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      汽車發(fā)動機正時鏈條的優(yōu)化

      2013-05-10 02:30余海洋
      科學時代·上半月 2013年3期
      關鍵詞:汽車發(fā)動機優(yōu)化

      【摘 要】汽車發(fā)動機正時鏈條是發(fā)動機配氣機構(gòu)中的關鍵零部件。正時鏈條的質(zhì)量將直接影響發(fā)動機的使用壽命,并嚴重影響汽車行駛的安全性。本文針對正時鏈條生產(chǎn)過程失效模式進行分析,并提出優(yōu)化方案,使產(chǎn)品質(zhì)量滿足使用要求。

      【關鍵詞】汽車發(fā)動機;正時鏈條;優(yōu)化

      一、前言

      汽車發(fā)動機正時傳動系統(tǒng)常見傳動方式有皮帶傳動、鏈條傳動和齒輪傳動等。皮帶傳動因皮帶成本低廉、噪聲低等優(yōu)點,在大多數(shù)汽車上均由采用;但由于皮帶的使用壽命限制,在發(fā)動機壽命內(nèi),需要多次維護或更換。而鏈條傳動由于鏈條壽命較長,在發(fā)動機壽命內(nèi),不需要對該系統(tǒng)進行維護保養(yǎng),也稱為“免維護系統(tǒng)”;而且,隨著鏈條傳動系統(tǒng)技術(shù)的發(fā)展,鏈條傳動的噪聲也被控制在可以接受的范圍內(nèi),因此,鏈條傳動系統(tǒng)越來越受到各大汽車生產(chǎn)廠商和廣大消費者的青睞。所以,鏈條的質(zhì)量將直接決定了汽車發(fā)動機的使用壽命。下面以某發(fā)動機正時鏈條滾子破裂故障為案例,對其生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化,提升其質(zhì)量,以滿足汽車發(fā)動機的使用要求。

      二、故障描述

      某型號發(fā)動機的正時鏈條采用的是滾子鏈,鏈條節(jié)數(shù)130節(jié)。鏈條經(jīng)發(fā)動機交變負荷試驗290小時發(fā)現(xiàn)噪音大,314小時后拆開發(fā)動機發(fā)現(xiàn)鏈條上6個滾子脫落,即該鏈節(jié)僅剩下套筒(滾子零件已沒有了),而且套筒部分有磨損現(xiàn)象;9個滾子出現(xiàn)碎裂現(xiàn)象,留有滾子的鏈節(jié),滾子已出現(xiàn)開裂和掉塊現(xiàn)象。整根鏈條側(cè)向間隙正常,內(nèi)外鏈板無明顯啃傷現(xiàn)象。鏈條各鉸鏈副轉(zhuǎn)動靈活,整鏈無緊節(jié)、死節(jié)現(xiàn)象。

      三、故障檢測

      經(jīng)過常規(guī)尺寸、硬度及金相檢測,發(fā)現(xiàn)該正時鏈條的結(jié)構(gòu)尺寸、最大伸長率和硬度均符合設計要求。而在檢測各配件金相時發(fā)現(xiàn),該鏈條上未破損的滾子內(nèi)部存在微裂紋。經(jīng)分析,該裂紋是滾子在冷鐓工位時形成,從而造成正時鏈條的早期失效。由于滾子的早期失效破裂,導致鏈條套筒直接與鏈輪進行嚙合,嚙合機制發(fā)生變化,鏈條振動加大,套筒磨損加劇。

      表面未碎裂滾子在金相檢測中發(fā)現(xiàn)有滾子存在裂紋(400X)

      四、工藝優(yōu)化

      1、滾子材料:

      材料選用20CrNiMo,20CrNiMo材料具有較好的塑性變形能力。

      2、冷墩工藝:采用六工位冷墩機成形,調(diào)整了沖底方向,增加擠內(nèi)孔工位。

      ①對冷擠壓前的材料進行球化退火,并進行磷化處理。

      ②冷墩機進行了大保養(yǎng),對滑塊的精度、模具的精度進行了檢查和修整。

      ③冷擠壓各工位進行調(diào)整(如圖):

      a、更換送料棘輪(采用線割加工),提高切料長度的穩(wěn)定性。切料工位采用半封閉切料裝置,確保切刀料的規(guī)則及排除毛刺的產(chǎn)生。

      b、3#工位是成型過程(金屬流動過程)調(diào)整了模具擠壓深度,使坯料長度基本達到成品長度,同時調(diào)整了芯片的厚度,控制在產(chǎn)品壁厚的1-1.2倍,使得擠壓終極時,金屬具有通暢的流動性,避免擠壓微裂紋的發(fā)生。

      c、5#工位是反向沖底,同時內(nèi)孔精擠,對該工位的沖棒和支承套更換成進口件。

      3、熱處理工藝:

      從對大量試驗后碎裂滾子的分析結(jié)果來看,滾子首先出現(xiàn)了端部掉塊,隨后開裂,最終脫落。對碎裂滾子進行金相組織分析后,也未發(fā)現(xiàn)過異常。但我們通過對冷墩后滾子的原始組織和再結(jié)晶退火后的組織狀態(tài)比對后發(fā)現(xiàn):

      a、冷墩過程中,由于將材料進行了拉伸,按其拉伸原理,沖底部位是金屬變產(chǎn)生形變最大區(qū)域,材料原始的球粒狀組織在該區(qū)域變成了纖維狀,故該區(qū)域是滾子應力集中區(qū)。

      b、雖然經(jīng)過550℃再結(jié)晶退火,消除了該區(qū)域的大部份冷墩應力,但從組織狀態(tài)來看,該區(qū)域其纖維狀未得到明顯改變,因此,在熱處理過程中,先要將纖維狀恢復正常狀態(tài),勢必會導致該區(qū)域內(nèi)的淬火應力大于其它的區(qū)域。

      c、從滾子掉塊發(fā)生的部位在沖底端——金屬形變的最大區(qū),也進一步得到了證實。

      為了改善熱處理前滾子的組織狀態(tài),將再結(jié)晶退火工藝,調(diào)整為球化退火,即在熱處理前對滾子進行等溫球化,以消除冷墩變形區(qū)纖維狀組織,確保熱處理之前零件組織為球粒狀珠光體和鐵素體,晶粒度控制在5級以上,以降低熱處理后組織應力,以提高滾子的使用壽命。

      按此工藝方案,雖然有效解決了滾子的使用壽命,但在調(diào)試生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了如下問題:

      1、在滾子的成形過程中,部份滾子的拐角處出現(xiàn)了金屬斷裂。

      2、去除余料后,滾子端口毛刺大,且端面不平整。

      3、去除余料時支承套(材料為硬質(zhì)合金),尖角處容易報脫。

      為此,在對生產(chǎn)工藝結(jié)構(gòu)和實際生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的問題進行詳細分析后,對生產(chǎn)工藝再次進行如下優(yōu)化調(diào)整:

      1、對冷墩工藝方法進行修正,在6 # 工位上去余料的同時增加模內(nèi)擠孔工步,通過5 #和 6 # 工步的兩次擠孔,使?jié)L子擠余量從原來的0.02mm達到0.07mm。

      2、對5#反向沖底所用的沖棒頭部形狀進行修正,采用小圓角過渡,以減少沖底撕裂帶的寬度。

      3、有效控制冷墩機和模具的精度,減少工件在工位間移動時位置的偏移量。

      五、結(jié)語

      通過以上工藝方案的調(diào)整,對生產(chǎn)的正時鏈條進行了500小時耐久試驗、500小時共振試驗和400小時熱循環(huán)試驗,對試驗結(jié)果進行分析表明,優(yōu)化后的正時鏈條滿足產(chǎn)品使用要求。

      參考文獻:

      [1]王建昕.汽車發(fā)動機原理.北京:清華大學出版社,2011.

      [2]郭慶梁.磨具設計.北京:中國輕工業(yè)出版,2010.

      作者簡介:

      余海洋,男,1981.5,湖北隨州人,工程師,主要研究方向:汽車發(fā)動機技術(shù)。

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