內(nèi)燃機(jī)是汽車的“動力心臟”,100多年來它的技術(shù)是日新月異的。內(nèi)燃機(jī)的發(fā)展又因燃油品質(zhì)的提高而改進(jìn),上個世紀(jì)由于汽油是70號(辛烷值),汽油發(fā)動機(jī)的壓縮比為6∶1,如今汽油品質(zhì)已經(jīng)提高到97號和98號,汽油發(fā)動機(jī)壓縮比也隨之提高為10∶1甚至12∶1,更加注重環(huán)保和碳排放。
我曾大修過一輛奧迪轎車,其發(fā)動機(jī)采用四缸缸內(nèi)直接噴射技術(shù),變速器為無級變速,機(jī)械零件與電控元件都極為精致,通過大修的全過程可以領(lǐng)略到德國汽車技術(shù)的精華,但精華過度則奢華,有“嘩眾取寵”的作秀之嫌。如機(jī)油細(xì)濾散熱裝置,其外形體積與解放CA10型相近,又如曲軸箱內(nèi)的潤滑油飛濺加上大小瓦的機(jī)油壓力循環(huán)(壓力4kg/m2)已經(jīng)完全滿足潤滑需要,再設(shè)計一套缸壁的機(jī)油壓力強(qiáng)制噴射系統(tǒng)就會為發(fā)動機(jī)上油留下隱患。技術(shù)設(shè)計要實事求是,否則增加制造成本,提高故障機(jī)率,給維修帶來無窮的煩惱。
汽車發(fā)動機(jī)的總成周邊配置很多附件來保證主機(jī)的運行,就像航母需要艦群來保障一樣。這里將寶馬X3發(fā)動機(jī)與附件傳動鏈(圖1)的關(guān)系淺析如下。
曲軸皮帶盤(外盤直徑129mm,四槽;內(nèi)盤直徑145mm,六槽)一帶四(即發(fā)電機(jī)、水泵、制冷泵、轉(zhuǎn)向助力泵),過渡輪與漲緊輪的設(shè)置是為解決皮帶輪的包角問題,保證有效傳動。內(nèi)盤帶動水泵和發(fā)電機(jī),外盤帶動轉(zhuǎn)向助力泵和制冷泵。
各附件與曲軸皮帶盤的傳動關(guān)系如下:①發(fā)電機(jī)皮帶盤(直徑55mm)與內(nèi)盤(直徑145mm)的傳動比為2.6∶1;②水泵皮帶盤(直徑123mm)與內(nèi)盤(直徑145mm)的傳動比為1.17∶1;③制冷泵皮帶盤(直徑111mm)與外盤(直徑129mm)的傳動比為1.16∶1;轉(zhuǎn)向助力泵皮帶輪(直徑120mm)與外盤(直徑129mm)的傳動比為1.07∶1。
各附件部件以上列傳動速比可計算出發(fā)電機(jī)的最高轉(zhuǎn)速,發(fā)動機(jī)怠速時達(dá)到2080r/min,當(dāng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速為4000r/min時,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速可高達(dá)10400r/min,加上發(fā)電機(jī)本身的工作溫度為103℃,可見發(fā)電機(jī)軸承和碳刷的工作條件極其苛刻,應(yīng)該未雨綢繆,制訂清洗、保養(yǎng)與潤滑方案,防止發(fā)電機(jī)整體報廢。實踐證明,發(fā)電機(jī)軸承與碳刷壽命約在150000~180000km,超過200000km則該部件在運行中有偶發(fā)故障(不發(fā)電),會有中途拋錨之慮。
內(nèi)燃機(jī)有曲軸和凸輪軸,凡軸必有油封,以保證潤滑油不滲不漏。但也有個別車型不設(shè)油封,采取離心式逆向掃油方式,如標(biāo)致的505車型。
近期承修一臺標(biāo)致607的發(fā)動機(jī),該車行駛300000km后曲軸后油封大量漏油,此項作業(yè)必須抬下發(fā)動機(jī),與變速器分開后更換新的油封。此事雖小,卻收獲頗豐,記錄如下:①漏油的原因是曲軸后油封走外圓,無過盈彈性預(yù)緊力;②曲軸后油封規(guī)格為120.46×98×7(mm),實測承孔孔徑為 120.04mm,二者的裝配關(guān)系為彈性過盈配合,過盈量為0.42mm;③該油封的構(gòu)造是金屬簿板沖壓件(骨架)與耐油橡膠硫化壓注而成,金屬簿板沖壓件只允許一次性正確裝配完成作業(yè),二次裝配勢必造成油封本身彈性變形、預(yù)緊力不足(無過盈);④在進(jìn)行曲軸后油封漏油的修理作業(yè)時,鑒于累計行駛里程較多,應(yīng)該連同前曲軸油封一同更換以保證與下次使用里程同步;⑤由于車型特殊,完成以上作業(yè)時應(yīng)安排熟練中工、學(xué)徒各一人,配以發(fā)動機(jī)起吊設(shè)備;⑥由于該維修項目作業(yè)量大、附件多(涉及冷卻、空調(diào)、供油、電氣等系統(tǒng)),作業(yè)工時約在16~20小時(含調(diào)試時間),即兩天完成,一天則需要加夜班,恐生隱患,欲速則不達(dá)。
汽車在運行中,傳動系的各零部件工作時都會有正常的聲音令人放心,不正常的聲音令人煩心。
一輛沃爾沃XC90四驅(qū)越野車,在行駛149000km時,因傳動明顯異響進(jìn)廠檢查,結(jié)果是連接變速器輸出軸的萬向節(jié)已經(jīng)松曠,更換新配件后異響消除。
拆下傳動軸總成(兩段),測量全長為2280mm,軸端兩頭各有六滾珠等速萬向節(jié)(編號HLJ75),中段有過橋軸承及十字萬向節(jié)以滿足前后驅(qū)動橋的動力傳動(見圖2)。在檢修過程中發(fā)現(xiàn)前端萬向節(jié)松曠(徑向間隙0.30mm),后端萬向節(jié)完好(無間隙)。
為什么同一軸上的兩個零件松曠程度不同呢?這是值得分析的:①汽車萬向節(jié)等同于軸承,其材質(zhì)及工藝設(shè)計都十分講究,按用途可分徑向負(fù)荷、推力負(fù)荷和萬向負(fù)荷等;②兩個萬向節(jié)同軸不同果的原因是前端處于高溫區(qū),油質(zhì)干固,后端處于常溫區(qū),散熱好、油質(zhì)好;③前端萬向節(jié)傳動時角偏差極小,始終保持定點壓荷,結(jié)果凹陷0.15mm以上,而后端萬向節(jié)傳動時由于后驅(qū)動橋與車身跳動量較大,故滾珠沿軌道不?;瑒?,不是點磨損。
從事汽車修理工作的人,注定要與各種各樣的異響打交道。
一輛日產(chǎn)天籟V6轎車,累計行駛約110000km,發(fā)動機(jī)運轉(zhuǎn)正常,只是在怠速狀態(tài)下將各窗關(guān)閉后能聽到低分貝、有節(jié)奏的“砰砰”聲,類似人在睡眠發(fā)出的打鼾聲,噪聲雖小,但很煩人。
我們幾乎查遍發(fā)動機(jī)支架各膠墊、排氣部件與車身有關(guān)的各連接點,均正常,但噪聲依舊。困惑中,兩位維修技師由點到面循聲查找,在油箱上蓋的進(jìn)出口接頭處手感有節(jié)奏振感,再向前、向上查找聲源,終于找到發(fā)動機(jī)二排供油管的兩個壓力閥中前方的一個振動明顯,導(dǎo)致該閥到油箱的輸油管全長都有振頻傳給車身,使用聽診器能清楚聽到有節(jié)奏的噪聲。更換新件(零件號為KY09AN024000)后故障排除。
為求異響的原因,我們解剖閥體,見到如小雞蛋大小的壓力閥,分上、下蓋二件鉚合,先鉚膜片,后鉚上蓋,腔內(nèi)有膜片(雙層)及壓力彈簧(直徑14mm,線徑1.7mm,自由長度18.6mm),底座內(nèi)腔有中心主軸,規(guī)格為11×16(mm)。由于燃油系統(tǒng)之供油壓力要求為恒定的3.5kg/m2,但電動泵供油的脈動與電噴嘴瞬間噴油(泄壓),這就形成該閥內(nèi)腔油壓脈動,必然會使膜片芯塊與立柱發(fā)生間隙磕碰,產(chǎn)生噪音。該故障只能換件,不能修復(fù),解剖是為了學(xué)習(xí),知其所以然。
上世紀(jì),前蘇聯(lián)卡車瑪斯、斯大林80拖拉機(jī)都采用大馬力柴油機(jī),啟動時用單缸摩托副機(jī)帶動主機(jī)。當(dāng)今技術(shù)逐漸進(jìn)步,汽車有電動機(jī),省力又安全。
近期大修一臺寶來1.6的發(fā)動機(jī),累計行駛190000km,按維修范圍規(guī)定應(yīng)同時檢查發(fā)電機(jī)和電動機(jī)。雖然是主機(jī)附件,但附件也是關(guān)鍵,附件不好就會影響主機(jī)。在維修過程中發(fā)現(xiàn)兩個重要的現(xiàn)象:一是潤滑油完全干固,二是碳刷磨損至極限。
該電動機(jī)為12V直流、四碳刷結(jié)構(gòu),有行星減速機(jī)構(gòu)(電樞轉(zhuǎn)子主動齒數(shù)14齒,內(nèi)齒環(huán)齒數(shù)40齒,速比為2.85∶1),終端主動齒輪10齒,飛輪齒圈126齒,速比為12.6∶1,在啟動工作時還具備嚙合與退出功能(電磁撥叉和輸出軸螺旋花鍵),見圖3。
通過此次維修,我認(rèn)識到電動機(jī)雖小,學(xué)問很大。電動機(jī)碳刷與發(fā)電機(jī)碳刷同名不同質(zhì),電動機(jī)碳刷含銅量(紫銅)較高,發(fā)電機(jī)碳刷含碳量較多,二者表面顏色各有不同,不能混用。當(dāng)前市場碳刷良莠不等,日本富永電碳產(chǎn)品為優(yōu)良品,雜牌碳刷斷不可用。更換碳刷導(dǎo)線只能銅焊(氬弧焊),不可錫焊。
寶來1.6的電動機(jī)碳刷原規(guī)格為4.5×12×12(mm),行駛190000km后碳刷的磨耗量為7mm,符合一般規(guī)律。這能啟示我們寶來電動機(jī)的維護(hù)里程應(yīng)在120000~150000km之前。
一輛寶馬745轎車,在行駛中發(fā)動機(jī)突然出現(xiàn)異響,故障燈點亮,溫度上去了但發(fā)電機(jī)不發(fā)電,轉(zhuǎn)向很重,經(jīng)過搶修才得以進(jìn)廠。檢查發(fā)現(xiàn)風(fēng)扇皮帶脫出,皮帶漲緊器掉在護(hù)板上,原因是一個小小的M10×1.5螺栓斷了,幸好有護(hù)板,零件沒有丟失。
該螺栓是優(yōu)質(zhì)鋼材并經(jīng)過熱處理的標(biāo)準(zhǔn)緊固件,具有自鎖功能(安全防松),那么螺栓為什么會斷呢?本人分析是在某次更換風(fēng)扇皮帶時,不專業(yè)的操作者沒有正確使用世達(dá)T60星狀套筒進(jìn)行裝配,而是誤對漲緊器的中心螺栓(M10×1.5)施力過度,使螺栓的螺紋處內(nèi)傷(實際斷面僅7mm),在行駛中脫落。斷絲修復(fù)需要有鉗工基礎(chǔ),工藝要正確,否則欲速不達(dá)。
先拆去水箱總成創(chuàng)造維修空間,讓小手電鉆方便進(jìn)入,對斷在鋁正時蓋內(nèi)的斷絲殘頭端面沖打中心孔,用Ф3.5mm鉆頭(短的)鉆孔,孔深5~6mm,切勿鉆偏,用斷絲取出器的#1錐(反螺紋)反向取出斷絲殘頭,用M10×1.5絲錐修整鋁蓋內(nèi)孔螺紋。