:12:20
      銅冶煉煙塵工藝及其性質(zhì)分析控制
      洪洞县| 万源市| 绥化市| 凉城县| 重庆市| 渑池县| 天等县| 东阿县| 阳谷县| 瓦房店市| 淳安县| 五河县| 大余县| 辉县市| 垦利县| 郸城县| 腾冲县| 任丘市| 浮梁县| 铁力市| 凌海市| 马公市| 团风县| 长顺县| 龙门县| 贵港市| 江山市| 青龙| 建平县| 嘉禾县| 张家界市| 万州区| 甘肃省| 吐鲁番市| 香港| 沙洋县| 鹤壁市| 五指山市| 南木林县| 措美县| 龙川县|