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      萊鋼90t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐氧槍粘鋼原因與措施的研究

      2013-08-03 01:28:34郭傳奇劉賢亮孟憲偉
      山東工業(yè)技術(shù) 2013年15期
      關(guān)鍵詞:槍位粘鋼造渣

      郭傳奇 劉賢亮 趙 輝 孟憲偉

      (山鋼股份萊鋼特鋼 事業(yè)部,山東 萊蕪271105)

      0 前言

      萊鋼特鋼事業(yè)部90t 頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中, 由于生產(chǎn)條件、操作者操作不當(dāng)?shù)仍?,?jīng)常出現(xiàn)氧槍粘鋼現(xiàn)象,見(jiàn)圖1,這不但會(huì)使氧槍散熱條件惡化,槍頭損壞,氧槍噴頭的壽命縮短,大大影響吹煉過(guò)程中的供氧效果,而且還造成氧槍無(wú)法從氮封口提出,嚴(yán)重影響冶煉周期時(shí)間。由于刮渣器作用有限,較厚粘鋼時(shí)無(wú)法清除時(shí),只能采用人工火焰切割處理,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)割漏氧槍的情況,既增加勞動(dòng)力又耽誤生產(chǎn)組織。

      圖1 氧槍槍體粘鋼渣

      本文結(jié)合6#轉(zhuǎn)爐實(shí)際生產(chǎn)現(xiàn)狀, 探究了轉(zhuǎn)爐氧槍粘鋼現(xiàn)象的原因及處理措施,較好地解決了氧槍粘鋼的問(wèn)題,為生產(chǎn)操作者提供一定的參考基礎(chǔ)。

      1 氧槍粘鋼原因分析

      氧槍粘鋼的主要原因是由于吹煉過(guò)程中造渣制度不合理,過(guò)程化渣不好,流動(dòng)性差,爐渣不能很好地覆蓋金屬液面,造成金屬噴濺,或者槍位過(guò)低等造成的;另外,噴頭結(jié)構(gòu)、氧壓的高低,也有一定的影響。以下主要從原料鐵水條件和冶煉過(guò)程操作條件兩方面進(jìn)行分析。

      1.1 鐵水原料條件

      2013 年6#轉(zhuǎn)爐所用鐵水條件見(jiàn)表1。 由表1 所示,鐵水原料條件不穩(wěn)定,硅含量波動(dòng)很大。

      表1 2013 年6# 轉(zhuǎn)爐所用鐵水條件

      1.1.1 鐵水硅含量高時(shí)

      鐵水硅含量高時(shí),硅、錳氧化期時(shí)間變長(zhǎng),使C-O 反應(yīng)延遲,同時(shí)需要加入大量的石灰造渣, 操作人員未能及時(shí)提高槍位, 導(dǎo)致渣中(FeO)含量過(guò)高,使C-O 反應(yīng)劇烈,造成噴濺。 這時(shí)熔池溫度迅速升高,而噴濺后的爐渣中(FeO)含量降低,導(dǎo)致?tīng)t渣返干,造成鋼水溫度的傳遞受到阻礙,使分散在爐渣中的鋼液溫度下降而粘在氧槍上。

      1.1.2 鐵水硅含量低時(shí)

      鐵水硅含量低時(shí),硅很快被氧化,使C-O 反應(yīng)期提前,起渣較晚,而操作人員未能及時(shí)調(diào)整槍位,使渣中(FeO)含量降低,導(dǎo)致?tīng)t渣返干而粘槍。

      1.2 冶煉過(guò)程操作條件

      1.2.1 裝入制度

      現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)鐵水、廢鋼等原料條件及時(shí)調(diào)整入爐料的結(jié)構(gòu)。 電子秤計(jì)數(shù)顯示不準(zhǔn)、回爐鋼水影響、出鋼量不穩(wěn)定以及放鋼不凈等,有可能造成爐容比偏小而產(chǎn)生噴濺后又產(chǎn)生返干而粘槍。

      1.2.2 造渣制度

      1)渣料加入批量和時(shí)機(jī)控制要合適。如在開(kāi)吹時(shí)一次性加入過(guò)量石灰,會(huì)導(dǎo)致溫降過(guò)大,石灰溶解不好,化渣不良,形成結(jié)塊。

      2)渣料結(jié)構(gòu)。 如采用單一石灰造渣,易在冶煉過(guò)程中出現(xiàn)高溫返干、噴濺現(xiàn)象,而合理利用石灰石、鎂粒、燒結(jié)礦等造渣材料配合造渣,不但可以有效提高爐渣的效果,同時(shí)還能提高爐齡和抑制噴濺。 實(shí)際操作中,前期預(yù)加石灰石做造渣原料,可以很快完成煅燒化渣過(guò)程,由于石灰石起到“廢鋼+石灰”的作用,對(duì)煉鋼前期脫磷效果好;開(kāi)吹時(shí)加入鎂粒以增加前期渣中(MgO)含量,利于前期脫磷和保護(hù)爐襯的作用;另一方面多批次加入適量的燒結(jié)礦能夠助熔降溫,降低鐵損。

      3)造渣量沒(méi)有根據(jù)入爐料變化而改變。 實(shí)際操作中,要根據(jù)鐵水原料硅含量調(diào)整造渣劑的配比、批量及加入時(shí)間和控制槍位等,以適應(yīng)吹煉過(guò)程中渣量變化,避免出現(xiàn)渣量過(guò)多或太少。

      4)一次拉碳爐渣化透,沒(méi)有出現(xiàn)粘槍現(xiàn)象,而在補(bǔ)吹時(shí)粘槍。原因是一次拉碳溫度較高,補(bǔ)吹加入大量的渣料,而補(bǔ)吹時(shí)間又短槍位過(guò)低,渣料無(wú)法化透,會(huì)發(fā)生粘槍。

      1.2.3 吹煉過(guò)程操作不當(dāng)

      根據(jù)化渣原則即初渣早化,過(guò)程化透,終渣做粘。 在生產(chǎn)實(shí)際中,由于操作者操作不當(dāng),導(dǎo)致吹煉氧槍槍位和氧壓不合適。 如在吹煉中期,爐內(nèi)溫度已足夠高,C-O 反應(yīng)最為激烈,此時(shí)槍位過(guò)低,渣中(FeO)含量降低,爐渣流動(dòng)性降低,發(fā)生爐渣返干,引起氧槍粘鋼。

      2 避免氧槍粘鋼的措施

      氧槍粘鋼較少時(shí),容易處理,采用氧槍刮渣器進(jìn)行清除是可行的。如果槍體表面粘上了鋼,或者粘成了鋼瘤,刮渣器則無(wú)法進(jìn)行清除,需要進(jìn)行火焰切割處理。 氧槍粘鋼對(duì)氧槍壽命、材料的消耗及冶煉時(shí)間等都會(huì)有不良影響,解決氧槍粘鋼的主要措施見(jiàn)下:

      2.1 穩(wěn)定鐵水中硅含量

      根據(jù)相關(guān)資料,由于我國(guó)的廢鋼資源有限,鐵水中ω[Si]=0.30%~0.60%為宜[1]。混鐵爐應(yīng)發(fā)揮其有效作用,穩(wěn)定鐵水成分和溫度,為轉(zhuǎn)爐冶煉創(chuàng)造一個(gè)好的條件。生產(chǎn)中,操作人員要提前了解鐵水中硅含量,以便選擇合適的造渣制度,鐵水中不同硅含量下的操作方法如下:

      1)鐵水中硅含量低時(shí),適當(dāng)降低槍位升溫,并減少第一批造渣料的加入量,初渣早化。 因?yàn)镃-O 反應(yīng)期提前,應(yīng)提前提高槍位,加入適量燒結(jié)礦,以增加渣中(FeO)含量,防止?fàn)t渣返干。

      2)鐵水中硅含量高時(shí),提高廢鋼等冷料用量,應(yīng)少量多批次加入造渣劑,C-O 反應(yīng)期延遲,延長(zhǎng)前期壓槍時(shí)間,防止噴濺。

      2.2 優(yōu)化槍位控制

      吹煉過(guò)程槍位控制的基本原則是:化好渣、化透渣、快速脫碳、不噴濺、熔池均勻升溫。在C-O 反應(yīng)期間,尤其要控制好槍位。操作人員要根據(jù)爐口火焰和聲音及時(shí)判斷是否出現(xiàn)返干現(xiàn)象,適當(dāng)添加燒結(jié)礦以增加(FeO)含量。 槍位過(guò)低,爐渣返干,造成嚴(yán)重的金屬噴濺,導(dǎo)致粘槍而燒壞噴頭。槍位過(guò)高,渣中(FeO)含量較高,由于C-O 反應(yīng)劇烈快,造成噴濺。吹煉過(guò)程中槍位控制的好與壞至關(guān)重要。根據(jù)正常情況下按照設(shè)定的槍位高度進(jìn)行控制,總結(jié)提煉出的槍位圖,在實(shí)際冶煉中根據(jù)情況適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整,見(jiàn)圖2。

      圖2 優(yōu)化后的槍位控制圖

      2.3 控制爐底上漲

      爐底上漲不僅影響爐容比,而且降低了轉(zhuǎn)爐的有效高度,嚴(yán)重時(shí)會(huì)使噴濺加劇。 造成爐底上漲的主要原因有:

      1)石灰質(zhì)量差,冶煉過(guò)程出現(xiàn)返干現(xiàn)象,造成終渣未化透;

      2)冶煉臨近終點(diǎn),補(bǔ)加石灰等;

      3)終渣堿度較高。

      控制爐底上漲,首先要控制爐渣堿度,一般不要超過(guò)3.5,而不是單純降低終渣(MgO)含量。 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),只要終渣堿度合適,濺渣后爐渣有一定流動(dòng)性,一般不會(huì)出現(xiàn)爐底上漲。爐底上漲,一般出現(xiàn)在濺渣后的余渣,不具備流動(dòng)性,倒?fàn)t時(shí)呈團(tuán)滾動(dòng)的爐次,該癥狀是爐渣堿度過(guò)高或終渣未化透的表現(xiàn)。

      2.4 采用錐體氧槍

      目前,錐體氧槍在我國(guó)包鋼和鞍鋼的應(yīng)用效果比較好,見(jiàn)圖3 和圖4 所示。錐體氧槍靠近噴頭的下部槍身呈錐形,上粗下細(xì),鋼渣粘不住,噴濺在槍身上的鋼渣,順著錐形槍身,自行滑入爐中。通常情況下,提槍后,槍身上無(wú)鋼渣[2]。

      圖3 錐體氧槍

      圖4 錐形管

      3 效果

      2013 年采用以上措施后,轉(zhuǎn)爐氧槍粘鋼現(xiàn)象明顯減少,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,轉(zhuǎn)爐日利作業(yè)率得到了一定提高,為順利完成生產(chǎn)任務(wù)奠定了良好基礎(chǔ)。 詳情效果見(jiàn)表2。

      4 結(jié)論

      1)鐵水原料成分條件硅含量不穩(wěn)定,冶煉操作條件中裝入制度、造渣制度和吹煉過(guò)程操作不當(dāng),化渣不透,產(chǎn)生返干是引起轉(zhuǎn)爐氧槍粘鋼的主要原因。

      2)實(shí)際生產(chǎn)中刮渣器的作用是有限的。 穩(wěn)定鐵水中硅含量、優(yōu)化槍位控制、控制爐底上漲,化好渣,化透渣,能夠較好的解決轉(zhuǎn)爐氧槍粘鋼現(xiàn)象。

      3)借鑒包鋼和鞍鋼錐體氧槍成功經(jīng)驗(yàn),將現(xiàn)在的氧槍換成錐體氧槍,同樣可以起到解決氧槍粘鋼的作用。

      [1]陳家祥.鋼鐵冶金學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1990.

      [2]劉志昌.轉(zhuǎn)爐錐體氧槍[Z].大連漢森金屬有限.

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