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      關(guān)于礦用液壓支架立柱導(dǎo)向套靜密封漏液的分析

      2013-08-14 09:24:34李小偉
      河南科技 2013年8期
      關(guān)鍵詞:擋圈漏液形圈

      李小偉

      (北京天辰華瑞密封技術(shù)有限責任公司,北京 100023)

      1 概述

      液壓支架中立柱有單作用和雙作用之分,其中單作用立柱采用液壓升柱、自重降柱的工作方式,由于靠自重降柱速度慢,并且整個支架各個立柱降柱不同步,影響采煤工作面的快速推進,因此目前基本被雙作用立柱所取代,雙作用立柱完全靠液壓來實現(xiàn)升柱和降柱,所以在降柱的時候?qū)?dǎo)向套部分的結(jié)構(gòu)件和密封件要求很嚴,導(dǎo)向套部位的靜密封組件如果失效,造成立柱油缸漏液,直接影響了降柱工作的順利進行。目前立柱油缸中導(dǎo)向套靜密封結(jié)構(gòu)一般有:O形圈+擋圈組合結(jié)構(gòu)、Y形圈結(jié)構(gòu)、蕾形圈+擋圈組合結(jié)構(gòu)等,各種靜密封結(jié)構(gòu)對油缸的結(jié)構(gòu)、表面質(zhì)量等都有不同的要求。

      2 漏液分析

      某煤機廠現(xiàn)場立柱油缸試壓過程中出現(xiàn)導(dǎo)向套和缸筒連接處漏液的現(xiàn)象,作為技術(shù)人員我趕到現(xiàn)場了解情況,發(fā)現(xiàn)在立柱打壓測試時,在給油缸上腔打壓使活塞桿回程是出現(xiàn)漏液現(xiàn)象(圖1),初步判斷為導(dǎo)向套靜密封失效或?qū)蛱捉饘偌芽p等造成漏液。

      圖1

      在現(xiàn)場工人的配合下,我們將立柱油缸解體,解體后發(fā)現(xiàn)此油缸中導(dǎo)向套靜密封采用O形圈+擋圈組合結(jié)構(gòu),其中擋圈有圓周部分被順著壓力方向擠入導(dǎo)向套和缸筒間的間隙,個別擋圈被擠斷,初步判斷擋圈損壞失效可能是造成立柱漏液的原因,為了排除導(dǎo)向套金屬件裂縫引起油缸漏液的原因,特將導(dǎo)向套上密封件全部拆下,擦干凈大小導(dǎo)向套,仔細檢查大小導(dǎo)向套的內(nèi)外表面,這時發(fā)現(xiàn)導(dǎo)向套靜密封溝槽背壓側(cè)有腐蝕缺口的痕跡,除此之外沒有發(fā)現(xiàn)別的裂紋的缺陷(圖2)。

      圖2

      由此斷定造成此次立柱油缸漏液的原因是導(dǎo)向套靜密封的溝槽邊緣有腐蝕缺陷,導(dǎo)致軟質(zhì)擋圈擠入缺陷部位,同時由于導(dǎo)向套采用旋入式裝配,這樣在安裝是對擋圈造成損傷,進一步斷裂。

      3 解決方案

      針對現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,解決問題可從兩方面入手,一方面是更換新的導(dǎo)向套,避免擋圈在旋入缸筒過程中局部受力造成損傷。另一方面就是從密封結(jié)構(gòu)入手,增大密封結(jié)構(gòu)的適用范圍,保證安裝過程的順利進行。

      經(jīng)現(xiàn)場討論,同時考慮到導(dǎo)向套修復(fù)更換的成本,決定從密封結(jié)構(gòu)角度解決問題。為了避免擋圈擠入間隙損壞,決定采用硬質(zhì)擋圈來替代軟質(zhì)擋圈,生產(chǎn)方法為采用澆注型尼龍料車制、鋸口,然后在現(xiàn)場安裝進行打壓測試,在打壓測試過程中,發(fā)現(xiàn)裝完新型密封的10根立柱油缸中,有4根出現(xiàn)漏液,接下來解體完立柱油缸發(fā)現(xiàn)新型擋圈沿著溝槽圓周方向出現(xiàn)折彎、堆積的現(xiàn)象,導(dǎo)致立柱漏液,由此我們分析應(yīng)該是車制的擋圈剛性不足引起擋圈本身變形。隨后又采用注塑成型尼龍擋圈然后鋸口,在打壓過程中又出現(xiàn)了新的問題,由于擋圈鋸口比較鋒利,出現(xiàn)O形圈被劃傷導(dǎo)致漏液的現(xiàn)象。

      經(jīng)過以上幾次對靜密封擋圈材料和結(jié)構(gòu)的調(diào)整,對立柱油缸漏液現(xiàn)象沒有什么改進,由此并不能單一通過改進擋圈來解決問題。

      如果繼續(xù)采用O形圈密封就必須由擋圈來承壓,這時我們需要有新的密封結(jié)構(gòu)來替代O形圈,同時取消擋圈結(jié)構(gòu)。

      Y形圈具備這樣的功能,由于Y形圈截面尺寸比較大,同時通過一定的抱緊量緊抱在靜密封槽底,這樣就增大了密封本身的剛性,這樣在導(dǎo)向套旋入缸筒是就不會由于導(dǎo)向套本身有腐蝕而把Y形圈損傷,更不會造成密封斷裂,從而保證了密封效果,保證了立柱油缸正常工作。

      順著這樣的思路,現(xiàn)場漏液的油缸導(dǎo)向套部位更換上了新型密封——Y形圈(圖3),接下來對更換完密封的20根立柱再一次進行打壓測試,在打壓過程中沒有發(fā)現(xiàn)漏液的現(xiàn)象,隨后的更換打壓也沒發(fā)現(xiàn)異常,從而確定Y形圈是解決現(xiàn)場立柱油缸漏液的最佳選擇。

      圖3

      4 結(jié)語

      隨著采煤行業(yè)的發(fā)展,液壓支架用油缸的修復(fù)工作會越來越多地占領(lǐng)市場,而油缸修復(fù)工作中又有自己的特殊性,包括尺寸一致性和各部件的表面質(zhì)量都很難保證和新加工件一樣,這就要求密封供應(yīng)商要根據(jù)現(xiàn)場的實際情況來提供最優(yōu)選的密封來保證現(xiàn)場工作的順利進行,而不是一成不變。

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