何 慶,汪冬華,石 飛
(威泰能源(蘇州)有限公司,江蘇 蘇州215123)
某公司生產(chǎn)的電池組件,以前采用人工焊接,為了提高生產(chǎn)率,目前引進(jìn)了自動(dòng)電阻焊焊接設(shè)備,進(jìn)行自動(dòng)電阻焊焊接,但出現(xiàn)了以前沒有出現(xiàn)過的焊接缺陷。為了分析焊接缺陷的來源及其影響因素,及各影響因素的影響顯著程度,本研究通過實(shí)驗(yàn)研究,基于六西格瑪理論對(duì)各焊接因素進(jìn)行分析,找出自動(dòng)電阻焊缺陷的顯著影響,并有針對(duì)性地提出改善措施。
公司主要生產(chǎn)電池組件,根據(jù)擴(kuò)產(chǎn)的需要,增加了10臺(tái)自動(dòng)電阻焊機(jī)進(jìn)行電池組件的焊接,圖1為采用自動(dòng)電阻焊三個(gè)月后,電池組件出現(xiàn)的不良品柏拉圖。由圖1可見,采用自動(dòng)電阻焊進(jìn)行自動(dòng)電池組件的焊接后,電阻焊工序的良品率跌至最低點(diǎn),遠(yuǎn)低于其他工序。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤統(tǒng)計(jì):導(dǎo)入自動(dòng)焊接前的電阻焊工序平均良率可達(dá)到95%,導(dǎo)入自動(dòng)焊接后良率迅速下降至70%,電阻焊工序的良率下降也導(dǎo)致了充放電工序良率的下降。
對(duì)此狀態(tài)持續(xù)3個(gè)多月的跟蹤分析,產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失總計(jì)412,117元。自動(dòng)電阻焊缺陷已成為瓶頸,影響整個(gè)擴(kuò)產(chǎn)效果,經(jīng)濟(jì)損失顯著。同時(shí)電阻焊的缺陷越多,流入客戶手中的風(fēng)險(xiǎn)就越高,會(huì)在客戶中造成不良影響。針對(duì)存在的問題,采用6西格瑪理論對(duì)自動(dòng)電阻焊缺陷的影響因素進(jìn)行研究,找出最影響焊接質(zhì)量的因素,為改進(jìn)措施提供理論基礎(chǔ)。
圖1 2008年下半年至今各工序不良品柏拉圖
六西格瑪[1-2]是一種管理業(yè)務(wù)和部門的系統(tǒng)方法。它把顧客放在第一位,利用事實(shí)和數(shù)據(jù)來驅(qū)動(dòng)更好地解決問題的方法。6西格瑪項(xiàng)目主要有三個(gè)領(lǐng)域:a).提高顧客滿意b).縮短工作周期c).減少缺陷。
六西格瑪是一項(xiàng)以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),追求幾乎完美的質(zhì)量管理方法。從實(shí)質(zhì)上講,6西格瑪管理法是一種從全面質(zhì)量管理方法(TQM)演變而來的一個(gè)高度有效的企業(yè)流程設(shè)計(jì)、改善和優(yōu)化技術(shù),并提供了一系列同等地適用于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的新產(chǎn)品開發(fā)工具。6西格瑪管理法的重點(diǎn)是將所有的工作作為一種流程,采用量化的方法分析流程中影響質(zhì)量的因素,找出最關(guān)鍵的因素加以改進(jìn)從而達(dá)到更高的客戶滿意度。從目前的實(shí)踐來看,六西格瑪管理主要有兩種類型:6Sigma改進(jìn)和6Sigma設(shè)計(jì)。
電阻焊制程的自動(dòng)化,是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線自動(dòng)化的第一步,該制程的成功轉(zhuǎn)型,可以增強(qiáng)管理層對(duì)整條生產(chǎn)線成功改造的信心。通過對(duì)電阻焊樣本進(jìn)行失效(失效分析樣本數(shù)3000)與報(bào)廢分析(報(bào)廢分析樣本數(shù)70),現(xiàn)階段電阻焊失效和報(bào)廢主要源于:外觀不良、焊接力不足(虛焊)、電性能失效(電芯極性反,短路),圖2為電阻焊失效與報(bào)廢統(tǒng)計(jì)分析圖。由圖可知,電阻焊失效的顯著缺陷在于外觀不良和虛焊,電阻焊報(bào)廢的主要缺陷在于電芯極性相反。
圖2 電池組電阻焊失效與報(bào)廢原因分析柏拉圖
在進(jìn)行電池組電阻焊缺陷實(shí)驗(yàn)中,進(jìn)行了電焊后焊接結(jié)構(gòu)的拉力實(shí)驗(yàn)[3],根據(jù)不同焊接缺陷的樣本的拉力實(shí)驗(yàn)結(jié)果,基于六西格瑪理論進(jìn)行分析,得出最顯著影響因素,并提出改進(jìn)措施。本次實(shí)驗(yàn)中拉力測(cè)試系統(tǒng)測(cè)量誤差占總變異的7.23%,收集最近1個(gè)月每天的電阻焊一次合格率,做時(shí)序圖如圖3。由圖3可知:目前合格率平均值為72%,且不穩(wěn)定,離98%的目標(biāo)相差26%。圖4為最近1個(gè)月每天的電阻焊拉力,進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)并做控制圖。分析圖4可知整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程穩(wěn)定,無系統(tǒng)異因存在。圖5為現(xiàn)階段電阻焊拉力的過程能力分析圖,由圖5可知現(xiàn)階段過程能力僅為0.61,有很大的提高空間。
圖3 近一月樣本的電阻焊一次合格率統(tǒng)計(jì)
圖4 近一月的電阻焊正態(tài)檢驗(yàn)控制圖
圖5 電阻焊拉力的過程能力分析圖
進(jìn)行實(shí)驗(yàn)樣本的電阻焊拉力過程能力分析后,下一步用流程變量圖進(jìn)行分析,通過對(duì)流程輸入因子逐一進(jìn)行打分,從中篩選出了若干個(gè)分值最高的輸入因子,將這些重要的輸入因子再進(jìn)行失效模式的分析,進(jìn)一步找出最關(guān)鍵的輸入因子。圖6為電池組電阻焊缺陷流程變量圖分析,表1為潛在失效模式及后果分析。
圖6 電池組電阻焊缺陷流程變量圖
表1 潛在失效模式及后果分析 (FMEA)
實(shí)驗(yàn)過程中,為了分析影響電池組電阻焊質(zhì)量的最顯著因素,需要對(duì)各相關(guān)關(guān)聯(lián)因素采取改進(jìn)措施,并分析改進(jìn)后與改進(jìn)前的影響效果[4]。表2為不同改善措施的改善前后對(duì)比,由表可知,通過影響電阻焊因素改善,電阻焊質(zhì)量明顯得到改善。
表2 對(duì)電池組件影響電阻焊缺陷的不同因素的改善對(duì)比
通過上述三種改善措施分析后,進(jìn)行FMEA潛在失效模式及后果分析見表3,針對(duì)X采取快贏措施后,通過對(duì)項(xiàng)目的持續(xù)關(guān)注,項(xiàng)目的指標(biāo)近況見表4。
經(jīng)過流程圖,因果矩陣,F(xiàn)MEA及快贏措施,篩選出重要顯著因素X(表5)。
表3 第2次FMEA潛在失效模式及后果分析
表4 項(xiàng)目的指標(biāo)近況表 %
表5 被篩選出的重要顯著因素X
電芯極性反是電阻焊過程失效的主要原因之一,是造成產(chǎn)品報(bào)廢的第一原因。通過實(shí)驗(yàn)分析,焊接電流與焊穿有關(guān),焊接電壓也會(huì)造成電池組件的焊穿缺陷,焊接電流與焊接電壓對(duì)焊接力都有影響(表6)。
表6 電池組焊接缺陷四維度分析
經(jīng)過對(duì)電池組實(shí)驗(yàn)分析及驗(yàn)證,筆者判斷對(duì)電池組電阻焊缺陷有影響的重要因子有:X1:電芯的極性檢出能力 ;X2:焊接參數(shù);X3:鎳片與電芯對(duì)齊性。針對(duì)分析階段得出的4個(gè)關(guān)鍵X因子,分別提出了改善思路,并按照實(shí)施時(shí)間由短及長(zhǎng)、涉及范圍由小到大、改進(jìn)難度由易至難、改善效果明顯至顯著,按1、3、9的打分準(zhǔn)則分別對(duì)四個(gè)維度進(jìn)行評(píng)價(jià),分?jǐn)?shù)高表示容易改善,分?jǐn)?shù)低表示難以改善,并根據(jù)總分由高到低的順序指導(dǎo)改善的優(yōu)先序,由表6可知:因子改善及確保落實(shí)的優(yōu)先順序?yàn)閄2-X1-X3。
通過采用六西格瑪進(jìn)行電池組自動(dòng)電阻焊缺陷的實(shí)驗(yàn)研究,分析出對(duì)自動(dòng)電阻焊缺陷最顯著影響因素為焊接參數(shù),其次為電芯極性反,最不顯著影響因素是鎳片與電芯不對(duì)齊。團(tuán)隊(duì)根據(jù)上述分析的結(jié)果對(duì)焊接參數(shù)進(jìn)行DOE,找到最優(yōu)參數(shù),從而提高電阻焊合格率。針對(duì)電芯極性反,后續(xù)新電芯的設(shè)計(jì)可采取一定的防錯(cuò)措施,以減少不良發(fā)生。電阻焊制程的改善分析過程,可同樣應(yīng)用于后續(xù)制程在手動(dòng)轉(zhuǎn)自動(dòng)化過程中遇到的相同問題,在轉(zhuǎn)換期充分采用六西格瑪?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量、分析,找到最顯著影響因素,最終采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧_(dá)到順利轉(zhuǎn)換。
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