郝云馮
(湖北省電力建設(shè)第二工程公司,湖北 武漢430074)
某4×300MW電廠汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的N300-16.7/537/537-5型亞臨界、中間再熱、兩缸兩排汽凝汽式汽輪機(jī)。其中3號(hào)汽輪機(jī)于1999年8月28日投產(chǎn),2002年進(jìn)行過一次檢查性大修,原計(jì)劃于2006年10月進(jìn)行第2次大修,2006年4月11日,3號(hào)汽輪機(jī)發(fā)生了一起軸振突增、葉片斷裂事件。
2006年4月11日04:45,3號(hào)機(jī)組負(fù)荷255MW,各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)穩(wěn)定,運(yùn)行人員沒有進(jìn)行其他操作,3號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)3X、4X方向軸振突然增大,其他各軸振也有小幅變化,然后基本在該數(shù)據(jù)穩(wěn)定下來。軸振異常突增前后的主要參數(shù)如表1所示。
表1 軸振異常突增前后主要參數(shù)表
4月11日05:23,3號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)再次發(fā)生振動(dòng)小幅階躍的現(xiàn)象。突增前:3X方向軸振為111.1μm,4X方向軸振為156.6μm;突增后:3X方向軸振為124.1μm,4X方向軸振為168.8μm。
第2次軸振突增后,軸振情況基本穩(wěn)定。3X方向軸振穩(wěn)定在130μm左右,4X方向軸振穩(wěn)定在168μm左右,瓦振穩(wěn)定在30~50μm。
4月13日00:52,3號(hào)機(jī)組按調(diào)度安排計(jì)劃停機(jī),停機(jī)過程中(機(jī)組負(fù)荷30MW時(shí))4X方向軸振有小幅上漲,最大達(dá)到190μm。停機(jī)過程中聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行了振動(dòng)檢測,檢測分析結(jié)果為質(zhì)量不平衡分量引起的振動(dòng)突增,初步懷疑3號(hào)汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子部件發(fā)生脫落。
3號(hào)機(jī)組停機(jī)后,檢修人員主要檢查了低壓缸正反末級(jí)葉片/汽封、低壓轉(zhuǎn)子兩端輪轂平衡重塊、中低對輪平衡重塊、凝汽器汽側(cè)熱井及銅管、低壓通流等部分。找到的主要故障點(diǎn)如下:
4月16日,檢修人員在凝汽器銅管(四號(hào)瓦側(cè))上發(fā)現(xiàn)一塊可疑金屬物。可疑金屬物厚度4.2mm,有一約0.6mm的臺(tái)階,中部寬度20mm左右,重量65g,兩端為尖狀,局部有高溫痕跡。4月17日,聯(lián)系有關(guān)單位對該可疑金屬物進(jìn)行了光譜分析,確定材質(zhì)為1Cr12WMoV,與低壓葉片圍帶材質(zhì)一致,而低壓轉(zhuǎn)子葉片材質(zhì)為AISI403(相當(dāng)于1Cr13)。根據(jù)以上結(jié)果,分析判斷該可疑金屬物為低壓汽輪機(jī)正向次末級(jí)葉片圍帶碎片。
4月17日,聯(lián)系有關(guān)單位用內(nèi)窺鏡重點(diǎn)檢查了低壓汽輪機(jī)正向次末級(jí)葉片圍帶。發(fā)現(xiàn)正向次末級(jí)葉片圍帶有一大、一小共2處斷裂痕跡。
4月18日,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,有關(guān)部門召開了專題會(huì),會(huì)議決定揭開3號(hào)汽輪機(jī)低壓缸,徹底處理次末級(jí)葉片及其圍帶,并檢查各級(jí)通流部分受損情況。
4月20日20:00,3號(hào)汽輪機(jī)揭開低壓內(nèi)缸及正向5級(jí)隔板,徹底檢查了正向次末級(jí)轉(zhuǎn)子葉片及圍帶,發(fā)現(xiàn)的主要問題如下:(1)第1組葉片及圍帶損壞嚴(yán)重,第6片葉片從中部拉筋處斷裂缺失上部半片,第2片葉片有明顯裂紋,第7片葉片明顯扭彎,第5、6、7、8片葉片圍帶基本全部缺失,僅第9片葉片圍帶部分殘留。(2)第10組葉片第8片葉片有明顯裂紋,第8、9片葉片圍帶斷裂。(3)第13組葉片第4片葉片與圍帶鉚接不良,第9片圍帶有明顯裂紋。(4)內(nèi)缸進(jìn)汽口電側(cè)出現(xiàn)裂紋,內(nèi)缸正向6級(jí)隔板也出現(xiàn)裂紋。(5)通過滲透探傷檢查發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組低壓轉(zhuǎn)子反向第5級(jí)第3組葉片圍帶也存在裂紋。
(1)圍帶安裝工藝較差,導(dǎo)致圍帶鉚釘處應(yīng)力集中,隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間的增長,圍帶鉚釘處出現(xiàn)細(xì)小的裂紋,然后裂紋逐漸發(fā)展,導(dǎo)致圍帶撕裂,引起葉片斷裂。(2)圍帶斷裂后,整個(gè)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的頻率發(fā)生變化,在機(jī)組停機(jī)過臨界轉(zhuǎn)速時(shí),振動(dòng)加大,也是導(dǎo)致葉片斷裂的一個(gè)可能因素。
根據(jù)制造廠的意見,經(jīng)過有關(guān)技術(shù)人員的共同協(xié)商,最后決定更換正向第5級(jí)全部動(dòng)葉和圍帶,并對反向第5級(jí)圍帶裂紋進(jìn)行補(bǔ)焊處理。在處理葉片的同時(shí),對于發(fā)現(xiàn)的低壓內(nèi)缸進(jìn)汽口電側(cè)裂紋和內(nèi)缸正向6級(jí)隔板下的裂口進(jìn)行了補(bǔ)焊處理。同時(shí)利用此次揭缸機(jī)會(huì)對低壓端部汽封進(jìn)行了技改。
主要檢修進(jìn)度如表2所示。
表2 檢修進(jìn)度一覽表
(1)揭缸:1)松開中低壓連通管法蘭螺栓,吊出中低壓連通管,將低壓進(jìn)汽口、中壓排汽口封堵好,并貼好封條;2)松開低壓外缸中分面螺栓,裝上導(dǎo)桿,吊開低壓外缸上半,封閉汽缸中分面孔洞;3)按順序拆卸內(nèi)缸中分面螺栓,吊開低壓外缸上半;4)吊出低壓上半隔板;5)汽缸調(diào)節(jié)級(jí)內(nèi)壁溫降至150℃時(shí),停盤車、停油泵,揭開中低、低壓后半軸承箱蓋;6)測量3號(hào)、4號(hào)軸頸揚(yáng)度,3號(hào)、4號(hào)軸瓦瓦口間隙;7)測量中低、低發(fā)聯(lián)軸器晃度,測量端部汽封間隙;8)轉(zhuǎn)子對低壓基準(zhǔn)油擋洼窩找中心;9)拆卸中低聯(lián)軸器螺栓并作好標(biāo)記,頂開聯(lián)軸器,吊出聯(lián)軸器墊片;10)拆卸低發(fā)聯(lián)軸器螺栓并作好標(biāo)記,頂開聯(lián)軸器,吊出聯(lián)軸器墊片;11)測量低發(fā)聯(lián)軸器中心原始數(shù)據(jù);12)測量3號(hào)、4號(hào)軸頸揚(yáng)度、3號(hào)、4號(hào)軸瓦瓦口間隙;13)測量低壓聯(lián)軸器晃度;14)轉(zhuǎn)子對低壓基準(zhǔn)油擋洼窩找中心;15)吊出低壓轉(zhuǎn)子。
(2)葉片更換:1)對低壓轉(zhuǎn)子反向5級(jí)葉片拉筋處葉頂處著色檢查,對低壓轉(zhuǎn)子反向5級(jí)、正反6級(jí)葉片測頻檢查;2)拆卸正向5級(jí)葉片;3)更換正向5級(jí)葉片;4)盤車車削正向5級(jí)葉片圍帶。
(3)缸內(nèi)間隙復(fù)查:1)更換損壞的正向第5級(jí)圍帶汽封;2)吊入低壓轉(zhuǎn)子,測量調(diào)整正向第5級(jí)圍帶汽封間隙。
(4)內(nèi)缸裂紋補(bǔ)焊處理:1)在裂紋兩側(cè)端頭鉆孔,切斷裂紋;2)將裂紋完全打磨干凈,同時(shí)打磨好坡口;3)在坡口處焊接一道焊縫,焊縫冷卻后,錘擊焊縫,應(yīng)力完全消除后再進(jìn)行下一道焊縫的焊接工作;4)滿焊坡口。
(5)低壓汽封技改:1)按設(shè)計(jì)要求在汽封體上半供汽口處調(diào)端左側(cè)鉆一30mm,右側(cè)鉆一50mm通孔;電端左側(cè)鉆一50mm,右側(cè)鉆一30mm通孔;2)吊入汽封體上半就位;3)裝配聯(lián)通各孔至供汽管道。
(6)聯(lián)軸器中心復(fù)查:1)吊入低壓轉(zhuǎn)子;2)轉(zhuǎn)子對低壓基準(zhǔn)油擋洼窩找中心;3)聯(lián)結(jié)中低聯(lián)軸器,測量中低聯(lián)軸器外圓晃度及螺栓緊固伸長量;4)以低壓轉(zhuǎn)子為基準(zhǔn)測量低發(fā)聯(lián)軸器中心;5)聯(lián)接低發(fā)聯(lián)軸器,測量低發(fā)聯(lián)軸器外圓晃度及螺栓緊固伸長量。
(7)低壓缸扣蓋。低壓缸扣蓋順序如下:1)吊入正向5級(jí)下半隔板;2)清理3號(hào)、4號(hào)軸瓦下半,吊入低壓轉(zhuǎn)子;3)吊入低壓正反一級(jí)隔板上半分流環(huán);4)吊入低壓正向2~6級(jí)隔板上半;5)吊入低壓反向2~6級(jí)隔板上半;6)吊入低壓汽封(調(diào)、電)上半;7)緊好所有已裝好的部套螺栓;8)吊入低壓內(nèi)缸上半,連通低壓噴水管;9)吊入低壓外缸上半;10)汽缸中分面螺栓緊固;11)吊入低壓進(jìn)汽管;12)安裝連通管;13)安裝3號(hào)、4號(hào)軸瓦上半。
(8)軸承座扣蓋:1)將軸承座內(nèi)污油及鐵屑等異物仔細(xì)清理干凈;2)裝配各油擋及3號(hào)、4號(hào)軸瓦上半,恢復(fù)熱工測點(diǎn);3)軸承座扣蓋。
5月5日,3號(hào)機(jī)組順利啟動(dòng),各軸承振動(dòng)均在50μm以內(nèi),機(jī)組各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求,基本上達(dá)到了檢修目的。
(1)本次檢修任務(wù)在汽輪機(jī)高中壓缸及發(fā)電機(jī)未進(jìn)行大調(diào)整的情況下進(jìn)行了低壓缸揭缸、低壓轉(zhuǎn)子解聯(lián)軸器和更換葉片的工作,檢修后的機(jī)組各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)要求,同時(shí)節(jié)約了工期,確保了機(jī)組的按期投入運(yùn)行,為以后的同類檢修工作積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。(2)本次檢修工作為節(jié)約時(shí)間,在缸溫尚未完全冷卻的情況下解開了中低、低發(fā)聯(lián)軸器,復(fù)裝時(shí)聯(lián)軸器中心未進(jìn)行調(diào)整,僅進(jìn)行了聯(lián)軸器中心復(fù)查,記錄復(fù)查數(shù)據(jù)后直接進(jìn)行了聯(lián)軸器的聯(lián)接工作。雖然本次檢修工作完畢后,機(jī)組運(yùn)行狀況良好,但如何保證聯(lián)軸器中心及在不調(diào)整聯(lián)軸器中心情況下進(jìn)行聯(lián)軸器聯(lián)接等技術(shù)問題都需要我們在今后的工作中做進(jìn)一步探索、研究。(3)為了防止同類故障的再次發(fā)生,在1號(hào)機(jī)組小修中對1號(hào)汽輪機(jī)也進(jìn)行了揭蓋檢查。宏觀檢查了低壓汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子正、反6級(jí)葉片;著色探傷檢查了正、反末3級(jí)葉片(共6級(jí))圍帶;著色探傷檢查了次末級(jí)拉筋與葉片拉筋孔。檢查中雖然發(fā)現(xiàn)了部分小缺陷,但沒有發(fā)現(xiàn)裂紋等危害性缺陷。對其他同類型的幾臺(tái)機(jī)組也準(zhǔn)備在小修過程中揭蓋檢查,以避免同類故障的再次發(fā)生。