李 濤,張 磊
(華電能源股份有限公司哈爾濱第三發(fā)電廠,哈爾濱150024)
目前,哈三廠發(fā)電用煤為煙煤摻燒褐煤,由于褐煤具有揮發(fā)分高、氧含量過高、燃點低等特點,在制粉和儲存過程中極易出現(xiàn)煤粉自燃或煤粉爆炸現(xiàn)象,對中儲式制粉系統(tǒng)安全運行有一定的影響。因此,本文對該廠鍋爐制粉系統(tǒng)爆炸原理進行了分析,對制粉系統(tǒng)的粉倉、給煤機等設備進行了必要的改造,增加了抽爐煙系統(tǒng)和粉倉充氮系統(tǒng),提高了參燒褐煤現(xiàn)場燃煤供應異常時的風險應對能力,有效地防止了中儲式制粉系統(tǒng)煙煤摻燒褐煤爆炸的發(fā)生,保證了磨煤機出力及運行機組安全、穩(wěn)定運行。
哈三廠一期工程2臺200 MW機組鍋爐由哈爾濱鍋爐廠制造,鍋爐型號為HG-670/13.7-II,鍋爐制粉系統(tǒng)為鋼球磨中儲式,采用熱風加溫風干燥方式,配置2臺給煤機、2臺磨煤機、2臺粗粉分離器、2臺細粉分離器及2臺排粉風機。制粉系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。
制粉系統(tǒng)爆炸可以分為內(nèi)部原因和外部原因。煤粉濃度、煤粉揮發(fā)分、煤粉細度、可燃氣體共存是引起制粉系統(tǒng)爆炸的內(nèi)部原因;系統(tǒng)內(nèi)的積煤和積粉,溫度過高,煤粉過細,水分過低,煤粉在粉倉中積粉過久和粉倉嚴重漏風,氧含量過高,以及外來火源等是其外部原因。
褐煤具有干燥無灰基揮發(fā)分,褐煤水分、灰分較高,褐煤氧含量(Oar=8%~12%)、揮發(fā)分高,容易自燃、爆炸,在煙煤鍋爐中摻燒極易引起制粉系統(tǒng)爆炸和干燥出力不足等問題。煙煤摻燒褐煤中儲式制粉系統(tǒng)爆炸的因素[1]如下:
表1制粉系統(tǒng)主要參數(shù)
1)粉倉內(nèi)部溫度較高。在制粉系統(tǒng)停運后,粉倉一直處于積粉現(xiàn)象,粉倉內(nèi)部溫度一般在70℃左右。
2)粉倉內(nèi)含氧量過高。磨煤機啟動和遇見火源,很容易爆炸起火。
3)在磨煤機停運而用熱風(冷風)送粉時,系統(tǒng)隔絕不嚴,會有熱風漏入磨煤機系統(tǒng),使磨煤機內(nèi)積粉自燃而引發(fā)爆炸。
4)褐煤揮發(fā)分含量較高,化學性質(zhì)活躍,在摻燒過程中極易發(fā)生制粉系統(tǒng)爆炸事故,造成設備損壞。
5)煤摻燒褐煤后,褐煤水分較大使磨煤機出力下降,長時間運行可能造成制粉系統(tǒng)內(nèi)局部積粉(如一次風管或粉倉吸潮管內(nèi)堵塞;磨煤機出口木屑分離器篩格、粗粉分離器內(nèi)折向擋板、細粉分離器入口平緩區(qū)域都會有一部分較粗煤粉或雜物沉積于此),如果不及時清理易形成積粉自燃,制粉系統(tǒng)重新啟動時就會發(fā)生爆炸。
1)控制磨煤機出口、粉倉內(nèi)部溫度,確保制粉系統(tǒng)安全性的前提下最大限度地提高制粉系統(tǒng)的干燥出力,提高褐煤摻燒比例。
2)使制粉系統(tǒng)終端含氧量控制在12%以下,滿足其安全防爆要求。
3)降低粉倉內(nèi)的濕度,避免煤粉受潮結塊及吸潮管堵塞,杜絕粉倉積粉。
4)降低系統(tǒng)漏風量和積粉現(xiàn)象。
3.2.1 從爐內(nèi)抽取高溫爐煙
在引風機入口煙道抽取低溫爐煙(冷爐煙)與熱空氣混合作為干制粉系統(tǒng)燥介質(zhì),降低制粉系統(tǒng)終端含氧量,滿足其安全防爆要求[2]。即利用磨煤機入口負壓與抽吸點之間形成的壓差抽取熱爐煙,在制粉系統(tǒng)的干燥介質(zhì)中摻入熱爐煙,以降低制粉系統(tǒng)的含氧量,保證其安全性,同時提高制粉系統(tǒng)的干燥出力。新增設抽爐煙系統(tǒng)如圖1所示。抽爐煙系統(tǒng)分為熱爐煙抽取管路、冷爐煙抽取管路和褐煤提質(zhì)干燥段。設計保持原熱風系統(tǒng)不變,根據(jù)需要通過調(diào)節(jié)風道上的擋板開度控制原熱風風量,不需要時可關閉。
圖1 1臺爐單側抽爐煙改造系統(tǒng)示意圖
熱爐煙系統(tǒng)位于燃燒器與冷灰斗之間(鍋爐10 m地面上部),抽取溫度為850℃左右的煙氣作為制粉系統(tǒng)的高溫干燥介質(zhì),如圖2所示。冷爐煙系統(tǒng)從引風機入口抽取溫度140℃左右的煙氣,作為制粉系統(tǒng)的低溫干燥介質(zhì)。由于冷煙系統(tǒng)管路較長,阻力增加較大,增加冷煙風機,如圖3所示。冷爐煙一部分送到熱爐煙取煙口處,降低入口熱爐煙的溫度;另一部分冷爐煙在煙氣混合聯(lián)箱前與高溫爐煙再次混合,同時進入煙氣混合聯(lián)箱,混合后煙氣溫度為600℃左右,然后從磨煤機的燃料入口(落煤管)進入磨煤機。每臺爐各加裝2臺型號為9-26No12.50高壓離心通風機,作為冷煙風機,將磨煤機入口爐煙溫度控制在設計范圍內(nèi)。
圖2 爐膛單側抽取熱爐煙示意圖
表2 干燥介質(zhì)成分
圖3 單臺爐引風機入口煙道抽取冷爐煙示意圖
3.2.2 提高給煤機入口溫度
提高給煤機入口溫度,增加褐煤提質(zhì)干燥段,既可以調(diào)整磨煤機入口溫度,又提高磨煤機的干燥出力。高溫熱爐煙和低溫冷爐煙同時進入煙氣混合聯(lián)箱后,混合后煙氣入磨溫度控制在280℃左右。提高干燥介質(zhì)溫度受到磨煤機入口允許溫度及制粉系統(tǒng)最大通流量的限制,磨煤機入口溫度調(diào)整后,對磨制褐煤的適應性較好,褐煤的出力明顯增加。現(xiàn)場測試干燥介質(zhì)成分如表2所示。
3.2.3 設置電動調(diào)節(jié)門
在冷煙、熱煙和熱風匯合后抽熱爐主煙管道(通徑DN1500 mm)布置1個DN1500電動調(diào)節(jié)門,在冷煙主管道去溫風管路和熱煙主管路上各設置1個DN600 mm電動調(diào)節(jié)門,并布置溫度、壓力以及煙氣含氧量等測點,以便運行人員根據(jù)這些參數(shù)進行調(diào)整,使制粉系統(tǒng)終端含氧量控制在12%以下,滿足其安全防爆要求。
3.2.4 增大吸潮管管徑
將吸潮管粉倉出口段由φ219改為φ315,能夠保證粉倉負壓和降低粉倉濕度,防止煤粉受潮結塊及吸潮管堵塞,減少粉倉積粉現(xiàn)象。
3.2.5 改造制粉系統(tǒng)部分閥門和粉倉頂部形狀
將細粉分離器至粉倉落粉管的切換擋板改為電動插板門,把交叉管切換擋板改為電動插板門,粉倉落粉管至輸粉機的切換擋板改為電動插板門,降低制粉系統(tǒng)漏風量。
改造粉倉頂部形狀,改進內(nèi)壁材質(zhì),將粉倉頂棚改成不繡鋼板制作并與四壁接觸處圓滑過渡,粉倉內(nèi)壁加裝不銹鋼內(nèi)襯,減少粉倉積粉。
3.2.6 安裝 CO、O2監(jiān)控設備及氮氣消防系統(tǒng)[3]
在2號鍋爐10m地面加裝氮氣消防系統(tǒng)設備(每臺爐1套),在每個粉倉加裝2套CO和O2含量監(jiān)測系統(tǒng),使粉倉內(nèi)部的O2、CO含量降低,不具備爆炸的條件。充氮前提條件:1)CO含量過高;2)O2含量過高;3)磨煤機啟停車;4)系統(tǒng)停機再啟動。哈三電廠單臺爐粉倉充氮裝置控制系統(tǒng)原理如圖4所示。
圖4 單臺爐粉倉充氮裝置控制系統(tǒng)原理圖
充氮原理:從2臺粉倉出口處,抽取樣氣監(jiān)測CO和O2的含量,信號傳到DCS系統(tǒng),DCS系統(tǒng)根據(jù)CO含量、O2含量、系統(tǒng)的整體狀態(tài)、起停狀態(tài)等,進行控制氮氣生產(chǎn)裝置和充氮。該系統(tǒng)增加1個儲氣罐,以保證2個粉倉進行瞬間快速充氮。
3.2.7 安裝制粉系統(tǒng)溫度監(jiān)控設備和檢查
在磨煤機出、入口各加裝1套測壓、測溫防爆監(jiān)測系統(tǒng),在一定條件下控制磨煤機入口煙氣溫度,使磨煤機煤粉干燥出力在最佳值,入口溫度控制在最低值。
在檢查制粉系統(tǒng)時,要及時清除沉積于磨煤機出口木屑分離器篩格、粗粉分離器內(nèi)折向擋板、細粉分離器入口平緩區(qū)域煤粉或雜物。
1)為了防止中儲式制粉系統(tǒng)煙煤摻燒褐煤爆炸事故發(fā)生,須根據(jù)制粉系統(tǒng)爆炸原理和褐煤的特點,對哈三廠一期工程2臺200 MW機組鍋爐中儲式制粉系統(tǒng)進行改造。
2)該制粉系統(tǒng)的改造增加了抽爐煙系統(tǒng)和制氮系統(tǒng),有效地解決了煙煤摻燒褐煤對中儲式制粉系統(tǒng)安全運行的影響;保證了制粉系統(tǒng)出力,降低了燃料成本,提高了機組運行的經(jīng)濟性。
[1]狄萬豐,劉建,鄧海濤,等.中間倉儲式制粉系統(tǒng)的防爆安全分析[J].發(fā)電設備,2012(7).
[2]辛曲珍,張夢.煙煤摻燒褐煤機組運行安全性研究及對策[J].鍋爐制造,2011(11).
[3]牛建鋼.基于褐煤摻燒的磨煤機防爆研究[D].北京:華北電力大學,2011.