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      淺談煙氣脫硫?qū)Y(jié)生產(chǎn)的影響

      2013-11-08 03:29:30曹繼禮朱化朋
      天津冶金 2013年2期
      關(guān)鍵詞:底料風(fēng)箱燒結(jié)機(jī)

      曹繼禮,張 惠,朱化朋

      (1.萊蕪分公司煉鐵廠燒結(jié)二車間,山東萊蕪 271126;2.萊鋼型鋼煉鐵廠,山東萊蕪 271126)

      1 引言

      在鋼鐵長流程生產(chǎn)過程中,燒結(jié)過程要排放出大量的SO2。沒有經(jīng)過脫硫處理的廢氣SO2濃度一般為400~1 500 mg/Nm3。燒結(jié)煙氣是經(jīng)過抽風(fēng)機(jī)抽風(fēng),礦石在溶劑燃料等作用下發(fā)生一系列物理化學(xué)變化,產(chǎn)生的高溫廢氣。其特點為煙氣量較大且有毒,水分大,溫度高,廢氣成分隨著燒結(jié)過程變化而變化。

      山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠4#265 m2燒結(jié)機(jī)燒結(jié)煙氣脫硫?qū)嵤┝诉x擇性煙氣脫硫方案,采用了半氣選脫、Cansolv 可再生氨脫硫技術(shù)和一轉(zhuǎn)一吸硫酸生產(chǎn)工藝。脫硫化學(xué)原理是運用有機(jī)二元胺液來吸收燒結(jié)煙氣中的無機(jī)物。Cansolv 可再生氨脫硫技術(shù)[1]是濕法回收法,使用專利氨液循環(huán)高效吸收煙氣中的SO2,效率可高達(dá)99%以上。加熱吸收了SO2的氨液,將純SO2氣體從氨液中解析出來制酸,再生氨液循環(huán)利用。但是在脫硫設(shè)施運行后燒結(jié)生產(chǎn)過程中,燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱磨損較為嚴(yán)重,伸縮節(jié)使用壽命縮短,兩個大煙道溫度溫差大,風(fēng)箱內(nèi)氣流分配不均勻等,對燒結(jié)生產(chǎn)造成了較大的影響。

      2 氨法脫硫?qū)Y(jié)生產(chǎn)的影響及原因分析

      2.1 煙氣脫硫?qū)θR鋼銀前265m2燒結(jié)機(jī)的影響

      燒結(jié)過程是一個復(fù)雜的物理化學(xué)過程,由于原料、熔劑、固體燃料成分的多樣性,使得燒結(jié)過程中產(chǎn)生的有害氣體種類很多。隨著脫硫系統(tǒng)的運行,兩個大煙道也呈現(xiàn)出不一樣的新特性。

      其特點如下:

      (1)廢氣溫度變化較大,隨外界大氣溫度變化和工藝變化,煙氣溫度一般在105~160℃,其中1#脫硫煙道溫度多數(shù)情況下高于2#非脫硫煙道20℃。

      (2)廢氣中含塵量較大,濃度達(dá)100~285 g/m3。其中2#煙道1#~8#風(fēng)箱和1#煙道12#~22#風(fēng)箱磨損速度較快,伸縮節(jié)使用壽命大大縮短,漏風(fēng)較為嚴(yán)重。

      (3)水分含量大。水分在燒結(jié)過程中起到造球、傳熱、提高小球光潔度等作用,燒結(jié)完全時,水分隨廢氣排出,廢氣中的水蒸氣含量在10%左右。2#煙道廢氣溫度偏低,風(fēng)機(jī)葉片掛泥,風(fēng)機(jī)電流高于額定值250 A,對2#主抽風(fēng)機(jī)安全穩(wěn)定運行造成很大的隱患。

      (4)由于氣流分布不均勻,所帶走的灰量成不均勻狀態(tài),導(dǎo)致大煙道放灰不均勻,有的卸灰閥灰量很少,有的卸灰閥灰量則太多。

      燒結(jié)過程中的心臟部位在主抽風(fēng)機(jī),隨著風(fēng)箱的大幅改動,抽風(fēng)系統(tǒng)變化明顯,氣流分布不均衡,風(fēng)箱磨損較快,大煙道放灰難度大,大煙道廢氣溫度差異大。

      2.2 產(chǎn)生影響的原因分析

      為了查找影響燒結(jié)生產(chǎn)的原因,我們先從脫硫系統(tǒng)半氣閥改造入手。山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠4#265m2燒結(jié)機(jī)配有28對風(fēng)箱、2個大煙道和對應(yīng)的2臺12000m3/min抽風(fēng)機(jī)。根據(jù)所有風(fēng)箱的實際廢氣溫度和其中的含硫量,將風(fēng)箱分為兩部分后分別引入2個大煙道。1#~8#和24#~27#風(fēng)箱的煙氣全部引入非脫硫大煙道,SO2濃度小于200 mg/Nm3,溫度為100~140℃。12#~22#風(fēng)箱的煙氣引入脫硫的大煙道,SO2濃度為2200~1600mg/Nm3,溫度為130~160℃,此煙道廢氣引入脫硫系統(tǒng)進(jìn)行脫硫。東28#風(fēng)箱引入脫硫煙道,西28#風(fēng)箱引入非脫硫煙道。

      為了平衡兩個大煙道半氣改造后的流量、壓力,在9#~11#風(fēng)箱和23#~25#風(fēng)箱設(shè)有雙向調(diào)節(jié)閥[2],用于調(diào)節(jié)兩個大煙道之間的平衡。風(fēng)箱改造后的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

      圖1 改造后的風(fēng)箱結(jié)構(gòu)示意圖

      脫硫煙道高溫含硫廢氣經(jīng)過電除塵后,再通過增壓風(fēng)機(jī)增加壓力后噴淋洗滌。在增壓風(fēng)機(jī)入口前配置主擋板門,在煙囪原煙道配置旁路擋板門,形成一個三通翻板[3]。脫硫系統(tǒng)工作時,主擋板門處于開啟狀態(tài),同時關(guān)閉旁路擋板門;脫硫設(shè)施停機(jī)檢修時,關(guān)閉主擋板門,打開旁路擋板門,燒結(jié)廢氣經(jīng)原有煙囪排放,如圖2所示。

      2.2.1 燒結(jié)機(jī)剛開機(jī)生產(chǎn)時

      燒結(jié)機(jī)剛開機(jī)生產(chǎn)時,1#、2#大煙道廢氣溫度差異明顯原因探討。剛開機(jī)生產(chǎn)時,混勻料布滿布平整個料面后,1#脫硫煙道廢溫上升很快,10 min左右即可達(dá)到100℃以上,而同樣抽風(fēng)的2#煙道,抽風(fēng)30min后仍然在85℃徘徊,我們通過分析研究,形成結(jié)論如下:

      (1)剛開機(jī)時,混勻料沒有蒸汽預(yù)熱,料溫較低,冬季在25℃左右,抽風(fēng)燒結(jié)時,廢氣中的熱量主要用來供給預(yù)熱層干燥層,大量的熱量根本沒有條件穿過過濕層而進(jìn)入大煙道廢氣中,在燒結(jié)過程中的后半段,過濕層消失,自動蓄熱作用減小,熱量開始進(jìn)入煙道廢氣中,廢氣溫度隨之升高。

      圖2 燒結(jié)煙氣走向圖

      (2)1#~8#風(fēng)箱、26#、27#風(fēng)箱全部由2#大煙道抽風(fēng),12#~22#風(fēng)箱全部由1#大煙道抽風(fēng),其余的9#、10#、11#、23#、24#、25#風(fēng)箱為串通結(jié)構(gòu),也就是對兩個大煙道同時供風(fēng),由此造成兩個大煙道廢氣溫度差異顯而易見。開機(jī)生產(chǎn)后大煙道放灰,2#大煙道放出大量濕料可以作為這一結(jié)論的有力證明。

      2.2.2 正常生產(chǎn)后

      正常生產(chǎn)后,1#、2#大煙道廢氣溫度差異縮小至20℃以內(nèi),我們又通過大量實踐,分析原因如下:

      (1)有了自產(chǎn)的蒸汽后,二混、小礦槽都加入蒸汽,料溫可以提高到50℃左右,過濕層的影響減弱,燒結(jié)過程較為穩(wěn)定,高溫段廢氣風(fēng)箱范圍減?。?9#~27#),兩個大煙道對高溫度風(fēng)箱均有抽風(fēng),差距不大。

      (2)燒結(jié)機(jī)為了減少某一部分的漏風(fēng)(如風(fēng)洞),中間加了隔板,減少漏風(fēng)的影響。經(jīng)過長時間的磨損沖蝕損壞,隔板缺失較多,所起到的隔斷效應(yīng)大大減弱。正是由于隔板作用的降低,使得本不均衡的風(fēng)箱抽風(fēng)系統(tǒng)氣流在臺車底部得到一定程度的重新分配,氣流經(jīng)過混合,廢氣溫度差異減小。

      (3)共有6對共12個風(fēng)箱做了聯(lián)通裝置,在很大的程度上,減小了2#大煙道的壓力,提高了1#大煙道的壓力,起到了很好的平衡作用,同時對廢氣溫度也起到了一定的平衡作用。

      2.2.3 改造后

      改造后,氣流分布不均勻,抽風(fēng)的風(fēng)箱數(shù)量相當(dāng)于減少了三分之一,廢氣流速加快,攜帶的灰塵的動能大大增加,灰塵對風(fēng)箱薄弱處、伸縮節(jié)造成很大的磨損破壞,漏風(fēng)率大大提高。同時,由于分流了部分風(fēng)箱風(fēng)口,與之相對應(yīng)的卸灰閥幾乎無灰可放,而相反,其他的卸灰閥灰量又較大,加大了放灰難度與頻次。

      3 應(yīng)對措施

      3.1 改進(jìn)鋪底料設(shè)施

      燒結(jié)過程中分為五個帶,過濕帶位于五個帶的最下層。當(dāng)沒有鋪底料時,過濕帶接觸到篦條,糊堵在篦條上,在抽風(fēng)的作用下,大量濕料被抽入大煙道,造成大煙道放灰困難。篦條之間留有的抽風(fēng)間隙,被糊上了濕料,減弱了料層的透氣性。

      為此修復(fù)鋪底料漏斗下料口,使之開關(guān)自如,能存儲鋪底料約20t。這樣即使在環(huán)冷機(jī)無料的情況下,也可以保證燒結(jié)機(jī)在2.5h內(nèi)有足夠的鋪底料可以使用。制定了停開機(jī)操作制度,在停機(jī)之前,鋪底料工必須將倉內(nèi)灌滿,準(zhǔn)備開機(jī)時使用;鋪底料的使用,大大減輕了因為料溫低而導(dǎo)致的過濕層影響,料層的透氣性起到了很好的輔助作用。同時由于鋪底料攔截了大量的濕料進(jìn)入大煙道,煙道放灰量大幅減少,灰量的減少也對風(fēng)箱起到一定的保護(hù)作用。

      3.2 提高混勻料溫度

      萊鋼4#265m2燒結(jié)機(jī)采用回收環(huán)冷余熱工藝,當(dāng)停機(jī)檢修時,余熱鍋爐沒有可以采取的熱源,開機(jī)生產(chǎn)后,沒有自產(chǎn)蒸汽,蒸汽壓力為零。而現(xiàn)在的燒結(jié)生產(chǎn)中,二次混合機(jī)和小礦槽都需要蒸汽預(yù)熱混合料,當(dāng)沒有蒸汽預(yù)熱時,冬季僅僅只有白灰和返礦預(yù)熱的情況下,混勻料溫度在25℃左右,需要將混勻料鋪平燒透,排到環(huán)冷上產(chǎn)生蒸汽,自產(chǎn)蒸汽再用于燒結(jié)生產(chǎn),整個過程至少需要3h才能穩(wěn)定生產(chǎn),嚴(yán)重制約了燒結(jié)機(jī)的產(chǎn)能。

      經(jīng)過我們的努力,將企業(yè)管網(wǎng)蒸汽用于燒結(jié)機(jī)的開機(jī)生產(chǎn)階段,用企業(yè)管網(wǎng)內(nèi)的蒸汽預(yù)熱混勻料,待有了自產(chǎn)蒸汽后,關(guān)閉外部供給的蒸汽,開機(jī)生產(chǎn)至運行正常的時間只需要1.5h,效率提高了1倍,產(chǎn)量可以提高400t。

      3.3 降低漏風(fēng)率

      在保證脫硫系統(tǒng)正常運行的條件下,不改動風(fēng)箱構(gòu)造,于2012年度利用兩個季度內(nèi)檢修時間,對風(fēng)箱、伸縮節(jié)、卸灰閥等易磨損部位進(jìn)行堵漏風(fēng)作業(yè)。對風(fēng)箱易磨穿的部位,改變傾角,減輕灰塵沖刷的角度。對磨損嚴(yán)重的伸縮節(jié),仔細(xì)排查,集中更換。

      特別是安裝使用新的潤滑設(shè)備,將原先的點對點加油,改為20個點為一段,每段加油的方式。滑道之間形成均勻的油膜,漏風(fēng)的情況大大減輕,潤滑效果得到了很大的改善,燒結(jié)機(jī)跑偏現(xiàn)象也得到了一定程度的緩解。

      堵漏風(fēng)的實施及潤滑的改造,使漏風(fēng)率得到降低約4%,燒結(jié)機(jī)負(fù)壓升高0.5kPa,燒結(jié)機(jī)抽風(fēng)系統(tǒng)更加完善。兩個大煙道溫差減小,兩個大煙道廢氣出口溫度趨于相等。

      4 效果分析

      4.1 脫硫?qū)Y(jié)生產(chǎn)的影響減小到最低

      通過以上措施的實施,燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)運行后,我們克服種種難點,將脫硫?qū)Y(jié)生產(chǎn)的影響減小到最低,取得了很好的效果,開機(jī)生產(chǎn)至穩(wěn)定時間為1.5h,兩個主抽風(fēng)機(jī)電流接近,2#風(fēng)機(jī)電流穩(wěn)定在額定值250A以下,保證了風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運行,廢氣溫度趨于一致,在115~145℃以內(nèi),保證了風(fēng)機(jī)葉片不掛泥、不喘動。各項指標(biāo)達(dá)到同期水平,產(chǎn)、質(zhì)量保持了穩(wěn)中有升,2012年產(chǎn)量提前19天完成全年251萬t的生產(chǎn)任務(wù)。

      4.2 繼續(xù)探討放灰不均勻的問題

      由于風(fēng)箱結(jié)構(gòu)沒有進(jìn)行大的改變,放灰不均勻的問題依然存在,下一步將對這一問題進(jìn)行深一步的探討,以期盡快得到解決。

      [1]周玉春,于曉晶,董輝.萊鋼銀前265 m2燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫技術(shù)淺析[J].能源與環(huán)境,2010(5):51-53.

      [2]孫建設(shè),楊軍,趙軍,等.萊鋼4#265 m2燒結(jié)機(jī)有機(jī)胺吸附解吸脫硫工藝應(yīng)用實踐[J].中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會學(xué)術(shù)年會論文集,2011(2):101-103.

      [3]李鵬,趙紅光,喬漢東,等.有機(jī)胺液脫除燒結(jié)煙氣SO2的生產(chǎn)實踐[J].2010年全國能源環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)會議文集,2010(6):78-79.

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