馬存國
1 現(xiàn)在調(diào)研
目前我公司高速機出口條煙輸送平臺使用的是由歐亨公司設(shè)計和安裝的輸送平臺。從2010年8月份開始使用至今,發(fā)現(xiàn)輸送平臺在使用過程中,存在以下問題:輸送皮帶在使用過程中有時會出現(xiàn)“跳齒”運行現(xiàn)象,易造成煙條堵塞、擠傷,輸送皮帶拉長,帶齒磨損、皮帶斷裂等問題;輸送皮帶更換時,需拆卸輸送平臺,使得更換輸送皮帶耗時長,拆卸零部件多。而輸送平臺一旦發(fā)生故障時,需停機修復(fù)嚴重影響生產(chǎn)。
2 原因分析
2.1 零備件正常磨損
皮帶的自然老化:皮帶達到使用壽命,皮帶表面與帶齒出現(xiàn)磨損,使得帶齒與帶輪之間的配合不精準,發(fā)生“跳齒”運行現(xiàn)象,屬于正?,F(xiàn)象;輸送皮帶在張緊狀態(tài)下帶動煙條實現(xiàn)輸送,張緊力對傳動軸產(chǎn)生一定的徑向抱緊力,從而產(chǎn)生傳動軸磨損和傳動軸承不活絡(luò)現(xiàn)象,使得軸轉(zhuǎn)動不平穩(wěn),帶動軸上的帶輪出現(xiàn)不平穩(wěn),使得煙條輸送時易出現(xiàn)堵塞。
2.2 輸送平臺結(jié)構(gòu)特點
條煙輸送平臺在結(jié)構(gòu)設(shè)計上采用電機(1)通過電機皮帶輪(2)帶動皮帶軸(3)轉(zhuǎn)動,皮帶軸通過鍵帶動皮帶輪(4)轉(zhuǎn)動,皮帶(5)在皮帶輪的作用下,帶動條煙向前輸送,實現(xiàn)條煙從高速機出口到煙條提升機的對接。
圖1 條煙輸送平臺
圖2 傳動軸部分結(jié)構(gòu)
條煙輸送平臺采用的皮帶從動輪的結(jié)構(gòu)形式與主動輪相同,采用軸-鍵-從動輪形式進行配合傳動,即皮帶軸通過鍵帶動齒形皮帶輪轉(zhuǎn)動,要求皮帶在傳動過程中具有很高的同步性,從動輪轉(zhuǎn)到時,無法實現(xiàn)從動輪與輸送皮帶的帶齒之間的自行校正;皮帶軸采用一體結(jié)構(gòu)式,更換皮帶時,需拆卸從動輪裝置與主動輪軸裝置,約需45分鐘時間。
3 改進措施
根據(jù)煙條輸送平臺的結(jié)構(gòu)特點,決定逐步對存在的問題進行改進。
3.1 改進從動輪結(jié)構(gòu)
改進輸送皮帶從動輪的傳動方式,原從動輪的傳動方式,為軸-鍵-從動輪進行配合傳動,且從動輪采用齒形輪,從而使從動輪傳動時,無法與輸送皮帶的帶齒之間實現(xiàn)自行較正。通過分析其結(jié)構(gòu)與工作原理,我們改進為從動輪與傳動軸之間通過軸承(1)配合,且從動輪采用光輪(2)進行傳動,從而實現(xiàn)從動輪的自行較正的目的,避免出現(xiàn)皮帶“跳齒”現(xiàn)象。
改進輸送皮帶從動輪傳動軸的形式,原從動輪傳動軸采用一體式,更換皮帶時,需拆卸傳動軸部分,花費時間長,經(jīng)過改進后的從動輪部位,從動輪與傳動軸之間通過軸承配合傳動,使得傳動軸只是起到支撐固定軸承的作用。因此為方便皮帶的更換,我們把從動輪由一體結(jié)構(gòu)式改進為兩邊分開的固定式(如圖4)。
圖3 從動輪結(jié)構(gòu)(1)
圖4 從動輪結(jié)構(gòu)(2)
3.2 改進主動輪傳動軸結(jié)構(gòu)
主動輪傳動軸采用一體式,更換皮帶時,需拆卸傳動軸部分,花費時間長,經(jīng)過改進后的主動輪傳動軸采用聯(lián)接軸器聯(lián)接兩邊斷軸的形式(如圖5),更換皮帶時,只需將聯(lián)軸器松開,使得皮帶能直接從皮帶傳動軸中抽出,實現(xiàn)無需拆下輸送平臺,直接進行更換,從而達到縮短更換皮帶時間的目的。
4 效果對比
1、節(jié)省維修時間及費用
通過統(tǒng)計約90%的更換皮帶的原因是由條煙輸送平臺結(jié)構(gòu)不合理,使得皮帶在輸送過程出現(xiàn)“跳齒”現(xiàn)象引起的。通過對條煙輸送平臺從動輪部分與主動輪傳動軸結(jié)構(gòu)進行改進后,使得條煙輸送平臺發(fā)生故障的次數(shù)大大降低,節(jié)約大量的維護時間,使維修更經(jīng)濟性。
改進前:2010.8~2011.12花費14336元;改進后:2012.1~2012.4月花費256元。
改進前:條煙輸送平臺皮帶的更換,需拆卸從動輪裝置與主動輪軸裝置,每次維修約需45分鐘時間;改進后:每次更換皮帶時只需松開聯(lián)軸器,皮帶即可從皮帶傳動軸中抽出,約需5分鐘時間。