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      顆粒狀物料計(jì)量機(jī)的設(shè)計(jì)與制造

      2014-02-07 01:22:44周銘強(qiáng)
      機(jī)電工程技術(shù) 2014年6期
      關(guān)鍵詞:量杯料器伺服電機(jī)

      周銘強(qiáng),張 清

      (禾欣可樂麗超纖皮(嘉興)有限公司,浙江嘉興 314003)

      0 引言

      在無紡布超細(xì)纖維紡絲工藝生產(chǎn)過程中,常常會(huì)有二種顆粒狀物料要同步進(jìn)行配比連續(xù)生產(chǎn),常用比例PA∶PE在0.95~1.05之間,顆粒形狀相差不大,PA為圓柱體狀,大小為φ3 mm×4 mm左右,PE為雞蛋狀,外形為φ5 mm×4 mm左右,不同廠家生產(chǎn)的原料有不同的外形,造成堆積密度不一。由于有較高的防潮要求,不適合在開放式的環(huán)境中進(jìn)行配比,因此考慮在密封的環(huán)境中進(jìn)行混合。傳統(tǒng)方法采用稱重?cái)嚢杌旌头╗1-3],但由于密度原因在混合過程中易分層導(dǎo)致混和不均,實(shí)踐證明結(jié)果不是最理想,并且由于不能實(shí)施過程調(diào)整,一旦出現(xiàn)配料不均就導(dǎo)致大量原料浪費(fèi)[4]。經(jīng)過改進(jìn),采用旋轉(zhuǎn)量杯方法,結(jié)合PLC觸摸屏在線自動(dòng)調(diào)整反饋系統(tǒng),作者設(shè)計(jì)出不銹鋼計(jì)量機(jī),有效地解決了上述問題。

      1 總體方案設(shè)計(jì)和工作原理

      圖1是計(jì)量機(jī)的總體設(shè)計(jì)框架,由于有兩種料進(jìn)行配比,所以計(jì)量機(jī)有兩個(gè)取料器,這兩個(gè)取料器分別有對(duì)應(yīng)的伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、減速器和測(cè)速裝置。計(jì)量機(jī)由一個(gè)可編程控制器(PLC)控制,同時(shí)控制2個(gè)伺服驅(qū)動(dòng)器和兩種料對(duì)應(yīng)的進(jìn)料閥。人機(jī)界面采用觸摸屏方式,簡(jiǎn)單易懂,所以本計(jì)量機(jī)操作非常方便。

      系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),設(shè)置完成各類參數(shù),一鍵啟動(dòng)后,由PLC給出信號(hào)分別控制進(jìn)料閥門1、進(jìn)料閥門2的開關(guān)操作,延時(shí)1秒后,同時(shí)運(yùn)行伺服驅(qū)動(dòng)器,驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī)帶動(dòng)取料器中的計(jì)量盤旋轉(zhuǎn)進(jìn)料,PLC同時(shí)高速采集計(jì)量盤上感應(yīng)開關(guān)檢測(cè)信號(hào),經(jīng)過處理計(jì)算,得到計(jì)量盤旋轉(zhuǎn)速度,從而得出各計(jì)量機(jī)實(shí)際產(chǎn)量。另外,實(shí)際檢測(cè)得到的速度如果不在正常設(shè)定范圍內(nèi),PLC會(huì)報(bào)警,甚至停機(jī)保護(hù)。

      圖1 計(jì)量機(jī)總體設(shè)計(jì)示意圖

      2 計(jì)量機(jī)組成結(jié)構(gòu)

      2.1 取料器

      取料器主要有殼體、計(jì)量盤、軸、軸承及端蓋等零件組成,見圖2,它的關(guān)鍵零件是計(jì)量盤,其圓周上分布著兩排量杯孔,每排16個(gè),總共32個(gè)。

      圖2 取料器結(jié)構(gòu)

      為保證較好的防銹性能,與物料接觸部分均采用1Cr18Ni9作為主材料,軸承端蓋等采用Q235。

      2.2 測(cè)速裝置

      測(cè)速裝置由測(cè)速轉(zhuǎn)盤和測(cè)量傳感器二部分組成,測(cè)速轉(zhuǎn)盤上有16個(gè)等分的沿徑向伸展的圓棒,測(cè)量傳感器為AUTONICS接近開關(guān),型號(hào)PR18-8DN。該裝置安裝在取料器的軸上,如圖3所示。

      圖3 測(cè)速裝置

      2.3 伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器

      為保證較高的控制精度,電機(jī)采用三菱伺服電機(jī)HF-SE152JW1-S100,其最高轉(zhuǎn)速為2 000 r/min;驅(qū)動(dòng)器采用三菱伺服MR-JE-200A。

      2.4 減速機(jī)

      減速機(jī)采用APEX日本新寶減速機(jī)AT090-FL1。該裝置和取料器的軸相連接。

      2.5 可編程控制器及觸摸屏

      可編程控制器為三菱品牌的MITSUBISHI Q系列PLC,人機(jī)界面采用三菱GT1575-VNBA觸摸屏。

      3 配比計(jì)算

      在無紡布超細(xì)纖維紡絲工藝生產(chǎn)過程中,PA和PE這二種原料按需要的比例進(jìn)行混合,才能保證紡絲的生產(chǎn)質(zhì)量。

      PA和PE取料器的計(jì)量盤上量杯孔總體積分別為:

      其中:V1、V2——PA和PE取料器上計(jì)量盤上量杯孔的總體積(m3);

      r1、r2——計(jì)量盤上量杯孔的半徑(mm);

      h1、h2——計(jì)量盤上的量杯孔的深度(mm);

      S1、S2——計(jì)量盤上的量杯孔的數(shù)量。

      則原料PA和PE每小時(shí)的出料量分別為:

      其中:M1、M2——分別是PA和PE取料器的出料量(kg/h);

      i1、i2——PA和PE取料器對(duì)應(yīng)的減速箱減速比;

      n1、n2——PA和PE取料器對(duì)應(yīng)的伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min);

      ρ1、 ρ2——原料PA和PE的堆積密度(kg/m3);

      所以,由式(3)和(4)得到原料PA和PE在取料混合后的總質(zhì)量為:

      原料PA和PE的配比為:

      所以,根據(jù)上述各式知,在硬件參數(shù)確定后,可以通過控制伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速來確定原料PA和PE的配比。

      4 計(jì)量機(jī)控制系統(tǒng)

      圖4為計(jì)量機(jī)的軟件控制系統(tǒng)程序流程圖,控制系統(tǒng)以PLC為核心,通過人機(jī)界面設(shè)置不同品種產(chǎn)品的配比,實(shí)時(shí)監(jiān)視運(yùn)轉(zhuǎn),統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)所消耗的原材料數(shù)量,并能保存歷史記錄。說明如下。

      (1)在觸摸屏上設(shè)定配比及總進(jìn)料量,總進(jìn)料量即是生產(chǎn)線運(yùn)行時(shí)需要的產(chǎn)量;配比和產(chǎn)量確定后,程序就自動(dòng)計(jì)算出各伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需要的運(yùn)轉(zhuǎn)速度。

      (2)確認(rèn)無故障,開啟系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn),首先開啟進(jìn)料閥門,確認(rèn)閥門都開啟后,各驅(qū)動(dòng)器按照計(jì)算要求的速度同時(shí)運(yùn)行,開始均勻混料。

      (3)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),轉(zhuǎn)盤計(jì)數(shù)器同步采集料的流量,信號(hào)反饋到PLC控制器,與設(shè)定的流量進(jìn)行比較,偏差小范圍進(jìn)行報(bào)警提示,大范圍停機(jī)運(yùn)行,減少損失和不良品。

      (4)整個(gè)系統(tǒng)中,采樣器是自動(dòng)控制的重要組成部分,它是以脈沖取樣的方式輸入到PLC中,由PLC計(jì)算出當(dāng)前旋轉(zhuǎn)速度,進(jìn)一步得出當(dāng)前產(chǎn)量。

      圖4 控制系統(tǒng)程序流程圖

      5 實(shí)例

      圖5 實(shí)際運(yùn)行界面

      實(shí)際生產(chǎn)中,原料PA堆積密度為 ρ1=720 kg/m3,原料PE堆積密度為 ρ2=550kg/m3,設(shè)計(jì)每小時(shí)的產(chǎn)量為M=1 000kg/h,計(jì)量盤的量杯孔半徑為r1=r2=12 mm,深度h1=h2=30 mm,量杯孔數(shù)量S1=S2=32個(gè),PA減速箱減速比i1=1∶40,PE減速箱減速比i2=1∶25。由于配比不同,對(duì)應(yīng)于PA取料器的伺服電機(jī)實(shí)際運(yùn)行轉(zhuǎn)速范圍為1 039~1 093 r/min,對(duì)應(yīng)于PE取料器的伺服電機(jī)實(shí)際運(yùn)行轉(zhuǎn)速范圍為851~895 r/min。圖5為實(shí)際運(yùn)行界面。

      6 結(jié)論

      采用旋轉(zhuǎn)量杯方法,結(jié)合PLC觸摸屏在線自動(dòng)調(diào)整反饋系統(tǒng),設(shè)計(jì)出顆粒狀物料配比計(jì)量機(jī)。該設(shè)備經(jīng)過生產(chǎn)中實(shí)際使用,自動(dòng)化程度高、計(jì)量準(zhǔn)確、生產(chǎn)效率高,大大降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。

      [1]張西良,毛翠云.固體物料定量填充技術(shù)綜述[J].包裝自動(dòng)化技術(shù),2002(5):18-20.

      [2]賈麗娜,張輝,陳文慶.顆粒狀物料自動(dòng)稱量機(jī)研究[J].機(jī)電工程,2012,29(1):46-48.

      [3]呼英俊,劉志平,孫立達(dá).全自動(dòng)制袋包裝機(jī)計(jì)量裝置的方案設(shè)計(jì)[J].輕工機(jī)械,2002(2):19-23.

      [4]胡紅梅,陳亮.新型稱重式粉粒狀物料充填機(jī)[J].包裝與食品機(jī)械,2002,20(5):18-20.

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