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      某電站增壓風(fēng)機(jī)振動大原因分析和處理

      2013-05-27 07:53:12黃永懷王青華
      關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機(jī)

      黃永懷 王青華

      摘要:文章針對某電站增壓風(fēng)機(jī)兩次振動幅值過大原因進(jìn)行了診斷測試和分析,結(jié)果表明,該增壓風(fēng)機(jī)振動雖然幅值增大,但兩次增大的原因并不相同。文章針對不同原因提出了不同的處理措施,并最終將其振動故障消除。

      關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機(jī);垂直振動;風(fēng)機(jī)葉片

      中圖分類號:TF307 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)11-0132-02

      1 概述

      某電站增壓風(fēng)機(jī)為動葉可調(diào)單級軸流風(fēng)機(jī),額定工作轉(zhuǎn)速980r/min,圖1為軸系示意圖。該風(fēng)機(jī)經(jīng)過大修后啟動,啟動期間對其振動進(jìn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)振動嚴(yán)重超標(biāo),增壓風(fēng)機(jī)的外殼水平和垂直振動最大值分別達(dá)到15mm/s和10mm/s,威脅增壓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行安全。

      2 增壓風(fēng)機(jī)振動測試與分析

      該電站增壓風(fēng)機(jī)先后經(jīng)兩階段測試和處理,才將其振動故障完全排除。

      2.1 第一階段:測試分析和處理

      該增壓風(fēng)機(jī)經(jīng)過大修后正常啟動,啟動期間,對該風(fēng)機(jī)外殼的垂直和水平方向的振動進(jìn)行了測試。其中振動信號拾取一次元件為Bently9200振動速度傳感器,振動信號采集儀為Bently208P。

      現(xiàn)場振動數(shù)據(jù)采集平臺一切就緒后,啟動增壓風(fēng)機(jī)。在電機(jī)帶動下,風(fēng)機(jī)速度迅速達(dá)到額定轉(zhuǎn)速980rpm。在風(fēng)機(jī)升速期間,被測點(diǎn)振動幅值也逐漸增加,期間未見過臨界現(xiàn)象。額定轉(zhuǎn)速后,增壓風(fēng)機(jī)被測點(diǎn)振動幅值逐漸穩(wěn)定,不再增大,被測點(diǎn)具體振動幅值見表1,期間被測點(diǎn)振動趨勢見圖2。

      參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB/T11348.2-2007和GB/T6075.2-2002,該風(fēng)機(jī)的振動速度超出標(biāo)準(zhǔn)的推薦值,并且也遠(yuǎn)大于設(shè)備廠家推薦的4.5mm/s容許值,需對振動原因進(jìn)行分析,以便采取相應(yīng)的處理措施,否則,該風(fēng)機(jī)無法投入正常生產(chǎn)

      運(yùn)行。

      為分析風(fēng)機(jī)振動幅值超標(biāo)的原因,對以上兩個測點(diǎn)的振動進(jìn)行頻譜分析,頻譜分析顯示16Hz工頻振動、160Hz附近以及300Hz附近的高頻振動為主(見圖3)。根據(jù)該風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu),確認(rèn)該風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)良好,無支撐剛度不足等因素。

      從圖3的頻譜分析來看,目前該風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子存在一定的質(zhì)量不平衡,它是導(dǎo)致其振動分量16Hz工頻振動偏大的原因。但造成該風(fēng)機(jī)振動偏大的主要原因還是來自160Hz和300Hz附近的高頻振動分量,從該風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)來看,能夠產(chǎn)生這樣高頻振動故障來源主要有:風(fēng)機(jī)葉片的氣流擾動、部件的松動、軸承缺陷以及固有頻率比較高的部件共振等。

      結(jié)合該風(fēng)機(jī)剛結(jié)束的大修處理情況和歷史投運(yùn)情況以及風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)和葉片數(shù)量,基本可以排除葉片氣流擾動和部件松動缺陷;另外,從該風(fēng)機(jī)啟動升速過程測點(diǎn)振動來看,固有頻率比較高的部件工作缺陷也可以排除。由于該增壓風(fēng)機(jī)投運(yùn)5年多,其滾動軸承一直沒有更換,因此,判斷其滾動軸承很有可能出現(xiàn)疲勞損壞。據(jù)此,停增壓風(fēng)機(jī)解體檢查。

      該風(fēng)機(jī)解體后,檢查發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)滾動軸承內(nèi)滾道和滾動體均已出現(xiàn)大量深淺不一的點(diǎn)蝕現(xiàn)象,這些點(diǎn)蝕應(yīng)該是造成該風(fēng)機(jī)運(yùn)行過程振動偏大的主要原因。稍后,對其滾動軸承進(jìn)行更換,同型號的新的滾動軸承更換安裝完畢,再次啟動該風(fēng)機(jī),同時(shí)對該風(fēng)機(jī)相同部位的振動進(jìn)行監(jiān)測,其水平和垂直方向振動顯著減小,且均在5mm/s以內(nèi),說明造成該風(fēng)機(jī)大修后首次啟動期間振動過大的主要原因是該風(fēng)機(jī)軸承點(diǎn)蝕情況嚴(yán)重。由于生產(chǎn)任務(wù)緊,再加上該風(fēng)機(jī)振動幅值明顯減小,轉(zhuǎn)子雖存在一定量的質(zhì)量不平衡,并未在現(xiàn)場進(jìn)行動平衡處理,第一階段的診斷和處理工作到此結(jié)束。

      2.2 第二階段:測試分析和處理

      從第一階段處理的結(jié)果來看,該風(fēng)機(jī)的振動并未處理到非常理想的狀態(tài)就再次投入運(yùn)行。在隨后的運(yùn)行期間,該增壓風(fēng)機(jī)隨運(yùn)行時(shí)間延長,其振動幅值又開始逐漸爬升。歷經(jīng)運(yùn)行50天左右,對第一階段測試的相同部位再次進(jìn)行測試。測試結(jié)果表明,該風(fēng)機(jī)的振動最大幅值基本保持在10mm/s左右。對其水平和垂直振動進(jìn)行頻譜分析,頻譜分析顯示,該風(fēng)機(jī)的振動以工頻振動為主(見圖4),主要缺陷應(yīng)該是轉(zhuǎn)子受到非常大的不平衡質(zhì)量力影響。

      但根據(jù)振動爬升的趨勢分析來看,其不平衡質(zhì)量力是不穩(wěn)定的,據(jù)此,懷疑增壓風(fēng)機(jī)動葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)液壓缸在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中逐漸發(fā)生位移,與轉(zhuǎn)子同心度偏差較大,導(dǎo)致軸系產(chǎn)生隨同心度偏差增大而變大的不平衡。隨后,由于該風(fēng)機(jī)軸承箱漏油嚴(yán)重需要急需處理,該風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家來到現(xiàn)場進(jìn)行漏油處理,同時(shí),對該風(fēng)機(jī)進(jìn)行了多次動平衡,但每次加重后,其振動幅值相位變化巨大且重復(fù)的規(guī)律。根據(jù)這一現(xiàn)象,可以推斷此前的分析,即:該風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子存在不穩(wěn)定的質(zhì)量不平衡力,應(yīng)重點(diǎn)檢查軸系是否有轉(zhuǎn)動部件發(fā)生位移。

      據(jù)此,檢修人員現(xiàn)場檢查了風(fēng)機(jī)葉片執(zhí)行機(jī)構(gòu)液壓缸和轉(zhuǎn)子的同心度,發(fā)現(xiàn)液壓缸偏心約0.7mm,遠(yuǎn)大于安裝規(guī)程的要求。隨后,將其同心度調(diào)整至0.2mm以內(nèi),并將風(fēng)機(jī)恢復(fù)至可運(yùn)行狀態(tài)。再次啟動該增壓風(fēng)機(jī),并對其振動進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示,該風(fēng)機(jī)的水平和垂直振動均小于規(guī)范的4.5mm/s允許值。至此,該風(fēng)機(jī)的振動分析和處理正式結(jié)束。

      3 結(jié)語

      該風(fēng)機(jī)振動幅值超標(biāo)兩次測試分析結(jié)果不一樣,采取的處理措施也不相同。

      該增壓風(fēng)機(jī)大修后振動幅值超標(biāo)的主要原因是因?yàn)槠錆L動軸承的內(nèi)滾道和滾動體存在大量深淺不一的點(diǎn)蝕現(xiàn)象,軸承經(jīng)更換后,風(fēng)機(jī)振動顯著減小至5mm/s左右。

      該增壓風(fēng)機(jī)振動經(jīng)首次更換軸承處理后,隨其運(yùn)行時(shí)間增加,其振動出現(xiàn)爬升現(xiàn)象,其主要原因是受不穩(wěn)定質(zhì)量不平衡力影響,進(jìn)一步分析表明,其振動主要原因是動葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)液壓缸相對轉(zhuǎn)子偏心遠(yuǎn)超過安裝要求,將其調(diào)整至安裝要求范圍以內(nèi),振動故障消失,風(fēng)機(jī)恢復(fù)正常。

      參考文獻(xiàn)

      [1]鐘一諤,何衍宗,王正,李方澤.轉(zhuǎn)子動力學(xué)[M].北京:清華大學(xué)出版社,1987.

      [2]陸頌元.汽輪發(fā)電機(jī)組振動[M].北京:中國電力出版社,2000.

      [3]王青華,華宇東.300MW國產(chǎn)引進(jìn)型機(jī)組軸瓦振動診斷與處理[J].華東電力,2006.

      作者簡介:黃永懷(1976—),男,廣東清遠(yuǎn)人,廣東省粵電集團(tuán)有限公司沙角A電廠鍋爐工程師,工程碩士,研究方向:電廠鍋爐設(shè)備管理。

      (責(zé)任編輯:周加轉(zhuǎn))

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