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      清潔、高效、節(jié)能銅陽極爐生產(chǎn)實踐

      2013-05-07 07:55:44黃永峰
      銅業(yè)工程 2013年1期
      關鍵詞:重油透氣陽極

      蘇 峰,王 彤,黃永峰

      (金隆銅業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244021)

      1 引言

      目前,我國銅冶煉產(chǎn)能約500萬t/年,世界銅冶煉產(chǎn)能總量約為2000萬t/年,其中90%產(chǎn)量出自火法冶煉。然而,銅火法精煉工藝一直存在冶煉廢氣量大、能耗高、反應效率低的問題,主要是燃燒系統(tǒng)采用傳統(tǒng)常溫大風量助燃燃料(天然氣或重油等),大量含碳氧化物及氮氧化物煙氣帶走熱損失大,且重油粘度高,雜質(zhì)高,霧化效果差,燃燒不完全,燃料消耗高;另外,由于回轉式陽極爐本身工藝條件決定了其反應動力學條件相對薄弱,導致作業(yè)周期較長。

      氧氣燃燒和液體燃料在線乳化及透氣磚等節(jié)能技術發(fā)展迅速,但在粗銅火法精煉工藝國內(nèi)鮮有應用實例[1-3]。為實現(xiàn)銅精煉陽極爐的清潔高效節(jié)能生產(chǎn)目標,金隆公司進行了課題攻關,開發(fā)適合金隆公司陽極爐生產(chǎn)新技術。

      2 稀氧燃燒技術及重油乳化系統(tǒng)

      通過稀氧燃燒技術和重油乳化技術的研究,兩種技術分別在金隆一號陽極爐、三號陽極爐得以應用,提升了陽極爐的燃料燃燒效率,減少廢氣排放。

      2.1 稀氧燃燒技術在陽極爐中的應用及效果

      金隆公司與普萊克斯研究開發(fā)了稀氧燃燒技術,研制氧氣燃燒專用燒嘴,用純氧代替助燃風,利用爐內(nèi)煙氣循環(huán)而降低火焰峰值溫度,大幅度降低煙氣量,從而降低熱損失,減少碳氧化物及氮氧化物有害氣體的排放;解決因氧燃燒造成爐膛熱負荷不均勻,熱量集中,損害爐襯世界性難題,確保爐壽命。如圖1所示,等量燃料分別在兩種助燃氣體 (空氣和氧氣)環(huán)境下,所產(chǎn)生的有效熱有非常明顯的區(qū)別,即純氧燃燒可以大大節(jié)約燃料的消耗和降低NOX的排放,且可提升75%以上的有效熱。

      如圖2所示,理想空燃比下,利用純氧燃燒,其熱效率顯著提高。對比空氣下燃料燃燒,無論是在常溫條件,或經(jīng)加熱至1000℃燃燒,其燃燒的熱效率均低于純氧下燃燒。

      陽極爐作為需要輔助加熱的生產(chǎn)設備,氧氣燃燒技術對比傳統(tǒng)的助燃風燃燒環(huán)保、經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。但是傳統(tǒng)氧氣燃燒的主要問題是溫度分布的不均勻、高溫的氧-燃火焰對加熱工藝和爐體的耐火材料會產(chǎn)生不利的影響,降低爐襯壽命、氧氣燃燒火焰峰值溫度高。

      圖1 空燃比與氧燃比對有效熱的影響

      稀氧燃燒的開發(fā)實現(xiàn)了高的燃料節(jié)約,效益分析對比見表1,從投用到2009年11月使用情況,總體達到設計生產(chǎn)要求,燃燒充分,火焰有剛度并且長度可調(diào),爐內(nèi)溫度滿足生產(chǎn)要求,出銅溫度1200℃ ~1210℃,排煙溫度比傳統(tǒng)降低100℃以上,排風機轉速降低100rpm左右,停運燃燒風機,節(jié)約電耗,陽極銅質(zhì)量合格,爐內(nèi)壓控制穩(wěn)定,操作簡單正常。

      圖2 不同助燃氣體預熱后燃燒效率對比

      表1 1#陽極爐稀氧燃燒與2#陽極爐傳統(tǒng)燃料燃燒單耗對比分析

      經(jīng)過改進后,稀氧燃燒系統(tǒng)在一號陽極爐使用后,節(jié)能環(huán)保效果明顯,爐體耐材壽命與使用前一致,綜合對比測算,節(jié)能55%以上,主要表現(xiàn)如下:

      (1)采用氧氣取代空氣助燃劑,停運燃燒風機,送風量減少75%以上,大大減少了煙氣排放量,排煙風機轉速降低,且爐內(nèi)壓穩(wěn)定。

      表2 陽極爐煙氣監(jiān)測數(shù)據(jù)對比

      (2)采用了稀氧燃燒技術,降低了火焰溫度,減少耐材的消耗,且由于爐膛氮氣含量減少,間接減少了氮氧化物的排放;同時,由于燃料的節(jié)約,可減少50%以上CO2排放,實現(xiàn)低碳經(jīng)濟,節(jié)能效果顯現(xiàn)。

      (3)采用稀氧燃燒系統(tǒng),能將碳黑在爐內(nèi)進一步燃燒,減少黑煙。環(huán)保測試結果見表2,與傳統(tǒng)燃料燃燒相比,其煙氣量、煙塵及格林曼黑度均有所下降。

      2.2 重油在線乳化技術應用及效果

      重油在線乳化技術是在重油中摻入一定比例的水,通過超聲乳化作用,形成外層由油膜形成外殼,內(nèi)層包圍著極其微小的水粒子的乳化油,乳化油粒徑較小,油水混合均勻。該技術特色和創(chuàng)新突破點:①獨特的超聲發(fā)生裝置;②采用在線制備供給、循環(huán)乳化方式;③純機械結構,無需使用添加劑。

      重油在線乳化技術節(jié)能的主要原理:①由于油的沸點比水高,水先達到沸點而蒸發(fā),使油滴發(fā)生微爆,形成二次霧化,生成更小直徑的油滴,加速油滴燃盡,提高了能量的轉化速率,達到節(jié)能效果;②每個乳化油滴中摻入了水,單位質(zhì)量的純油與氧結合更充足,燃燒速率更快;③乳化油燃燒過程有水蒸氣的存在,析出的碳原子立即發(fā)生水煤氣反應,從而提高了油的化學能轉化為熱能的轉化速率,達到節(jié)能效果。

      如圖3所示,重油乳化并非摻水越多越好,摻水過多雖然仍能燃燒,過多的水在爐膛中蒸發(fā)要帶走大量的燃燒熱,反而需增加油量來補充浪費的能量,才能保證生產(chǎn)需要的爐溫;摻水過少,重油乳化不充分,燃燒時不能充分霧化,也就無法實現(xiàn)燃燒。金隆實驗表明,重油摻水最佳為12%左右,其最好的節(jié)油率為14.0%。

      圖3 摻水率與節(jié)油率之間的關系

      2011年1月重油乳化系統(tǒng)在3#RF投入使用,節(jié)油率達到設計值。根據(jù)重油乳化裝置使用前后正常生產(chǎn)狀態(tài)下的生產(chǎn)報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計,與上述理論值較接近。

      合適的溫度能使溶于水的重油具有較好的活性,能使重油和水很好的結合。溫度過高容易造成被重油包裹的水珠氣化析出,從而降低了乳化效果;溫度過低則重油粘度大,油水不能很好的結合,出現(xiàn)油水分離現(xiàn)象,且容易粘接管道,堵塞噴嘴。試驗表明,最佳配置溫度為80℃左右。金隆公司應用山東廣澤節(jié)能公司提供的重油乳化系統(tǒng),其穩(wěn)定設定油溫為74℃。

      根據(jù)實際跟蹤數(shù)據(jù)統(tǒng)計,自應用重油乳化系統(tǒng)后,節(jié)油效果明顯,同等生產(chǎn)條件下,節(jié)油率達13.5%,預計年節(jié)油370t。每年每臺爐預計凈增經(jīng)濟效益至少600萬元。

      3 透氣磚的應用

      陽極爐作業(yè)時,由于混合氣是從爐側部吹入,熔體的攪拌性受到限制,冶煉反應效率不高,基于此,透氣磚率先于2006年2月開始投用。至今,透氣磚的使用已經(jīng)為金隆公司的效應帶來不小的回報。

      透氣磚技術就是在回轉式陽極爐爐底部安裝數(shù)塊透氣磚及相關的配套裝置,其所通氣體為氮氣(N2),通過控制系統(tǒng)對氮氣的壓力和流量進行檢測并控制,從而達到最佳的熔體攪拌效果,以此來加強爐內(nèi)的熔體的熱交換,進一步改善動力學條件,縮短作業(yè)時間,提高作業(yè)效率,降低能耗。

      由于底吹攪拌性優(yōu)于側吹,結合生產(chǎn)實際情況,在一號陽極爐應用透氣磚技術,優(yōu)化冶煉反應動力學參數(shù),以提高生產(chǎn)效率,降低燃料消耗,增加公司效益,實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。表3列出應用透氣磚前后的基本生產(chǎn)指標。

      表3 1#陽極爐應用透氣磚前后生產(chǎn)指標

      從表3可以看出,使用透氣磚后,還原升溫速度快,這對冷料處理非常有利,表3反應出的氧化、排渣時間相對于未使用的效果也十分明顯。其優(yōu)勢主要表現(xiàn)如下:

      (1)減少爐內(nèi)“死角”,不會因局部溫度低而造成爐內(nèi)粘結,影響陽極爐的生產(chǎn)能力,避免爐內(nèi)“結瘤”。

      (2)強化氧化效果,尤其是處理冷料時,優(yōu)勢更是明顯。另外,由于氣體的攪拌,更有利精煉排渣。綜合對比使用前后,每爐減少作業(yè)時間85min,提高生產(chǎn)效率20%。

      環(huán)保部門針對爐口及煙囪冒黑煙情況進行了檢測,分析結果表明,使用透氣磚后煙顏色顯灰色,林格曼黑度1.0,而未使用透氣磚的情況表明煙顏色較黑,林格曼黑度2.0,環(huán)保效益明顯。

      4 革新陽極爐作業(yè)制度,提高產(chǎn)能

      鑒于透氣磚技術明顯改善及加速氧化還原時間,因此,為增加陽極板產(chǎn)量,金隆一號陽極爐生產(chǎn)主要為熔化處理冷雜銅進行氧化還原操作,還原銅并入二號陽極爐或三號陽極爐由雙圓盤澆鑄取代老系統(tǒng)單圓盤澆鑄,提高效率。

      金隆一號陽極爐燃燒天然氣,采用透氣磚處理的冷料原料為電解殘極或外購雜銅,處理能力為120~150t/d,與采用傳統(tǒng)的重油燃燒處理冷銅能力相當。通過調(diào)整轉爐與陽極爐生產(chǎn)計劃,縮短作業(yè)周期,提高作業(yè)率,可有利于發(fā)揮陽極爐精煉的潛能,有助于陽極爐出銅量的提高,有助于圓盤澆鑄產(chǎn)量的提高。如圖4所示,通過調(diào)整陽極爐的作業(yè)方式,以提高陽極爐的冶煉作業(yè)率,進一步提高其產(chǎn)量[4-5]。

      圖4 某時間轉爐與陽極爐作業(yè)計劃表

      由于一號陽極爐采用氧化還原操作,其爐內(nèi)銅水并入二號或三號陽極爐后,溫度變化是否影響澆鑄質(zhì)量,可根據(jù)放熱和吸熱公式進行計算。

      式中

      t0為并包后銅水實測溫度,℃;t1為并包前2#RF或3#RF銅水溫度,℃;t2為并包前1#RF的銅水溫度,℃;m1為2#RF或3#RF爐內(nèi)銅水量,t;m2為1#RF倒出銅水量,t;C銅為銅的比熱,kJ/(t·℃)。

      表4 某爐銅并爐前后溫度隨質(zhì)量變化情況

      由公式1~3可知,理論出銅溫度與并爐前后溫度及質(zhì)量變化有關。如表4中,陽極爐出銅過程中通過兩爐銅水的并包,其理論出銅溫度與實測出銅溫度數(shù)據(jù)稍許出入,主要原因是一號爐倒銅及包子熱輻射影響,但對圓盤澆鑄幾乎不產(chǎn)生影響,關鍵在于增加一次性熱電偶的測溫。實踐表明,爐后澆鑄溫度達到1150℃以上,即可完成圓盤澆鑄[6]。

      5 結語

      稀氧燃燒技術及重油在線乳化技術在金隆銅陽極爐精煉生產(chǎn)中得以成功運用。實踐證明,無論是對礦產(chǎn)粗銅的精煉還是二次銅精煉,綜合節(jié)能明顯,廢氣量大大減少,燃料單耗達到了國內(nèi)同行領先水平,成為有色冶煉行業(yè)節(jié)能減排有效手段之一,推廣應用前景廣闊,可應用于任何需熱量輸入的工藝過程中,以替代空氣-燃料燃燒系統(tǒng);透氣磚應用于銅陽極爐,強化攪拌,縮短反應操作時間,提高作業(yè)率,延長爐壽命,能有效改善銅精煉爐工藝操作,提高產(chǎn)量。

      [1] 任曉雪,張衛(wèi)南,王濤,等.稀氧燃燒技術在銅冶煉中的應用[C]//全國銅鎳鈷生產(chǎn)工藝、技術及裝備研討會論文集.90-95.

      [2] 邵緒斌.乳化重油在包鋼平爐應用的節(jié)能效益和熱工制度[J].包鋼科技,1997(1):54 -61.

      [3] 石玉太,李宏才.氮氣底吹透氣磚技術在回轉式陽極爐上的應用[J].甘肅冶金,2010,6(3):77 -79.

      [4] 宋修明,周俊.陽極精煉及澆鑄的作業(yè)方式與金隆擴產(chǎn)方案的選擇[J].有色金屬(冶煉部分),2007(2):5-9.

      [5] 陳長順.提高銅的火法精煉陽極質(zhì)量實踐[J].有色金屬再生與利用,2006(3):26-28.

      [6] 楊榮海.低溫精煉在火法精煉爐中的應用[C]//中國有色金屬學會第二屆青年論壇學術會議論文集.2004:96-99.

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