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      降低鋁錠表面波紋的探討分析

      2013-08-15 00:48:29李鐵鋒
      河南科技 2013年8期
      關鍵詞:鋁錠鋁液波紋

      李鐵鋒

      (河南中孚鋁業(yè)公司 動力二分廠,河南 鞏義 451200)

      1 概述

      中孚鋁業(yè)公司鑄造車間使用的是20KG 水平連續(xù)鑄錠機組,主要用于重熔用鋁錠的生產(chǎn),該機組是一種高效、自動化的鋁錠鑄造設備。在生產(chǎn)中,高溫鋁液進入鑄模凝固成鋁錠的過程,始終處于水平移動的鏈條之上,鋁錠表面在冷凝的過程中,不可避免的會出現(xiàn)或多或少的波紋,輕微波紋是充許存在的,波紋嚴重時就會影響到鋁錠外觀質(zhì)量,進而影響到鋁錠價格并有損公司形象。因此,充分研究鋁錠表面波紋產(chǎn)生的原因,進而找到消除波紋的技術方法,在鋁錠鑄造生產(chǎn)中有著極大的現(xiàn)實意義。

      2 嚴重波紋產(chǎn)生的原因

      經(jīng)過多年生產(chǎn)經(jīng)驗的總結,在鋁錠鑄造生產(chǎn)中,產(chǎn)生嚴重波紋的原因主要有:鑄造機機身不穩(wěn);鑄機鏈條過緊或過松;鑄機兩側鏈條松緊不一致;鑄機鏈條軌道上或鑄模下有凝鋁;冷卻水沸騰;外力所致等。而在生產(chǎn)實踐中,由鏈條松緊不一致、軌道或鑄模下有凝鋁、冷卻水沸騰引起的鋁錠表面波紋最為常見,也最為嚴重。

      3 消除鋁錠表面波紋的主要方法

      3.1 由鑄機兩側鏈條松緊不一致引起的波紋

      根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要,20kg 連續(xù)鑄造機組常常會連續(xù)作業(yè),鑄造機經(jīng)過長期的使用,鑄機機身兩側鏈條便會產(chǎn)生松緊不一致,會引起鑄模運行過程不平穩(wěn),出現(xiàn)劇烈晃動。而鑄模內(nèi)的鋁液在凝固過程中,由于靠近鑄模內(nèi)壁溫度相對較低,此位置的液態(tài)鋁先凝固成型,未凝固的鋁液振波每到接近已凝固的鋁時就凝固成型,從而使鋁錠以中部為分界形成較深的溝槽。鑄模晃動嚴重時,常常會造成員工無法正常操作,表面浮渣不能正常去除,直接造成廢料產(chǎn)生,甚至會使相鄰鑄模內(nèi)的鋁液連成一片,造成鋁錠脫模困難,嚴重影響生產(chǎn),甚至造成生產(chǎn)中斷,并且清理過程在高溫設備上進行,十分不易清理。針對這種原因造成的鋁錠波紋,我們在日常的工作中要調(diào)整鑄機從動輪上的調(diào)整螺絲,使兩側鏈條松緊適度、一致。調(diào)整過程中要細心,邊調(diào)整邊觀察,當鑄機兩側鏈條趨于松緊一致時,鑄模運行就會趨于平穩(wěn),由此引起的波紋也會隨之消失。

      3.2 鏈條軌道上或鑄模下有凝鋁引起的波紋

      另一種引起波紋的主要原因是鏈條軌道上或鑄模下有凝鋁,阻礙鑄模的正常移動。當鑄機鏈條上或鑄模下有凝鋁時,勻速運動的鑄模因為受到凝鋁磨擦力的作用,而改變運動速率,導致鑄模內(nèi)的鋁液在晃動中凝固,從而在鋁錠表面形成波紋。對于這種原因造成的波紋,生產(chǎn)前要認真點檢設備,保證鏈條軌道上、鑄模下干凈整潔,必要時打開鑄模進行清理,對于在生產(chǎn)過程中進入鑄模下的凝鋁,要查清原因,及時清除,保證鏈條運行平穩(wěn)。

      3.3 冷卻水沸騰引起的波紋

      鋁液由分配器進入鑄模后,是靠鑄模底部的冷卻水冷卻凝固的。正常的冷卻水溫度應該在65℃,如果冷卻水流量控制過小,就會造成鑄模底部的冷卻水沸騰,而沸騰產(chǎn)生的振動會作用在鑄模上,進而影響到鑄模內(nèi)正在凝固的鋁液表面,形成波紋。對于這種原因引起的波紋,要求在生產(chǎn)中應正確控制冷卻水流量,一般在85t/h,冷卻水不沸騰,就不會由此引起波紋,另外要加強對循環(huán)水路的疏通,回水不暢是造成冷卻水沸騰的主要原因,下面以中孚鋁業(yè)動力分廠鑄造車間的循環(huán)水清理方法,來介紹一種高效環(huán)保的清理方法:循環(huán)水系統(tǒng)是鑄造車間生產(chǎn)系統(tǒng)的一個重要組成部分,主要負責為全車間提供生產(chǎn)用水,經(jīng)過近10年來的長久使用,循環(huán)水管道的水漬也隨之增加很多,尤其進入夏季,如果管理不當,就會出現(xiàn)鋁錠過熱現(xiàn)象,鑄機水沸騰,產(chǎn)生大量波穩(wěn)鋁錠,給生產(chǎn)帶來的很大的影響。但是如果用化學藥物來清理,成本相對較高,平均清理1m 管道要花費3000 元左右,還會對水質(zhì)造成不可避免的污染,后經(jīng)清理觀察發(fā)現(xiàn),循環(huán)水管道容易堵塞的地方一個為車間內(nèi)部鑄機兩側的回水管道,主要會有大量水漬沉積在沉淀池中,再者就是回水管道的回水口出,極易被一些誤如的漂浮雜物堵塞;為了高效環(huán)保清理回水管道,車間經(jīng)過多次實驗制作了專用清理工具,漂流瓶,五角星,鋼絲繩,對回水管道進行物理清除,對沉淀池進行徹底清理,并且形成定期工作制度,有效地保證車間生產(chǎn)的安全順利進行。另外對循環(huán)水管道還進行了多次改造,在循環(huán)水池回水口出增開人孔,然后進行定期的人工清理,每月大概能清理水漬800 余公斤,使循環(huán)水系統(tǒng)滿足工藝需求,提高生產(chǎn)穩(wěn)定性,有效降低了波紋鋁錠的產(chǎn)生。

      4 結論

      以上的三種措施和方法均已經(jīng)在中孚鋁業(yè)動力分廠鑄造車間生產(chǎn)實踐中應用,有效改善了成品鋁錠表面波紋現(xiàn)象,鋁錠表面整體比較光滑平整,取得了比較明顯的效果,鋁錠外觀質(zhì)量得到了極大地改善,給企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟效益,同時為打造ZF 牌鋁錠良好品質(zhì)奠定了堅實基礎。

      [1]周令德,馮云祥.金屬學及熱處理[M].西南鋁職工大學,2006,22-29.

      [2]周令德,鋁加工基礎[M].西南鋁職工大學,2006,20-34.

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